劉贊輝
(哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150046)
平頂山發(fā)電公司擁有1000MV 超臨界機(jī)組共計兩臺,每臺機(jī)組的凝結(jié)水精處理系統(tǒng)都配備了DN1800 管式過濾器2 臺和DN3200 球形高速混床4臺。運(yùn)行中2 臺管式過濾器要同時進(jìn)行,高混為3 運(yùn)1 備。兩臺機(jī)組共用一個高混樹脂體外分離和再生系統(tǒng),主要采用高塔法進(jìn)行樹脂體外分離。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)主要采用的是凝結(jié)水混床系統(tǒng),具體就是前置過濾器與高速混床形成的串聯(lián),另外再生系統(tǒng)主要包括以下幾部分,分別是樹脂分離塔、陰樹脂再生塔和陽樹脂再生兼樹脂儲存塔,同時還有酸堿設(shè)備以及沖洗水泵和儲氣罐等。
前置過濾器及混床系統(tǒng)運(yùn)行過程中每臺機(jī)精處理處理兩臺前置過濾器運(yùn)行,如若在運(yùn)行中其中一臺前置過濾器發(fā)生失效現(xiàn)象,那么則需退出運(yùn)行隨后進(jìn)入反洗程序。三臺混床兩臺運(yùn)行一臺備用,如若其中一臺混床出現(xiàn)失效,那么使用備用混床經(jīng)再循環(huán)泵循環(huán)直到混床出水合格之后再進(jìn)行運(yùn)行。失效混床進(jìn)入再生系統(tǒng)如下所示:
前置過濾器運(yùn)行直到進(jìn)出口壓差保持在0.04MPa 時就會進(jìn)入到反洗程序;
而前置過濾器運(yùn)行步驟如下圖1 所示:
混床運(yùn)行步驟如下圖2 所示:
凝結(jié)水精處理旁路閥運(yùn)行方式:
凝結(jié)水精處理旁路設(shè)置前置過濾器旁路閥和混床旁路閥兩個電動調(diào)節(jié)蝶閥,兩個閥門開度都有三個不同檔,也就是0-50%-100%。當(dāng)設(shè)備正常運(yùn)行過程中,兩個閥門都會處于關(guān)閉狀態(tài)。
目前,凝結(jié)水精處理控制主要有4 種不同的控制方式,分別是自動控制、半自動控制以及使用LCD 及鍵盤進(jìn)行遠(yuǎn)程操控和就低手動控制。在對凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進(jìn)行程序控制過程中主要包含混床投運(yùn)以及停運(yùn)等。在控制范圍方面主要包括設(shè)備前置過濾器以及混床和體外再生單元;在進(jìn)行實際設(shè)計過程中包含前置過濾器投運(yùn)、反洗和停運(yùn)以及混床的投運(yùn)和停運(yùn)。任何一道工序在完成后均需人工進(jìn)行檢測,確定無問題后方可進(jìn)行下一個程序運(yùn)行[1]。同時,程序還相應(yīng)設(shè)定了手動操作的控制方法。通過采用就地電磁閥箱的電磁閥也可以達(dá)到對每一個閥門操作的目的。針對整個控制系統(tǒng),主要采用的微機(jī)監(jiān)控,使用CRT 顯示和鍵盤進(jìn)行操作。
混床樹脂在經(jīng)過分離后會形成兩種樹脂類型,分別是陰樹脂和陽樹脂。在實際分離過程中,樹脂會在容器中分三層,其中,上層部分是陰樹脂,其高度為1350mm,中層部位是陰樹脂和陽樹脂的交叉態(tài),其含量各占一半,均為150mm,下層部位是陽樹脂,其高度為1350mm。在分離之后,不對陽樹脂進(jìn)行抽離處理,而是將陰樹脂與中層樹脂分別放置在專門的樹脂再生罐內(nèi)。在一切完畢之后對其含量進(jìn)行檢測時可以發(fā)現(xiàn),其分離率并不能達(dá)到設(shè)計要求。
凝結(jié)水精處理系統(tǒng)會在啟動之后轉(zhuǎn)入氨化運(yùn)行階段,在這一過程中,蒸汽發(fā)生器中的氯離子含量出現(xiàn)了急劇上升,與正常情況相比上升了九倍。相關(guān)人員在發(fā)現(xiàn)這一情況后,分別對混床出口進(jìn)行了檢測,而檢測結(jié)果表明,兩臺混床的氯離子含量也出現(xiàn)了升高的情況。
為了解決氯離子升高的現(xiàn)狀,相關(guān)人員緊急取消了本系統(tǒng)的氨化運(yùn)行,這一措施采用后,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)系統(tǒng)的運(yùn)行周期明顯縮短,其再生速度和頻率明顯超過正常工作時的狀態(tài)。這影響到了混床除鹽工作的正常進(jìn)行,對于整體凝結(jié)水精處理過程起到了非常不利的影響。
在實際工作中,由于現(xiàn)場條件的制約,導(dǎo)致很多技術(shù)都不能夠進(jìn)行使用,相關(guān)人員進(jìn)行了一系列實驗,最終權(quán)衡利弊,采用了降低混床交叉污染率來提高樹脂分離度的方法。在實踐中,工作人員將中間部位的進(jìn)水管線進(jìn)行了封閉,增加了頂部注水的流量,同時對底部注水的流量進(jìn)行了調(diào)整,進(jìn)而確保分離過程中的穩(wěn)定性,使樹脂不至于出現(xiàn)任意的上浮與紊亂現(xiàn)象,減低樹脂污染率,進(jìn)而提高分離度[1]。
為了可以最大程度延長混床運(yùn)行周期,提高周期制水率,經(jīng)過綜合因素可以將精處理高混樹脂配比由以往的1:1 優(yōu)化調(diào)整到3:2。經(jīng)過調(diào)整后樹脂填裝量也發(fā)生了變化,其中陽樹脂為4.6m3,陰樹脂為3m3。當(dāng)陽樹脂填裝量得到增加后就會提高原來的樹脂混合不均問題的嚴(yán)重性,因此可以強(qiáng)化樹脂再生工藝的研究,以此解決樹脂混合不均問題[2]。
為了能夠在突發(fā)情況下及時關(guān)閉旁路閥,使凝結(jié)水能夠被百分之百進(jìn)行處理,相關(guān)人員將凝結(jié)水系統(tǒng)中的納表與旁路閥進(jìn)行連鎖處理,并設(shè)定相應(yīng)程序,當(dāng)兩塊納表數(shù)值出現(xiàn)異常時,系統(tǒng)就可以自動關(guān)閉旁路閥,進(jìn)而保證系統(tǒng)的精密度[3]。
最后,相關(guān)單位也要注意增加廢水中和排放系統(tǒng)。在實踐中,凝結(jié)水處理系統(tǒng)的再生用水在計算過程中就出現(xiàn)了錯誤,致使酸、堿水箱體積過小,不堪使用。因此,相關(guān)單位應(yīng)該對其進(jìn)行技術(shù)改造,增加兩個大型的儲存與排放的罐體,進(jìn)而保證工作需要。
結(jié)論:縱觀全文,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)在運(yùn)行過程中經(jīng)常會出現(xiàn)各式各樣的問題,相關(guān)人員通過一系列的操作,對該系統(tǒng)的缺陷與問題進(jìn)行了針對性處理,最終降低了故障的發(fā)生率,也減輕了相關(guān)人員的工作強(qiáng)度。其他發(fā)電機(jī)構(gòu)在進(jìn)行凝結(jié)水精處理系統(tǒng)問題的處理時,可以參考這一實際案例來進(jìn)行,希望本文能夠有助于其他發(fā)電機(jī)構(gòu)問題的順利解決,進(jìn)而提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。