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        淺析核電汽輪機通流改造實施難點及應(yīng)對措施

        2021-08-25 03:09:14鄒遠(yuǎn)波
        中國核電 2021年4期
        關(guān)鍵詞:通流核電汽輪機

        鄒遠(yuǎn)波

        (中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

        為配合核電廠運行許可證延續(xù)評審工作,秦一廠對300 MW級核電汽輪機通流部件及其配套設(shè)備進(jìn)行了全面升級改造。在不改變一回路原有設(shè)備的前提下,通過技術(shù)手段將汽輪機額定功率提升至350 MW,并使機組的使用壽命再延長20年。

        作為國內(nèi)第一臺投入商業(yè)運行的壓水堆核電汽輪機,由于核電技術(shù)管理及行業(yè)的特殊性,在核電汽輪機通流改造方面尚無可借鑒的工程經(jīng)驗。為了更好地完成300 MW級核電汽輪機的通流改造,核電廠以項目管理的方式推進(jìn)汽輪機的通流改造,對制約核電汽輪機的通流改造質(zhì)量及檢修工期的因素進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并對設(shè)備制造質(zhì)量控制、安裝質(zhì)量與風(fēng)險控制等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實施難點進(jìn)行預(yù)判,提出一系列行之有效的技術(shù)方案及管理措施。

        本文將就300 MW級核電汽輪機的通流改造實施過程中的技術(shù)難點進(jìn)行分析,并對項目實施過程中的控制措施進(jìn)行總結(jié),為后續(xù)國內(nèi)其他核電汽輪機的通流改造提供工程經(jīng)驗。

        1 核電汽輪機通流改造的背景及意義

        1.1 提高核電機組運行水平的需要

        300 MW級核電汽輪機作為國內(nèi)首臺投運的核電汽輪機,該型汽輪機是脫胎于20世紀(jì)70年代的西屋公司600 MW火電汽輪機設(shè)計技術(shù)。鑒于當(dāng)時的科學(xué)技術(shù)水平及機械加工手段的限制,機組的通流部件主要采用直葉片設(shè)計,整體熱效率較低。通過汽輪機通流改造,一方面可采用新的設(shè)計及加工技術(shù)消除汽輪機原有的設(shè)計與制造缺陷,提高運行安全性,另一方面可提高汽輪機的熱效率,降低運行成本。

        1.2 開展國內(nèi)核電運行許可證延續(xù)技術(shù)研究的需要

        作為清潔能源,核電在國家能源體系中發(fā)揮出越來越重要的作用。為了更好地促進(jìn)核電行業(yè)的健康發(fā)展,有必要進(jìn)行核電運行許可證延續(xù)的相關(guān)技術(shù)研究,在保證核安全的前提下適當(dāng)延長核電機組的運行年限,提高核電的市場競爭力。從核電廠關(guān)鍵設(shè)備的老化評定分析結(jié)論來看,300 MW級核電機組的反應(yīng)堆壓力容器、安全殼及蒸汽發(fā)生器等具有足夠的安全裕度,可保證機組安全運行50~60年。而二回路的汽輪機及配套發(fā)電機的設(shè)計壽命僅為30年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一回路主設(shè)備的可運行年限。因此,需要適當(dāng)延長汽輪發(fā)電機及其輔機設(shè)備的使用壽命,使之與一回路主設(shè)備的設(shè)計壽命匹配,從而滿足核電廠運行許可證延續(xù)的需求。

        1.3 核電汽輪機通流改造的可行性分析

        從2014年年底開始,通過對300 MW級核電汽輪發(fā)電機組及其配套的反應(yīng)堆熱功率、常規(guī)島熱力系統(tǒng)、發(fā)電相關(guān)的主要設(shè)備長達(dá)3年的試驗和理論分析,論證了通流改造后將功率提升到350 MW的可行性。主要完成的分析項目及分析結(jié)論如表1所示[1]。

        表1 300 MW級核電汽輪機通流改造的可行性分析主要項目

        分析結(jié)果表明,300 MW級核電汽輪發(fā)電機組更新改造后功率提升至350 MW后,反應(yīng)堆熱功率低于加強工況下反應(yīng)堆熱功率,對應(yīng)的主蒸汽流量小于允許最大流量,二回路輔機系統(tǒng)總體滿足功率提升后的運行要求。因此,通流改造是可行的。

        2 核電汽輪機通流改造實施難點分析

        本次核電汽輪機通流改造以延長機組使用壽命為主要目的,同時要兼顧機組的增容提效,以改善機組的經(jīng)濟性。影響汽輪機通流效率的主要因素有各項漏汽損失、葉型結(jié)構(gòu)損失及二次流損失等,因此提高通流熱力性能和效率的關(guān)鍵途徑是“盡量減少汽輪機漏氣損失”和“采用更加先進(jìn)的新型高效葉片”。[2]

        300 MW級核電汽輪機為單軸、三缸四排汽、兩級MSR、凝汽式汽輪機,由一個雙流高壓缸和兩個雙流低壓缸串聯(lián)布置組成。在此次改造的通流設(shè)計上除低壓末兩級長葉片外,高、低壓通流部分均采用AIBT 整體通流技術(shù)進(jìn)行設(shè)計,如圖1所示。

        圖1 AIBT整體通流技術(shù)示意圖

        通流結(jié)構(gòu)的變化給設(shè)備的制造及現(xiàn)場安裝帶來了較大的困難,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

        1)設(shè)備制造階段的質(zhì)量管理難度大。核電汽輪機通流改造涉及大量部件的加工制造,需要多個廠家、多個工種協(xié)同完成,質(zhì)量控制點分散,管理難度高;

        2)新舊部件的匹配性難以控制。改造前后轉(zhuǎn)子級數(shù)、通流跨距、葉片長度、葉片型式及葉片數(shù)量等均發(fā)生了較大變化,與現(xiàn)場不更換的汽輪機外缸匹配難度大;

        3)行車資源需求量大。施工階段涉及大量的汽輪機新、舊部件的拆裝和吊運,整個通流改造對行車資源的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于常規(guī)汽輪機解體;

        4)通流間隙測量調(diào)整工作復(fù)雜。所有的通流間隙測量必須按照新機安裝的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,需要檢修人員反復(fù)測量修正,工作復(fù)雜,作業(yè)風(fēng)險大;

        5)軸系中心找正難度高。軸系中心必須按照新機安裝要求重新調(diào)整,既要兼顧原有基礎(chǔ)的沉降、又要保證軸系中心的找正質(zhì)量,施工難度高;

        6)管道焊接質(zhì)量控制難。通流改造引起了汽、水、油大量相關(guān)管道的更換,這些管道絕大部分為焊接管道,焊口數(shù)量多,焊接實施的質(zhì)量難以控制;

        7)潤滑油系統(tǒng)開口防異物要求高。施工期間,汽輪機潤滑油系統(tǒng)幾乎完全處于開口狀態(tài),增大了異物和粉塵進(jìn)入潤滑油系統(tǒng)的風(fēng)險,對油系統(tǒng)的清潔度控制極為不利。

        3 實施難點的主要應(yīng)對措施

        針對制約核電汽輪機通流改造實施總體質(zhì)量的主要技術(shù)難點,在項目實施過程中采取了一系列有針對性的技術(shù)方案及控制措施,主要有:

        3.1 監(jiān)理單位駐廠監(jiān)造與業(yè)主見證有機結(jié)合

        采取了設(shè)備監(jiān)造與業(yè)主見證相結(jié)合的質(zhì)量控制方法。一方面委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位派專業(yè)的監(jiān)理工程師進(jìn)駐制造廠監(jiān)造,對汽輪機設(shè)備的制造過程開展全方位監(jiān)督;另一方面,發(fā)揮業(yè)主的管理優(yōu)勢,結(jié)合核電廠質(zhì)量管理的特點加強對制造廠的質(zhì)量管控。例如:

        1)在重要部件開始制造前設(shè)置“開工條件審查”見證W點,對制造廠質(zhì)量保證體系進(jìn)行審查,確保各項先決條件符合HAF003《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定 1991》以及HAD003/03《核電廠物項和服務(wù)采購中的質(zhì)量保證1986》的相關(guān)要求;

        2)對重要的檢驗、制造節(jié)點設(shè)置業(yè)主見證W點或H點,及時發(fā)現(xiàn)影響制造質(zhì)量及進(jìn)度的質(zhì)量問題,并快速協(xié)調(diào)解決。

        3.2 加固廠區(qū)道路、改造行車,保證運輸與起重安全

        受電廠工藝系統(tǒng)布置特點制約,部分廠區(qū)道路承載能力較差,特別是在進(jìn)入保護(hù)區(qū)的部分路面,平均載荷僅為10 t/m2,不滿足汽輪機大件運輸需求。經(jīng)過核算后,提前對廠區(qū)道路薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了加固處理。在運輸路線上所有過路電纜溝、管溝的路寬范圍及車輪可能壓到的蓋板下都砌筑磚墻,并在溝內(nèi)設(shè)置槽鋼立柱,既保證了汽輪機部件的運輸安全,又保護(hù)了管溝、電纜溝內(nèi)的設(shè)備設(shè)施安全。

        汽輪機通流改造后,1號低壓轉(zhuǎn)子及中間軸組件的整體質(zhì)量由改造前的63.6 t提高到73.8 t,包含吊具的整體起重質(zhì)量達(dá)到76.1 t,超出原汽機廠房行車75 t的允許最大載荷。因此,對行車主梁底部受力最大的跨中區(qū)域加“π”型梁加固,并對主起升機構(gòu)進(jìn)行了配套升級,使行車允許最大載荷提升到80 t,滿足了汽輪機通流改造后的起重需求。

        3.3 在線加工高壓外缸腰帶及低壓外缸導(dǎo)流錐

        采用三維測量及在線加工技術(shù),消除了汽輪機新舊部件之間的配合尺寸偏差,為高壓內(nèi)缸、低壓轉(zhuǎn)子的順利就位創(chuàng)造了基本的技術(shù)條件。如在高壓缸解體后采用三維成像測量技術(shù),對高壓外缸與高壓內(nèi)缸、靜葉持環(huán)的配合尺寸進(jìn)行了準(zhǔn)確的測量,確定了高壓外缸腰帶的加工要求,并采用專用在線鏜床對高壓外缸各個腰帶部位進(jìn)行了精確加工,順利裝入高壓內(nèi)缸及靜葉持環(huán)。在低壓轉(zhuǎn)子安裝時,為適應(yīng)低壓轉(zhuǎn)子通流跨距增大的需求,現(xiàn)場采用專用鋸片式銑刀對導(dǎo)流錐端面進(jìn)行了加工,增大了低壓外缸兩端導(dǎo)流錐的端面距離。

        3.4 改進(jìn)檢修工器具,降低對行車的依賴

        為提高檢修行車資源的利用效率、增加檢修有效作業(yè)時間,結(jié)合汽輪機檢修特點對部分檢修工器具進(jìn)行了改進(jìn),提高了作業(yè)安全性,大大降低了對行車的依賴。典型的工器具改進(jìn)包括:

        1)設(shè)計開發(fā)靜葉持環(huán)及隔板的專用擱架,使靜葉持環(huán)及隔板可按照安裝的方位直接垂直放置,提高了起重作業(yè)效率及吊裝安全性,節(jié)省大量作業(yè)時間;

        2)開發(fā)制作專用電動檢修盤車,使汽輪發(fā)電機組軸系中心測量調(diào)整工作不再需要行車配合,顯著提高了汽輪機軸系中心測量調(diào)整的安全系數(shù)和工作效率。

        3.5 優(yōu)化關(guān)鍵工序的檢修工藝,提升工作質(zhì)量及效率

        針對汽缸加熱螺栓的拆裝、通流間隙測量及軸系中心找正等關(guān)鍵剛性工序的檢修工藝及測量方法進(jìn)行了優(yōu)化:

        1)通過優(yōu)化汽缸中分面螺栓的拆裝工序避免“窩工”現(xiàn)象。同時,采用更為先進(jìn)的渦流高頻加熱技術(shù),大大提高了汽缸螺栓的拆裝效率和一次成功率;

        2)采用楔形通流間隙測量尺替代傳統(tǒng)的塞尺,顯著縮短了通流間隙的測量時間;

        3)采用三維激光跟蹤儀測量各個軸承中分面的相對標(biāo)高,并與理論計算值對比,獨立驗證軸系中心找正結(jié)果,提高了中心測量的準(zhǔn)確性;

        4)通過優(yōu)化聯(lián)軸器銷子螺栓及螺母的安裝位置,同時輔以“車削螺母減重”的方法,使聯(lián)軸器任意中心線兩側(cè)的螺栓及螺母總質(zhì)量偏差不大于2 g,大大降低不平衡量。

        3.6 提高油、汽、水管道的焊接質(zhì)量

        汽輪機通流改造涉及各類口徑、材質(zhì)的焊縫數(shù)量總計達(dá)到543道。核電廠管道焊縫檢查及驗收標(biāo)準(zhǔn)是:“檢查發(fā)現(xiàn)焊縫存在超標(biāo)缺陷時,再抽查該缺陷焊縫焊工所焊的焊縫,再抽查的焊縫數(shù)量為存在超標(biāo)缺陷焊縫的2倍。如再抽查的焊縫中又發(fā)現(xiàn)焊縫存在超標(biāo)缺陷,則該焊工所焊的全部焊縫進(jìn)行100%射線檢查(RT)?!盵3]為滿足這一嚴(yán)格的焊縫檢驗要求,針對本項目涉及的油、汽、水管道的焊接質(zhì)量控制提出了三項技術(shù)改進(jìn)措施:

        1)通過材質(zhì)光譜分析,逐一核實焊接母材信息,為焊接工藝卡編制提供正確的信息;

        2)針對每一道焊縫編制焊接質(zhì)量計劃,實行100%見證,提高焊縫的焊接一次成功率;

        3)執(zhí)行100%無損檢測要求,確保所有焊縫質(zhì)量可知、可控。

        3.7 嚴(yán)格控制潤滑油系統(tǒng)的清潔度

        通流改造期間,通過加強防異物管理及優(yōu)化檢修工藝,使?jié)櫥拖到y(tǒng)的清潔度得到了保證,提高了潤滑油品質(zhì),具體技術(shù)措施有:

        1)對開口封堵物逐項登記造冊,系統(tǒng)恢復(fù)前逐項拆除并檢查簽字,防止遺漏;

        2)設(shè)置清潔度檢查H點,獨立檢查系統(tǒng)清潔度;

        3)所有焊縫均采用“氬弧打底加電焊蓋面”或“全氬弧”的焊接,防止焊渣成為異物;

        4)提高清潔度驗收要求,做到“采用白手套擦拭內(nèi)壁無明顯變色”,方可驗收;

        5)采用離線濾油及多臺濾油機同時濾油的策略,提高潤滑油系統(tǒng)沖洗效率和效果。

        4 核電汽輪機通流改造效果評價

        在本次核電汽輪機的通流改造實施過程中,通過改進(jìn)安裝方法、制作專用工裝、優(yōu)化檢修工藝、強化質(zhì)量控制等措施大大提高了機組安裝效率和安裝質(zhì)量。如汽缸螺栓的加熱拆除時間由原來的20 min/顆縮短到3 min/顆;汽輪機整個軸系完成一次百分表安裝和對中測量的時間由原來的1 h縮短到約20 min;潤滑油系統(tǒng)沖洗時間由原來的72 h縮短為36 h。整個作業(yè)期間未出現(xiàn)異物失控、設(shè)備損傷、人員傷害等事件,各類汽、水、油管道的焊縫質(zhì)量檢查100%合格,安全質(zhì)量狀況總體良好。改造后經(jīng)過一個燃料循環(huán)的運行狀態(tài)跟蹤,確認(rèn)與安裝質(zhì)量相關(guān)的各項關(guān)鍵運行參數(shù)均優(yōu)于改造前,具體如表2所示。

        表2 安裝質(zhì)量相關(guān)的各項關(guān)鍵運行參數(shù)對比

        續(xù)表

        通過此次300 MW級核電汽輪機的通流改造,基本解決了該機型的設(shè)計缺陷及長期運行積累的疑難問題。改造后的核電汽輪發(fā)電機組熱力性能試驗結(jié)果表明:機組在TMCR工況,修正至設(shè)計條件下發(fā)電機出線端電功率由320 MW提升為357 MW,汽輪機發(fā)電熱效率由34.28 %提高到35.86 %,機組性能得到顯著提升,滿足各項性能指標(biāo)保證要求[4]。

        300 MW級核電汽輪機通流改造系國內(nèi)首次實施,在核電汽輪機組通流改造相關(guān)的設(shè)備制造質(zhì)量及安裝質(zhì)量控制方面積累了寶貴的工程經(jīng)驗,對國內(nèi)其他核電機組開展運行許可證延續(xù)技術(shù)研究及汽輪機通流改造具有一定的示范意義。

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