劉家君,郭輝,呂全貴,李林
(1. 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,烏魯木齊市,830052;2. 新疆中收農(nóng)牧機(jī)械有限公司,烏魯木齊市,830011)
我國(guó)的秸稈資源十分豐富,農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)量可達(dá)9億t,秸稈收獲類(lèi)機(jī)械在農(nóng)作物秸稈收獲利用方面起到重要作用[1-2]。而喂入量是體現(xiàn)收獲機(jī)械作業(yè)效率的重要參數(shù)之一,但由于秸稈收獲過(guò)程復(fù)雜多變,田間秸稈長(zhǎng)勢(shì)、秸稈含水率、秸稈品種以及作業(yè)速度、割幅寬度等因素的動(dòng)態(tài)變化都會(huì)使得喂入量發(fā)生波動(dòng),從而影響收獲效率,嚴(yán)重時(shí)甚至造成機(jī)械故障。
為提高收獲機(jī)械的工作效率,同時(shí)減少因喂入量波動(dòng)造成的機(jī)械故障,國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家對(duì)喂入量的監(jiān)測(cè)和控制都做了一定的研究[3-4]。采用的方法主要可概括為扭矩功率監(jiān)測(cè)法和動(dòng)態(tài)稱(chēng)重測(cè)量法[5]。
其中通過(guò)測(cè)量扭矩或消耗功率來(lái)反映喂入量的方法,又因所監(jiān)測(cè)收獲機(jī)械的工作部件的不同而有所區(qū)別,可分為割臺(tái)消耗功率監(jiān)測(cè)、過(guò)橋提升消耗功率監(jiān)測(cè)以及脫粒滾筒或粉碎部件功率消耗監(jiān)測(cè)[6-11]。動(dòng)態(tài)稱(chēng)重測(cè)量法通常用于具有中間輸送裝置的收獲機(jī)械,借助稱(chēng)重傳感器測(cè)量物料在輸送過(guò)程中對(duì)輸送裝置底板的壓力,從而反映喂入量的大小[12]。
一般情況下,采用控制作業(yè)速度的方法控制喂入量,目前,自走式收獲機(jī)械通常采用帶傳動(dòng)無(wú)級(jí)變速系統(tǒng)和閉式液壓無(wú)級(jí)變速系統(tǒng),其中后者更有利于實(shí)現(xiàn)作業(yè)速度的自動(dòng)控制[13-15]。
在秸稈收獲作業(yè)過(guò)程中,由于秸稈長(zhǎng)勢(shì)不均,而圓捆機(jī)作業(yè)時(shí)速度基本不變,因此造成作業(yè)過(guò)程中秸稈喂入量波動(dòng)較大,使得圓捆機(jī)易發(fā)生堵塞故障。因此,本文提出以打捆負(fù)載為反饋控制作業(yè)速度,進(jìn)而控制喂入量的方法,實(shí)現(xiàn)降低圓捆機(jī)堵塞故障概率,同時(shí)保護(hù)機(jī)具、提高生產(chǎn)效率。
自走式圓捆機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要分為作業(yè)系統(tǒng)和行走系統(tǒng),均由發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力。
作業(yè)系統(tǒng)功能:實(shí)現(xiàn)秸稈從割臺(tái)收集、過(guò)橋提升、兩級(jí)破碎、中間輸送,最終再由強(qiáng)制喂入輥送入成捆室,形成圓捆的一系列過(guò)程。行走系統(tǒng)功能:通過(guò)閉式液壓系統(tǒng)為主動(dòng)輪提供動(dòng)力以及控制作業(yè)速度。
表1為圓捆機(jī)主要工作參數(shù),行走系統(tǒng)依靠閉式液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)作業(yè)速度從0~7.7 km/h的控制。
圖1 圓捆機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖Fig. 1 Structure diagram of round baler1.割臺(tái)及過(guò)橋 2.液壓馬達(dá)及齒輪箱 3.兩級(jí)破碎室 4.中間輸送帶5.打捆作業(yè)主軸 6.強(qiáng)制喂入輥 7.打捆室 8.閉式泵及比例閥9.發(fā)動(dòng)機(jī) 10.駕駛室 11.驅(qū)動(dòng)輪
表1 圓捆機(jī)主要作業(yè)參數(shù)Tab. 1 Main operation parameters of round baler
自走式圓捆機(jī)喂入量控制系統(tǒng)由兩部分組成,分別是以扭矩傳感器為核心的打捆負(fù)載監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和以電磁比例閥為核心的閉式液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),其中打捆負(fù)載監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由車(chē)載控制器、終端顯示屏、扭矩傳感器、霍爾傳感器等組成。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由閉式液壓泵、電磁比例閥、油箱、液壓馬達(dá)等組成,圖2為控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
如圖2所示,從發(fā)動(dòng)機(jī)主軸輸出的動(dòng)力主要分為兩個(gè)部分,第一部分通過(guò)閉式液壓泵為圓捆機(jī)行走系統(tǒng)提供動(dòng)力;另一部分通過(guò)作業(yè)主軸為作業(yè)系統(tǒng)提供動(dòng)力。因此,借助扭矩傳感器和霍爾傳感器監(jiān)測(cè)作業(yè)主軸的扭矩和轉(zhuǎn)速。車(chē)載控制器將采集的扭矩值、轉(zhuǎn)速值經(jīng)過(guò)數(shù)字濾波處理后,計(jì)算得到作業(yè)負(fù)載值。控制器根據(jù)作業(yè)負(fù)載與秸稈喂入量的關(guān)系,將負(fù)載值轉(zhuǎn)換為喂入量,并通過(guò)CAN總線發(fā)送至終端顯示屏。終端顯示屏設(shè)定作業(yè)負(fù)載范圍并發(fā)送至車(chē)載控制器,當(dāng)作業(yè)負(fù)載不在設(shè)定負(fù)載范圍時(shí),車(chē)載控制器控制變量泵排量,實(shí)現(xiàn)作業(yè)速度控制,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)喂入量控制。
2.1.1 硬件選型
發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率為110 kW,由式(1)可得,主要用于打捆作業(yè)、行走以及機(jī)械磨損消耗。其中用于打捆作業(yè)消耗約占額定輸出功率的70%~80%。
PN=Px+Pz+Pm
(1)
式中:PN——發(fā)動(dòng)機(jī)額定輸出功率,kW;
Px——圓捆機(jī)行走消耗功率,kW;
Pz——圓捆機(jī)打捆作業(yè)消耗功率,kW;
Pm——圓捆機(jī)械磨損消耗功率,kW。
(2)
式中:Tz——作業(yè)主軸扭矩,N·m;
nz——作業(yè)主軸轉(zhuǎn)速,r/min。
結(jié)合作業(yè)主軸轉(zhuǎn)速范圍為1 200~1 500 r/min,可通過(guò)式(2)計(jì)算得到作業(yè)主軸扭矩的變化范圍為490~700 N·m,預(yù)留30%的扭矩余量,計(jì)算得到扭矩為910 N·m 較為合適,因此選用量程為0~1 000 N·m的LZ-DN1非接觸式扭矩傳感器。
控制系統(tǒng)接線圖如圖3所示,采用24 V直流電源,控制器、顯示屏和發(fā)動(dòng)機(jī)ECU通過(guò)CAN總線進(jìn)行通信??刂破鱔O1和XO2端口控制電磁比例閥,實(shí)現(xiàn)變量泵排量控制,XI1和XI2端口分別采集車(chē)速和轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)。元件參數(shù)及型號(hào)如表2所示。
圖3 控制系統(tǒng)接線圖Fig. 3 Wiring diagram of control system
表2 部分元件選型表Tab. 2 Selection table of some components
2.1.2 閉式液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)
變量泵型號(hào)為ACA3920302L1,輸入轉(zhuǎn)速為2 300 r/min,排量變化范圍64~125 mL/r;定量馬達(dá)型號(hào)為HHD393001AA,其排量為64 mL/r;電磁比例閥型號(hào)為EKAAA2C,采用PWM輸入型,工作電壓為24 VDC。根據(jù)變量泵和定量泵的排量,以及齒輪箱傳動(dòng)比等可計(jì)算出圓捆機(jī)作業(yè)速度可控范圍是0~30 km/h,滿(mǎn)足系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求,液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)原理圖如圖4所示。
圖4 閉式液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)原理圖Fig. 4 Schematic diagram of closed hydraulic drive system1.比例電磁閥 2.變量泵 3.補(bǔ)油泵 4.油箱 5.冷卻器 6.節(jié)流閥7.過(guò)濾器 8.溢流閥 9.定量馬達(dá) 10.單向閥
定量馬達(dá)轉(zhuǎn)速
(3)
式中:nd——定量馬達(dá)輸出轉(zhuǎn)速,r/min;
nf——發(fā)動(dòng)機(jī)輸出軸轉(zhuǎn)速,r/min;
ib——發(fā)動(dòng)機(jī)輸出軸到變量泵輸入軸傳動(dòng)比,取1.05;
Svb——變量泵排量,39~64 mL/r;
Svd——定量馬達(dá)排量,取64 mL/r。
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)以額定轉(zhuǎn)速2 200 r/min作業(yè)時(shí),定量馬達(dá)可變轉(zhuǎn)速范圍是1 407~2 310 r/min,當(dāng)電磁比例閥位于中位時(shí),變量泵排量為0,定量馬達(dá)轉(zhuǎn)速也為0。
圓捆機(jī)作業(yè)速度
(4)
式中:VY——圓捆機(jī)作業(yè)速度,km/h;
ic——齒輪箱傳動(dòng)比,Ⅰ檔29.3,Ⅱ檔14.62,Ⅲ檔7.29,Ⅳ檔3.64,本文選擇Ⅱ檔14.62進(jìn)行計(jì)算;
il——輪邊減速器傳動(dòng)比,取5.41;
d——圓捆機(jī)主動(dòng)輪直徑,取1.33 m。
通過(guò)式(3)、式(4)計(jì)算可得,該行走系統(tǒng)速度范圍為0~29.39 km/h,田間作業(yè)時(shí)變速箱通常采用I檔或Ⅱ檔,得到作業(yè)速度范圍0~7.32 km/h,定量馬達(dá)轉(zhuǎn)速為0時(shí),作業(yè)速度為0。
2.2.1 主程序設(shè)計(jì)
秸稈喂入量的大小受圓捆機(jī)作業(yè)速度、割幅寬度、割茬高度、秸稈長(zhǎng)勢(shì)、秸稈含水率等因素的影響。圓捆機(jī)在田間作業(yè)時(shí),割幅寬度為定值,割茬高度基本不變,而秸稈長(zhǎng)勢(shì)和秸稈含水率無(wú)法控制,因此本文采用控制作業(yè)速度的方法實(shí)現(xiàn)喂入量控制,控制流程圖如圖5所示。
q=VYWGρZε
(5)
式中:WG——割臺(tái)寬度,m;
ρZ——秸稈平均生長(zhǎng)密度,kg/m2;
ε——損失系數(shù);
q——喂入量,kg/s。
圓捆機(jī)啟動(dòng),并且主離合結(jié)合后,通過(guò)終端顯示屏設(shè)定作業(yè)負(fù)載安全范圍,并發(fā)送至車(chē)載控制器??刂破髋袛喈?dāng)前作業(yè)負(fù)載是否滿(mǎn)足設(shè)定要求,若作業(yè)負(fù)載低于設(shè)定負(fù)載最小值,則控制電磁比例閥提高作業(yè)速度;若作業(yè)負(fù)載高于設(shè)定負(fù)載最大值,并且該狀態(tài)持續(xù)一段時(shí)間,表明圓捆機(jī)當(dāng)前喂入量較高,則需控制電磁比例閥降低作業(yè)速度,使圓捆機(jī)在發(fā)生堵塞故障之前,降低喂入量,使得作業(yè)負(fù)載逐漸恢復(fù)正常。當(dāng)作業(yè)負(fù)載恢復(fù)正常后,再適當(dāng)提高作業(yè)速度,恢復(fù)正常作業(yè)效率。
2.2.2 終端顯示器界面設(shè)計(jì)
借助HMIDeveloper集成開(kāi)發(fā)環(huán)境的圖形庫(kù)完成終端顯示屏界面設(shè)計(jì),之后進(jìn)行槽函數(shù)的編寫(xiě)和每個(gè)圖框賦值以及其他操作,以實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)要求的功能。最終設(shè)計(jì)完成界面如圖6所示,分為工況監(jiān)測(cè)界面(a)和調(diào)試界面(b)。
(a) 工況監(jiān)測(cè)界面
(b) 調(diào)試界面圖6 終端顯示屏界面Fig. 6 Terminal display screen interface
工況監(jiān)測(cè)界面主要實(shí)現(xiàn)對(duì)打捆主動(dòng)軸的扭矩、轉(zhuǎn)速以及打捆負(fù)載(主軸功率)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,使駕駛?cè)藛T對(duì)作業(yè)時(shí)打捆機(jī)的狀態(tài)有直觀的了解;調(diào)試界面用于設(shè)定打捆作業(yè)主軸扭矩安全范圍,并通過(guò)點(diǎn)擊標(biāo)定按鈕將設(shè)定的參數(shù)發(fā)送至控制器。
喂入量標(biāo)定試驗(yàn)主要探究在不同喂入量的工況下打捆負(fù)載的變化范圍,為喂入量的控制提供理論基礎(chǔ)。本試驗(yàn)以9LRZ-5.2型自走式青(黃)貯秸稈收獲機(jī)為試驗(yàn)樣機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)。樣機(jī)的主要參數(shù)如表1所示。
試驗(yàn)設(shè)定4塊試驗(yàn)區(qū),每塊試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)度為200 m,寬度為7行(5.2 m割幅剛好能收7行秸稈)。采用5點(diǎn)取樣法分別對(duì)每塊試驗(yàn)區(qū)隨機(jī)選取5個(gè)1 m×7行樣方的(面積為5.2 m2),以10 mm(圓捆機(jī)割茬高度(8~16 mm)左右的割茬高度人工收集樣方內(nèi)的秸稈,并計(jì)算每塊試驗(yàn)區(qū)秸稈的平均生長(zhǎng)密度(秸稈長(zhǎng)勢(shì)),測(cè)量結(jié)果如表3所示。
根據(jù)表3數(shù)據(jù)可知,每塊試驗(yàn)區(qū)秸稈平均種植密度基本一致,秸稈長(zhǎng)勢(shì)波動(dòng)較小,滿(mǎn)足圓捆機(jī)喂入量標(biāo)定試驗(yàn)要求。圓捆機(jī)分別以3.5、4.5、5.5、6.5 km/h的作業(yè)速度,在4個(gè)試驗(yàn)區(qū)進(jìn)行秸稈收獲作業(yè),并記錄作業(yè)過(guò)程中作業(yè)主軸扭矩、轉(zhuǎn)速以及打捆平均負(fù)載等數(shù)據(jù),如表4所示。
表3 秸稈長(zhǎng)勢(shì)情況評(píng)估Tab. 3 Evaluation of straw growth
表4 喂入量標(biāo)定Tab. 4 Feed rate calibration
分析表4中的數(shù)據(jù)可知,圓捆機(jī)作業(yè)時(shí)作業(yè)主軸轉(zhuǎn)速基本不變,扭矩隨喂入量增大而增大,并且喂入量越高,扭矩的波動(dòng)越大??蛰d時(shí)作業(yè)主軸扭矩基本穩(wěn)定。根據(jù)表4中喂入量與打捆負(fù)載的數(shù)據(jù),得到圖7的關(guān)系曲線,并通過(guò)回歸分析得到喂入量與平均主軸負(fù)載的數(shù)學(xué)模型。
如圖7所示,喂入量與平均主軸負(fù)載的二次回歸數(shù)學(xué)模型
y=-0.001 9x2+0.264 5x-4.492 1
R2=0.994
(6)
式中:x——平均主軸負(fù)載,kW;
y——喂入量,kg/s。
圖7 喂入量與主軸負(fù)載關(guān)系曲線Fig. 7 Curve of relationship between feedingamount and baling load
R2為0.994,表明該曲線的擬合度較高,分析式(6)可知,當(dāng)監(jiān)測(cè)負(fù)載值為69.5 kW時(shí),喂入量達(dá)到最大值4.713 kg/s,之后負(fù)載上升喂入量反而下降,表明可能發(fā)生堵塞故障,因此將72 kW設(shè)為正常作業(yè)下系統(tǒng)允許的最高作業(yè)負(fù)載。該負(fù)載對(duì)應(yīng)的作業(yè)主軸扭矩為406 N·m,即當(dāng)扭矩監(jiān)測(cè)值小于406 N·m時(shí),可確保圓捆機(jī)正常作業(yè)。取±5%的扭矩波動(dòng)范圍,得到最大允許扭矩為427 N·m。
本文參考GB/T 35488—2017《聯(lián)合收割機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》試驗(yàn)方法設(shè)計(jì)以下試驗(yàn)。試驗(yàn)方法:圓捆機(jī)以正常作業(yè)的最高作業(yè)速度(Ⅱ檔高速),在田間連續(xù)作業(yè),借助數(shù)據(jù)記錄儀,記錄作業(yè)主軸扭矩值大于設(shè)定的最高扭矩值情況下的扭矩?cái)?shù)據(jù)和車(chē)速數(shù)據(jù),通過(guò)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證控制系統(tǒng)的性能。
如圖8所示,為驗(yàn)證自走式圓捆機(jī)喂入量控制系統(tǒng)的有效性,在新疆昌吉市新湖農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行了田間驗(yàn)證試驗(yàn)。
試驗(yàn)所用到的工具和儀器有動(dòng)態(tài)扭矩監(jiān)測(cè)儀,CAN總線數(shù)據(jù)記錄儀,含水率測(cè)定儀,皮尺等。動(dòng)態(tài)扭矩儀監(jiān)測(cè)儀與控制器通過(guò)串口連接,用于實(shí)時(shí)顯示作業(yè)主軸扭矩的變化。駕駛?cè)藛T可根據(jù)顯示數(shù)值手動(dòng)控制作業(yè)速度,以應(yīng)對(duì)當(dāng)主軸扭矩達(dá)到最大值,但控制系統(tǒng)卻沒(méi)有進(jìn)行減速控制的情況。含水率測(cè)定儀用于測(cè)定試驗(yàn)地的秸稈平均含水率,CAN總線數(shù)據(jù)記錄儀記錄用于記錄作業(yè)主軸扭矩、轉(zhuǎn)速以及車(chē)速數(shù)據(jù),便于后續(xù)的數(shù)據(jù)分析,其中數(shù)據(jù)記錄儀采樣周期為0.02 s。
圖8 田間試驗(yàn)Fig. 8 Field test
(a) 扭矩曲線
(b) 車(chē)速曲線圖9 打捆扭矩及車(chē)速數(shù)據(jù)Fig. 9 Baling torque and speed data
試驗(yàn)過(guò)程:?jiǎn)?dòng)自走式圓捆機(jī),在主離合結(jié)合之后,控制系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行,逐漸提升發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速至2 200 r/min(額定轉(zhuǎn)速),此時(shí)作業(yè)速度為0,喂入量為0,駕駛?cè)藛T提升作業(yè)速度至7.5 km/h左右,并保持該作業(yè)速度進(jìn)行打捆試驗(yàn)。生產(chǎn)草捆5捆,其中第3捆出現(xiàn)打捆負(fù)載高于設(shè)定最高打捆負(fù)載的情況,其余4捆均正常作業(yè)。
分析第3捆的主軸扭矩和作業(yè)速度數(shù)據(jù)得到所示的扭矩曲線圖9(a)和速度曲線圖9(b)。從圖9可知由于作業(yè)速度較高,主軸扭矩波動(dòng)較大,在第1 000個(gè)采樣點(diǎn)之后主軸扭矩逐漸增大,在第1 408采樣點(diǎn)主軸扭矩超過(guò)設(shè)定最大扭矩值,并且仍在增加??刂葡到y(tǒng)監(jiān)測(cè)到該狀態(tài),并開(kāi)始降低作業(yè)速度,以降低喂入量。在第1 442個(gè)采樣點(diǎn)至第1 745個(gè)采樣點(diǎn),作業(yè)速度降低至之前速度的50%,用時(shí)6.74 s。在此階段,作業(yè)主軸扭矩由最大463 N·m降低至244 N·m。作業(yè)速度在第2 090個(gè)采樣點(diǎn)之后恢復(fù)穩(wěn)定,即速度穩(wěn)定所需時(shí)間為13 s。作業(yè)扭矩在2 435個(gè)采樣點(diǎn)之后逐漸穩(wěn)定,即扭矩穩(wěn)定所需時(shí)間為20 s。結(jié)果表明所設(shè)計(jì)的喂入量控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)預(yù)期功能。
本文為解決在打捆過(guò)程中因喂入量過(guò)高而造成的堵塞問(wèn)題,設(shè)計(jì)了自走式圓捆打捆機(jī)喂入量控制系統(tǒng)。此控制系統(tǒng)以作業(yè)主軸負(fù)載為反饋,通過(guò)閉式液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)圓捆機(jī)作業(yè)速度的有效控制。
經(jīng)田間調(diào)查得到試驗(yàn)地的平均秸稈生長(zhǎng)密度,進(jìn)一步通過(guò)喂入量標(biāo)定試驗(yàn)獲得作業(yè)主軸負(fù)載與喂入量的關(guān)系曲線,且回歸系數(shù)R2=0.994,表明回歸曲線擬合度較高。
通過(guò)田間試驗(yàn),作業(yè)速度的調(diào)整時(shí)間小于7 s,扭矩穩(wěn)定所需時(shí)間小于20 s,表明該系統(tǒng)可以根據(jù)作業(yè)主軸負(fù)載控制作業(yè)速度進(jìn)而實(shí)現(xiàn)喂入量的有效控制。
中國(guó)農(nóng)機(jī)化學(xué)報(bào)2021年7期