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        氧化鑭對高爐噴吹煤粉燃燒率的影響

        2021-08-02 00:53:32盧光輝王繼革
        河南冶金 2021年2期

        盧光輝 馮 帥 王繼革

        (河鋼集團邯鋼公司)

        0 前言

        高爐冶煉追求高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的同時,對燃料比、煤比、焦比等經(jīng)濟指標(biāo)也有較高的要求。焦炭價格約為2 000~3 000元/噸,噴吹煤價格約為800~1 000 元/噸,價格相差較大,提高煤比、降低焦比能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。目前,在大幅度提高噴煤量的同時,會降低煤粉的燃燒率,產(chǎn)生了大量的未燃煤粉,這會對高爐操作產(chǎn)生不利影響,例如壓差升高、透氣性降低。在煤粉中加入一定比例的助燃劑可以有效提高煤粉的燃燒率[1-3],為進(jìn)一步增加噴煤量奠定了基礎(chǔ)。筆者選取稀土金屬氧化物L(fēng)a2O3作為助燃劑進(jìn)行了煤粉燃燒試驗,并對其助燃機理進(jìn)行了研究分析。

        1 助燃劑氧化鑭的試驗方案

        目前大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的高爐均采用煙煤與無煙煤混噴模式,以邯鋼為例,煙煤比例為40%,無煙煤比例為60%進(jìn)行試驗。煙煤和無煙煤的工業(yè)分析和元素分析見表1。

        表1 原煤的工業(yè)分析和元素分析

        由表1可知,煙煤的含碳量為55.08%,無煙 煤的為77.43%,煙煤的揮發(fā)份為28.47%,無煙煤的為9.92%,從含碳量和揮發(fā)份來看,煙煤的燃燒率高于無煙煤,無煙煤的發(fā)熱值高于煙煤;元素分析中,有害元素S在煙煤和無煙煤中的含量分別為0.40%、0.43%,能滿足要求(S<0.5%),煙煤的O元素含量高達(dá)14.96%,這也是煙煤發(fā)熱值低的原因之一。

        試驗選用的氧化鑭(La2O3)為純試劑(純度>99.0%)。模擬工業(yè)制粉條件,將煙煤和無煙煤按照4:6進(jìn)行混合,添加一定比例的助燃劑氧化鑭(添加量為1%),使用實驗室球磨機磨制成粒度為小于200目占70%的合格煤粉,供試驗使用。試驗選用煤粉燃燒爐,稱取一定量的混合煤粉放入噴煤裝置,試驗熱風(fēng)爐溫度為1 000 ℃,燃燒爐溫度為1 250 ℃。煤粉在燃燒爐燃燒后,氣體通過除塵器排出,未燃煤粉則留在收灰槽內(nèi),收集后分別進(jìn)行X射線衍射檢測(XRD)和掃描電子顯微鏡檢測(SEM)助燃劑La2O3對混合煤粉燃燒率影響的實驗方案見表2,助燃劑La2O3的添加比例均為0.0%~1.5%,間隔0.3%。

        表2 試驗方案

        2 試驗結(jié)果與分析

        按照表2中的試驗方案進(jìn)行試驗,具體結(jié)果見表3。

        表3 氧化鑭對混合煤粉燃燒率的影響

        由表3可知,隨著助燃劑氧化鑭加入量的增加,煤粉燃燒率顯著得到提高。氧化鑭的加入量由0.0%上升到1.5%時,煤粉燃燒率由69.36%上升到79.10%,提高了大約10%。這表明氧化鑭助燃劑可有效提高煤粉的燃燒率,但隨著氧化鑭配加比例的提高,助燃效果逐漸減弱我國有比較豐富的稀土資源,可以提供原料支持,但添加量需嚴(yán)格控制。

        為更好地了解氧化鑭的助燃作用,采用熱重-差熱、XRD、SEM對氧化鑭助燃煤粉的機理進(jìn)行了分析。

        2.1 熱重-差熱試驗分析

        利用熱重-差熱對添加La2O3和未添加La2O3的煤粉進(jìn)行試驗,原煤中固定碳的差熱(DTA)、熱重(TG)曲線如圖1所示,添加助燃劑氧化鑭的煤粉DTA、TG曲線如圖2所示。通過分析添加氧化鑭前后的拐點溫度、峰值1溫度、峰值2溫度,研究了其助燃機理。煤粉的拐點溫度即是揮發(fā)份開始燃燒放熱溫度,峰值1溫度即是揮發(fā)份燃燼溫度,峰值2溫度即是揮發(fā)份延遲釋放溫度。固定碳樣品DTA曲線特征點見表4。

        圖1 原煤固定碳的差熱、熱重分析曲線

        圖2 添加氧化鑭的煤粉固定碳差熱、熱重分析曲線

        表4 固定碳樣品DTA曲線特征點

        由表4可知,在DTA曲線中原煤的拐點溫度為566.3 ℃,而添加助燃劑氧化鑭煤粉的拐點溫度為548.0 ℃,下降了18.3 ℃;原煤峰值1溫度為682.3 ℃,而添加助燃劑氧化鑭煤粉的峰值1溫度為659.6 ℃,下降了22.7 ℃;對比原煤和添加氧化鑭煤粉的峰值2溫度可以發(fā)現(xiàn),溫度也下降了2.3℃,可見氧化鑭對煤粉燃燒有較好的促進(jìn)作用。

        根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),C的燃燒屬于氣固兩相反應(yīng),冶金物理化學(xué)中氣相和固相進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)是因為兩者之間存在一定的電動勢之差,助燃劑氧化鑭在C燃燒的過程中產(chǎn)生離子La3+,La3+在C表面與含氧官能團、不飽和烴官能團結(jié)合成La3+(CO-)3,這就降低了氣固兩相之間的勢能壘,間接地降低了煤粉燃燒的活化能,因此助燃劑氧化鑭能夠降低煤粉的拐點溫度[4]。隨著溫度的升高,煤粉顆粒受熱分解過程中,絡(luò)合鹽La3+(CO-)3有兩方面作用,一是可以減弱C結(jié)構(gòu)的橋鍵結(jié)合力、弱化其連接程度,二是一定程度上可以改變C的晶格結(jié)構(gòu),最終促進(jìn)揮發(fā)份提前釋放,因此峰值1和峰值2溫度均有所降低。

        原煤中固定碳的熱重(TG)曲線特征點著火點溫度、燃燼點溫度見表5,燃燒反應(yīng)溫度為燃燼點溫度和點著火點溫度的差值,一定程度上能夠代表物質(zhì)的燃燒速度。

        表5 樣品TG曲線分析結(jié)果

        由表5可知,在TG曲線中原煤的著火點溫度為594.4 ℃,而添加助燃劑氧化鑭煤粉的著火點溫度為557.0 ℃,下降了37.4 ℃;原煤的燃燼點溫度為1 287.3 ℃,而添加助燃劑氧化鑭煤粉的燃燼點溫度為1 229.9 ℃,下降了57.4 ℃。根據(jù)高爐噴煤的實際情況可知,煤粉在風(fēng)口回旋區(qū)的燃燒有兩個特點:一是C充足而O不足;二是燃燒時間極短,只有10 ms左右,燃燒空間非常狹小。助燃劑氧化鑭能夠有效降低煤粉的著火點溫度和燃燼點溫度,有利于提高煤粉在風(fēng)口回旋區(qū)的燃燒率。

        此外,在進(jìn)行煤粉熱重試驗時,隨著溫度的升高,添加氧化鑭的煤粉先于原煤達(dá)到著火點溫度,而且燃燒反應(yīng)溫度(差值)為672.9 ℃,小于原煤的燃燒反應(yīng)溫度(差值)692.9 ℃,燃燒過程區(qū)間變窄,提高了煤粉中固定碳的燃燒速度,綜上推斷,在高爐風(fēng)口回旋區(qū)助燃劑氧化鑭可以提高煤粉的燃燒率,降低未燃煤粉的數(shù)量,為高爐順行和進(jìn)一步提高煤比奠定了基礎(chǔ)。

        2.2 未燃煤粉XRD圖譜分析

        X射線衍射檢測分析簡稱XRD,它能檢測出未燃煤粉微晶結(jié)構(gòu)的變化。XRD圖譜中(002)峰是指固定碳芳香片層的堆砌高度,用微晶參數(shù)LC表示。(100)峰是指芳香片層的直徑,用微晶參數(shù)La表示。Scherrer方程可以計算出微晶參數(shù)LC和La,即:

        圖3 原煤未燃煤粉的XRD譜圖

        圖4 添加氧化鑭未燃煤粉的XRD譜圖

        表6 添加氧化鑭未燃煤粉的微晶參數(shù)分析

        式中:——X射線波長,0.154 178 nm;——Bragg角,°;

        ——(002)峰、(100)峰的半峰寬,nm;謝爾樂常數(shù)K1=0.94、K2=1.84。

        將原煤經(jīng)過燃燒后的未燃煤粉進(jìn)行XRD檢測,如圖3所示。將添加助燃劑氧化鑭煤粉經(jīng)過燃燒后的未燃煤粉進(jìn)行XRD檢測,如圖4所示。添加氧化鑭未燃煤粉的微晶參數(shù)分析見表6。

        由表6可知,通過對原煤燃燒后的未燃煤粉進(jìn)行XRD檢測,其微晶參數(shù)LC和La分別為1.233 7 nm、2.516 5 nm,添加助燃劑氧化鑭的煤粉經(jīng)燃燒后的未燃煤粉的微晶參數(shù)LC和La分別為1.238 4 nm、2.554 5 nm。與原煤相比,LC增加了0.004 7 nm,La增加了0.038 0 nm??梢?,(002)峰和(100)峰的衍射強度均有所增強,反映出芳香環(huán)的比例增加,表明固定碳開始燃燒并斷裂,因而氧化鑭可以提高煤粉的燃燒率。

        助燃劑氧化鑭在燃燒過程中會產(chǎn)生絡(luò)合鹽La3+(CO-)3[4]。絡(luò)合鹽La3+(CO-)3有兩個方面作用:一是La3+(CO-)3極易與煤粉中固定碳的芳香環(huán)、脂肪鏈碳產(chǎn)生反應(yīng),促使較大分子和芳環(huán)支鏈斷裂,減少了非芳香結(jié)構(gòu)的比例,

        燃燒生成CO和CO2,從而提高了煤粉的燃燒率;二是氧化鑭可以催化煤粉燃燒,產(chǎn)生大量的sp2雜化碳原子,又稱自由基碳原子,快速燃燒后產(chǎn)生了較多的碳基碎片,由于時間和空間的限制沒來得及完全燃燒,形成了焦?fàn)钗铮@也反映了氧化鑭可以催化煤粉燃燒[5]。

        2.3 未燃煤粉SEM圖分析

        掃描電子顯微鏡簡稱SEM,可以直觀的反映出物質(zhì)的結(jié)構(gòu)尺寸、外觀形貌等。對原煤和添加助燃劑氧化鑭煤粉經(jīng)過燃燒后的未燃煤粉進(jìn)行SEM檢測,如圖5所示。

        圖5 未燃煤粉的SEM結(jié)果

        通過掃描電子顯微鏡檢測可知,原煤未燃煤粉顆粒的平均粒徑為6.08 μm,加入添加氧化鑭后,未燃煤粉的平均粒徑僅為3.46 μm,減小了2.62 μm。掃描電子顯微鏡可以直觀地看出煤的空隙結(jié)構(gòu)和外觀形貌,隨著助燃劑氧化鑭的加入,外觀形貌變得極不規(guī)則,煤粉顆粒的空隙也大量增多。許瑩等[6]研究發(fā)現(xiàn),助燃劑氧化鑭能夠加快煤粉中大分子支鏈、芳香環(huán)支鏈的斷裂,形成了大量的芳烴、芳基碎片并脫離芳聚物的束縛,與氧氣相遇、燃燒,使得煤粉顆粒表面積進(jìn)一步增大,煤顆粒中孔隙的增多會使碳基碎片再次破碎為更小的碎片,因而未燃煤粉的平均粒徑大大減小。

        煤粉的燃燒基本可以分為三個階段,首先是煤粉受熱到一定程度后開始釋放揮發(fā)份,之后揮發(fā)份開始燃燒,最后煤粉中固定碳進(jìn)行燃燒。煤粉中揮發(fā)份釋放、析出時,煤粉顆粒的外觀形貌和內(nèi)部結(jié)構(gòu)并未發(fā)生變化。氧化鑭主要對煤粉揮發(fā)份的燃燒和固定碳的燃燒起催化作用。煤粉揮發(fā)份開始燃燒并產(chǎn)生大量熱量,促進(jìn)固定碳達(dá)到燃點開始燃燒,兩者相互促進(jìn),煤顆粒同時進(jìn)行著物理變化和化學(xué)變化,物理變化是塑性變形、膨脹、破碎等,化學(xué)變化是燃燒、放熱等,最終煤顆粒的外觀形貌和內(nèi)部結(jié)構(gòu)均產(chǎn)生變化,導(dǎo)致未燃煤粉平均粒徑大大減小。

        3 結(jié)論

        (1)氧化鑭可有效降低煤粉的著火點溫度、燃燼點溫度、煤粉燃燒的活化能,促進(jìn)煤粉燃燒。

        (2)絡(luò)合鹽La3+(CO-)3可以減弱C結(jié)構(gòu)的橋鍵結(jié)合力、弱化其連接程度,改變C的晶格結(jié)構(gòu),有利于C與氧反應(yīng),從而有利于燃燒率的提高。

        (3)氧化鑭能夠加快煤粉中大分子支鏈、芳香環(huán)支鏈的斷裂,增加煤顆粒中孔隙和表面積,從而提高煤粉的燃燒率。

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