余良
(安徽開(kāi)發(fā)礦業(yè)有限公司,安徽 六安市 237400)
李樓鐵礦開(kāi)采范圍內(nèi)共有FeⅠ、FeⅡ1、FeⅡ、FeⅢ1、FeⅢ5 條礦體,其中FeⅠ號(hào)礦體為主礦體,占開(kāi)采范圍內(nèi)儲(chǔ)量的85.35 %,其次為FeⅡ和FeⅢ號(hào)礦體。礦床走向長(zhǎng)3.4 km,F(xiàn)eⅠ號(hào)礦體平均厚度約50 m、傾角約75°,F(xiàn)eⅡ和FeⅢ號(hào)礦體平均厚度約12 m、傾角約75°。地質(zhì)資源儲(chǔ)量27 624.82 萬(wàn)t,平均地質(zhì)品位TFe 34.29%。礦體的品位分布比較均勻,礦體內(nèi)基本沒(méi)有夾層。李樓鐵礦礦體主要含水層透水性、富水性較強(qiáng),水壓較高。水文地質(zhì)邊界條件復(fù)雜,地表村落和農(nóng)田不允許移動(dòng)和陷落。
李樓鐵礦采用階段空?qǐng)鏊煤蟪涮畈傻V法,分兩步驟回采礦房和礦柱,一步驟采場(chǎng)回采,嗣后全尾砂膠結(jié)充填,當(dāng)充填體的強(qiáng)度達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)強(qiáng)度后,進(jìn)行二步驟礦柱回采,礦柱回采原則上采用隔三采一的原則,充填體兩側(cè)禁止同時(shí)進(jìn)行爆破作業(yè)。
當(dāng)?shù)V體厚度大于30 m 時(shí)采場(chǎng)垂直礦體走向布置,厚度小于30 m 時(shí)采場(chǎng)沿礦體走向布置。采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)為:鑿巖分段高度25 m,階段高100 m,采場(chǎng)寬20 m,一步驟礦房和礦柱寬度基本一致,?400 m 分段為出礦水平,?275 m 分段為充填和回風(fēng)水平,其余分段為鑿巖爆破水平。風(fēng)溜井經(jīng)聯(lián)絡(luò)道與各水平連通,各水平下盤(pán)沿脈巷經(jīng)首采部位往南北兩翼延伸,逐步延伸風(fēng)溜井,滿足安全生產(chǎn)要求。
李樓鐵礦采用中深孔分段鑿巖階段出礦,?400 m 水平集中出礦。采用中深孔爆破形成出礦塹溝,鑿巖設(shè)計(jì)選用Simba1354 型液壓采礦鑿巖臺(tái)車(chē)鑿上向扇形中深孔,炮孔直徑Φ76 mm,炮孔排距1.5~2 m,孔底距2.5~3.2 m,鑿巖臺(tái)車(chē)效率8 萬(wàn)m/臺(tái)年,炮孔延米爆破量10 t/m,人工裝藥采用BQF-100裝藥器進(jìn)行裝藥。李樓鐵礦引用了1 臺(tái)諾曼特裝藥臺(tái)車(chē)提高裝藥效率,降低井下工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。采用非電起爆系統(tǒng)雙路起爆,一次爆破1~2 排孔,回采炸藥單耗0.45 kg/t(乳化炸藥或銨油炸藥)。
采用斗容6 m3的LE1400E 型電鏟出礦,每2個(gè)礦塊采用1 臺(tái)電鏟,將采場(chǎng)礦石運(yùn)往礦石溜井,在裝礦進(jìn)路中再對(duì)塊度不合格的大塊進(jìn)行二次爆破處理。
為了提高爆破效率,提高礦塊的生產(chǎn)能力,縮短回采時(shí)間,開(kāi)展了中深孔多排爆破研究。
根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),采用四排中深孔一次性起爆,為保護(hù)周邊“二步采”采場(chǎng)的穩(wěn)定性,保證爆破效果,本方案選擇“V”型掏槽爆破網(wǎng)絡(luò)起爆。具體分段方案見(jiàn)圖1,李樓采礦場(chǎng)部分中深孔為13~14個(gè)孔交錯(cuò)布置,按照每個(gè)雷管段別控制藥量低于300 kg 的原則進(jìn)行分段設(shè)計(jì)。因?yàn)楝F(xiàn)在采場(chǎng)基本為“二步采”采場(chǎng),為保護(hù)采場(chǎng)兩側(cè)充填體的穩(wěn)定性,前3 排采用“V”型掏槽設(shè)計(jì),后1 排采用正常的微差起爆法起爆,同時(shí)為保證后排有足夠的爆破沖擊力推動(dòng)前排,各分段設(shè)計(jì)控制藥量均接近300 kg。
圖1 四排中深孔一次起爆方案雷管分段網(wǎng)絡(luò)
六排中深孔一次起爆藥量設(shè)計(jì)最大值約7.2 t,起爆藥量較大,在本礦山尚無(wú)先例,爆破產(chǎn)生的地震波影響情況以實(shí)測(cè)為準(zhǔn),本實(shí)驗(yàn)方案按照各分段藥量控制在300 kg 以內(nèi)的原則設(shè)計(jì)。采用“雙V”型爆破的方案設(shè)計(jì),后三排各分段控制藥量在接近于300 kg 的范圍,使后排有足夠能量推動(dòng)前排渣堆,形成足夠的自由空間。雷管分段情況見(jiàn)圖2。
圖2 六排中深孔一次起爆方案雷管分段網(wǎng)絡(luò)
多排孔起爆采用多段微差爆破法,每段雷管起爆單段藥量確保在300 kg 以下,以控制爆破振動(dòng)對(duì)地表的影響。按照單耗0.36 kg/t 計(jì)算,四排中深孔一次性起爆最大藥量為4770 kg,每段雷管控制藥量為250~300 kg,則需雷管段別為16~20 個(gè);六排中深孔一次性起爆最大藥量為7160 kg,每段雷管控制藥量為250~300 kg,則需要雷管段別為24~29 個(gè)(本方案以?375 m 水平中深孔為基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì),?350 m 水平中深孔較淺,藥量約為5100 kg,可以適當(dāng)減段,其他水平類似)。目前炸藥庫(kù)雷管段別數(shù)為20 個(gè),故一次性起爆六排需增加一部分雷管段別以滿足實(shí)驗(yàn)要求。
李樓鐵礦采用中深孔多排爆破工藝,將一次性起爆的排數(shù)提高至4~6 排,相較原爆破方案,總爆破次數(shù)減少一半以上。
(1)引進(jìn)了1 臺(tái)諾曼特裝藥臺(tái)車(chē),增加了2~3 排的裝藥工作量,在李樓鐵礦已經(jīng)成功應(yīng)用,大約50 min 可以裝完1 排正排中孔。采用裝藥臺(tái)車(chē)當(dāng)班可以完成4~6 排的裝藥工作量;
(2)采用裝藥臺(tái)車(chē)進(jìn)行裝藥,有效發(fā)揮臺(tái)車(chē)的效率,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度;
(3)減少油鏟準(zhǔn)備采場(chǎng)次數(shù)及油鏟出礦量,降低出礦成本;
(4)裝藥次數(shù)減少,大幅度降低裝藥時(shí)對(duì)電鏟出礦的影響時(shí)間,提高生產(chǎn)效率;
(5)增加起爆排數(shù)使爆破能量在炮排之間充分釋放,排與排之間形成擠壓,效果等同于擠壓爆破,減少大塊的產(chǎn)生;
(6)減少起爆次數(shù),降低爆破沖擊波對(duì)井下構(gòu)筑物的重復(fù)傷害,便于采場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)管理;
(7)縮短采礦工序時(shí)間,優(yōu)化回采工藝。
中深孔多排爆破在李樓鐵礦廣泛應(yīng)用,大幅度提升了礦塊的生產(chǎn)能力,以及裝藥臺(tái)車(chē)效率,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。未來(lái)需要繼續(xù)深入研究多排爆破理論,結(jié)合實(shí)驗(yàn)效果,逐步增加裝藥排數(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)最大規(guī)模的多排爆破的目標(biāo)。