姚長(zhǎng)春,劉洪光
(安波福中央電氣(上海)有限公司,上海201800)
隨著消費(fèi)類(lèi)電子和汽車(chē)類(lèi)電子越來(lái)越小型化,傳統(tǒng)的USB已經(jīng)慢慢被微型化的全新Type C USB(C型連接器)接口形式替代,由于這種接口小巧輕薄,使用方便,還能夠集充電、數(shù)據(jù)傳輸以及視頻輸出于一體,所以越來(lái)越多的設(shè)計(jì)接口優(yōu)先選用Type C。但是,采用fine pitch設(shè)計(jì)的TypeC為了滿足客戶的質(zhì)量要求,怎樣確保Type C的焊接質(zhì)量,這在SMT組裝中遇到了很大的挑戰(zhàn),本文通過(guò)改善SMT過(guò)程工藝的方法來(lái)提高Type C焊接質(zhì)量,確保達(dá)到客戶的要求,希望為從事本行業(yè)的同事提供參考。
為了提高TYPE C(C型連接器)的焊接質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)通過(guò)對(duì)SMT過(guò)程工藝的改善,來(lái)達(dá)到客戶質(zhì)量需求的目的和要求。從而為產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性提供解決方案。
材料的數(shù)據(jù)分析:TYPE C,貼片引腳數(shù)量12引腳,寬度0.22 mm,每?jī)蓚€(gè)引腳中心距0.5 mm;印刷電路板上引腳孔長(zhǎng)0.28 mm,寬0.15 mm(方形)如圖1所示。
圖1 TYPE C的尺寸圖
PCB焊盤(pán)通孔大小0.65 mm,PCB厚度1.2 mm,如圖2所示。
圖2 PCB焊盤(pán)尺寸和孔徑尺寸
根據(jù)以上數(shù)據(jù)理論計(jì)算PIN的填充率結(jié)果只有68%,如圖3所示。
圖3 理論填充率的計(jì)算
焊接質(zhì)量要求:盡管IPC 610針對(duì)PTH材料的填充率有要求(三級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是填充率大于等于75%),但是客戶對(duì)Type C的焊接質(zhì)量要求填充率要達(dá)到100%,如圖4所示。
圖4 客戶對(duì)TPYE C的焊接質(zhì)量要求示意圖
根據(jù)原始的鋼網(wǎng)開(kāi)孔和常規(guī)的焊接流程工藝,實(shí)際的焊接結(jié)果為:通過(guò)X-RAY內(nèi)部檢測(cè)和AOI檢測(cè),再加之人工目檢,都達(dá)不到常規(guī)的IPC三級(jí)要求,更無(wú)法滿足客戶的超高質(zhì)量要求,如圖5所示。
圖5 焊接后質(zhì)量檢測(cè)圖
客戶要求的是焊接質(zhì)量TYPEC的填充率必須達(dá)到100%,焊接后IC底部散熱焊盤(pán)空洞率不超過(guò)焊接面積的25%,參考符合IPC標(biāo)準(zhǔn)里BGA的焊接質(zhì)量三級(jí)要求,同時(shí)不能有焊接錫珠,但是當(dāng)前的設(shè)備和工藝條件下不能滿足這個(gè)質(zhì)量要求,導(dǎo)致產(chǎn)品遲遲不能量產(chǎn)。
針對(duì)難點(diǎn),通過(guò)分析,要想達(dá)到焊接質(zhì)量要求,公司的產(chǎn)線軟硬件都需要改進(jìn)。這顆材料的解決困難是具有表面貼裝pin腳和PIH通孔pin腳。如果通孔的錫量太厚,表貼的PIN腳就會(huì)短路。錫量太薄就會(huì)使通孔的填充率不夠。在保證貼裝PIN腳不短路的情況下,增加通孔里面的錫膏量和提高通孔孔壁的焊接潤(rùn)濕性才能得到滿意的焊接質(zhì)量。所以怎樣找到這個(gè)平衡點(diǎn)是非常的關(guān)鍵,從如下幾個(gè)方面通過(guò)重新設(shè)計(jì)鋼網(wǎng)開(kāi)孔,更換錫膏,增加錫膏印刷量等,筆者采取以下解決方案:
(1)重新設(shè)計(jì)鋼網(wǎng)的表面處理要求,為了增加錫膏脫模效率,鋼網(wǎng)表面處理從原來(lái)的普通處理轉(zhuǎn)為納米涂層處理;
(2)重新設(shè)計(jì)鋼網(wǎng)開(kāi)孔,對(duì)于TYPE C的問(wèn)題在有限的PCB焊盤(pán)上盡量的擴(kuò)大開(kāi)孔面積;對(duì)于焊接后空洞和錫珠問(wèn)題通過(guò)優(yōu)化鋼網(wǎng)開(kāi)孔大小來(lái)解決;
(3)從當(dāng)前的幾款無(wú)鉛錫膏品牌中選擇三款性?xún)r(jià)比好的錫膏作為對(duì)比;
(4)為了增加印刷錫膏通孔里的錫量,印刷刮刀從原來(lái)的60°斜角改為45°斜角,使印刷錫膏向下的剪切力增大,增加通孔里面的錫膏貫通量;
(5)回流焊爐由原來(lái)的空氣爐回流焊換為氮?dú)鉅t,通過(guò)減少通孔內(nèi)壁的氧化,提高通孔孔壁的潤(rùn)濕性等來(lái)增大通孔的填充率。
為了減少各個(gè)因素的影響因子,所有工藝流程的設(shè)備,參數(shù)全部使用同一數(shù)據(jù)和參數(shù),包括印刷機(jī),貼片機(jī),回流焊。爐溫曲線應(yīng)在供應(yīng)商推薦的范圍內(nèi)。所以,針對(duì)客戶的質(zhì)量要求和考慮實(shí)際影響較明顯的因素,盡量減少驗(yàn)證測(cè)試時(shí)間,針對(duì)其工藝參數(shù)做相應(yīng)的改善驗(yàn)證。
通過(guò)計(jì)算,原始鋼網(wǎng)開(kāi)孔面積不能滿足通孔內(nèi)焊接需要的錫膏量,所以,只能盡量外擴(kuò)印刷面積(由于Fine pitch的貼片引腳影響,鋼網(wǎng)厚度超過(guò)0.12 mm以上容易短路),所以在不能增加鋼網(wǎng)厚度的條件下,鋼網(wǎng)開(kāi)孔只能增大開(kāi)孔面積,原始鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)的Type C的開(kāi)孔方式如圖6所示:但是焊接后效果如圖5所示??紤]到焊盤(pán)上有很多通孔影響到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則形狀的開(kāi)法,為了避免焊接錫膏被盜錫流入孔內(nèi),所以開(kāi)孔盡量避免通孔并且在有限的區(qū)域內(nèi)盡量外擴(kuò),同時(shí)需要保證焊錫膏能夠在回流后收回到焊點(diǎn)上。
圖5 利用布局驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的凸輪
圖6 原始鋼網(wǎng)開(kāi)孔示意圖
圖7為改善后鋼網(wǎng)的開(kāi)孔方式和改善后開(kāi)孔印刷錫膏后的圖片。
圖7 改善后鋼網(wǎng)的開(kāi)孔和印刷錫膏后的示意圖
盡管增大了印刷錫膏的面積,在過(guò)完回流完成焊接后,通過(guò)x-ray的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)填充率仍然達(dá)不到100%的要求。僅僅是比原始開(kāi)孔提高了一點(diǎn),填充率達(dá)到60%~70%,由此可以看出,只是增加開(kāi)孔面積并不能達(dá)到焊接質(zhì)量100%填充率的效果,X-RAY檢測(cè)結(jié)果如圖8所示。
圖8 焊接質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果
由上可以看到增大錫膏開(kāi)孔面積并不能完全解決填充率的問(wèn)題,當(dāng)前業(yè)界常用的錫膏印刷用刮刀,主要有45°和60°的傾斜角的鋼片刮刀,在印刷機(jī)設(shè)定同一壓力數(shù)值下,由于45°和60°的刮刀在鋼網(wǎng)刮動(dòng)錫膏向下的壓力不同會(huì)導(dǎo)致通孔里面錫膏的填充量不同,所以為了增大通孔在印刷時(shí)的錫膏填充量,選用45°和60°傾斜角的印刷刮刀做對(duì)比,在同種錫膏和不同種錫膏驗(yàn)證的情況下,來(lái)評(píng)估刮刀對(duì)TYPEC這種零件的影響。
綜上,針對(duì)不同品牌的錫膏的選型和回流焊中氮?dú)獾氖褂玫戎饕绊懸蛩?,設(shè)計(jì)一個(gè)DOE的實(shí)驗(yàn)來(lái)確定最佳的工藝參數(shù)。
刮刀和氮?dú)獾脑O(shè)計(jì)選型如表1、表2所示。
表1 刮刀類(lèi)型
表2 氮?dú)膺x型
錫膏型號(hào)和刮刀,氮?dú)鈪?shù)的搭配組合:
Alpha 390 60°刮刀
Alpha 390 45°刮刀
SENJU M705-GWS 60°刮刀
SENJU M705-GWS 45°刮刀
Alpha 390 45°刮刀,氮?dú)?/p>
SENJU M705-GWS 45°刮刀,氮?dú)?/p>
Alpha OM 338PT 45°刮刀,氮?dú)?/p>
AIM M8 45°刮刀
通過(guò)測(cè)試分析,對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
Alpha 390 60度刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如圖9所示。
圖9 Alpha 390 60度刮刀焊接后填充率統(tǒng)計(jì)
Alpha 390 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如圖10所示。
圖10 Alpha 390 45°刮刀焊接后填充率統(tǒng)計(jì)
SENJU M705-GWS 60°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如圖11所示。
圖11 SENJU M705-GWS 60°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)
SENJU M705-GWS 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如圖12所示。
圖12 SENJU M705-GWS 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)
Alpha 390 45°刮刀,使用氮?dú)夂附雍筇畛渎实慕y(tǒng)計(jì)如圖13所示。
圖13 Alpha 390 45°刮刀焊接后填充率統(tǒng)計(jì)
Senju M705-GWS 45°刮刀,使用氮?dú)夂附雍筇畛渎实慕y(tǒng)計(jì)如圖14所示。
圖14 SENJU M705-GWS 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)
Alpha OM 338PT 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如下圖15所示。
圖15 Alpha OM 338PT 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)
AIM M8 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)如圖16所示。
圖16 AIM M8 45°刮刀焊接后填充率的統(tǒng)計(jì)
全部錫膏填充率數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)如表3所示。
表3 錫膏焊接后填充率統(tǒng)計(jì)表
匯總后統(tǒng)計(jì)圖如圖17所示。
圖17 每種錫膏焊接后平均填充率統(tǒng)計(jì)圖
Alpha錫膏OM 390焊接后的x-ray照片:盡管大部分都超過(guò)90%的填充率,但是極個(gè)別的PIN腳通孔氣泡比較大,部分達(dá)到75%的極限點(diǎn),如下圖18所示。
圖18 Alpha 390焊接后的X-RAY檢測(cè)圖
Alpha 338PT錫膏焊接后的x-ray照片:從圖19中可以看出焊接后空洞率完全滿足IPC 3級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。
圖19 Alpha 338PT焊接后填充率X-RAY檢測(cè)圖
焊接后的外觀檢測(cè)如圖20所示:外觀填充率達(dá)到100%的焊接質(zhì)量要求。
圖20 Alpha 338PT焊接后填充率外觀檢測(cè)圖
AIM M8的焊接錫膏焊接后的X-RAY照片如圖21所示。盡管大部分都超過(guò)40%的填充率,但是極個(gè)別的PIN腳通孔氣泡比較大,部分達(dá)到50%的極限點(diǎn)。
圖21 M8錫膏焊接后X-RAY檢測(cè)示意圖
通過(guò)驗(yàn)證得出以下結(jié)論:
(1)鋼網(wǎng)的表面處理和開(kāi)孔大小尺寸的改善雖然不是萬(wàn)能的,但是在短期內(nèi)設(shè)計(jì)來(lái)不及更改以及生產(chǎn)時(shí)間要求緊急的情況下,也是解決問(wèn)題的一個(gè)常用的有效方法,可以解決由于材料和設(shè)計(jì)引起的很多質(zhì)量問(wèn)題,為樣品的生產(chǎn)及其準(zhǔn)時(shí)交付減少了大量的時(shí)間。
(2)45°的刮刀的工藝改善具有兩面性,雖然對(duì)通孔填充率有幫助,但是在fine pitch的材料上會(huì)導(dǎo)致錫膏量過(guò)多而短路,所以在常規(guī)生產(chǎn)中很少使用,或不建議使用,即使使用,鋼網(wǎng)的厚度也不能定義太厚,具體還要根據(jù)PCB上零件的情況來(lái)決定。
(3)氮?dú)獾倪x用對(duì)幫助焊錫膏在通孔內(nèi)的潤(rùn)濕性有很大的幫助,從而增大錫膏的浸潤(rùn)焊盤(pán)的能力。
(4)錫膏的因素是最主要的,不同品牌的錫膏由于助焊劑不同,會(huì)有不同的特性。選擇一款適合產(chǎn)品的錫膏是關(guān)鍵和必要的,這不僅會(huì)保證產(chǎn)品的質(zhì)量,還會(huì)提供良好的工藝窗口。當(dāng)然,選擇性?xún)r(jià)比最后的錫膏才是節(jié)省成本和時(shí)間的關(guān)鍵。
通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)的外觀和X-RAY的數(shù)據(jù)表明,通過(guò)以上幾種措施的改善,成功解決了TYPE C的焊接填充率達(dá)到100%的客戶需求,同時(shí)解決了焊接空洞和焊接錫珠問(wèn)題,通過(guò)焊接后X-RAY照片的檢測(cè)以及質(zhì)量部門(mén)全面檢測(cè),完全符合客戶要求,并且同時(shí)從中選出一組最佳的解決問(wèn)題的工藝流程,為尼桑產(chǎn)品的兩條線的順利量產(chǎn)提供了最佳解決問(wèn)題的工藝方案。
通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證得知,影響焊接質(zhì)量的因素有很多,單純地考慮某一個(gè)主要因素并不能完全解決問(wèn)題,所以使用魚(yú)骨圖的分析方法,從人、機(jī)、料、法、環(huán)方面進(jìn)行分析,按照SMT的流程工藝,分別從最常用的方法、從鋼網(wǎng)開(kāi)孔的改善、印刷刮刀角度的選型、回流焊中氮?dú)獾氖褂靡约板a膏的選型等幾個(gè)方面進(jìn)行工藝補(bǔ)償,短期內(nèi)解決了焊接質(zhì)量問(wèn)題,節(jié)省了樣品生產(chǎn)的時(shí)間,節(jié)省了大量的成本,為解決問(wèn)題設(shè)計(jì)不同測(cè)試驗(yàn)證方法,從而達(dá)到設(shè)計(jì)需要的目的。為遇到過(guò)或可能會(huì)遇到同類(lèi)問(wèn)題的同事提供參考依據(jù),避免走更多的彎路,節(jié)省時(shí)間和費(fèi)用。