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        一起余熱鍋爐煙管裂紋事故的成因及對策

        2021-08-21 07:54:16李杜偉張井志
        化工裝備技術 2021年4期
        關鍵詞:煙管水垢管板

        劉 恒* 李杜偉 張井志

        (1.泰安市特種設備檢驗研究院 2. 山東大學熱科學研究所)

        0 引言

        余熱鍋爐是化工企業(yè)常用的余熱回收裝置,在廢熱利用、節(jié)能降耗等方面有著重要作用[1]。某化工廠的廢水廢渣焚燒爐尾部煙道處裝設了一臺余熱鍋爐,型號為Q6.5/650-2.2-1.0,制造日期為2014年1月,并于同年4月投入使用,用于回收焚燒爐的余熱。其額定煙氣溫度為650 ℃,額定蒸發(fā)量為2.2 t/h,額定蒸汽壓力為1.0 MPa。2020年3月,檢驗人員對鍋爐內部進行檢驗時,發(fā)現(xiàn)高溫區(qū)管板發(fā)生泄漏,與管板連接的11根煙管角焊縫上存在裂紋,如圖1所示。缺陷分布情況如圖2所示。焊縫裂紋沿徑向開裂,長度為9~15 mm,并延伸至煙管,呈軸向開裂。

        圖1 余熱鍋爐前管板煙管焊縫裂紋情況

        圖2 前管板處裂紋煙管分布圖(黑色實心圓為裂紋煙管)

        該余熱鍋爐上游裝置為化工廠的廢水廢渣焚燒爐。廢水主要成分為甲苯、甲醇和乙醇,廢渣則是生產廢料。筆者查閱運行記錄,近期焚燒爐排煙溫度為950 ℃左右。

        該余熱鍋爐為B級鍋爐,管板材質為20 #,壁厚為16 mm。煙管材質為20螺紋管,規(guī)格為 51 mm×3.5 mm。

        1 余熱鍋爐內部檢驗的過程

        1.1 宏觀檢查

        筆者對管板、煙管角焊縫進行滲透探傷(PT)檢測,發(fā)現(xiàn)裂紋從煙管管端貫穿焊縫,但均未延伸至管板。鍋爐的管板、煙管均有結垢層,且其厚度為3~4 mm,而其他位置(如鍋殼等)水垢厚為0.8 mm。清除水垢后發(fā)現(xiàn),管板與煙管之間存在較大間隙,間隙距離為0.7~0.8 mm?,F(xiàn)場管板與煙管連接結構如圖3所示。

        圖3 管板與煙管連接處間隙示意圖

        1.2 垢樣分析

        1.2.1 水質化驗分析

        該鍋爐采用鈉離子交換器進行水質處理。給水硬度為2.15 mmol/L,pH為8.16。依據GB/T 1576—2018《工業(yè)鍋爐水質》,該鍋爐水質不合格,給水硬度偏高。

        1.2.2 垢樣分析

        取出水垢并進行分析,結果表明,水垢中含有Fe3+,Ca2+,Mg2+,CO32-等,其成分為碳酸鹽與氧化腐蝕產物的混合物。

        1.3 理化分析

        1.3.1 金相分析

        對管板進行粗磨、細磨拋光,再經4%(質量分數,下同)硝酸酒精腐蝕后進行金相檢測,結果如圖4所示。由圖4可知,金相組織為鐵素體+珠光體。根據DL/T 674—1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標準》可知,珠光體球化程度為5級,屬于完全球化。圖4中未見晶界氧化裂紋,未發(fā)現(xiàn)蠕變裂紋及石墨化現(xiàn)象。

        圖4 管板金相分析照片(500倍)

        1.3.2 硬度檢測

        采用里氏硬度計對管板和焊縫進行硬度檢測后可知,管板硬度為97 HB,焊縫硬度為118 HB,參照DL/T 438—2016 《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》可知,兩者硬度均低于標準值。

        2 裂紋事故原因分析

        2.1 管板與煙管接頭處的間隙過大

        該鍋爐曾于2019年10月更換全部煙管,根據出廠圖紙標示,煙管與管板之間的最大允許間隙為0.40 mm。煙管更換時有預脹工藝的相關記錄,實際煙管與管板開孔的實際間隙為0.7~0.8 mm,表明煙管預脹未能達到預期效果。因超標間隙的存在,煙管與管板焊縫處形成了極小的空間,而且這個空間更貼近高溫煙氣,溫度較高,空間內的水氣化而產生氣泡,形成汽空間。為了了解汽空間處的傳熱情況,采用ANSYS有限元分析軟件,模擬實際工況進行數值計算,進口煙氣溫度設定為950 ℃。建模示意圖如圖5所示。溫度場分布如圖6和圖7所示。

        圖5 余熱鍋爐管板角焊縫有限元分析建模示意圖

        圖6 角焊縫間隙未形成局部汽化的溫度場

        圖7 角焊縫間隙形成局部汽化的溫度場

        傳熱數學模型可采用如下描述:

        (1) 連續(xù)性方程

        式中:ui——速度分量,i=x,y,z。

        (2) 動量方程

        式中:v——流體的運動黏度,i=x,y,z。

        (3)能量方程

        式中:α——流體的熱擴散率。

        一方面,由于氣泡附著在金屬壁面上,而金屬壁面不能及時冷卻,導致壁溫升高[2]。由數值計算結果可知,當間隙內充滿水時,焊接接頭水側的最小壁溫為380 ℃左右。當間隙內充滿氣泡時,焊接接頭的最小壁溫為750 ℃左右。當氣泡溢出后,水會繼續(xù)補充到間隙中。因此,由于間隙過大,鍋爐水在間隙內反復被加熱→汽化→溢出→補充→再加熱這個過程。角焊縫承受著交變熱應力,這就導致了金屬疲勞損壞。另一方面,隨著間隙內鍋水氣化蒸發(fā),間隙內鍋爐水不斷濃縮,OH-濃度不斷上升。在交變熱應力和高濃度堿性環(huán)境的作用下,間隙處材料可能產生苛性脆化[3],金屬強度下降,為裂紋的產生創(chuàng)造了條件。

        2.2 鍋爐進口煙氣溫度超過額定值

        基于金相和硬度檢測結果,鍋爐存在超溫運行的現(xiàn)象,管板此前曾長期處于超溫狀態(tài)。在運行記錄中,余熱鍋爐入口煙氣溫度為950 ℃左右,超過了鍋爐的額定煙氣溫度(650 ℃)。金屬長期在超溫狀態(tài)下連續(xù)運行,加速了珠光體球化,使材料硬度降低,甚至產生劣化。

        2.3 結垢導致了傳熱惡化

        基于水質化驗結果可知,該鍋爐給水硬度超標。在管板與煙管的間隙處,鍋爐水被蒸發(fā)后,水中的Ca2+,Mg2+,CO32-離子就以水垢的形式析出。水垢會堆積在間隙處,直到填滿角焊縫的間隙。水垢的導熱系數為1.31~3.14 W/(m·K),僅為鋼板導熱系數的0.03~0.07[4],水垢會導致金屬傳熱惡化,阻礙金屬壁面及時冷卻。碳鋼的抗拉強度和屈服強度都急劇下降,在交變熱應力的作用下,焊口極易產生裂紋并不斷延伸。

        3 建議措施

        針對裂紋缺陷產生的原因,筆者認為,要有效地防止管接頭再次產生裂紋,應做到以下幾點:

        (1) 更換缺陷煙管,采用正確的煙管與管板維修安裝方式。依據TSG G7002—2015《鍋爐定期檢驗規(guī)則》標準第2.6.3.1項的規(guī)定,因金屬疲勞產生的裂紋,只能采用挖補或更換部件的方式進行處理。更換過程中,應按照GB/T 16508—2013《鍋殼鍋爐》及圖紙的要求進行預脹,其最大間隙應不超過0.4 mm。

        (2) 避免煙氣長期超溫運行。比如改變上游設備中化工廢水、廢渣爐的處理工藝,降低煙氣的溫度。或者在余熱鍋爐之前再裝設耐高溫的余熱回收裝置,確保鍋爐進口煙氣溫度不超過額定煙氣溫度。

        (3) 加強使用過程中的水質監(jiān)控管理,嚴格控制給水硬度。使用單位應全面檢查鈉離子交換器,保證交換器正常工作,使軟化水符合GB/T 1576—2018《工業(yè)鍋爐水質》的要求。并保證交換器擁有足夠的交換容量,滿足鍋爐補給水量的要求。且應配備持特種設備作業(yè)人員證的水質處理人員,定期化驗鍋爐給水、鍋水的各項指標。

        4 結論

        本文通過一起化工生產企業(yè)的余熱鍋爐管板角焊縫的事故案例,分析了裂紋產生的原因,依據TSG G7002—2015,TSG G0001—2012《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》中的有關規(guī)定,提出了解決方案和預防建議,希望能為鍋爐的安全運行和預防此類事故提供參考。

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