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        延長油田聯(lián)合站污水處理工藝改造

        2021-08-05 08:26:50王金鑫王鑫同航劉正
        遼寧化工 2021年7期
        關鍵詞:懸浮物延安污水處理

        王金鑫,王鑫,同航,劉正

        (延長油田股份有限公司,陜西 延安 716000)

        延長油田的主力開發(fā)油藏為特低滲透型油藏,注水開發(fā)是低滲透型油田的一項重要措施,同時延長油田位于我國西北,本身就缺乏水資源,各級政府對水資源管控相對較嚴格。因此,采取地層水回注方式來解決注水的問題,隨著加大注水量,處理設施的結垢腐蝕也逐漸嚴重,原有污水處理方法已不能滿足油田的生產和開發(fā)要求。為此,特開展污水處理技術研究,通過工藝改造,實現(xiàn)了污水的高效利用,滿足油田注水生產的要求[1-5]。

        1 聯(lián)合站概況

        延長油田某聯(lián)合站建成于2002年,所轄地區(qū)開發(fā)層為長2 及延安組,下設注水站4 座,注水管網成熟,各項功能比較齊全,如污水處理、原油的加熱脫水、儲存外運等,延安組和長2 的污水處理設計規(guī)模為600 m3·d-1。始建設計出水水質為懸浮固體質量濃度≤8 mg·L-1、含油量≤5 mg·L-1、粒徑中值≤3 μm。由于開發(fā)初期長2 和延安組采取混層集輸,混層處理的方式導致水處理設備腐蝕結垢嚴重,處于癱瘓狀態(tài),同時處理后不達標的水注入地層后對儲層造成污染,堵塞流體通道,破壞孔隙結構,不利于儲層保護,故聯(lián)合站水處理設備停用,采出水采取無目的層回注方式消化,注水開發(fā)采用清水作為注水水源。

        1.1 來水水質

        1.1.1 水質化驗分析

        該聯(lián)合站所轄區(qū)塊屬鄂爾多斯盆地,主力開發(fā)油層為延長組的長2 油層和延安組油層。延長組地層水離子分析見表1,延安組地層水離子分析見表2。

        表1 延長組地層水離子分析表

        表2 延安組地層水離子分析表

        1.1.2 水質配伍性實驗

        延安組地層水與延長組地層水的水質配伍性試驗結論如下:

        1)延安組地層水與延長組地層水不配伍。

        2)延安組、延長組油井采出液中含有較高硫酸鹽還原菌、硫化物和鐵,且呈偏酸性。

        1.2 改造前工藝及存在問題

        改造前該聯(lián)合站采用的是除油+雙濾料+雙室PE 過濾的處理工藝,計劃日處理污水600 m3,設計出水水質達到延長油田注入水一級水質指標,同時經過處理合格的水實行同層回注的原則處理。但是由于處理設備運行過程中采取混輸混注的方式,導致設備結垢嚴重,腐蝕情況普遍,致使主要設備破損,基本不能夠繼續(xù)使用,已經不能滿足當時的注水開發(fā)需求。故該區(qū)塊采用清水作為注水水源,造成了極大地成本浪費,同時,不合格的水注入地層,破壞了儲層孔隙結構,降低注水效果,增加無效成本。因此開展污水處理系統(tǒng)清改污研究,降低對水資源的依賴,采出水實現(xiàn)100%利用,經處理后達標的水實現(xiàn)同層回注,達到保護儲層的目的。

        2 工藝改造

        2.1 主工藝流程改造

        從延安組和延長組地層水離子分析結果中就可以看出,延長組和延安組采出水是不配伍的,所以本次改造方案采取“分層處理、同層回注”的設計理念。同時結合聯(lián)合站實際情況,提出“氣浮+粗濾+超濾”的設計方案,并且充分利用聯(lián)合站原有的設施,通過維修、更換等方法恢復原有功能,并進行技術升級、重新設定參數(shù)等技術辦法提升舊設備性能,滿足實際要求,降低改造成本。同時新增了氣浮、濾水和超濾等設施。改造前、后工藝流程如圖3所示。

        圖3 改造前、后主工藝流程

        所改造的設備中包括新建一座氣浮裝置,選用改進后的高效溶氣氣浮。工作原理為:采出污水進入氣浮裝置后,與溶解的空氣水混合,絮凝體附著在小氣泡上,在通過機器腔與水分離后,它浮到表面并被輸送走,底部的泥沙由底部刮泥機刮至排污閥。出水通過專門設計的流道流出浮選機,部分出水通過專門設計的溶解氣泵循環(huán)使用。該氣浮裝置選用了特殊的管式反應器,使藥劑能夠更加高效地混合,同時擁有內置斜板,增加了絮體的反應過程,使分離效率有了明顯的提高。并且整體設計結構緊湊,占地面積得到了極大地降低,自控能力高,能夠適應延長油田的生產特征,能夠適應復雜的水質和工作環(huán)境,維修和保養(yǎng)周期都得到了延長。

        粗濾設備采用雙濾料+雙介質組合的過濾方式,確保粒徑中值和懸浮物指標達標,而且通過優(yōu)選出適合該區(qū)塊的濾料,使濾料再生和反洗效果提高,第一次更換濾料周期長達2年(根據(jù)2019年調研統(tǒng)計,目前濾料更換周期普遍在6~12 個月);通過對超濾膜材料進行對比,優(yōu)選德國PTFE 超濾膜,其具有良好的親水性、耐磨抗污染能力、耐酸堿、可再生性好、抗拉力強等特征。

        2.2 輔助流程改造

        本次技術升級包括對站內新建氣浮設置排出的浮渣進行預處理,通過計算,該聯(lián)合站氣浮設備排放0.59 m3的浮渣,29.5 m3的98%含水浮渣。計劃新引進橇裝式疊螺壓濾機,選用3.6~9 m3·h-1處理能力的機型型號,待所有設備安裝調試好之后工作周期可安排為2 天,每個工作周期8 h,基本能夠滿足該聯(lián)合站浮渣處理的需求。污油回收系統(tǒng)和污水返收系統(tǒng)的現(xiàn)有管道,根據(jù)程序變化增加一部分管道。改造加藥間,增加加藥設施5 個,方案中投入的藥劑有助凝劑、絮凝劑、殺菌藥、緩蝕劑和阻垢劑,投入的藥量分別是30、5、40、30、10 mg·L-1,加藥位置為高效溶氣氣浮前加助凝劑和絮凝劑,粗濾裝置前加殺菌劑、緩蝕劑和阻垢劑。

        2.3 主要設備設計參數(shù)

        2.3.1 氣浮設備

        常規(guī)的溶氣氣浮裝置(DAF 氣?。┻m應能力較強,但是存在溶解氧含量較高的問題,對于高礦化度水質也容易堵塞常規(guī)釋放器而影響氣浮效果。因此在常規(guī)氣浮的基礎上,通過技術改進,選擇了適應能力更強、溶解氧含量較低的高效溶氣氣?。ˋDAF 氣氣?。O計處理水量50 m3·h-1,進水水質:含油量≤500 mg·L-1,懸浮物≤100 mg·L-1;出水出水:含油量≤20 mg·L-1,懸浮物≤20 mg·L-1;自控附屬:自帶制氮系統(tǒng)自動化程度高,能夠做到無人值守。

        2.3.2 粗濾設備

        粗過濾裝置主要確保“懸浮物和粒徑中值”能夠達標,本次設計選用“雙濾料過濾和多介質過濾”相結合的二級過濾組合,系統(tǒng)運行模式采用的是串并聯(lián)自主轉換,提高其自控能力,滿足實際生產現(xiàn)狀。設計處理能力1 100 m3·d-1;進水水質:含油量≤20 mg·L-1,懸浮物≤20 mg·L-1;出水水質:含油量≤5 mg·L-1,懸浮物≤2 mg·L-1;自控水平:全自動運行;反洗方式:氣、水反洗。

        2.3.3 超濾設備

        超濾單元主要目的是滿足“懸浮物和粒徑中值”達標的注水水質要求。對于油田水處理來說,超濾裝置技術關鍵是根據(jù)水質特點和運行工況篩選“耐油性膜材料和膜組件”。通過在中石油、中石化等國內一流企業(yè)進行考察研究,本項目選擇PTFE 超濾膜。設計處理能力:1 100 m3·d-1;單支膜元件尺寸:Φ260 mm×2 300 mm;膜通量:27.8 L·m-2·h-1;產水率:90.9%;進水水質:含油≤5 mg·L-1,懸浮物≤2 mg·L-1;出水水質:含油≤3 mg·L-1,懸浮物≤2 mg·L-1,粒徑中值≤1.5 μm;自控水平:全自動運行膜再生系統(tǒng)等。

        3 改造后處理效果分析

        通過技術改造,實現(xiàn)了延長組和延安組分層處理、同層回注的目標,節(jié)約了注清水的費用并且保護了水資源。其中延長組采出水處理系統(tǒng)設計處理規(guī)模1 000 m3·d-1,實際采出水處理量946 m3·d-1,系統(tǒng)負荷率94.6%;延安組采出水處理系統(tǒng)設計采出水處理規(guī)模 600 m3·d-1,實際采出水處理量577 m3·d-1,系統(tǒng)負荷率96.2%。改造后污水處理系統(tǒng)出水水質達到超低滲透率油藏注水水質指標,綜合達標率為98%,結果見表4。

        表4 主要處理單元節(jié)點水質指標

        通過連續(xù)7 天不間斷的化驗方法檢測出水水質的各項指標,確保數(shù)據(jù)的真實可靠。最終結果為:含油量≤3 mg·L-1,懸浮物含量≤2 mg·L-1,粒徑中值≤1.5 μm,達到油田的一級注水水質指標。

        改造后水處理費用也由 12 元·m-3降至8.41 元·m-3,聯(lián)合站每年節(jié)約無效注水費和清水處理費等費用達323.8 萬元,其中藥劑費每年118 萬元、更換濾料費每年 66.55 萬元及人工費每年49.1 萬元等,節(jié)約清水回注電費113.8 萬元,具有良好的經濟效益。同時,減少了因混層處理導致結垢、腐蝕的經濟損失,提高了注水配伍性和注水開發(fā)效果。

        4 結論

        氣浮+粗濾+超濾的處理工藝,有效解決了污水處理系統(tǒng)結垢嚴重、出水水質差的問題,尤其是高效溶氣氣浮和超濾裝置極大程度提升了處理系統(tǒng)的適應性。同時,改造后以油田采出水替代清水作為注水井注入水,每年可減少大量無目的注水量,節(jié)約無效注水費和清水處理費,而且處理達標的水注入地層后,保護地層孔隙不被堵塞的同時,降低了地下水被污染的風險。

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