張德福,林庭富,唐旭
(四川派安建材有限公司三岔分公司,四川 成都 641418)
本文案例是空港大道二期工程,為成都天府國際機場場外配套項目,是通往新機場的城市快速路。由北端空白段工程和南端空白段工程兩部分組成,道路主線長度 6385m。其中北端空白段全長 698m,主車道為雙向八車道,設計速度 80km/h,道路紅線寬 160m。南段空白段總長 5687m,起點接機場近期紅線南端頭穿場隧道,終點接機場南高速。其中南段空白段分為地鐵共建段 387m(細分為與地鐵結構共墻段、結構分離段、船槽段)、地面段 5300m(細分為船槽終點至機場遠期紅線段 3291m,道路紅線寬度 80m;機場遠期紅線至機場南高速段 2009m,近期實施寬度 65m,遠期控制寬度 80m)。包含主線道路工程(6385m)、橋梁工程(含由 8 座大橋和 5 座中橋組合的 3 層樞紐式互通立交橋 1 座,主線全長 1290m;北端高架橋 368m;北端連線橋 55m;橋涵 10 座)、隧道工程(387m)、交通工程、綠化景觀工程(面積約 98 萬 m2)、照明工程、給排水工程(含噴淋系統(tǒng))、電力工程、通信工程、消防工程、通風工程、強弱電工程、高低壓變配電工程(含箱變 5 座)、監(jiān)控工程、燃氣通道工程、改河改溝工程(長度約 2km)以及配套工程等。
其中北端高架橋 368m,設計 120 多根樁。108 根左右是 15m 深的樁基,強度等級是 C35 水下;其余 12 多根靠近北端連線橋,深度是 30m,強度等級是 C35 水下。
北端高架橋區(qū)間第一批樁基,直徑 1.5m,深度 15~18m 不等,每一根樁混凝土需求量為 26~35m3。從 2020 年 7 月 23 日澆筑第一根樁 ZF2a-0# 開始,依據(jù) GB/T 50107—2010《混凝土強度檢驗評定標準》試塊留置辦法和 GB/T 50081—2019《普通混凝土力學性能試驗方法標準》抗壓強度試驗方法,截止 2020 年 8 月 30 日,出廠檢驗留置 28 組 7d 強度試塊和 28 組 28d 強度試塊的立方體標準試件強度已檢測出來,如表 1。
表1 出廠檢驗標準試件的 28d 強度值 MPa
根據(jù)表 1 數(shù)據(jù),強度均達到設計要求。制定強度偏差直方圖(圖 1)。通過圖 1 可知,混凝土強度分布基本服從正態(tài)分布,質(zhì)量在可控范圍內(nèi),強度雖有波動,仍處于穩(wěn)定狀態(tài)。
圖1 強度偏差直方圖
2020 年 8 月 20 日,我方接到施工方電話,由第三方檢測單位檢測出的一組現(xiàn)場制作的立方體試塊強度偏低,對應樁基是 ZF2a-0#。針對這個情況,總包單位約我方到項目會議室開專題分析會和商討解決方案。
會議認為現(xiàn)場制作立方體標準試件,強度偏低有以下原因:
(1)實際取樣未在 1/4~3/4 處取,樣品的代表性不強。
(2)取樣后未進行有效翻拌,入試模后骨料少。
(3)針對試塊制作不規(guī)范,采用實體抽芯檢測實體強度。
由于深鉆的設備不能及時到達現(xiàn)場,遂先用地面鉆芯機鉆該樁基的上部 80 公分的樁頭,鉆取平均直徑為 100mm 的芯樣,鉆芯后的芯樣顏色鮮亮,無夾泥現(xiàn)象,無漏骨無孔,芯樣外觀見圖 2。
圖2 樁頭芯樣外觀
鉆取出來的芯樣在一家石材經(jīng)營店按 1:1 進行切割,切割后直接試壓,結果見表 2 和圖 3。
表2 樁頭芯樣強度直接試壓記錄 MPa
圖3 樁頭芯樣抗壓強度圖
針對本次結果,召開碰頭專題分析會議,與會各方認為:
(1)樁頭強度普遍不足。
(2)樁頭均質(zhì)性還可以。
(3)樁頭本身是輕物質(zhì)上浮,抗壓強度要比中下部低。
(4)采用鉆通方案,再看中下部強度。
采用地質(zhì)鉆探的鉆芯機,經(jīng)過 24 小時連續(xù)鉆芯,鉆取該樁基 7~8m 處,鉆取平均直徑為 78.20mm 的芯樣。鉆芯后的芯樣顏色鮮亮,無夾泥現(xiàn)象,無漏骨無孔洞,芯樣外觀見圖 4。按 1:1 切割大量芯樣,做抗壓強度破壞試驗,數(shù)據(jù)記錄見表 3。
圖4 深鉆芯樣外觀
表3 7~8m 處芯樣強度直接試壓記錄 MPa
針對本次結果,召開碰頭專題分析會議,施工方認為:
(1)樁基實體強度不夠,達不到設計要求。
(2)按單個樁推定實體強度,是最低值作為推定值。
作為商砼站,筆者提出以下芯樣不規(guī)范處和后期處理辦法:
(1)切割了這么多芯樣,大部分芯樣端面,即受壓面,有不平整現(xiàn)象,導致相鄰的兩個芯樣數(shù)據(jù)都差別較大。
(2)依據(jù) JGJ/T 384—2016《鉆芯法檢測混凝土強度技術規(guī)程》條文說明中的 5.0.4“對芯樣試件端面加工提出要求。鋸切后芯樣的端面感官上比較平整,但一般不能符合抗壓試件的要求”。
(3)再依據(jù) JGJ/T 384—2016《鉆芯法檢測混凝土強度技術規(guī)程》正文中的 5.0.4 第 1 條,“抗壓芯樣試件的端面處理,可采取在磨平機上磨平端面的處理方法,也可采用硫黃膠泥或環(huán)氧膠泥補平,補平層厚度不宜大于 2mm”。
(4)對大概同深度的芯樣,對端面進行磨平處理后在進行試壓,看數(shù)據(jù)強度。
(5)施工方同意此方案。
通過以上方案,采購了 HMP-150 磨平器(輸入功率 20kW,尺寸 (500×400×700)mm3,重量 55kg)和 HBP-100 補平器(底模 80/100mm,補平后平整度為 100mm 長度內(nèi)部超過 0.1mm)。設備外觀見圖 5。
圖5 磨平器和補平器
設備采購回來后,對剩余 11 個芯樣做以下方案處理:芯樣 1~8 采用機械磨平,9~11 采用硫黃膠泥補平。圖 6 是機械磨平,圖 7 是硫黃膠泥補平。
圖6 機械磨平
圖7 硫黃膠泥補平
磨平和補平處理后的芯樣送到第三方檢測單位做抗壓強度試驗,強度數(shù)據(jù)見表 5。
表4 磨平和補平后圓柱體芯樣抗壓強度記錄 MPa
圖8 磨平和補平的圓柱體芯樣抗壓強度圖
針對本次結果,匯合施工方、召開碰頭專題分析會議,對本次端面處理的芯樣抗壓結果,做如下總結:
(1)芯樣全部達到設計強度,最低值達到 105.14%。
(2)綜合全部數(shù)據(jù),平均值和立方體標準試件強度,相差不大。
(3)樁基本身是豎向結構,構件組成的混凝土拌合物在逆上過程中,造成組份不均勻存在。
(1)鋸切后芯樣一般不能符合抗壓試件的要求。
(2)經(jīng)營石材加工的平臺鋸切機,由于鋸片很大,切割出來端面蹭刮棱角較多,多數(shù)邊緣不整齊。
(3)直接鋸切后芯樣用壓力機壓出來的結果,比端面處理后的抗壓強度降低 10%~30%,在本案例中平均降低了 23.5%。