張富強(qiáng)
(山西西山煤電股份有限公司 西銘礦,山西 太原 030052)
防治水是治理煤礦水害隱患的一項(xiàng)重要工作,其中探放水是水害防治工作的一項(xiàng)重要措施,探放水工作開展的效果直接關(guān)系到礦井生產(chǎn)的安全和銜接計(jì)劃的實(shí)施。西銘礦9號(hào)煤層與8號(hào)煤層平均間距2.4 m,屬近間距煤層,在9號(hào)煤層掘進(jìn)期間,需要對(duì)上覆8號(hào)煤層采空區(qū)積水進(jìn)行探放。由于9號(hào)煤層與上部采空區(qū)間距較小,采取在掘進(jìn)工作面進(jìn)行探放水的方法容易出現(xiàn)探放水鉆孔距離短、探放水循環(huán)次數(shù)多、工作面淋頭水大、施工鉆孔困難等情況,最終影響掘進(jìn)施工,造成銜接緊張,增加了施工成本,存在安全隱患。因此以往采用的探放水手段已經(jīng)不能滿足煤礦目前安全高效開采的需要,亟需要采用安全、高效、便捷、低耗的探放水手段[1]。21世紀(jì)初,我國(guó)部分礦井最初引進(jìn)澳大利亞隨鉆測(cè)量定向鉆進(jìn)裝備,并將其應(yīng)用到瓦斯抽采鉆孔的施工當(dāng)中。由于定向鉆機(jī)具有鉆孔軌跡控制精確、施工速度快、自動(dòng)化程度高等一系列優(yōu)點(diǎn),進(jìn)而又被逐漸應(yīng)用于煤礦防治水工作當(dāng)中。2010年以來(lái),我國(guó)各大煤機(jī)制造研究單位已經(jīng)能夠自主設(shè)計(jì)制造定向鉆機(jī)及其相應(yīng)裝備,紅柳煤礦、韓咀煤礦、黃白茨煤礦等國(guó)內(nèi)一大批煤炭企業(yè)已將定向鉆機(jī)應(yīng)用于礦井防治水工作當(dāng)中[2]。
在西銘礦8號(hào)煤層采空區(qū)積水周邊巷道內(nèi),本文利用定向鉆機(jī)遠(yuǎn)距離向采空區(qū)最低點(diǎn)施工探放水鉆孔進(jìn)行探放水,共疏排水約75 000 m3,巷道內(nèi)鉆孔孔口再無(wú)淋水現(xiàn)象,取得了良好的應(yīng)用效果,解決了近間距煤層探放水的難題,豐富了探放水的方法和手段。
49403工作面井下位于南四采區(qū)右翼,東鄰北五左翼軌道巷及南四軌道巷,南鄰49405回采工作面,北鄰304大尾巷,西鄰南四大尾巷。上覆為8號(hào)煤層48403工作面采空區(qū),8號(hào)與9號(hào)煤層間距平均2.40 m。工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度1 885 m,傾向長(zhǎng)度184 m/117 m。工作面軌道巷、膠帶巷設(shè)計(jì)為梯形斷面,工字鋼架棚支護(hù);切眼為矩形巷道,圓木單體支柱支護(hù)。
探放水孔施工區(qū)域9號(hào)煤層厚度為2.3~3.2 m,質(zhì)軟。所穿9號(hào)煤層偽頂為頁(yè)巖,黑色,層理、節(jié)理發(fā)育,破碎易垮落;直接頂為細(xì)粒砂巖,質(zhì)硬,灰白色-深灰色,水平層理,含黃鐵礦,頂部有薄層頁(yè)巖或砂質(zhì)頁(yè)巖。局部地段底部相變?yōu)樯百|(zhì)頁(yè)巖。
據(jù)上覆8號(hào)煤回采資料推測(cè),工作面軌道巷掘進(jìn)期間將遇3條落差0.2~0.3 m正斷層,掘進(jìn)期間可能揭露X9857陷落柱;膠帶巷掘進(jìn)期間將遇f9520、f9527(逆斷層)、f9528、F4、F5、F6等6條斷層,落差0.2~1.2 m,掘進(jìn)期間將揭露X9582、X9588陷落柱,對(duì)掘進(jìn)施工有一定影響。
49403工作面周邊老空區(qū)積水情況見表1。
表1 49403工作面周邊老空區(qū)積水情況
采空區(qū)積水主要來(lái)自地表大氣降水和太原組含水層的水,通過(guò)采動(dòng)裂隙進(jìn)入采空區(qū)。9號(hào)煤層與8號(hào)煤層屬近距離開采煤層,8號(hào)煤層采空區(qū)積水對(duì)9號(hào)煤層掘進(jìn)影響較大。
以往西銘礦9號(hào)煤層探放水一直采用在掘進(jìn)頭超前探放的辦法,由于9號(hào)煤層工作面與上部采空區(qū)層間距較小,屬近距離探放水,從探放水實(shí)際工作效果來(lái)看,近距離煤層探放水往往存在當(dāng)鉆孔設(shè)計(jì)傾角較小,鉆孔向下飄鉆,無(wú)法打透采空區(qū)的情況,以及當(dāng)局部煤巖層下山傾角大或設(shè)計(jì)鉆孔傾角較大時(shí),鉆孔不出水或者出水極少,放水效果不佳的情況。由于48403采空區(qū)尾巷成巷時(shí)間久,封閉年久失修,若通過(guò)打開密閉進(jìn)入48403采空區(qū)尾巷進(jìn)行排水、放水,巷道維護(hù)非常困難;同時(shí)尾巷內(nèi)與采空區(qū)多處溝通,瓦斯涌出量大,不能形成獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng),有較大的安全隱患。
通過(guò)應(yīng)用千米定向鉆機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)距離探放水,相較于以往在巷道迎頭超前探放水,工程量小,效率高,縮短了探放水時(shí)間,但是也存在鉆孔距離遠(yuǎn),施工鉆孔難度大,放水孔易堵塞,后期不易疏通等情況。
49403工作面上覆8號(hào)煤層48403工作面采空區(qū)內(nèi)有積水,對(duì)49403工作面掘進(jìn)施工造成了水害隱患,為解除隱患,保證施工安全,需進(jìn)行超前探放水。在主運(yùn)輸膠帶巷與48708膠帶巷聯(lián)絡(luò)巷貫通位置設(shè)置鉆場(chǎng),使用VLD-1000型千米鉆機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)距離探放水,共布置3個(gè)探放水鉆孔,鉆孔最終通過(guò)打透南四大尾巷以及48403采空區(qū)后進(jìn)行放水。
根據(jù)鉆探區(qū)域巷道條件及采空積水賦存情況,在主運(yùn)輸膠帶巷與48708膠帶巷聯(lián)絡(luò)巷貫通位置(測(cè)B34號(hào)點(diǎn)前22 m)設(shè)置鉆場(chǎng),使用VLD-1000型千米鉆機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)距離探放水,共設(shè)計(jì)施工3個(gè)探放水鉆孔,其中2個(gè)放水孔終孔打透48403尾巷,1個(gè)放水孔從48403尾巷下部穿過(guò)終孔打透48403采空區(qū),鉆孔出水經(jīng)自壓經(jīng)過(guò)主運(yùn)輸膠帶巷排至1018大巷水溝自流出井。探放水鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
表2 49403工作面探放水鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)
鉆孔具體布置見圖1。
圖1 探放水鉆孔布置示意
開鉆前,加強(qiáng)鉆場(chǎng)附近的支護(hù),確保無(wú)片幫、頂板離層掉渣等現(xiàn)象,水泵熱備,由K1至K3依次施工,間距為6 m??卓诠芄軓饺110 mm無(wú)縫鋼管,根據(jù)《煤礦防治水細(xì)則》要求,此次探放水各放水孔最大水頭值均小于1.0 MPa,故孔口管長(zhǎng)度取用10.3 m??卓诠懿捎盟酀{固定在孔內(nèi),在距孔口管0.2~0.5 m兩側(cè)各打1根錨桿,用錨鏈將孔口管(帶閘閥)與錨桿固定。保證固管時(shí)間不少于48 h,并做至少0.5 h的耐壓試驗(yàn),水壓為最大水頭值的2.5~3.0倍,當(dāng)套管不漏水時(shí),方可進(jìn)行鉆探施工。孔口設(shè)計(jì)見圖2。
圖2 孔口設(shè)計(jì)示意
考慮到鉆孔傾角、方位、深度及探放水難易程度等情況,本次鉆探作業(yè)鉆機(jī)選用澳鉆VLD-1000型鉆機(jī),其主要參數(shù)見表3。
表3 VLD-1000型鉆機(jī)主要參數(shù)
1) 鉆孔涌水量計(jì)算。單孔出水量估算公式:
(1)
式中:c為流量系數(shù),取0.6;w為鉆孔的斷面積,m2,直徑取96 mm;g為重力加速度,取9.81 m/s2;h為鉆孔出口處的水頭高度,取18 m;h為最大水頭高度的40%~45%,取40%.
代入各項(xiàng)參數(shù)計(jì)算得出單孔平均涌水量為50.8 m3/h。
2) 放水時(shí)間計(jì)算。
3) 排水系統(tǒng)。排水管徑計(jì)算:
(2)
式中:QB為水泵的流量,取平均涌水量50 m3/h;Vp為排水管的經(jīng)濟(jì)流速(范圍為1.5~2.0 m/s),取2.0 m/s。代入各項(xiàng)參數(shù)計(jì)算得排水管徑為94 mm。
根據(jù)單孔最大涌水量,探水前需在探放水現(xiàn)場(chǎng)掘臨時(shí)水倉(cāng),其尺寸為2 m×2 m×1.5 m(長(zhǎng)×寬×高),并配置2臺(tái)4DA-8×9型離心泵(Q=54 m3/h,揚(yáng)程144 m),在放水點(diǎn)經(jīng)主運(yùn)輸膠帶巷排至1018水溝。
排水路線:探放水現(xiàn)場(chǎng)(標(biāo)高+1 048 m)—主運(yùn)輸膠帶巷(標(biāo)高+1 052 m)—1018大巷(標(biāo)高+1 049 m)—井外。
4) 放水時(shí)間計(jì)劃。根據(jù)49403軌道巷生產(chǎn)銜接計(jì)劃,預(yù)計(jì)2020年2月28日掘進(jìn)至積水線位置;如果以排水量50 m3/h計(jì)算,放水時(shí)間約40 d,考慮到鉆場(chǎng)施工、鉆機(jī)就位及鉆孔施工的時(shí)間約15 d,因此理論開始放水時(shí)間為2020年1月5日,因該探放水方案為首次使用,且鉆孔距離遠(yuǎn),為弧形孔,存在施工鉆孔難度大,放水孔易堵塞,后期不易疏通等因素,因此需至少提前1個(gè)半月進(jìn)行探放水(即2019年11月20日)。
1) 探放水投入成本大幅度降低,節(jié)省了大量人力、物力、財(cái)力,真正做到了“一優(yōu)三減”。較以往的探放水方法,本次探放水減少了32次探放水循環(huán),減少了160個(gè)放水孔,累計(jì)減少鉆探進(jìn)尺3 200 m。減少套管160根,水泥55 t,水門160個(gè),打鉆工時(shí)960個(gè),以及節(jié)省了大量的輔助材料。累計(jì)節(jié)省探放水資金935 650元。
2) 放水孔不需要水泵排水,通過(guò)自壓排水達(dá)7.5萬(wàn)m3(實(shí)際放水量比預(yù)計(jì)積水量多3.4萬(wàn)m3),不僅節(jié)省了排水設(shè)備的折舊費(fèi)和損耗費(fèi),而且僅排水所用電費(fèi)就節(jié)省了15萬(wàn)元。
1) 確保了工作面提前至少6個(gè)月貫通,縮短了工作面的掘進(jìn)時(shí)間,極大地緩解了采掘銜接緊張的局面,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益極大。
2) 避免人員在受老空積水威脅的區(qū)域進(jìn)行施工作業(yè),保障了作業(yè)人員人身安全。
3) 極大地減少了探放水循環(huán),降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
4) 降低了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。
5) 該探放水方法安全、高效、投入少。尤其為煤礦遠(yuǎn)距離探放近間距老空積水提供了新的解決辦法和手段,值得在近間距煤層探放水中推廣應(yīng)用。
與以往的探放水方法相比較,應(yīng)用定向鉆機(jī)遠(yuǎn)距離探放水可以大幅度減少探放水循環(huán)次數(shù)和探放水鉆孔數(shù)量,極大地提高了放水孔單孔利用率,投入成本大幅度降低,節(jié)省了大量人力、物力、財(cái)力,同時(shí)又縮短了工作面的掘進(jìn)時(shí)間,極大地緩解了采掘銜接緊張的局面,而且在下部煤層頂板管理上和確保施工人員安全上均能體現(xiàn)出顯著效果,由于近間距煤層開采在煤礦開采中屬普遍現(xiàn)象,因此該方法在近間距煤層探放水工作中具有現(xiàn)實(shí)的推廣意義。