傅 超,熊佳進(jìn),代軼帥,江 旭
(湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)
水布埡電站的發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)形式為立式半傘式結(jié)構(gòu),推力軸承位于轉(zhuǎn)子下部的下機(jī)架上,承受水輪發(fā)電機(jī)組所有轉(zhuǎn)動部分的重量以及水輪機(jī)的軸向水推力,機(jī)組推力負(fù)荷為2 350 t。推力軸承共有20塊鎢金瓦,推力瓦是雙層瓦的結(jié)構(gòu),托瓦與面瓦之間通過鍵連接,推力瓦前后通過擋塊限位。推力軸承采用的是彈簧束支柱形式,每塊瓦下有92個小彈簧,各推力瓦之間用間隔塊進(jìn)行分隔。
2017年10月,對水布埡2號機(jī)組進(jìn)行常規(guī)性B修,在檢修過程中發(fā)現(xiàn)推力瓦存在卡死的情況,且推力瓦底瓦和面瓦之間存有徑向相對位移的現(xiàn)象。測量20塊底瓦與間隔塊之間的間隙,發(fā)現(xiàn)多塊瓦的間隙為零。數(shù)據(jù)如表1。水布埡機(jī)組采用小彈簧束支撐結(jié)構(gòu),通過推力瓦底部小彈簧的自調(diào)節(jié)作用,一方面幫助機(jī)組在運(yùn)行過程中,在推力瓦與鏡板之間形成油膜來減小摩擦力;另一方面可以優(yōu)化推力瓦載荷分布,減小推力瓦變形,進(jìn)而優(yōu)化推力瓦瓦面的壓力、油膜和溫度分布[1]。而推力瓦卡死,使推力瓦喪失了自調(diào)節(jié)作用,會導(dǎo)致推力瓦瓦面受力不均勻,使瓦溫升高,造成機(jī)組的非計劃停運(yùn),給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大隱患。根據(jù)水布埡電廠2號機(jī)組2017年汛期推力瓦溫情況如表2,出現(xiàn)卡死現(xiàn)象的推力瓦溫度明顯偏高。為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,決定對推力瓦擋塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。
表1 水布埡2F托瓦與間隔塊間間隙測量數(shù)據(jù)表(測量精確度為0.05 mm)
表2 水布埡電站2號機(jī)組2017年汛期推力瓦溫情況表
結(jié)合實(shí)際情況分析造成推力瓦出現(xiàn)卡死現(xiàn)象的原因主要有以下4個原因。
水布埡電站2號機(jī)組2008年投產(chǎn)發(fā)電以來,機(jī)組的軸線一直處于合格范圍的邊緣,且推力軸承處擺度存在超標(biāo)的情況。由于推力軸承處擺度大,機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時,鏡板有限的范圍內(nèi)發(fā)生不規(guī)則擺動同時帶動推力瓦發(fā)生徑向位移,從而造成推力瓦卡死。
經(jīng)過后續(xù)1、4號機(jī)組C修中檢查推力軸承發(fā)現(xiàn)推力瓦也存在不同程度的卡死現(xiàn)象,但1、4號機(jī)組的軸線情況良好。因此機(jī)組軸線不好應(yīng)該不是造成推力瓦出現(xiàn)卡死現(xiàn)象的主要原因。
如圖1所示,水布埡電站推力軸承推力瓦鎖固裝置有三個部分:①瓦架和底瓦之間的擋塊;②底瓦與面瓦之間的擋塊;③裝在內(nèi)側(cè)的內(nèi)擋塊。通過這三個部分處的擋塊將推力瓦限制在一定范圍內(nèi)。
圖1 水布埡電站推力軸承推力瓦鎖固裝置圖
在2號機(jī)組推力軸承解體檢修中發(fā)現(xiàn)裝在內(nèi)側(cè)的20塊擋塊發(fā)生了不同程度的變形,有的擋塊已經(jīng)不能對推力瓦起到限制作用。查閱相關(guān)圖紙資料可以確定,內(nèi)擋塊尺寸25×45×10mm,材料為Q235,通過一個M16×60的螺栓固定在瓦架上。在機(jī)組運(yùn)行過程中,內(nèi)側(cè)擋塊受到推力瓦給它的較大沖擊力,長此以往對內(nèi)側(cè)擋塊的沖擊導(dǎo)致?lián)鯄K變形。據(jù)此判斷,推力瓦內(nèi)側(cè)擋塊強(qiáng)度不夠是推力瓦出現(xiàn)卡死現(xiàn)象的主要原因。
當(dāng)機(jī)組處于停機(jī)狀態(tài)時,推力軸承中的鏡板和推力瓦貼合在一起,會產(chǎn)生吸住的現(xiàn)象,我們稱之為“吸瓦”,這種狀態(tài),鏡板與推力瓦間摩擦力較大。機(jī)組停機(jī)后,由于鏡板的熱脹冷縮,在鏡板冷卻收縮時,通過摩擦力帶動推力瓦往大軸方向發(fā)生微小移動,停機(jī)過程中反復(fù)出現(xiàn),對推力瓦徑向位移產(chǎn)生一定影響[2],本項(xiàng)為推力瓦出現(xiàn)卡死的一個原因。
由于機(jī)組檢修空間限制,歷次檢修抽取的推力瓦都是在1/6/11/16號4塊推力瓦中隨機(jī)兩塊方向相互垂直的推力瓦。在機(jī)組回裝時,為了確保推力瓦回裝到位,安裝人員都需要把推力瓦回推到頂,推力瓦面瓦與其內(nèi)擋塊發(fā)生碰撞使其彎曲。但在推力軸承解體檢查時發(fā)現(xiàn)不經(jīng)常抽取的推力瓦也存在卡死的情況,所以這不是主要原因。
針對以上分析的原因,制定了相應(yīng)的處理方法。
目前水布埡機(jī)組停機(jī)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到90%時,投入高壓油頂起裝置,當(dāng)停機(jī)后,退出高壓油裝置[3]?,F(xiàn)在停機(jī)后延遲1~2 min,再退出高壓油泵,來保持推力瓦鏡板間油膜,減少摩擦力,來減少熱脹冷縮帶來的徑向位移。
針對內(nèi)側(cè)擋塊強(qiáng)度不夠的原因,我們對其內(nèi)側(cè)擋塊進(jìn)行改造。改造設(shè)計如圖2所示;由于這種設(shè)計需要改變機(jī)組結(jié)構(gòu),日常的B修和C修中不具備改造條件。在日后的水布埡電站A修中會采取這種改造設(shè)計。
圖2 內(nèi)擋塊改造設(shè)計圖
利用推力瓦外側(cè)現(xiàn)有的螺紋孔進(jìn)行擋塊的優(yōu)化設(shè)計,加工強(qiáng)度更高的擋塊。通過對外側(cè)擋塊優(yōu)化設(shè)計,使其具有限制推力瓦發(fā)生徑向位移的功能。安裝后如圖3所示。
圖3 推力擋塊安裝圖
此次對推力軸承外側(cè)擋塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,使其具有以下幾個特點(diǎn):①加大兩側(cè)擋塊,增加強(qiáng)度;②兩側(cè)擋塊限制托瓦徑向移動,大軸方向和機(jī)架方向均受到束縛;③新?lián)鯄K上面的螺紋孔加工成橢圓孔,保證了推力瓦軸向和圓周方向的自由度,推力瓦自調(diào)節(jié)作用不受影響,有利于油膜的形成;④推力瓦上部螺栓平墊,改造成斜墊,將薄的一端安裝在上部,給推力瓦預(yù)留了一點(diǎn)徑向活動量。
并且在安裝工藝上總結(jié)了幾點(diǎn)注意事項(xiàng):①推力瓦安裝時,保證間隙約2 mm;②擋塊緊固件需要涂螺紋緊固劑,防止松動;③限位螺栓調(diào)整到位后,用背帽對其限位[4]。
目前已對水布埡1、2、3號機(jī)組進(jìn)行改造,2年來,通過后續(xù)C修中,對推力瓦進(jìn)行檢查,推力瓦與間隔塊之間間隙均大于1.5 mm,用小撬棍可以上下撬動,移動靈活,無卡死現(xiàn)象,本次改造取得了成功。
推力瓦是機(jī)組的心臟,推力瓦卡死,導(dǎo)致多點(diǎn)彈簧束支撐式推力瓦失去自我調(diào)節(jié)能力,將直接關(guān)系到機(jī)組的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。通過對推力瓦擋塊的改造,有效解決這個問題,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,對出現(xiàn)類似情況的水電站推力軸承改造工作具有很好的借鑒意義。