王青峰,孫建恩
(三角輪胎股份有限公司,山東 威海 264200)
擠出線主要用于滿足全鋼和半鋼子午線輪胎胎面、胎側、墊膠和膠芯等擠出及擠出后進行收縮、冷卻、稱重和定長等生產(chǎn)工藝需求,整條生產(chǎn)線主要由擠出機組、下游冷卻輔線和接取或卷取裝置三部分組成。以我公司一條全鋼胎面擠出線為例,詳細介紹該系統(tǒng)的設計思路,其結構示意如圖1所示,主要工藝流程如圖2所示。
圖1 子午輪胎胎面擠出聯(lián)動生產(chǎn)線結構示意
圖2 子午輪胎胎面擠出聯(lián)動生產(chǎn)線工藝流程圖
我公司早期投用的全鋼胎面擠出線,由德國進口三復合擠出機組、國產(chǎn)下游冷卻輔線和國產(chǎn)裁斷胎面自動接取裝置三大部分組成。生產(chǎn)線采用西門子S7-300和羅克韋爾 Contrologix Logix5000 進行控制,采用西門子MP277、組態(tài)王和易控分別做為擠出機組、下游冷卻輔線和自動接取裝置的HMI,進行配方的存儲及調(diào)用和實時顯示設備狀態(tài)。
生產(chǎn)線共采用3套PLC控制系統(tǒng),分別控制擠出機組,下游冷卻輔線和自動接取裝置,每套PLC控制系統(tǒng)為獨立單元,可獨立運行。3套獨立的PLC系統(tǒng)之間未進行數(shù)據(jù)通訊,僅有簡單的啟停和安全急停信號互聯(lián),整條生產(chǎn)線的配方分三部分,分別存儲在各自HMI中,需要切換新規(guī)格產(chǎn)品時,操作主手首先手動切換相應配方,由于生產(chǎn)線長度超過120 m,在生產(chǎn)線上的實際物料是不同的規(guī)格,再由人工根據(jù)新規(guī)格實際到達的位置逐步依次手動切換(如胎面達到裁斷裝置處需人工按切換規(guī)格),操作繁瑣,生產(chǎn)效率較低,且存在配方切換不及時或錯誤的可能,存在較大的質(zhì)量風險。
為滿足智慧工廠要求,必須由軟件自動跟蹤新規(guī)格的運行位置,并依次自動切換相應裝置的配方數(shù)據(jù),并產(chǎn)生單個工裝的生產(chǎn)實績數(shù)據(jù)供MES讀取和工裝RFID綁定,便于自動送入立體庫,無需人工干預。因此三個獨立的部分應作為一條生產(chǎn)線,生產(chǎn)線工藝配方通過MES統(tǒng)一管控,生產(chǎn)的產(chǎn)出實績和生產(chǎn)計劃及配方嚴格對應。
根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)線系統(tǒng)的特點和規(guī)格切換自動跟蹤系統(tǒng)的要求,對原生產(chǎn)線軟硬件設施進行評審,需在三套PLC系統(tǒng)分別添加一以太網(wǎng)模塊作為與MES系統(tǒng)通訊的硬件接口,即可滿足系統(tǒng)開發(fā)需求,決定基于原生產(chǎn)線控制系統(tǒng)進行開發(fā)。系統(tǒng)整體采用MES+西門子S7300+羅克韋爾 Contrologix Logix5000+HMI+以太網(wǎng)通訊的體系結構,如圖3所示。
圖3 配方切換自動跟蹤系統(tǒng)組成
生產(chǎn)線配方由MES端創(chuàng)建并存儲在MES服務器,操作人員通過MES客戶端切換新規(guī)格時,系統(tǒng)將新規(guī)格切換標識置位,MES識別到切換標識后,通過以太網(wǎng)與MES-PLC接口進行通訊將配方數(shù)據(jù)傳送到PLC配方緩存區(qū),操作人員經(jīng)HMI確認新配方數(shù)據(jù),確認無誤后下載到PLC配方執(zhí)行區(qū),此時激活生產(chǎn)線規(guī)格切換,并結合擠出機的狀態(tài)、壓力檢測和輔線的運行狀態(tài),自動跟蹤新規(guī)格的料頭,隨著生產(chǎn)線的啟動,系統(tǒng)自動追蹤新規(guī)格料頭在生產(chǎn)線的位置,自動依次切換相關配方數(shù)據(jù),切換完成后激活配方切換完成標識位。
MES系統(tǒng)可通過MES-PLC接口實時采集相關的設備、工藝和生產(chǎn)等相關數(shù)據(jù),通過大數(shù)據(jù)手段對數(shù)據(jù)進行分析,降低生產(chǎn)過程的成本,提升管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。
系統(tǒng)軟件程序的開發(fā)根據(jù)功能需求主要包括三大部分:一是PLC程序的設計,其中包括以太網(wǎng)模塊的硬件組態(tài)、配方接口控制程序設計、速度位移脈沖程序設計、規(guī)格跟蹤和配方切換程序設計;二是系統(tǒng)的控制運行;三是人機交互界面HMI的設計。
根據(jù)生產(chǎn)線PLC系統(tǒng)的硬件配置,配方自動跟蹤系統(tǒng)PLC程序開發(fā)基于西門子315-2DP、AB 1756-L71、以太網(wǎng)通訊模塊等裝置開發(fā)。
西門子S7-300 PLC采用STEP7 V5.6進行組態(tài)和編程,羅克韋爾 Contrologix Logix5000 PLC采用RSLogix 5000 V20.03進行組態(tài)和編程,程序設計步驟如下:
(1)在原S7-300系統(tǒng)添加CP 343-1以太網(wǎng)通訊模塊,原Contrologix Logix5000系統(tǒng)添加1756-EN2T以太網(wǎng)模塊,對硬件組態(tài)程序進行編程并根據(jù)MES系統(tǒng)要求設置IP地址。
(2)硬件組態(tài)后設計控制程序。
(3)硬件組態(tài)和程序設計完成,編譯保存通過編程電纜下載到PLC中。
(4)進行在線聯(lián)機調(diào)試,最終達到設計要求。
無論是西門子還是羅克韋爾PLC系統(tǒng),在硬件改變時必須對原系統(tǒng)的硬件組態(tài)或配置進行重新編程,硬件組態(tài)的作用是在PLC系統(tǒng)中生成一個與實際硬件完全一樣的虛擬系統(tǒng),系統(tǒng)設計之初,需將系統(tǒng)需要的CPU、輸入、輸出、變頻器和觸摸屏等各類配件的型號在編程軟件中進行定義和配置。西門子和羅克韋爾因產(chǎn)品差異,硬件組態(tài)配置的方法不同,此文不詳細描述,僅將本系統(tǒng)應用的部分硬件配置展示如下,如圖4和圖5所示。
圖4 S7-300組態(tài)畫面
胎面擠出線配方主要由擠出機溫度、擠出機轉(zhuǎn)速,冷卻線接取速度、收縮比、各段速度調(diào)節(jié)輥位置及張力、冷卻前寬度、冷卻前米重、冷卻后寬度、裁斷長度和冷卻后米重等構成,主要配方如表1所示。
原生產(chǎn)線配方分為三部分存儲在各自HMI中,根據(jù)系統(tǒng)設計要求,需將三部分配方存儲在MES服務器,MES系統(tǒng)端根據(jù)表1內(nèi)容進行配方結構的設計,并根據(jù)工藝需求設計合理的存儲空間來保存足夠多的配方數(shù);PLC系統(tǒng)端主要進行三部分程序的設計,一是分別在擠出機、下游冷卻輔線和自動接取裝置的PLC系統(tǒng)中根據(jù)表1內(nèi)容設計單獨的配方暫存區(qū),用來存放MES端下載的配方;二是在擠出機PLC系統(tǒng)根據(jù)表1內(nèi)容設計完整的配方暫存區(qū),并在擠出機HMI開發(fā)完整配方數(shù)據(jù)展示畫面和相關控制程序,用于操作主手查看配方數(shù)據(jù)和操作,檢查沒有問題后接收傳送配方到各個配方暫存區(qū);三是在下游冷卻輔線和自動接取裝置PLC系統(tǒng)設計配方切換控制程序,識別自動跟蹤信號后自動將暫存區(qū)配方傳送到配方執(zhí)行區(qū)。
表1 胎面擠出線配方接口表
下游冷卻線,由16段傳送裝置組成,每一段的速度由調(diào)節(jié)輥裝置控制,由于橡膠制品的特殊性,前一段傳送裝置和后一段傳送裝置的速度是不同的。為保證規(guī)格切換接頭跟蹤的準確性,需設計一相同位移不同速度脈動信號Add-On指令,程序功能設計步驟如下:
(1)右鍵Add-On Instructions新建一個指令,命名為Tracing_Pusle;
(2)打開Tracing_Pusle指令的Parameters and Local Tags,根據(jù)功能要求,建立新的輸入、輸出和本地標簽;
(3)打開Tracing_Pusle指令的Logic,進行程序設計;
(4)設計完成后,編譯保存,并將指令下載到PLC中。
本程序中,由于原系統(tǒng)中實際的速度數(shù)據(jù)為整數(shù),在本指令程序中需要對速度輸入數(shù)據(jù)進行格式轉(zhuǎn)換并需一100MS脈沖給信號,在不同的速度信號下,每200 mm位移生成一脈沖信號Pusle_200 mm程序如圖6所示。
圖6 速度位移脈沖程序
生產(chǎn)線規(guī)格切換開始,系統(tǒng)將規(guī)格切換標識位置位,生產(chǎn)線啟動后,根據(jù)擠出機的壓力、出口胎面溫度和胎面檢測等綜合條件判斷出新規(guī)格的胎面產(chǎn)出,程序識別5個速度位移脈沖也就是1 000 mm的胎面接頭,將標識位復位,系統(tǒng)自動跟蹤這5個脈沖在生產(chǎn)線的位置,程序功能設計步驟如下:
(1)打開Tasks,在MainProgram右鍵新建Rou tine命名為Recipe_Tracing;
(2)根據(jù)程序功能,建立新標簽;
(3)打開Recipe_Tracing指令的Logic,進行程序設計;
(4)設計完成后,編譯保存,并將指令下載到PLC中。
下游冷卻線每段傳送裝置都需要調(diào)用Tracing_Pusle指令和BSL指令,以裁斷裝置配方跟蹤和配方切換程序為例,如圖7所示。
圖7 裁斷裝置配方接頭跟蹤和配方切換程序
(1)當配方接頭到達下坡傳送帶末端,Tracing_xp_BSL[0].9置位,將新配方單條裁斷長度設定值傳送到執(zhí)行地址;
(2)速度位移脈沖指令,根據(jù)裁斷傳送帶的實際速度產(chǎn)生200 mm位移脈沖信號Tracing_CD_Pusle;
(3)200 mm位移脈沖信號Tracing_CD_Pusle每置位一次,BSL指令將Tracing_CD_BSL數(shù)組內(nèi)配方跟蹤位左移一位,移動長度Length計算方式如下:
L—裁斷傳送帶長度,mm
Tracing_CD_BSL數(shù)組大小根據(jù)計算得出的Length值合理設置。
系統(tǒng)由本地和遠程兩種模式,為了防止MES端異常情況,確保生產(chǎn)線正常運行,系統(tǒng)保留原規(guī)格切換功能的設計,即本地模式,生產(chǎn)線規(guī)格的切換操作與原設計相同。遠程模式下,生產(chǎn)線規(guī)格切換由系統(tǒng)自動完成,無需人員的干預,遠程模式下規(guī)格切換詳細流程如圖8所示。
圖8 規(guī)格切換流程
系統(tǒng)HMI基于原生產(chǎn)線的HMI進行升級,原HMI安裝在主操作臺,監(jiān)控整個生產(chǎn)線的運行狀態(tài)、實時顯示運行數(shù)據(jù)和修改相關參數(shù)等。擠出機組HMI采用西門子MP277觸摸屏,該觸摸屏應用SIMATIC Wincc Flexble 2008 sp3軟件進行畫面程序的編寫,可通過工業(yè)以太網(wǎng)、DP和MPI進行通訊。下游冷卻輔線和自動接取設備HMI采用的基于工控機的組態(tài)王和易控上位機軟件,采用kingview和INSEPEC軟件進行畫面程序編寫,根據(jù)系統(tǒng)設計的要求,在相關HMI上開發(fā)了配方顯示界面,生產(chǎn)線配方接頭跟蹤畫面等程序,從而達到應有的效果。
系統(tǒng)投入使用以來,通過現(xiàn)場生產(chǎn)和工藝評審,達到設計目標,經(jīng)過長時間的運行表現(xiàn)出如下優(yōu)勢:
(1)生產(chǎn)線工藝配方通過MES統(tǒng)一管控,生產(chǎn)線僅保留在產(chǎn)配方,提升了工藝管理水平。
(2)降低生產(chǎn)線規(guī)格切換時人員的勞動強度,簡化配方切換流程,提升了生產(chǎn)效率。
(3)杜絕原生產(chǎn)線出現(xiàn)的規(guī)格切換錯誤和切換不及時等問題。
(4)實現(xiàn)生產(chǎn)線的信息化管理,實時采集生產(chǎn)線運行數(shù)據(jù)和質(zhì)量數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)采集積累為后期運用大數(shù)據(jù)分析提升現(xiàn)場管理水平和產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)打下基礎。