王新昌,解華華,宋 虎
1中信重工機械股份有限公司 河南洛陽 471039
2洛陽礦山機械工程設計研究院有限責任公司 河南洛陽 471039
3礦山重型裝備國家重點實驗室 河南洛陽 471039
立 盤真空過濾機是金屬選礦廠精礦過濾應用較多的脫水設備之一,易于實現(xiàn)大型化,已經廣泛應用于國內外選礦廠,尤其是鐵礦石選廠,大部分都采用了立盤真空過濾機[1]。由于鐵精礦含水率偏高,運輸極其困難,導致生產和運輸成本增加[2]。隨著礦物粒度越來越細,選礦產品的過濾變得日益困難,因此不斷適應越來越細的物料過濾是國內外選礦廠的一項重要任務。傳統(tǒng)礦用立盤真空過濾機無法滿足細粒物料過濾的生產要求,且無法有效降低鐵精礦的含水率,亟需在傳統(tǒng)礦用立盤過濾機基礎上研究開發(fā)出一種能夠處理細粒物料的新型礦用過濾機。
首鋼京唐公司選礦作業(yè)區(qū)主要處理高硫磁鐵礦,向球團作業(yè)區(qū)供應鐵精粉。球團礦量需求達到 1 200萬 t,對造球所需的細鐵精粉需求量較大。目前細鐵精粉總體資源種類較少,受市場價格波動影響較大。國內外市場上燒結用礦粉資源供應量多,價格也相對低廉,將燒結用礦粉用于球團造球,不僅能彌補現(xiàn)有
造球用細鐵精粉的缺口,而且能降低生產成本。然而燒結粉粒度較粗、品位低、成球性差,需要細磨后配加以優(yōu)化成球性能,才能滿足造球要求。對此,首鋼京唐公司進行了 4 種燒結用礦粉的細磨造球試驗,細磨的巴西燒結礦在 30% 配比以下,球團焙燒和焙燒球抗壓強度能滿足生產要求。根據(jù)京唐公司球團作業(yè)區(qū)需求及選礦作業(yè)區(qū)現(xiàn)狀,初步確定改造后選礦作業(yè)區(qū)生產含水率不高于 10% 的巴西燒結礦細粉100 萬 t/a。鑒于對含水率和處理細粒物料的要求,首鋼礦業(yè)公司鐵精礦過濾車間最終選用兩套針對性研發(fā)的 GPYK160-8 新型礦用過濾機系統(tǒng)。設備設計要求:給礦質量分數(shù)不低于 55%;給礦粒度小于 45 μm占比不低于 80%,小于 13 μm 占比不高于 20%;濾餅產能不低于 0.35 t/(m2·h) (干基),濾餅含水率低于10%。
為保證所研發(fā)設備的有效性,首先對用戶提供的物料進行粒度分析,結果如表 1 所列。
表1 鐵精礦物料激光粒度分析結果Tab.1 Laser particle size analysis results of iron concentrate
由表 1 可知,鐵精礦產品粒度組成中,顆粒小于45 μm 占比 87.2%,小于 13 μm 占比 3.94%。物料粒度較細,這是制約過濾機產能的關鍵,因此所開發(fā)的過濾機必須適應這種細粒物料。
選取新型專用濾布,在不同條件下進行脫水試驗,結果如表 2 所列。從試驗結果可知,該物料具有一定的過濾性能,容易脫餅,并且濾餅較厚、含水率較低,產能較穩(wěn)定。采用帶有框架層的刮刀卸料和高壓風反吹的綜合卸料方式,濾餅含水率為 8.63%~ 9.73%,同時濾餅的單位平均產能為 0.35~ 0.47 t/(m2·h)。
表2 脫水試驗結果Tab.2 Results of dewatering test
新型礦用過濾機運轉時,借助真空泵的抽氣作用形成負壓,在吸液區(qū)鐵礦料漿被吸向濾布,固體顆粒在濾布上形成濾餅,濾液經過中心軸流道,由氣水分離器排出。當扇形板離開料漿液面進入吸干區(qū)時,繼續(xù)與真空相連使濾餅含水率持續(xù)降低[3]。當扇形板進入卸料區(qū)時,通過刮刀把一部分濾餅刮落,帶料很薄時通過濾布再生形成新的濾餅。真空泵對濾餅的形成和濾液的排放有重要影響,抽氣量的大小、真空度的高低直接影響過濾機性能。受現(xiàn)場條件的限制,濾液系統(tǒng)無法采用自排方式,而采用濾液泵強制排放。將氣水分離器與濾液泵相連,在氣水分離器上安裝液位計,通過濾液泵的抽吸作用達到強制排液目的。通過對真空泵、濾液泵的合理搭配,確定了最佳的配氣比,為過濾機的設計提供了依據(jù)。
新型礦用過濾機是在傳統(tǒng)礦用立盤過濾機[4-5]的基礎上,結合多項獨創(chuàng)的過濾技術,專門針對精礦脫水開發(fā)的,可以處理細顆粒物料。其主要由傳動裝置、扇形板裝置、中心軸、槽體、分配頭、吹風裝置和卸料裝置等部分組成,如圖 1 所示。
圖1 新型礦用過濾機的結構示意Fig.1 Structural sketch of new-type mine-used filter
2.2.1 礦漿進料方式
礦漿顆粒的粗細是影響過濾效果的重要因素之一[6]。顆粒越細,越難過濾,濾餅越薄,不僅增加濾餅含水率,導致脫餅困難,過濾機產能下降,而且隨著礦漿黏度的增大,還會堵塞濾布,很難過濾。
礦漿由多種粒度的物料構成,成分復雜,根據(jù)鐵精礦的分層過濾試驗,相對于傳統(tǒng)的過濾方式,在同樣的過濾條件下,分層過濾能夠提高設備產能,降低濾餅含水率,因而新型礦用過濾機采用分層過濾方式過濾。分層過濾主要通過料漿的粗細顆粒分區(qū)進料來實現(xiàn)。粗細顆粒分區(qū)進料主要采用 3 處進料相結合的方式,如圖 2 所示。
圖2 粗細顆粒分區(qū)進料示意Fig.2 Sketch of partition feeding of coarse and fine particles
在料漿進入過濾機前,為使物料的粗細顆粒分級,粗顆粒從過濾機的側部即卸料側給入,扇形板表面首先由粗顆粒構成濾餅的框架層,待扇形板轉至另一側,細粒級的物料附著在框架層上,使濾布不易被堵塞,濾餅吸附得更厚。采用粗細顆粒分區(qū)進料,能夠降低物料的快速沉淀對過濾產生的不良影響,提高設備產能且降低濾餅含水率。
槽體采用下部單槽上部貫通的結構,可使槽體內的料漿液位保持一致,有效地改善過濾性能。將進料分為 3 部分:一是從底部進料,主要進粗細混合料;二是從卸料側的上部進粗顆粒物料;三是從踏板側上部進細顆粒物料。底部進料的目的是為了將槽體內沉淀的鐵粉沖起,增強過濾機的攪拌性能,所以底部進料需要具有很高的進料壓力;側部進料的目的是為了增加槽體上部料漿的質量分數(shù),由于側部進料的方向和濾餅的形成方向一致,因此有利于形成濾餅。由于進料量少或者料漿不穩(wěn)定時,槽體內液位明顯降低,導致扇形板不能被完全浸沒,降低了真空度。采用側部進料可以使扇形板表面吸附的料漿均勻,維持較高的真空度,有效降低濾餅的含水率。
2.2.2 新型卸料方式
傳統(tǒng)立盤真空過濾機主要通過吹風卸料,當扇形板上的濾餅形成一定厚度需要脫餅時,使真空區(qū)外接壓縮空氣卸料,空氣的進入使負壓變?yōu)槌?,從而對物料進行振動松脫,形成卸料。鐵精礦顆粒細,物料黏性大,需要大量高壓風,能耗較高,采用吹風卸料效率低,產能降低,需要更為有效的卸料方式。
分層過濾的濾餅框架層是粗顆粒,框架層表層是細顆粒,因此脫餅時首先通過刮刀把表面的細顆粒濾餅刮落,框架層濾餅作為毛細孔介質進入漿液繼續(xù)吸附礦漿,進行循環(huán)運轉,直至框架層毛細孔被堵塞,帶料很薄時,通過濾餅再生,形成新的框架層濾餅。采用刮刀卸料,濾布在運行一段時間后會出現(xiàn)堵塞情況,一組濾盤上的扇形板連續(xù)重生會導致液位大幅下降,影響過濾機的正常運轉,因此設計了刮刀卸料和高壓風間隔反吹綜合卸料相結合的方式。高壓風間隔反吹系統(tǒng)采用電磁閥加接近開關控制,主軸設置有觸點,每次接近開關接觸到觸點即輸出一個接近開關信號。接近開關第一個信號控制電磁閥第一次打開,然后中間間隔 N 個信號控制電磁閥第二次打開,依次執(zhí)行,直至每塊扇形板上的濾餅均被吹落。根據(jù)實際情況設定間隔參數(shù),調整吹風切換,實現(xiàn)濾布重生。傳統(tǒng)礦用立盤過濾機真空泵的配氣比都在 1.5 左右,新型過濾機通過采用刮刀卸料和高壓風間隔反吹綜合卸料的方式,真空泵配氣比可以降到 0.5 左右,有效地降低了真空泵的能耗,而且還能保持高真空,降低了濾餅含水率。
2.2.3 新型扇形板固定結構
扇形板固定在中心軸上,工作時隨中心軸一起轉動。由于受到彎矩、轉矩及剪切力等的綜合作用,為了保證整個盤面的平面度,提高運轉的穩(wěn)定性,底部固定必須精確牢靠。
為了實現(xiàn)刮刀卸料和高壓風間隔反吹綜合卸料,要求盤面偏擺量特別小,因此設計了一種新型扇形板固定結構。扇形板柄根部為錐形,扇形板和中心軸依靠活接螺母緊固,待緊固到位后,扇形板和中心軸通過錐形結構實現(xiàn)對中,如圖 3 所示。該結構簡單,方便拆裝,能保證濾盤的平面度和直線度。
圖3 新型扇形板固定結構Fig.3 Fixed structure of new-type sector board
GPYK160-8 新型礦用盤式過濾機于 2019 年 8 月投入運行,對巴西細鐵精粉進行脫水,目前運行穩(wěn)定,效果較好,各項性能指標均達到用戶要求。在現(xiàn)場隨機取樣,2 臺采用單復絲濾布的新型過濾機 A 和B 的濾餅含水率對比如圖 4 所示,生產數(shù)據(jù)如表 3 所列。
圖4 2 臺礦用過濾機的濾餅含水率對比Fig.4 Comparison of filtration cakes from two mine-used filters in water content
表3 現(xiàn)場實際生產數(shù)據(jù)Tab.3 Production data on site
需要說明的是,筆者開發(fā)的過濾機與傳統(tǒng)礦用盤式過濾機的主要區(qū)別在于能夠處理細顆粒物料,傳統(tǒng)礦用盤式過濾機不能處理細顆粒物料,只能處理粗顆粒物料。由于處理物料的不同,因此兩者不具有可比性。
由圖 4 和表 3 可以看出,該新型礦用過濾機性能良好:濾餅含水率在 10% 以下,產能在 0.35 t/(m2·h)以上,真空度達到了 0.089 MPa。可見該新型礦用過濾機結構可靠,可以用于細顆粒物料脫水。
針對細顆粒物料而設計的新型礦用過濾機,采用分層過濾原理、粗細顆粒分區(qū)進料的進料方式和刮刀卸料高壓風反吹的綜合卸料方式,配以新型扇形板固定結構,經現(xiàn)場實際應用表明,該新型礦用過濾機適用于細顆粒物料脫水,在細鐵精礦脫水中運行效果良好,具有濾餅含水率低和產能高等特點,在鐵精礦的脫水行業(yè)市場潛力巨大。