張進(jìn)帥
(山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限責(zé)任公司,山西 晉城 048214)
目前,煤礦開(kāi)采領(lǐng)域已投入了自動(dòng)裝車控制系統(tǒng),但整體的自動(dòng)化程度相對(duì)較低,系統(tǒng)控制精度及響應(yīng)速度也較差,人員作業(yè)時(shí)的勞動(dòng)強(qiáng)度較大,無(wú)法滿足當(dāng)前實(shí)現(xiàn)煤礦開(kāi)采自動(dòng)化、智能化及無(wú)人化控制的發(fā)展需求[1-2]。將更加成熟的控制技術(shù)應(yīng)用到裝車控制系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的升級(jí)改進(jìn)設(shè)計(jì),已成為當(dāng)前選煤廠智能化能力提升的關(guān)鍵。
目前,國(guó)內(nèi)選煤廠整體已向自動(dòng)化、智能化方向進(jìn)行了改造升級(jí)。部分領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了較高的自動(dòng)化控制。但由于國(guó)內(nèi)鐵路技術(shù)發(fā)展的影響,選煤廠中的自動(dòng)裝車系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)仍存在較多問(wèn)題,主要包括如下幾點(diǎn):
1)當(dāng)前的裝車控制系統(tǒng)主要依靠人力進(jìn)行半自動(dòng)化操作控制,控制精度及操作流程主要依靠人員的經(jīng)驗(yàn)和熟練度,若經(jīng)驗(yàn)不足,極可能造成裝車效率的降低[3];
2)整個(gè)控制系統(tǒng)中未安裝自動(dòng)及監(jiān)控系統(tǒng),無(wú)法對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制,人員也無(wú)法實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地掌握現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)情況,極容易造成信息誤判、操作失誤等情況,大大降低了工作效率;
3)由于選煤廠現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜性,經(jīng)常出現(xiàn)所傳輸數(shù)據(jù)信息易受到外界干擾、信號(hào)不穩(wěn)定等現(xiàn)象,數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣纫蚕鄬?duì)較低,已無(wú)法滿足當(dāng)前較多數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)、快速傳輸需求;
4)針對(duì)選煤廠精煤裝車現(xiàn)場(chǎng)所出現(xiàn)的故障問(wèn)題,當(dāng)前控制系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行故障異常報(bào)警,僅能通過(guò)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行逐一排查方可解決故障,故障排查效率低、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全性較差[4]。
為此,不斷對(duì)當(dāng)前精煤的裝車控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)整個(gè)過(guò)程的自動(dòng)化控制、參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)、異常情況自動(dòng)識(shí)別及報(bào)警等功能,已是提升裝車控制系統(tǒng)綜合性能的必然方向。
依托當(dāng)前精煤裝車控制系統(tǒng)的現(xiàn)有基礎(chǔ),開(kāi)展了精煤自動(dòng)裝車控制系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)。所設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)包括了PLC控制器、數(shù)據(jù)采集模塊、上機(jī)位監(jiān)控模塊、通訊模塊、報(bào)警模塊等,主要實(shí)現(xiàn)精煤倉(cāng)口閘門控制、皮帶輸送控制、煤礦重量稱重、水分供給控制、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控等功能[5]。其中,系統(tǒng)中的核心控制器選用了西門子的S7-300系列PLC,與上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)之間則通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)、RS485等通訊方式進(jìn)行信號(hào)傳輸及通訊;通過(guò)PLC控制器,能實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的操作、控制、監(jiān)控及相關(guān)數(shù)據(jù)信號(hào)的傳輸;控制系統(tǒng)中的電壓平臺(tái)包括DC24V和DC12V,以滿足系統(tǒng)內(nèi)部的用電需求。
整個(gè)自動(dòng)裝車控制系統(tǒng)的控制流程為:首先對(duì)火車進(jìn)行車輛識(shí)別,將識(shí)別到的信息傳遞并反饋給PLC控制器中,在PLC控制器中對(duì)火車的入場(chǎng)順序進(jìn)行排序;而裝車時(shí),控制鐵牛牽引電機(jī)來(lái)帶動(dòng)火車緩慢移動(dòng)。當(dāng)檢測(cè)到火車信號(hào)時(shí),簸箕和皮帶機(jī)啟動(dòng),將精煤輸送并通過(guò)簸箕流入火車車廂中,實(shí)現(xiàn)精煤的自動(dòng)裝車。其中,裝煤的流量則通過(guò)PLC控制柜進(jìn)行控制,皮帶機(jī)的傳輸速度則通過(guò)變頻器控制數(shù)字信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)速度控制;經(jīng)過(guò)計(jì)算后,在完成精煤重量稱重及對(duì)比判斷后,停止裝煤,火車移動(dòng),并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,循環(huán)開(kāi)始下一個(gè)火車裝煤操作,自動(dòng)裝車控制系統(tǒng)的流程如圖1所示。
圖1 自動(dòng)裝車控制系統(tǒng)流程圖
PLC控制器時(shí)整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,可實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)運(yùn)算、設(shè)備控制、邏輯判斷、信號(hào)轉(zhuǎn)換及通訊等操作。因此,本系統(tǒng)選用了西門子的S7-300系列PLC控制器,該控制器包括了CPU處理器模塊、開(kāi)關(guān)量輸入及輸出模塊、電源模塊、控制器模塊、模擬量模塊,其中,電源模塊采用了PS307型號(hào),處理器選用了CPU315型號(hào),通訊模塊則選用了CP341型,而I/O模塊則采用了光電隔離及防爆型,并將PLC安裝在配電柜中[6]。而配電柜的輸入則采用了AC220V電源,內(nèi)部也按照了穩(wěn)壓電源、開(kāi)關(guān)、繼電器等元器件,由此,完成了PLC的選型設(shè)計(jì)。S7-300系列PLC控制器如圖2所示。
圖2 S7-300系列PLC控制器
當(dāng)精煤放入車廂后,需對(duì)多放入的精煤重量進(jìn)行稱重,以實(shí)現(xiàn)對(duì)精煤裝入量的控制,故設(shè)計(jì)了一套電子軌道稱重分系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在該分系統(tǒng)中,選用了兩個(gè)電阻式重力傳感器,具有過(guò)載能力強(qiáng)、誤差小、性能穩(wěn)定等特點(diǎn),可安裝在稱重臺(tái)的兩側(cè),通過(guò)檢測(cè)到來(lái)自車廂的壓力,利用激勵(lì)拱橋電源的轉(zhuǎn)換作用,將壓力信號(hào)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的重量電信號(hào),經(jīng)過(guò)信號(hào)的放大、濾波及A/D轉(zhuǎn)換等操作后,將最終處理信號(hào)經(jīng)過(guò)RS485接口傳輸至PLC控制器中進(jìn)行分析判斷和運(yùn)行,當(dāng)重量達(dá)到設(shè)計(jì)值時(shí),PLC則發(fā)出控制命令,自動(dòng)停止裝煤作業(yè)操作,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)精煤重量的稱重操作。稱重系統(tǒng)的原理如圖如圖3所示。
圖3 電子軌道稱重分系統(tǒng)原理圖
煤炭經(jīng)過(guò)洗選后,精煤中會(huì)夾雜著一定含量的水分,較多的水分會(huì)使煤炭質(zhì)量下降,較低水分也會(huì)煤炭重量降低,煤碳中的水分含量是評(píng)價(jià)煤炭經(jīng)濟(jì)價(jià)值的關(guān)鍵指標(biāo)。為此,設(shè)計(jì)了一套水分供給控制分系統(tǒng),以此實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭中水量的控制及水分檢測(cè)。該分系統(tǒng)中配備了微波式水分儀,安裝在皮帶機(jī)下方的C型框架下,所發(fā)射出微波能穿透煤炭物料,發(fā)射能量的衰減及相位偏移,利用微波的能量衰減及相位偏移,以此來(lái)判斷煤炭中的水分含量。所檢測(cè)到的水分?jǐn)?shù)據(jù)將通過(guò)RS485通訊接口傳輸至PLC控制器中進(jìn)行對(duì)比判斷,當(dāng)檢測(cè)到水分超過(guò)閥值時(shí),則可通過(guò)輸出模塊來(lái)將噴淋裝置的調(diào)節(jié)閥開(kāi)度減小,實(shí)現(xiàn)對(duì)水分供給的控制。所設(shè)計(jì)的水分供給控制分系統(tǒng)原理圖如圖4所示。
圖4 水分供給控制分系統(tǒng)原理圖
在完成精煤自動(dòng)裝車控制系統(tǒng)的全面設(shè)計(jì)后,為進(jìn)一步驗(yàn)證該控制系統(tǒng)的綜合性能,將其在選煤廠中進(jìn)行了集成應(yīng)用測(cè)試,主要對(duì)系統(tǒng)的精煤倉(cāng)口閘門控制、皮帶輸送控制、精煤稱重、水分供給控制、異常報(bào)警等方面進(jìn)行全面測(cè)試,測(cè)試周期將近5個(gè)月。經(jīng)過(guò)測(cè)試后,該系統(tǒng)運(yùn)行正常,功能更加強(qiáng)大,實(shí)時(shí)性好,能自動(dòng)對(duì)進(jìn)出火車的車輛號(hào)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,成功解決了傳統(tǒng)的人工輸入車號(hào)的痛點(diǎn)。同時(shí),整個(gè)過(guò)程的設(shè)備啟停、精煤裝量、水分供給控制等方面均。實(shí)現(xiàn)了無(wú)人化自動(dòng)控制,全程無(wú)人員進(jìn)行操作控制;經(jīng)抽樣,每個(gè)火車車廂內(nèi)的精煤重量基本相同,實(shí)現(xiàn)了精煤裝量的精確控制。另外,該控制系統(tǒng)針對(duì)裝車過(guò)程出現(xiàn)的水分過(guò)多、重量過(guò)重、超載、溫度過(guò)高等異常情況也實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的自動(dòng)報(bào)警提示及故障位置顯示,人員可根據(jù)故障顯示位置,快速對(duì)故障進(jìn)行排除,避免了因系統(tǒng)故障造成的時(shí)間浪費(fèi)問(wèn)題。整套系統(tǒng)的成功應(yīng)用,達(dá)到了預(yù)期目的和效果。
1)該控制系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定、功能更加強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)裝車過(guò)程中多環(huán)節(jié)的自動(dòng)化、遠(yuǎn)程控制操作;
2)實(shí)現(xiàn)了火車車號(hào)的自動(dòng)識(shí)別,解決人員手動(dòng)輸入車號(hào)的低效率操作問(wèn)題;
3)全過(guò)程的設(shè)備啟停、精煤裝量、水分供給、精煤稱重等方面均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制,無(wú)需人員進(jìn)行操作控制,整體自動(dòng)化程度大大提高;
4)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的水分過(guò)多、重量過(guò)重、超載、溫度過(guò)高等也實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)報(bào)警及故障位置顯示,實(shí)現(xiàn)了人員快速排查故障的高效操作;
5)該系統(tǒng)的成功應(yīng)用,提高了精煤的裝車效率,降低了裝車過(guò)程的故障率,減輕了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了預(yù)期效果。