賀志興,王國珍
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
熔煉車間采用火法冶煉工藝,高溫煙氣及煙塵不可避免進入排煙系統(tǒng)。排煙系統(tǒng)宛如一個人的肺,肺活量的高低直接影響人的健康狀況。隨著年修期間設備的深度檢修,因設備故障,引起主系統(tǒng)長時間停車的現(xiàn)象已非主因,而長周期生產(chǎn)后期排煙系統(tǒng)積灰,排煙不暢,銅酸系統(tǒng)被迫停車定修已成為制約工廠“均衡、穩(wěn)定、高效”作業(yè)的瓶頸。如何實現(xiàn)定修周期≥6月/次,熔煉車間火法冶煉煙氣高效整合迫在眉睫。陽極爐煙氣直接排放,一是污染環(huán)境,在日益嚴峻的環(huán)保形勢下,已不能滿足現(xiàn)在的發(fā)展需求;二是煙氣中的二氧化硫資源未得到有效回收利用。
熔煉車間生產(chǎn)工藝為:干燥后的精礦經(jīng)中央精礦噴嘴在反應塔內(nèi)進行反應,得到的冰銅和爐渣在沉淀池內(nèi)分離。閃速爐產(chǎn)出的冰銅通過行車裝入到轉(zhuǎn)爐吹煉成粗銅。轉(zhuǎn)爐產(chǎn)出的粗銅進一步在陽極爐中精煉,最終通過圓盤澆鑄機澆鑄成能滿足電解工序要求的陽極板。閃速爐渣和轉(zhuǎn)爐渣一起運至渣選礦車間浮選處理,產(chǎn)出的渣精礦返閃速爐熔煉。閃速爐和轉(zhuǎn)爐產(chǎn)出的高溫二氧化硫煙氣經(jīng)由各自的廢熱鍋爐降溫和電收塵器除塵后送往硫酸車間制酸。陽極爐產(chǎn)出的高溫工藝煙氣經(jīng)廢熱鍋爐降溫和布袋收塵除塵后,直接排空。
通過對火法冶煉煙氣進行了梳理分析,閃速爐爐況波動煙塵發(fā)生率高,閃速爐及轉(zhuǎn)爐電收塵收塵效率不高,導致煙灰后移,排煙系統(tǒng)積灰阻力大,排煙不暢。在離子液脫硫項目運行后,明顯存在資源閑置,火法冶煉煙氣未得到高效整合。原因有以下幾點:
(1)閃速爐爐況波動,使得煙塵發(fā)生率高,大量煙塵后移;
(2)工頻電源收塵效果差,閃速爐及轉(zhuǎn)爐電收塵收塵效率低;
(3)轉(zhuǎn)爐小混合煙道至硫酸空塔前積灰嚴重,導致煙道堵塞,排煙系統(tǒng)壓差大;
(4) 離子液環(huán)集脫硫裝置能力未得到充分利用。
3.2.1 精細爐況管理,降低煙塵發(fā)生率
閃速煉銅優(yōu)勢在于產(chǎn)能大、綜合成本低,在火法煉銅行業(yè)處于主導地位。但其本身仍存在其弱點,如煙塵發(fā)生率高[1],較高的煙塵發(fā)生率會帶來一系列問題。
3.2.1.1 煙灰發(fā)生率高的主要危害
(1)大量的熔融狀煙灰隨煙氣進入排煙系統(tǒng),加大了余熱鍋爐的運行負荷,降低了余熱鍋爐的換熱效率;在電收塵入口方管粘結(jié),造成煙氣偏流,降低電收塵的收塵效率;增加排煙風機運行負荷,排煙系統(tǒng)負壓難以受控,被迫停爐定修。
(2)煙灰以中間物料的形式返回到閃速爐,形成無效循環(huán),造成資源和能源的浪費。煙灰埋刮板計量不精確,導致爐況的波動大,煙塵發(fā)生率高,形成惡性循環(huán)。其次煙灰實際成分無法實時跟蹤并納入冶金模型精準控制,較高的煙灰發(fā)生率再次返回到系統(tǒng)將直接影響到工況的穩(wěn)定。
3.2.1.2 降低閃速爐煙塵發(fā)生率的主要途徑
生產(chǎn)實踐證明:入爐物料的合理配比、水分、粒度、煙灰裝入量的精準控制,穩(wěn)定的爐況,是降低閃速爐煙塵發(fā)生率的有效途徑。
(1)入爐物料的控制,精準控制入爐物料配比,S/Cu控制在1.2左右,減少Pb、Zn、As含量高礦種使用比例,因Pb、Zn、As氧化物易造成排煙系統(tǒng)粘接。干燥后精礦水分控制在0.3%以下為宜,含水過高,影響反應速度。干燥后的精礦經(jīng)回旋篩篩分,控制入爐物料粒度,大于200目占80%以上,精礦粒度過大,易引起精礦偏析反應不完全。
(2)給料系統(tǒng)優(yōu)化改進,煙灰裝入量通過調(diào)節(jié)埋刮板機轉(zhuǎn)速來控制,默認煙灰料層均勻,不能實現(xiàn)在線計量,只是通過定期校驗來修正煙灰埋刮板轉(zhuǎn)速達到煙灰計量相對準確。實際生產(chǎn)過程中,受煙灰性質(zhì)影響,煙灰倉易架空或流態(tài)化,煙灰料層不均,煙灰實際裝入量與設定值偏差大,計量不準確,進而造成閃速爐爐況波動較大。為解決此問題,貴冶借鑒國內(nèi)外同行業(yè)經(jīng)驗,將煙灰通過刮板帶料改為失重計量帶料,給料量[2]可時時計量,在線監(jiān)控,能有效避免煙灰計量不準現(xiàn)象,穩(wěn)定爐況。見圖1。
圖1 閃速爐煙灰失重系統(tǒng)改造前后效果對比圖
3.2.2 加強排煙系統(tǒng)管理,提高電收塵收塵效率
閃速爐排煙系統(tǒng)主要是由余熱鍋爐、鵝頸煙道、沉降室、電收塵、排煙風機等組成,攻關小組對目前排煙系統(tǒng)的癥結(jié)分析,通過技術改造及管理創(chuàng)新,閃速爐排煙系統(tǒng)的運行狀況,得到了逐步改善,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定運行,延長了定修周期。
3.2.2.1 問題分析
(1)上升煙道開口部粘結(jié)嚴重,通煙面積縮小,造成煙氣流速過快;
(2)余熱鍋爐受熱面粘結(jié),換熱效率降低,造成煙塵后移;
(3)電收塵收塵效率不高,致使后序排煙管道積灰嚴重;
(4)漏風腐蝕嚴重。
3.2.2.2 主要措施
(1)通過沉淀池二次氧的分布改造。二次氧槍合理分布,覆蓋整個煙氣流向區(qū)域,增設的二次氧可有效與煙氣中夾帶精礦進行反應,減少煙氣中的煙灰夾帶,有效控制開口部粘結(jié),擴大通煙面積。
(2)余熱鍋爐結(jié)構(gòu)改造,提高鍋爐的換熱效率,防止煙灰后移。對閃速爐余熱鍋爐進行改造,在輻射部尾部增加一組輻射管屏。通過降低煙氣的流速,延長煙氣在輻射部的停留時間,使煙氣分布更加均勻。提高換熱效果[3],以達到提高鍋爐受熱面除灰效率的目的,減少煙塵后移,降低后續(xù)電收塵的負荷。
(3)提高電收塵收塵效率。閃速爐電收塵做為排煙系統(tǒng)末端的除塵設備,提高其性能可以起到事半功倍的效果。從近幾年電收塵的運行狀況及經(jīng)常存在的頑固性問題進行分析,并針對分析出的問題采取一系列相應的措施。隨著科技創(chuàng)新及國內(nèi)電除塵技術上的廣泛應用,現(xiàn)使用的工頻電源效率低于工藝除塵需求,嚴重影響電收塵收塵效率,導致出口煙氣含塵量超標。煙塵移至后序管道及制酸系統(tǒng),對生產(chǎn)有較大影響,高電壓、大電流、系統(tǒng)不堵不漏是提高電收塵收塵效率關鍵。
①根據(jù)閃速爐轉(zhuǎn)爐工藝特性,在電收塵本體不變的情況下,選擇最優(yōu)電源模式[4-5],利用變頻電源替代工頻電源。通過各類電源對比,現(xiàn)場進行實際投運,在經(jīng)過正常生產(chǎn)周期的設備釋放二次電流電壓對比,最終選型將一系統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐和閃速爐電源容量統(tǒng)一為0.4A/100kV變頻電源。變頻電源供電電壓紋波系數(shù)在5%以下,相比工頻電源可抑制電場閃絡發(fā)生,高效提高電場電暈功率,大幅降低粉塵排放;變頻電源具有現(xiàn)階段最佳的直流供電特性,同時采用變壓器和變頻控制柜分離的方式——變頻控制柜放置在控制室內(nèi)運行可靠,檢修運行方便。
②閃速爐絕緣子清掃風加熱系統(tǒng)改造為雙回路輸出,轉(zhuǎn)爐一系列增強絕緣子清掃風風量,轉(zhuǎn)爐二系列增加一套熱風吹掃裝置,避免絕緣子室結(jié)露粘結(jié);對現(xiàn)有的振打系統(tǒng)進行升級,陰極振打改為萬向節(jié)傳動振打,方便檢修維護;振打系統(tǒng)斷電振打優(yōu)化,有利于提高陰陽極振打清灰效果,保證除塵器的長期穩(wěn)定高效運行。
③為了降低除塵器絕緣瓷瓶損壞率,保證閃速爐和轉(zhuǎn)爐可靠高效運行、降低除塵器本體檢修率,落實采用新材料、新工藝,加強保溫箱密封方式,避免漏風現(xiàn)象,提高保溫箱保溫效果,以增高支撐絕緣子室高度500mm,并改進保溫箱的密封,改善瓷缸材質(zhì),對母線通道進行粉塵隔絕。確保保溫箱內(nèi)溫度穩(wěn)定在酸露點以上,具有良好的防護及減少隱患、降低檢修率等效果。對現(xiàn)場電控柜進行斷電振打的優(yōu)化。
④針對加熱系統(tǒng)改進為各測點溫度實時監(jiān)控,高效投入和停止加熱功能;增設2套上位機系統(tǒng)對3臺電除塵工況進行24h監(jiān)測。
(4)加強系統(tǒng)漏風治理。工段管理細化,定期對排煙系統(tǒng)漏風點進行排查,減少漏風情況的發(fā)生。電收塵殼體采用了新型膏體保溫材料,保溫效果好,附著力強,表面平整光潔,如果某部位出現(xiàn)漏風,在漏風處會馬上出現(xiàn)黑色,可以做到及時修復漏風點,同時膏體保溫材料的保溫效果較好,電收塵出入口溫差減少10℃,提高電收塵出口溫度,降低結(jié)露率。
3.2.3 創(chuàng)新定修新模式
近年來,隨著大修檢修深度的延伸,重、特大設備日常運行狀況良好,熔煉一系統(tǒng)幾次定修均因小混合煙道至硫酸空塔前積灰嚴重,導致硫酸一、二系列之間負壓失衡,壓差達1000~1500Pa,銅酸系統(tǒng)無法穩(wěn)定、高效作業(yè),從而安排定修清理煙道內(nèi)的積灰。
(1) 降低定修對生產(chǎn)的影響,項目組通過前期大量數(shù)據(jù)、理論分析,決定利用硫酸雙系列優(yōu)勢,硫酸一系列正常生產(chǎn),二系列停車進行煙道清理。其中將至二系列硫酸小混合煙道盲斷,阻隔SO2煙氣進入二系列硫酸,使得小混合煙道具備清理作業(yè)條件。
(2) 硫酸一系列可以接收的總風量為180000 Nm3/h,SO2濃 度 為9%~12%的 煙氣。FF投 料80~100t/h,閃排風機轉(zhuǎn)速控制在300rpm,最大風量約為120000 Nm3/h;CF一、二系列單爐吹煉,轉(zhuǎn)排轉(zhuǎn)速控制在820rpm,最大風量約為60000 Nm3/h,F(xiàn)F+CF最大總風量180000Nm3/h,完全在一系列硫酸可以接收的風量能力內(nèi)。將小混合煙道中間段增加閘板閥;利用硫酸雙系列優(yōu)勢,二系列硫酸停車,并穩(wěn)定一系列硫酸空塔前負壓在0~-200Pa。
(3)在閃速爐及轉(zhuǎn)爐不系統(tǒng)停車情況下,小混合煙道及硫酸二系列水平煙道清理積灰作業(yè)。見圖2。
圖2 排煙管道改進示意圖
3.2.4 陽極爐煙氣整合高效回收
陽極爐煙氣直接排放,不僅造成二氧化硫資源浪費,還嚴重污染環(huán)境,既不符合綠色發(fā)展理念,也不符合江銅世界500強形象。在離子液脫硫項目投入運行后,經(jīng)過充分討論和計算,認為離子液脫硫裝置[6]處理能力還有富余,在不新增設備的前提下,可將陽極爐煙氣引入至離子液脫硫系統(tǒng)。離子液在水中電離,常溫下吸收二氧化硫,高溫下解析二氧化硫送至硫酸車間制酸,離子液循環(huán)利用。離子液脫硫不僅工藝穩(wěn)定,脫硫效率高,二氧化硫還能高效回收制酸,優(yōu)化技經(jīng)指標。
通過降低前端煙塵發(fā)生率以達到減少煙灰進入后續(xù)排煙系統(tǒng)的目的,同時排煙系統(tǒng)的管理使電收塵二次電壓及二次電流均有大幅提升,見圖3、4;電除塵系統(tǒng)收塵效率提高,降低了出口含塵濃度;轉(zhuǎn)爐白煙塵收塵量較之前每天多回收2t,提高了本工藝段金屬鉍回收率;減少了煙道積灰,定修周期從6月/次延長到10月/次;降低了廢酸原液含銅,提高了銅金屬回收率。
圖3 閃速爐電收塵變頻及工頻電源二次電壓
圖4 閃速爐電收塵變頻及工頻電源二次電流
定修是維持銅酸系統(tǒng)穩(wěn)定、高效作業(yè),生產(chǎn)設備持續(xù)、可靠運行的一種必要檢修手段。但定修一次,整個銅酸系統(tǒng)需停車約8h,系統(tǒng)影響超過10h,每定修一次影響FF精礦處理量1400t、陽極銅產(chǎn)量1000t左右,其它如FF作業(yè)率、重油單耗、SO3發(fā)生率、Na2S單耗等各項技經(jīng)指標也受不同程度影響。
利用離子液脫硫裝置閑置能力,在不增加能耗的前提下將陽極爐煙氣引入,每年回收低濃度SO2制酸400余t,原陽極爐排煙風機為3臺,一備兩用,煙氣引入離子液脫硫后,利用脫硫風機抽力,將排煙風機停運。取消兩臺,一臺做為離子液脫硫裝置檢修時備用。不僅節(jié)約了電費,還減少了設備檢修費用,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境也得到了質(zhì)的提升。
綜上所述,通過火法冶煉煙氣創(chuàng)新治理實踐。降低了職工勞動強度,改善了作業(yè)環(huán)境,提高了勞動生產(chǎn)率。延長了定修周期,車間相關技經(jīng)指標得到了提升,如閃速爐作業(yè)率等,鞏固了在同行業(yè)中的領導地位,節(jié)能減排,樹立綠色發(fā)展理念,維護了企業(yè)的良好形象。