林盛強
(中國石油化工股份有限公司廣州分公司,廣東廣州 510070)
煉油四部加氫處理裝置新氫壓縮機兩開一備,兩臺常開主機采用德萊賽蘭的2HHE-VL-2-NL 型號往復(fù)壓縮機,備機采用沈鼓2D80-22/24-118-BX 型號往復(fù)壓縮機,一級入口壓力2.4 MPa、二級出口壓力11.8 MPa,主要介質(zhì)為氫氣,設(shè)計流量26 400 Nm3/h,機組實際運行工藝負(fù)荷達(dá)不到滿負(fù)荷,采用二回一的回流閥調(diào)節(jié)壓縮機氣量,造成了很大的能源浪費。2010 下半年增設(shè)了賀爾碧格的氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)Hydrocom,改造后節(jié)能效果顯著,工藝氣量調(diào)節(jié)穩(wěn)定,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目標(biāo)。
Hydrocom 系統(tǒng)主要易損件有專用進(jìn)氣閥和執(zhí)行機構(gòu),其中執(zhí)行機構(gòu)包含閥室、密封室、電氣室。根據(jù)賀爾碧格檢修要求,專用進(jìn)氣閥和執(zhí)行機構(gòu)達(dá)到8000 h 需要進(jìn)行小維護(hù),達(dá)到16 000 h 需要進(jìn)行大維護(hù)。系統(tǒng)投用后至2013 年開始對專用進(jìn)氣閥和執(zhí)行機構(gòu)進(jìn)行周期維護(hù),完成后系統(tǒng)運行良好。但在維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)口配件維護(hù)周期長、維護(hù)費用高,明顯降低了節(jié)能改造帶來的經(jīng)濟(jì)效益。2013 年由臺州環(huán)天科技股份有限公司研發(fā)的國產(chǎn)無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)逐漸成熟并在重整裝置2D80-95.2/13-27.5-BX 重整氫壓縮機成功應(yīng)用,2014 年通過專家組鑒定,主要技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到了國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,建議進(jìn)一步推廣使用。2015 年Hydrocom 系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)時,為了縮短維護(hù)周期和降低維護(hù)費用,對進(jìn)口系統(tǒng)易損件進(jìn)行了國產(chǎn)化改造,介紹國產(chǎn)化替換后的運行情況,為后期其他機組和中石化兄弟單位的國產(chǎn)化應(yīng)用提供技術(shù)參考。
部分行程頂開進(jìn)氣閥式的氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作原理實質(zhì)為進(jìn)氣閥的延遲關(guān)閉。具有氣量調(diào)節(jié)功能的壓縮機工作過程氣缸內(nèi)的P-V 圖如圖1 所示。不采用氣量調(diào)節(jié)控制時,往復(fù)壓縮機工作過程分成AB(膨脹)、BC(吸氣)、CD(壓縮)、DA(排氣)4個階段,ABCD 所圍成的PV 面積表示1 個壓縮過程壓縮機所做的功,其中C 點為進(jìn)氣結(jié)束、壓縮開始的分界點,此時進(jìn)氣閥關(guān)閉。當(dāng)氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作時,膨脹過程AB 和吸氣過程BC 不變,在進(jìn)氣結(jié)束到達(dá)C 點前,進(jìn)氣閥卸荷叉在液壓力的作用下推動閥片貼合在限制器表面,繼續(xù)保持打開狀態(tài),如圖2,此階段CCr 即為回流階段,它將多余的氣量不經(jīng)過壓縮自動排進(jìn)進(jìn)氣管路中;在CrDr 階段,通過電磁閥動作關(guān)閉高壓油路、打開回油管路,執(zhí)行機構(gòu)中的液壓力卸載,閥片在氣體力和彈簧力作用下自動關(guān)閉,壓縮機進(jìn)入壓縮階段;DrA 即為壓縮機的排氣階段。這一過程中,氣缸內(nèi)部分氣體通過進(jìn)氣閥回流到進(jìn)氣腔或者進(jìn)氣管路中,達(dá)到減小排氣量的目的,從P-V 圖上也可以發(fā)現(xiàn)實際工作過程變成A-B-C-Cr-Dr-A,該區(qū)域的面積為實際循環(huán)指示功。Cr-C-D-Dr 所圍成的區(qū)域為節(jié)省的循環(huán)指示功,相比于現(xiàn)有的回流閥氣量調(diào)節(jié)方式,實現(xiàn)了壓縮機的節(jié)能。
圖1 往復(fù)壓縮機工作過程P-V 圖
圖2 進(jìn)氣閥的延遲關(guān)閉
進(jìn)口Hydrocom 無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的基本配置如圖3 所示,它主要由中間接口單元CIU、液壓油站HU、液壓執(zhí)行器HA、TDC傳感器及相關(guān)附件等組成。
圖3 HydroCOM 系統(tǒng)基本配置示意
2.2.1 中間接口單元CIU
CIU(Compressor Interface Unit,壓縮機接口單元)提供HydroCOM 系統(tǒng)內(nèi)部和用戶DCS 控制系統(tǒng)的信號交換處理功能,通過它的中間轉(zhuǎn)換接口作用,使HydroCOM 系統(tǒng)簡化為一個接受(4~20)mA 標(biāo)準(zhǔn)電流信號的調(diào)節(jié)閥,實現(xiàn)對高速電磁閥油路的通斷控制。
2.2.2 液壓執(zhí)行機構(gòu)HA
HA(Hydraulic Actuator,液壓執(zhí)行機構(gòu))是一組通過卸荷器對氣閥產(chǎn)生作用的部件總和,由HU(Hydraulic Unit,液壓油站)提供實現(xiàn)該動作功能所需的機械動力,CIU 進(jìn)行實時控制,EPS 提供電源。液壓執(zhí)行機構(gòu)工作原理如圖4 所示。
圖4 液壓執(zhí)行機構(gòu)工作原理
2.2.3 液壓油站HU液壓油站HU 提供高壓液壓油向執(zhí)行器HA 提供機械動力。本套系統(tǒng)正常操作壓力為10 MPa(100 bar)。
氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)和專用進(jìn)氣閥是完成調(diào)節(jié)功能的主要動作元器件,也是該系統(tǒng)的主要易損件。專用進(jìn)氣閥包含進(jìn)氣閥閥體、閥片、彈簧、卸荷器、頂桿等部件。執(zhí)行機構(gòu)包括閥室、電氣室、密封室等部件,執(zhí)行機構(gòu)結(jié)構(gòu)原理如圖5 所示,其中閥室是執(zhí)行機構(gòu)的核心部件,由高速電磁閥閥芯、閥體、電磁鐵、液壓油缸、進(jìn)回油接口等部件組成,通過電磁閥的動作完成高壓進(jìn)油管路或者低壓回油管路的接通或斷開,實現(xiàn)液壓柱塞對進(jìn)氣閥頂桿的壓下和復(fù)位;電氣室接收控制單元的信號完成對電磁閥的通/斷電控制;密封室內(nèi)裝填料組件,實現(xiàn)頂桿處的泄漏密封。
圖5 氣量調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu)
根據(jù)賀爾碧格檢修要求,進(jìn)氣閥和執(zhí)行機構(gòu)達(dá)到8000 h 需要進(jìn)行小維護(hù),達(dá)到16 000 h 需要進(jìn)行大維護(hù),大維護(hù)如果磨損嚴(yán)重或者超出使用年限需要更換新件。根據(jù)維護(hù)經(jīng)驗,有可能換新的部件主要有專用進(jìn)氣閥、執(zhí)行機構(gòu)閥室、密封室的填料組件。
執(zhí)行機構(gòu)是氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的核心部件,其中閥室及其內(nèi)部的高速電磁閥的可靠性是該系統(tǒng)能夠正常運行的重要保障。閥室組件的使用期限一般為3~5 年,在定期維護(hù)時,如果發(fā)現(xiàn)超過使用期限或者磨損嚴(yán)重,需要成套采購執(zhí)行機構(gòu),維護(hù)費用高、供貨周期長,因此對進(jìn)口閥室組件的國產(chǎn)化改造能夠大幅降低維護(hù)費用和縮短維護(hù)周期。
煉油四部加氫車間2015 年9 月聯(lián)合國產(chǎn)氣量無級調(diào)節(jié)廠家臺州環(huán)天科技股份有限公司進(jìn)行執(zhí)行機構(gòu)閥室國產(chǎn)化改造的共同開發(fā),從接口尺寸的對接、閥室組件的性能測試、和原系統(tǒng)的兼容測試等方面對國產(chǎn)閥室組件進(jìn)行了優(yōu)化開發(fā),11 月底完成現(xiàn)場閥室的安裝及調(diào)試,改造前后的閥室安裝圖如圖6 所示。改造完成后,分別在壓縮機停機、開機兩種工況下進(jìn)行了靜態(tài)和動態(tài)測試對比。
圖6 進(jìn)口閥室和國產(chǎn)改造閥室
4.1.1 執(zhí)行機構(gòu)靜態(tài)動作測試
啟動液壓站,油壓穩(wěn)定在10 MPa 后,利用Hydrocom 自帶的筆記本電腦調(diào)試程序,分別對進(jìn)口執(zhí)行機構(gòu)和國產(chǎn)閥室改造的執(zhí)行機構(gòu)進(jìn)行動作測試。在調(diào)試模式下,以1 min 周期計算,相同時間內(nèi)兩者動作頻率相同,在液壓力作用下兩者壓下氣閥的聲音狀態(tài)相似,可以判定國產(chǎn)閥室與原系統(tǒng)匹配效果良好,控制系統(tǒng)傳輸正常,靜態(tài)動作測試通過。
4.1.2 執(zhí)行機構(gòu)靜態(tài)泄漏測試
根據(jù)執(zhí)行機構(gòu)的工作原理,閥室不通電時,進(jìn)油通道和液壓油缸接通,此時若加載液壓站壓力,高壓油進(jìn)入油缸,液壓力推動柱塞將卸荷叉壓下,閥片保持貼合在限制器表面,氣閥處于全開啟狀態(tài)。此時回油通道關(guān)閉,理論狀態(tài)下回油口不應(yīng)該有油漏出或漏量非常少,如果泄漏量過大,會直接影響閥室動作的精準(zhǔn)度,同時也會增大油循環(huán)管路的溫度、增大油泵的負(fù)荷,因此泄漏測試可以直接判斷閥室的密封效果。將進(jìn)口閥室和國產(chǎn)改造閥室的回油管路拆開,回油口下各放一只量杯,啟動液壓站,油壓穩(wěn)定在10 MPa 等待5 min 開始計時,觀察10 min 內(nèi)各自回油口的泄漏情況,10 min 后查看兩只量杯的漏油量,測試完成后發(fā)現(xiàn),兩只量杯都沒有液壓油泄漏,即在工作壓力10 MPa 時兩者都可以做到滴油不漏,國產(chǎn)閥室靜態(tài)密封效果至少達(dá)到了和原進(jìn)口閥室相當(dāng)?shù)乃剑瑴y試通過。
4.1.3 靜態(tài)測試結(jié)果和結(jié)論
進(jìn)口閥室和國產(chǎn)閥室主要技術(shù)參數(shù)和測試結(jié)果匯總見表1。
表1 國產(chǎn)閥室和進(jìn)口閥室靜態(tài)測試數(shù)據(jù)
2015 年12 月對國產(chǎn)化改造后的無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)開機進(jìn)行動態(tài)測試,分別從調(diào)節(jié)范圍、調(diào)節(jié)精度、節(jié)能效果進(jìn)行了監(jiān)測:①通過20%~100%范圍內(nèi)的調(diào)節(jié)測試,對比相同負(fù)荷下進(jìn)口閥室和國產(chǎn)閥室工作下的壓縮機流量;②對比改造前后主控變量出口壓力的趨勢線,測試調(diào)節(jié)精度;③對比相同負(fù)荷下兩者工作下的壓縮機電流值,測試節(jié)能差異。測試結(jié)果見表2。
表2 國產(chǎn)閥室和進(jìn)口閥室動態(tài)測試數(shù)據(jù)
國產(chǎn)閥室靜態(tài)、動態(tài)測試通過后,2016 年1 月將國產(chǎn)化閥室組件改造的無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)正式投用,使用至今狀態(tài)良好。運行周期、維護(hù)費用和周期對比見表3。
表3 國產(chǎn)閥室和進(jìn)口閥室運行可靠性對比數(shù)據(jù)
加氫處理裝置新氫壓縮機通過對進(jìn)口氣量無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的核心部件執(zhí)行機構(gòu)閥室組件進(jìn)行國產(chǎn)化改造,并進(jìn)行了靜態(tài)、動態(tài)測試和投運超過5 年的監(jiān)測驗證,結(jié)果表明:國產(chǎn)執(zhí)行機構(gòu)閥室可以直接替代進(jìn)口閥室,調(diào)節(jié)精度、調(diào)節(jié)范圍、兼容性要求完全可以滿足壓縮機的各項技術(shù)要求,產(chǎn)品質(zhì)量和性能可靠,運行穩(wěn)定,維護(hù)費用、供貨周期相比進(jìn)口閥室可以降低50%。供其他往復(fù)壓縮機組配置的進(jìn)口無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)配件國產(chǎn)化改造提供借鑒和參考。