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        核電廠穩(wěn)壓器電加熱器典型故障分析及改進(jìn)措施

        2021-08-21 11:48:46強(qiáng),馮寧,張
        儀器儀表用戶 2021年8期
        關(guān)鍵詞:核電廠

        尚 強(qiáng),馮 寧,張 敏

        (中核核電運(yùn)行管理有限公司 維修二處,浙江 嘉興 314300)

        0 引言

        核電站的“心臟”是核反應(yīng)堆,而穩(wěn)壓器則是“心臟”的“起搏器”。穩(wěn)壓器是壓水堆核電站(Nuclear Power Plant,NPP)的關(guān)鍵設(shè)備,起著維護(hù)系統(tǒng)壓力的作用。壓水堆核電站一回路穩(wěn)定運(yùn)行壓力為15.5MPa,穩(wěn)壓器是唯一處于汽水兩相狀態(tài)的主設(shè)備,其上部存在一定容積汽腔,根據(jù)負(fù)荷的不同,其水位在20%~60%之間變化。利用底部電加熱器和頂部噴淋設(shè)備來控制水-汽平衡,在正常功率波動(dòng)及中、小工況下,將主冷卻劑系統(tǒng)壓力變化控制在允許范圍內(nèi),以保證反應(yīng)堆一回路壓力的穩(wěn)定,避免發(fā)生緊急停堆。若多根穩(wěn)壓器電加熱器發(fā)生故障,可能導(dǎo)致反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)運(yùn)行壓力發(fā)生波動(dòng),而造成非計(jì)劃停堆,將對(duì)機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性造成不利影響。因此,穩(wěn)壓器電加熱器可靠運(yùn)行在壓水堆核電廠的安全運(yùn)行中起到非常重要的作用。

        壓水堆核電廠穩(wěn)壓器電加熱器預(yù)期壽命大約為20 年。實(shí)際上,由于電加熱器所用材料的差異性及運(yùn)行操作、維護(hù)保養(yǎng)等環(huán)節(jié)不到位,少量電加熱元件的使用壽命會(huì)低于最小設(shè)計(jì)壽命。因此,必然會(huì)出現(xiàn)電加熱器失效的問題,檢修或者更換是非常困難的,需要做大量的前期準(zhǔn)備及技術(shù)分析工作,且費(fèi)用很高。本文通過對(duì)穩(wěn)壓器電加熱器的幾起典型故障進(jìn)行理論分析,找出故障的根本原因及解決方案,對(duì)穩(wěn)壓器安全穩(wěn)定運(yùn)行起到關(guān)鍵作用。

        1 穩(wěn)壓器電加熱器

        國內(nèi)M310 型壓水堆機(jī)組穩(wěn)壓器底部共安裝有63 根電加熱元件,其中3 根備用,每根電加熱元件功率為24kW,共分為6 組[3],通過穩(wěn)壓器下封頭插入穩(wěn)壓器,直接與穩(wěn)壓器內(nèi)的水進(jìn)行熱量傳導(dǎo)[1]。其中,4 組為固定式(即恒功率輸出),2 組為比例式(即依據(jù)壓力輸入電流信號(hào)比例輸出),總功率為1440kW,具體分配為:第1、2 組為固定式,每組功率為216kW;第3、4 組為比例式,每組功率為216kW;第5、6 組為固定式,每組功率為288kW。

        其接線方式如圖1 所示。

        圖1 穩(wěn)壓器電加熱器配電圖Fig.1 Power distribution diagram of the voltage stabilizer electric heater

        固定式電加熱器主要用在啟動(dòng)或瞬態(tài)過程,比例式電加熱器主要用來補(bǔ)償小范圍的穩(wěn)壓器壓力偏差。在反應(yīng)堆穩(wěn)態(tài)功率運(yùn)行時(shí),比例式電加熱器一方面補(bǔ)償熱量損失,另一方面補(bǔ)償由連續(xù)噴淋導(dǎo)致的蒸汽冷凝。穩(wěn)壓器電加熱器的輸出功率,必須與穩(wěn)壓器壓力和壓力整定值之差成比例。

        2 典型故障案例分析

        2.1 穩(wěn)壓器電加熱器連接箱端子排燒熔

        某核電廠穩(wěn)壓器電加熱器就地連接箱由蘇州某公司供貨,單臺(tái)機(jī)組共6 臺(tái)設(shè)備,分別為XRCP010CR~XRCP060CR。其 中,050CR 和060CR 為1E 設(shè)備。連接箱進(jìn)線側(cè)連接電氣貫穿件,出線側(cè)連接電加熱元件,箱內(nèi)配有一定數(shù)量的魏德米勒SAK35EN 及SAK70/35 型接線端子。

        在該核電廠1 號(hào)機(jī)組反應(yīng)堆熱態(tài)試驗(yàn)的過程中,發(fā)現(xiàn)連接1RCP030CR 內(nèi)端子排出現(xiàn)燒熔現(xiàn)象。

        現(xiàn)場觀察,燒毀的端子為連接箱出線側(cè)引起,進(jìn)線側(cè)電纜為35mm 多股銅芯電纜絞合而成,直接接入端子排,出線側(cè)電纜為16mm 多股銅芯電纜絞合而成,采用“針狀鼻子”+“緊固螺絲”的壓緊方式接入端子排,每一組電加熱器接線如圖2 所示。

        圖2 電加熱器組接線圖Fig.2 Wiring diagram of electric heater group

        通過計(jì)算得出,進(jìn)線側(cè)電流IA=IB=IC=√3I1=√3I2=√3I3,約109A,出線側(cè)電流I1=I2=I3=24000 W/380V,約=63A。

        從上述計(jì)算結(jié)果以及現(xiàn)場的接線方式,分析得出以下結(jié)論:

        由于進(jìn)出線電纜均采用多股銅芯電纜絞合而成,“針狀鼻子”+“緊固螺絲”的壓緊方式只能提供兩點(diǎn)接觸,不足以提供足夠大的接觸面積,而進(jìn)出線運(yùn)行電流均比較大,在電加熱器運(yùn)行一段時(shí)間后,端子排易發(fā)熱松動(dòng),進(jìn)而燒毀端子排。

        同樣的問題在某核電廠3 號(hào)機(jī)組調(diào)試期間也發(fā)生過,后通過變更改造,采用面接觸的螺栓固定端子排以及0-T型接線端子配合連接,改造后至今運(yùn)行良好,未出現(xiàn)異常狀況。

        通過此次缺陷事件,制定了以下整改措施:

        1)提出變更申請(qǐng),采用面接觸的接線端子替代原接線端子,如圖3 所示。

        圖3 連接箱端子排改造前后對(duì)比圖Fig.3 Comparison diagram before and after modification of the terminal block of the connection box

        2)排查緊固所有供電回路上的接線端子(包括配電盤出線側(cè)、電氣貫穿件、連接箱、接線盒),確保所有的端子均緊固完好。

        后期,通過自主論證設(shè)計(jì),核級(jí)連接箱(1RCP050CR/060CR)接線端子同樣改為面接觸方式(銅排)。

        2.2 穩(wěn)壓器電加熱元件故障分析

        某核電廠穩(wěn)壓器電加熱器(如圖4 所示)供貨商為法國THERMOCOAX 公司,2014 年9 月至2014 年11 月,該核電廠1 號(hào)機(jī)組調(diào)試過程中,穩(wěn)壓器電加熱器先后出現(xiàn)(46#、14#、25#、13#、3#、28#)電加熱元件失效不可用。具體原因見表1。

        圖4 電加熱元件主要結(jié)構(gòu)型式Fig.4 Main structure type of electric heating element

        表1 電加熱器損壞列表Table 1 List of electric heater damage

        隨后,核電廠組織工程公司、設(shè)備制造單位、電加熱器供貨商、安裝單位等組成聯(lián)合調(diào)查組實(shí)地查看,并初步調(diào)查了事件的過程。調(diào)查組通過分析得出以下結(jié)論:

        1)所有加熱器均未安裝翅狀散熱器。

        2)保溫層包裹不完整,有明顯縫隙,不符合保溫安裝規(guī)范,導(dǎo)致電加熱元件表面溫度受到熱輻射,溫度過高。

        3)部分加熱元件保溫層過厚,保溫層將加熱元件的散熱部分包裹,影響了散熱效果。

        4)現(xiàn)場原通風(fēng)設(shè)計(jì)散熱效果不佳,電加熱元件自帶電纜綁扎混亂,不利于散熱。

        熱態(tài)試驗(yàn)期間,熱成像儀顯示穩(wěn)壓器底部某些部位表面溫度曾經(jīng)高達(dá)291.9℃,如圖5 所示,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于穩(wěn)壓器電加熱器實(shí)際要求的溫度限值。

        圖5 熱試期間穩(wěn)壓器底部熱成像圖Fig.5 Thermal image of the bottom of the regulator during the hot test

        法國THERMOCOAX 公司聯(lián)合穩(wěn)壓器制造單位進(jìn)行了原因分析,對(duì)電加熱器填充的環(huán)氧樹脂、電加熱器的熱老化影響因素進(jìn)行了理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,最終給出了電加熱器失效的機(jī)理。

        2.2.1 電加熱器環(huán)氧樹脂溫度限值分析

        通過現(xiàn)場觀察不難看出,個(gè)別損壞的電加熱器的填充樹脂已經(jīng)斷裂掉落,初步分析可能是環(huán)氧樹脂的耐熱性能超過了溫度限值。電加熱器選擇Stycast2762 型環(huán)氧樹脂加17 型催化劑作為連接端的填充物,該填充物具有低收縮率、低熱膨脹系數(shù)、高溫度阻抗的特點(diǎn),已經(jīng)有30 多年的使用經(jīng)驗(yàn)[2]。

        溫度限值以下樹脂能夠確保電加熱器有良好的物理和電氣性能,且環(huán)氧樹脂的老化會(huì)非常的緩慢,有利于電加熱器長時(shí)間使用。但環(huán)氧樹脂在溫度限值以上會(huì)受到嚴(yán)重的損害,使用中必須對(duì)樹脂在高溫狀態(tài)下失效的過渡溫度進(jìn)行評(píng)估,以便給出防止Stycast 型環(huán)氧樹脂在高溫下過快老化的溫度限值。

        使用膨脹測量法在室溫至230℃的不同溫度環(huán)境下對(duì)一批電加熱器進(jìn)行了電氣性能和機(jī)械性能測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)Stycast 型環(huán)氧樹脂的過渡溫度限值為140℃[2]。顯然,該機(jī)組熱試階段電加熱器的表面溫度已經(jīng)大大超過了該溫度限值,故而環(huán)氧樹脂出現(xiàn)了過熱燒斷的現(xiàn)象。

        2.2.2 電加熱器的熱老化壽命分析

        核電廠穩(wěn)定運(yùn)行要求電加熱器的使用最小壽命,在額定功率下工作10000h,在1/2 額定功率下工作20000h,如果嚴(yán)格按照實(shí)際情況進(jìn)行常規(guī)試驗(yàn)測試其熱老化壽命不但耗時(shí),還要耗費(fèi)大量的人力、物力,也滿足不了工程的要求。為了解決這一矛盾,此次驗(yàn)證試驗(yàn)引入了加速壽命試驗(yàn)。

        法國THERMOCOAX 公司對(duì)樣品進(jìn)行了不同溫度下熱老化試驗(yàn),觀測“快速”動(dòng)態(tài)彈出現(xiàn)象。由于試驗(yàn)主要進(jìn)行熱老化性能試驗(yàn),因而電加熱器本身未通電,而選擇放在熱烘干箱中模擬。

        按照上述加速失效條件對(duì)2 組樣品進(jìn)行模擬,結(jié)果顯示隨著溫度的升高,填充樹脂狀態(tài)逐步發(fā)生變化。250℃持續(xù)48h,模擬件一環(huán)氧樹脂在連接頭外開始膨脹。275℃持續(xù)75h,模擬件二環(huán)氧樹脂在連接頭外加速膨脹,電加熱器完成性已經(jīng)失效如圖6 所示。

        圖6 不同溫度下填充物狀態(tài)圖Fig.6 State diagram of fillings at different temperatures

        電加熱器超負(fù)荷工作期間,內(nèi)部承受熱老化、高電壓等沖擊,由此產(chǎn)生空隙、裂紋等缺陷(如圖6 所示),這些缺陷會(huì)降低電加熱器自身的絕緣電阻,在連接頭內(nèi)部產(chǎn)生電弧,發(fā)生短路,進(jìn)而擊穿環(huán)氧樹脂層,造成電加熱元件失效。目前,尚不清楚有多少根電加熱元件環(huán)氧樹脂遭受了高溫的破壞,且無法確定持續(xù)時(shí)間,因而其余電加熱器的剩余壽命或許更短。

        2.2.3 解決策略

        ◇ 短期解決方案

        1)安裝翅狀散熱器

        按照RCC-E 標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)壓器連接頭溫度不應(yīng)超過50℃,供應(yīng)商提供的翅狀散熱器驗(yàn)證性能顯示,安裝散熱器能有效降低連接頭表面溫度至少40℃。

        2)調(diào)整防火包裹層

        表3 某大修穩(wěn)壓器電加熱器部分溫濕度記錄Table 3 Some temperature and humidity records of the electric heater of a certain overhauled voltage stabilizer

        重新對(duì)穩(wěn)壓器底部保溫層進(jìn)行纏繞封扎,保溫層不超過焊接法蘭面,且不留縫隙。

        3)對(duì)所有電加熱元件自帶電纜進(jìn)行重新固定排列,增大散熱面。

        4)調(diào)整通風(fēng)管道及通風(fēng)口位置,增加穩(wěn)壓器底部的通風(fēng)量。

        ◇ 長期解決方案

        a)在首次大修期間,更換損壞的電加熱元件

        大修開始后,再次發(fā)現(xiàn)3 根電加熱元件絕緣電阻性能失效,對(duì)兩次已損壞的電加熱元件全部更換。

        b)在電加熱器連接端自帶連接電纜位置,安裝核級(jí)專用指套管,密封連接端頭,降低濕氣進(jìn)入填充物內(nèi)的可能性。

        通過以上措施只能解決已經(jīng)出現(xiàn)的顯象問題,對(duì)于其它的隱形電加熱元件損傷卻無能為力,其它電加熱元件隨時(shí)有再次出現(xiàn)故障的可能,要消除缺陷或者減緩電加熱器失效速度,需要制定更加長遠(yuǎn)的策略。

        3 穩(wěn)壓器電加熱器實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)

        經(jīng)過調(diào)研,考慮到目前穩(wěn)壓器電加熱器實(shí)際隱形損傷情況,綜合適用性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施窗口等因素,有3 種方案可供選擇:

        方案1:保持目前所有電加熱器狀態(tài),不加干預(yù),達(dá)到自然失效的效果。

        方案2:在大小修期間,通過一種相對(duì)經(jīng)濟(jì)的防潮除濕保養(yǎng)方案,使穩(wěn)壓器電加熱器長期保持在一種適度的環(huán)境下,減緩電加熱器失效速度。

        具體方案如下:

        ◇ 臨時(shí)封堵穩(wěn)壓器底部房間內(nèi)所有孔洞。

        ◇ 房間內(nèi)布置暖風(fēng)機(jī)及除濕機(jī),溫度要求≤40°,濕度要求≤30%。

        ◇ 不間斷監(jiān)測臨時(shí)設(shè)施、溫濕度及絕緣變化情況。

        方案3:所有電加熱器元件一次性全部更換。

        綜合考慮(見表2),決定采用方案2 作為穩(wěn)壓器電加熱器后續(xù)實(shí)施策略。

        表2 3種電加熱器處理方案對(duì)比分析Table 2 Comparison and analysis of three electric heater treatment schemes

        目前,該核電廠已經(jīng)實(shí)施了5 次換料檢修,通過實(shí)施的穩(wěn)壓器電加熱器維護(hù)保養(yǎng)專項(xiàng)工作,除了105 大修期間出現(xiàn)一根電加熱元件絕緣性能失效,未發(fā)現(xiàn)其它電加熱器失效事件,也驗(yàn)證了方案2 的有效性。

        4 結(jié)論

        本文詳細(xì)介紹了幾起穩(wěn)壓器電加熱器常見典型故障案例,針對(duì)調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)的穩(wěn)壓器電加熱器連接箱端子排燒毀事件,通過調(diào)查研究,采用了更加可靠的連接方式,完成了對(duì)連接箱接線端子的修改。通過數(shù)據(jù)分析以及故障模擬實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了高溫對(duì)環(huán)氧樹脂的不可逆損傷,對(duì)于未知的電加熱元件,通過實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)策略,緩解了電加熱器老化損壞的速度。

        目前,本公司已完全自主掌握穩(wěn)壓器電加熱器更換這項(xiàng)核心技術(shù)[1],不僅打破了國外公司的技術(shù)壟斷,也成功實(shí)現(xiàn)對(duì)外服務(wù),給公司帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,更重要的是提高了核電廠的安全性能,有力地保障了國內(nèi)核電機(jī)組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的技術(shù)能力。

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