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        氣舉反循環(huán)技術(shù)在地?zé)徙@井中的應(yīng)用

        2021-08-24 05:42:12靳廷朝
        地質(zhì)裝備 2021年4期
        關(guān)鍵詞:工藝施工

        靳廷朝

        (河南省地礦局第一地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院,鄭州 450045)

        1 項目概況

        為開發(fā)新鄉(xiāng)市云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園項目,提升文化園內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)品味,使用綠色能源,促進云龍山大健康文化產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展,受新鄉(xiāng)市德睿實業(yè)有限公司委托施工一口地?zé)峋?/p>

        該項目取水層位為太古界片麻巖地層,太古界變質(zhì)巖系地層富水性差,找水難度很大,一般被視為“找水禁區(qū)”。 物探技術(shù)人員反復(fù)研究相關(guān)資料,結(jié)合物探數(shù)據(jù)解釋結(jié)果,最終確定井位。鉆井施工中,由于地層處于斷裂帶上,巖層破碎,塌孔、掉塊、卡鉆及容易偏斜等問題時有發(fā)生,采用氣舉反循環(huán)施工工藝[1]克服了種種困難,實現(xiàn)了太古界片麻巖地區(qū)地?zé)峥碧降男峦黄?。最終成井深度2551.48 m,水量50 m3/h,水溫55℃。

        2 工程地質(zhì)條件

        2.1 區(qū)域水文地質(zhì)條件

        本區(qū)地下水可劃分為兩種不同的基本類型。上部奧陶、寒武系碳酸鹽巖裂隙巖溶水地下水發(fā)育,其水量豐富,分布不均勻,但水溫低,需要隔離;下部太古界地層構(gòu)造裂隙發(fā)育,富水且水溫高。本次地?zé)崛∷康膶訛樘沤缙閹r構(gòu)造裂隙水。

        2.1.1 太古界(Ar)

        本區(qū)太古界為登封群,巖性主要為片麻巖、石英砂巖,鉆孔揭露865.00~2551.48 m。地層受青羊口斷層影響,地層深部構(gòu)造裂隙發(fā)育。

        2.1.2 寒武系(∈)

        (1) 下統(tǒng)(∈1)。自下而上分為辛集組和饅頭組。辛集組(∈1x),鉆孔揭露750~865 m,下部巖性為紅色石英砂巖、紫紅色頁巖夾泥灰質(zhì)白云巖,上部為灰色薄、中厚層狀灰質(zhì)白云巖。饅頭組(∈1m),鉆孔揭露630~750 m,底部為紫紅色粉砂巖、頁巖,主要為黃色板狀白云質(zhì)泥灰?guī)r夾紫紅色頁巖。

        (2) 中統(tǒng)(∈2)。分為毛莊組、徐莊組和張夏組。毛莊組(∈2m),鉆孔揭露500~630 m,下部為紫紅色頁巖、粉砂巖,上部以深灰色厚層狀灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r為主,夾透鏡狀白云巖層。徐莊組(∈2x),鉆孔揭露400~500 m,上部為深灰色薄層狀含竹葉狀灰?guī)r、泥質(zhì)條帶灰?guī)r及巨厚層鮞狀灰?guī)r,巖溶發(fā)育,下部主要為黃綠色頁巖,夾薄層灰?guī)r泥灰?guī)r。張夏組(∈2zh),鉆孔揭露185~400 m,主要為灰、深灰色厚、巨厚層鮞狀灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r,巖溶發(fā)育。

        2.1.3 奧陶系下統(tǒng)(O)

        為厚至巨厚細(xì)晶或粗晶白云巖,鉆孔揭露20~185 m,巖溶發(fā)育。

        2.1.4 新近系(N)

        為棕紅色、淺黃色及雜色砂質(zhì)黏土、泥灰?guī)r及泥質(zhì)砂巖,多未膠結(jié)或半膠結(jié)0~20 m。

        2.2 地質(zhì)構(gòu)造

        本區(qū)構(gòu)造部位處于新華夏系太行山隆起的東南邊緣和華北凹陷的過渡地帶,南鄰秦嶺緯向復(fù)雜構(gòu)造帶。區(qū)內(nèi)構(gòu)造痕跡以斷裂為主,新構(gòu)造運動比較活躍,并多呈繼承性活動。

        (1)青羊口斷層(F1)。由青羊口經(jīng)本區(qū)金燈寺—北站延至新鄉(xiāng)一帶,全長大于100 km,走向北東25°~40°,傾向南東,為高角度正斷層,垂直斷距大于1000 m,該斷層晚近期仍有活動。據(jù)鉆孔資料,上第三系上部泥灰?guī)r被斷開,斷距60~90 m,反映到地貌形態(tài)上,此斷裂北西側(cè)為太行山麓的山岳地貌,南東側(cè)為堆積平原地貌。

        (2)山彪—五陵斷層(F2)。由山彪、五陵與青羊口大斷層復(fù)合,走向北東40°~50°,傾向北西,斷距20~30 m,為正斷層,斷至上第三系泥灰?guī)r,從該斷層和青羊口斷裂成“入”字型斜接的關(guān)系看,可能是青羊口斷裂的分支斷層。該斷層穿過本井區(qū)域,對本井水文地質(zhì)條件有重要影響。

        (3)西曲里斷層(F3)。由西曲里沿衛(wèi)河向北東方向延伸,走向北東40°左右,傾向南東,斷距20~40 m,向北東方向逐漸消失,為高角度正斷層,切穿地層至上第三系泥灰?guī)r。

        2.3 施工條件分析

        該地區(qū)地層老,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,易偏斜、漏失,施工程序復(fù)雜,要到達含水層,需要通過高裂隙發(fā)育帶奧陶系灰?guī)r漏失層。巖性多變、軟硬不同,鉆頭選型困難;部分泥巖中含有鈣質(zhì)團塊,地層非均質(zhì)、夾層發(fā)育,巖性變化大,在井底形成非均質(zhì)切削;井內(nèi)掉塊導(dǎo)致蹩、跳鉆嚴(yán)重,極易造成鉆具脹扣和斷鉆具事故。辛集組砂巖層研磨性較強,太古界片麻巖可鉆性8~9,屬于硬巖,造成鉆頭的磨損速度快,鉆進效率低,極易疲勞損壞,導(dǎo)致鉆井周期和成本比較高。

        3 鉆井工藝

        3.1 設(shè)備選型

        選用TSJ3000型水源鉆機和與之配套的LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機及HS-37型四腳鉆塔。LG.VF-10/60高壓空氣壓縮機的公稱容積流量10 m3/min,額定排氣壓力6 MPa,108 mm×108 mm雙壁主動鉆桿及雙壁氣水龍頭,直徑114 mm內(nèi)平雙壁鉆桿300 m和89 mm(內(nèi)徑70 mm)單壁鉆桿。

        3.2 氣舉反循環(huán)鉆井工藝

        先用直徑445 mm鉆頭鉆孔,然后下入直徑425 mm保護管30 m,確保上部孔壁安全穩(wěn)定。在一開鉆進時首先采用正循環(huán)鉆進工藝,使用直徑346 mm鉆頭鉆進,在鉆進至231 m深奧陶系灰?guī)r地層時,孔內(nèi)漏漿嚴(yán)重,采用多種方法堵漏,地層仍漏漿嚴(yán)重。測試發(fā)現(xiàn)漏失地層富含地下水,地下水位50 m左右。

        氣舉反循環(huán)鉆進工藝[2]廣泛應(yīng)用于漏水嚴(yán)重的基巖地層中,彌補了大漏失地層無法正常泥漿正循環(huán)鉆進的不足,鉆進效率、成井質(zhì)量都優(yōu)于正循環(huán)工藝。經(jīng)研究,本工程采用氣舉反循環(huán)鉆井工藝。

        3.2.1 反循環(huán)鉆頭設(shè)計

        常規(guī)鉆頭分刮刀鉆頭、三牙輪鉆頭及PDC合金鉆頭等,其中三牙輪鉆頭又分為鋼齒鉆頭和鑲齒鉆頭。反循環(huán)鉆頭需要在常規(guī)鉆頭中心切割出一個與鉆桿內(nèi)徑相通的圓孔,可以使井底刻取的巖屑在反循環(huán)作用下,經(jīng)鉆頭中心孔、鉆桿內(nèi)管排至地表[3]。

        本井施工采用江漢石油設(shè)備廠生產(chǎn)的HJ517GK、HJT537G型、HJT547鑲齒牙輪鉆頭。在牙輪鉆頭中心位置開直徑為50 mm進水孔,鉆頭牙掌上設(shè)置鋼筋裙網(wǎng),減少鉆頭邊部的磨損,增加出渣效果,鉆頭見圖1。

        圖1 氣舉反循環(huán)鉆頭Fig.1 Air-lift reverse circulation bit

        3.2.2 鉆具配置

        依據(jù)地質(zhì)設(shè)計給出的地層剖面及巖性描述,本工程采用以下鉆具組合:①直徑346 mm鉆頭+直徑203 mm鉆鋌5根+直徑178 mm鉆鋌6根+直徑159 mm鉆鋌6根+直徑89 mm鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;②直徑311.1 mm鉆頭+直徑203 mm鉆鋌+直徑203 mm鉆鋌+直徑308 mm扶正器+直徑203 mm鉆鋌3根+直徑178 mm鉆鋌6根+直徑159 mm鉆鋌6根+直徑89 mm鉆桿+直徑114 mm 雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿;③直徑215.9 mm 鉆頭+直徑159 mm鉆鋌+直徑159 mm 鉆鋌+直徑214 mm扶正器+直徑159 mm鉆鋌13根+直徑89 mm鉆桿+直徑114 mm雙壁鉆桿+主動(雙壁)鉆桿。

        3.2.3 施工參數(shù)

        本井一開井段(0~325.15 m)使用正循環(huán)鉆進工藝,泥漿泵排量23 L/s,泵壓2 MPa,之后的井段采用氣舉反循環(huán)鉆進,各井段詳細(xì)鉆進參數(shù)見表1。

        表1 鉆井技術(shù)參數(shù)Table 1 drilling technical parameters

        氣舉反循環(huán)鉆進效率主要取決于壓縮空氣的壓力、風(fēng)量以及混合器沉沒在水中的深度[4],以下為氣舉反循環(huán)主要鉆進參數(shù)。

        ①根據(jù)不同地層情況、巖性、鉆頭尺寸及出渣情況調(diào)整鉆壓,上部灰?guī)r控制在80~120 kN,下部片麻巖、砂巖控制在30~80 kN,鉆壓不能超過鉆鋌總重量的2∕3,以防孔斜。②采用40~70 r/min轉(zhuǎn)速鉆進即可,不能盲目使用高速,以防產(chǎn)生劇烈振動,發(fā)生孔內(nèi)事故。③根據(jù)孔深、靜水位和“鉆屑能力”等確定風(fēng)壓,空壓機啟動風(fēng)壓2.6~3.2 MPa,工作壓力1.4~2.3 MPa,工作壓力如果低于0.8 MPa就不能形成氣舉反循環(huán)鉆進。④風(fēng)量10 m3/min。⑤混合器埋深應(yīng)采用不低于50%的沉沒比,隨著井深的增加逐漸增大沉沒比,混合器埋深150~227 m,最大沉沒比保持在70%以上。⑥雙壁鉆具與井深比為1∶10至1∶2[5]。

        3.2.4 主要技術(shù)措施

        ①在施工時應(yīng)盡可能采用較大的沉沒比,最小不低于50%;雙壁鉆具的初始長度141 m,隨著井深的增加逐漸加大沉沒比,最后保持在70%以上,即混合器埋深180~227 m;空壓機風(fēng)量≥6 m3/min[6]。②本井的循環(huán)液來自井內(nèi)地層的自流補給,補給量大于15 m3/h,滿足氣舉反循環(huán)的沖洗液攜帶巖屑的需要。③雙壁鉆具要密封連接螺紋,不能用穿刺的鉆具,以免形成短路循環(huán),發(fā)生燒鉆、埋鉆等事故。④送氣前鉆頭與井底保持一定距離,防止鉆頭水眼被井底的巖屑堵塞;待排出的水液清潔后,再將鉆頭緩慢送至井底。⑤當(dāng)攜帶出的巖屑濃度大時,應(yīng)控制鉆進速度,切勿突然停止送風(fēng);加單根前,觀察出水液情況,待水液中基本不含巖屑后方能停風(fēng)加單根。⑥注意觀察排出水液量的大小變化及攜砂情況,當(dāng)水液量變小時,即刻檢查鉆頭、鉆具內(nèi)管是否堵塞,水液中巖屑是否過多,或井內(nèi)是否發(fā)生坍塌情況;當(dāng)水液中不含巖屑時,應(yīng)判斷是沉沒比不足,還是井底巖屑顆粒過大,水液攜帶不上來[7]。

        3.2.5 鉆井液工藝

        在深井鉆探施工中,鉆遇的地層非常復(fù)雜,而鉆進不同地層所采用的泥漿體系也不盡相同。本著安全與節(jié)約的原則,我們對于不同井段配置了不同體系的泥漿,氣舉反循環(huán)鉆進循環(huán)液為清水[8]。

        在正循環(huán)鉆進時采用聚合物優(yōu)質(zhì)低固相泥漿液護壁,泥漿密度1.05~1.16 g/cm3,黏度25~45 s,API濾失量10 mL/30 min,pH 8~9,含砂量小于0.3%,泥餅厚0.5~1.0 mm。

        在鉆進至231 m時井內(nèi)泥漿漏失嚴(yán)重,判斷為地層裂隙發(fā)育且富含地下水,在堵漏失敗后決定使用氣舉反循環(huán)鉆進工藝,鉆井液使用清水鉆進。本井采用的清水鉆進保護了水層,提高了鉆進效率,有效地保證了成井質(zhì)量。

        4 成井工藝

        4.1 鉆井結(jié)構(gòu)

        該地?zé)峋删疃?551.48 m,采用三開式成井結(jié)構(gòu)的地?zé)峋甗9],按不同井徑下入兩種不同規(guī)格國產(chǎn)無縫石油鋼管及裸孔成井,井身結(jié)構(gòu)見圖2。

        圖2 成井結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Well completion diagram

        一開,井深0~325.15 m,下入直徑425 mm保護管30 m,采用直徑346 mm牙輪鉆頭鉆進,下入直徑273.1 mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為泵室段套管,鋼級J55,壁厚8.89 mm,下深315.15 m,泵室段套管高出地面1.2 m。

        二開,井深325.15~1066.50 m,采用直徑311.1 mm牙輪鉆頭鉆進;下入直徑244.5 mm國產(chǎn)無縫石油鋼管作為生產(chǎn)套管,鋼級J55,壁厚8.94 mm,長度746.15 m,下入至315.15~1066.50 m井段;在直徑273.1 mm、244.5 mm套管與井壁之間環(huán)狀間隙內(nèi),采用P.O 42.5普通硅酸鹽水泥全段封固。

        三開,井深1066.50~2551.48m,采用直徑215.9 mm牙輪鉆頭鉆進,此井段為太古系片麻巖地層,井壁穩(wěn)定,為采水目的層,決定采用裸孔成井。

        4.2 固井工藝

        本井采用反循環(huán)鉆井工藝鉆進,先鉆進至設(shè)計孔深,測井后根據(jù)測井結(jié)果選擇止水位置,然后擴孔下入石油套管。采用架橋法固井[10],下管前在鉆孔直徑由311.1 mm變至215.9 mm處下入加工制作的木塞,木塞吸水膨脹卡在變徑處,然后投入黏土球0.2 m3,黏土球與木塞起到封隔器作用,預(yù)防固井時水泥下沉進入下部地層。管串結(jié)構(gòu)要求自下而上為:引鞋+水泥塞逆止閥+直徑244.5 mm套管+變徑接頭+直徑273.1 mm套管串。

        固井水泥返至地面,水泥漿密度1.80 g/cm3,用量60 m3,標(biāo)號為硅酸鹽水泥P.O 42.5。

        4.3 洗井

        本地?zé)峋@進時采用清水作為沖洗液,避免了泥皮和巖屑堵塞出水裂隙通道的現(xiàn)象。施工完畢后即可下泵抽水,在水泥凝結(jié)固井結(jié)束后,在降壓試驗開展前,對鉆井開展洗井工作,洗井主要采用大泵量大降深抽水洗井抽水設(shè)備型號為200QJ50/180,抽水至鉆井內(nèi)流出清水為止。

        5 施工中遇到的困難

        當(dāng)鉆進至奧陶系石灰?guī)r地層時,出現(xiàn)了地層大漏失情況,改用氣舉反循環(huán)技術(shù)工藝。開始鉆進時,出現(xiàn)了鉆桿內(nèi)巖屑堵塞情況。

        堵塞的原因是346 mm鉆頭鉆進孔徑較大,灰?guī)r白云巖鉆進速度快,巖屑在單位時間內(nèi)急劇增多,循環(huán)液中巖屑濃度增大,巖屑顆粒質(zhì)地差異大,在巖屑上升過程中出現(xiàn)了大量聚集現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆桿管徑內(nèi)局部堵塞。

        解決方法:①減小鉆壓,將鉆壓控制在20~50 kN;②換用牙輪鉆頭中牙齒密、空隙小的鉆頭,減小巖屑顆粒的直徑,同時在鉆頭上部開一個進水口,保持上返水量不變,降低循環(huán)液中巖屑密度;③將鉆頭下部進水孔孔徑由50 mm縮小為40 mm,從而減小巖屑的進入量;④同時加大混合器的沉沒比,以提高上返水的攜砂能力。

        在實際生產(chǎn)中應(yīng)結(jié)合實際情況,合理選擇鉆探工藝,在能達到要求的基礎(chǔ)上,可以選擇多種鉆探工藝結(jié)合鉆井,不僅提高工作效率,同時也能獲得更大的經(jīng)濟效益。在開展施工前,應(yīng)合理選用鉆具、空壓機、鉆機等設(shè)備;在實施中,還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,合理選用風(fēng)量、風(fēng)壓、混合器沉沒深度、鉆速等參數(shù),及時發(fā)現(xiàn)和處理各類異常現(xiàn)象,避免發(fā)生事故[11]。

        6 應(yīng)用效果

        6.1 井身質(zhì)量控制

        6.1.1 井身質(zhì)量控制措施[12-13]

        (1)開孔及下孔口套管(0~30 m)。開鉆前必須校正好天車、轉(zhuǎn)盤及井口,保證三者在一條垂線上,最大偏差不得超過20 mm,預(yù)防開孔就斜??刹捎弥睆?00 mm鉆頭開孔,開孔應(yīng)輕壓、慢轉(zhuǎn),開孔時采用滿徑鉆具組合,以免偏斜??卓谔坠茼斆娓叱龅孛?0 cm為宜,安放時為保證孔口套管居中垂直,下入直徑400 mm鋼管,外邊用水泥砂漿封固。

        (2)一開鉆進與安裝頂部開采套管(30~325 m)采用直徑346 mm鉆頭鉆進,采用滿徑扶正器加塔式鉆具結(jié)構(gòu),及時校對指重表,保證加壓準(zhǔn)確,送鉆均勻。依據(jù)鉆機能力配置18 kN加重鉆鋌,鉆進奧陶系地層鉆壓控制在80 kN,轉(zhuǎn)速40~63 r/min,防止鉆孔偏斜。選用HJT517G合金鑲齒鉆頭。該段地層較硬且多有裂隙,漏漿嚴(yán)重,鉆進至231 m后地層出現(xiàn)漏漿現(xiàn)象,停鉆堵漏,堵漏失敗后經(jīng)研究決定采用氣舉反循環(huán)鉆井工藝。鉆進中每5 m撈取巖樣1個,放入巖樣箱,并及時進行地質(zhì)編錄。班報表應(yīng)特殊記錄泥漿消耗情況,泥漿漏失位置與漏失量,鉆進異常情況等。

        (3)二開使用直徑311.1 mm鉆頭,鉆鋌12根,鐘擺式鉆具鉆進,由于該段對鉆孔垂直度要求很高,需嚴(yán)格控制鉆壓,堅持吊打確保了鉆孔垂直度。

        (4)三開使用直徑215.9 mm鉆頭,采用鐘擺鉆具結(jié)構(gòu),直徑214 mm扶正器加在第二根鉆鋌上部,調(diào)整鉆壓、控制井斜。及時測斜及時校對鉆壓儀,保證加壓準(zhǔn)確,送鉆均勻,保證井身質(zhì)量。

        6.1.2 孔身質(zhì)量表

        鉆孔的孔身質(zhì)量均達到設(shè)計要求,這充分說明鉆具組合和鉆進參數(shù)的工藝設(shè)計是正確的,取得了良好的效果,見表2[14]。

        表2 孔身質(zhì)量表Table 2 hole body quality table

        6.2 鉆進效率分析[15]

        本井使用氣舉反循環(huán)鉆進大幅度提高了鉆進效率,在該地區(qū)深孔大口徑灰?guī)r、頁巖、片麻巖地層鉆進中,平均時效達到1.0 m/h,最高達到3 m/h,平均臺效達到450 m/臺月,比常規(guī)正循環(huán)鉆進提高150%以上。目前在河南地區(qū)鉆井記錄中是使用氣舉反循環(huán)鉆井技術(shù)施工最深的一口井。

        本孔施工鉆進首先采用正循環(huán)鉆井工藝,后采用了氣舉反循環(huán)鉆井工藝,進尺2551.48 m,純鉆進用時2557 h,平均鉆速1.00 m/h。全孔平均臺月效率450 m,平均鉆進小時效率1.00 m,純鉆時間利用率為43.33%。一開正循環(huán)平均小時效率1.0 m,一開反循環(huán)鉆進平均小時效率0.85 m;二開平均小時效率0.98 m;三開平均小時效率1.1 m。

        7 結(jié)論及建議

        7.1 結(jié)論

        對地下水位埋藏淺的富水地層、斷層破碎帶、溶洞及地下暗河發(fā)育段,在靜水位較淺的情況下,應(yīng)采用氣舉反循環(huán)鉆進工藝施工,在堵漏失敗后采用空氣反循環(huán)施工。該井的成功實踐,驗證了氣舉反循環(huán)對深井施工的適應(yīng)性和高效性,該井的施工深度達到了2551.48 m,且隨著深度的增加,鉆進一直保持較高的效率。氣舉反循環(huán)工藝具有以下的優(yōu)點[16-20]:

        (1)鉆進效率高。使用氣舉反循環(huán)鉆井時,在鉆遇全漏失地層(正循環(huán)鉆進必須堵漏),孔內(nèi)水位滿足氣液混合器沉沒比≥50%的條件下,無需堵漏,可以正常連續(xù)施工。施工中井底巖屑大多被及時帶走,減少巖屑重復(fù)破碎,提高鉆進效率,該井的鉆進效率提高了45%左右。

        (2)施工成本低。采用清水鉆進,節(jié)約了泥漿材料的費用;不再使用泥漿泵,減少泵損耗配件的費用;降低鉆頭磨損速度,延長了鉆頭的純鉆進時間,單個鉆頭進尺顯著增大;同時,減少了起下鉆次數(shù),降低了工人的勞動強度。

        (3)安全性能好。清水鉆進,無泥皮不會發(fā)生粘鉆事故,孔內(nèi)干凈無巖屑不會發(fā)生埋鉆事故。

        (4)提高出水量。清水鉆進,避免泥漿、巖屑堵塞地層裂隙的情況,施工完畢后即可下泵抽水,水量達到了1248 m3/d,遠(yuǎn)超過了700 m3/d的設(shè)計要求,相比正循環(huán)鉆進的鹽酸、空壓機等洗井步驟,不僅節(jié)約了洗井費用,而且成井質(zhì)量更高。

        (5)準(zhǔn)確判斷地層巖性。攜砂能力強,巖屑延遲時間短且?guī)r樣干凈,在漏失地層中可以開展地質(zhì)撈樣等工作,撈取干凈的巖屑,便于準(zhǔn)確判斷地層巖性。

        7.2 建議[21-25]

        (1)氣舉反循環(huán)工藝對孔內(nèi)水位有嚴(yán)格的要求,沉沒比≥50%時應(yīng)用效果良好;當(dāng)沉沒比<50%時,應(yīng)用攜砂能力差,鉆進效率低。

        (2)由于受沉沒系數(shù)的限制,氣舉反循環(huán)不能地表鉆進,開孔階段要選用泥漿鉆井工藝。

        (3)在施工時設(shè)備能力到達的情況下應(yīng)盡可能采用較大的沉沒比,最小不低于50%,隨著井深的增加,應(yīng)逐漸加大沉沒比,以提高泥漿攜粉能力,本井的沉沒比最大為1∶3。隨著沉沒比提高,可以進一步增加鉆進深度。

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