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        軟弱地層敞開式TBM超前注漿加固技術(shù)研究

        2021-07-26 01:55:36楊騰添周冠南
        隧道建設(shè)(中英文) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:圍巖變形施工

        楊騰添,李 恒,周冠南,郭 穩(wěn)

        (1.中國鐵建大橋工程局集團有限公司,天津 300300;2.陜西省巖土與地下空間工程重點實驗室,陜西 西安 710055)

        0 引言

        隨著地下空間領(lǐng)域的開發(fā),中國已是世界上隧道及地下工程規(guī)模最大、數(shù)量最多、地質(zhì)條件和結(jié)構(gòu)形式最復(fù)雜、修建技術(shù)發(fā)展速度最快的國家之一[1]。TBM具有掘進速度快、施工安全、污染小、成洞質(zhì)量高等優(yōu)點[2],在錦屏二級水電站引水隧洞、北疆供水二期引水隧洞、甘青隧道、高黎貢山隧道等水利水電及鐵路工程中得到廣泛應(yīng)用[3-6]。

        近年來,越來越多的特殊地理地貌、復(fù)雜地質(zhì)、超大埋深和超長隧洞工程開始建設(shè)[7],TBM掘進過程中需穿越斷層破碎帶、富水區(qū)、高地應(yīng)力區(qū)等,不良地質(zhì)情況逐漸成為地下空間工程領(lǐng)域的研究熱點[8]。特別是,當TBM穿越軟弱地層時,面臨擠壓大變形與卡盾的嚴峻挑戰(zhàn)[9]。實踐表明,圍巖擠壓大變形導(dǎo)致的TBM卡機災(zāi)害占TBM施工重大事故的37%,是占比最大的地質(zhì)災(zāi)害之一[10]。

        對于敞開式TBM卡機問題,現(xiàn)有研究多集中于TBM卡機機制、脫困輔助措施及預(yù)警方法。溫森等[11]基于Hoek-Brown準則圓形隧道圍巖流變變形理論,建立了停機和連續(xù)掘進工況下的卡機狀態(tài)判斷模型。姬超等[12]建立了護盾與圍巖相互作用下的計算模型,并提出增大預(yù)留間隙可有效避免卡機問題。劉泉聲等[13]采用自動化處理程序和光纖通訊技術(shù),以護盾內(nèi)表面應(yīng)變作為預(yù)警指標,提出一種具備無人值守、數(shù)據(jù)自動采集傳輸、可遠程操控的TBM卡機實時監(jiān)測預(yù)警方法。蘇珊等[14]采用先對護盾后方拱架段加強支護,在護盾及刀盤側(cè)形成自然拱保護殼,再人工鑿除巖體形成脫空區(qū)實現(xiàn)脫困。

        對于TBM卡機前圍巖變形控制等超前預(yù)加固技術(shù)研究方面,王盡忠等[15]針對中天山隧道節(jié)理密集段的圍巖坍塌災(zāi)害,通過TBM刮渣斗進行超前注漿,并研究了隧道圍巖注漿材料、注漿設(shè)備、注漿工藝和注漿效果;王遠超等[16]提出對斷層破碎帶進行自進式超前中空錨桿鉆孔、注漿等措施加固巖體。由于盾構(gòu)刀盤對圍巖掌子面的遮擋,傳統(tǒng)的敞開式TBM洞內(nèi)超前注漿加固多通過在刀盤隔艙內(nèi)搭設(shè)簡易作業(yè)架,利用刮渣孔,采用人工操作小型注漿管的施工方案[15],但該方案費時、費力,鉆孔注漿質(zhì)量難以保證,且拆刀存在較高的施工風(fēng)險。

        針對軟弱圍巖地區(qū)TBM施工的卡機風(fēng)險,本文提出一種基于鉆注一體化裝備的敞開式TBM超前加固技術(shù),可實現(xiàn)在TBM施工過程中從洞內(nèi)對圍巖進行機械化超前加固處理。相比傳統(tǒng)TBM洞內(nèi)超前加固工藝,省去了停機拆刀、搭設(shè)臨時工作架等工序,減少了人工投入。此外,通過midas GTS有限元軟件對超前加固前、后2種工況進行模擬分析,將數(shù)值分析結(jié)果與現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)進行對比,驗證超前鉆注一體機的預(yù)加固效果。

        1 工程概述

        1.1 工程背景

        某引水隧洞位于新疆阿勒泰地區(qū),線路起始樁號K2+370,終點樁號K29+187,線路總長26 817 m。其中,敞開式全斷面TBM施工段長23 737 m,開挖斷面直徑為7.83 m。隧洞總體呈西北向東南走向,隧址地區(qū)為低山丘陵地貌,總體地勢上呈現(xiàn)北高南低、東高西低,沿線沖溝較發(fā)育。引水隧洞總體平面分布如圖1所示。

        圖1 引水隧洞總體平面圖(單位:km)Fig.1 General plan of a water diversion tunnel (unit:km)

        1.2 地質(zhì)概況

        引水隧洞主要穿越巖層為奧陶系黑云母石英片巖(淺灰—深灰色),呈層狀結(jié)構(gòu)分布,層面中等發(fā)育,裂隙面起伏。隧址地區(qū)基巖強風(fēng)化層厚度為3~5 m,弱風(fēng)化層厚度為8~12 m。石英片巖產(chǎn)狀為295~300°NE∠50~60°,巖層產(chǎn)狀與隧道縱向夾角為15~20°。巖體完整性系數(shù)kV為0.3~0.5,巖體飽和抗壓強度為24 MPa,巖體透水率低于15 Lu,軟化系數(shù)為0.2~0.4。引水隧洞海拔730~1 400 m,相對高差達670 m,洞室最大埋深為668 m。引水隧洞地質(zhì)縱斷面如圖2所示。

        圖2 引水隧洞地質(zhì)縱斷面Fig.2 Geological profile of a water diversion tunnel

        2 超前鉆注一體機加固技術(shù)

        2.1 超前鉆注一體機

        超前鉆注一體機主要由鉆注裝備主體結(jié)構(gòu)、動力單元(液壓泵站與錨桿鉆機共用)、控制單元(控制閥組、遙控器)和注漿設(shè)備等組成。設(shè)備安裝于主梁上,通過行走軌道實現(xiàn)在隧道拱頂120°范圍內(nèi)自由移動。超前鉆注一體機如圖3所示。

        TBM已有錨桿鉆機的液壓泵站,可以作為超前鉆注一體機的液壓動力源,其配套系統(tǒng)包含沖洗水系統(tǒng)、鑿巖機的油霧潤滑系統(tǒng),需要的水源和氣源可直接利用TBM的水源和壓縮空氣。

        (a)側(cè)向圖

        2.2 鉆機成孔及注漿

        采用超前鉆注一體機系統(tǒng)對引水隧洞TBM盾尾前方的巖土體進行加固處理,注漿加固范圍為隧道拱部120°的圍巖區(qū)域,鉆孔間距為0.50 m,每環(huán)約打設(shè)16~17個超前注漿加固孔,鉆孔外插角為10°,鉆孔長度為20 m,鉆孔搭接長度為5 m。

        注漿材料為水泥水玻璃雙液漿,水泥為P·O 42.5普通硅酸鹽水泥,水玻璃為35 °Bé,雙液漿體積比為1∶0.6。為避免現(xiàn)場注漿時發(fā)生堵管,在雙漿配置過程中,根據(jù)配合比設(shè)計試驗,摻入少量緩凝劑,小幅度調(diào)節(jié)凝結(jié)時間,將漿液凝結(jié)時間控制在50 s左右。按原設(shè)計水泥漿摻入膨脹劑,約為水泥用量的8%。超前注漿導(dǎo)管孔位分布如圖4所示,敞開式TBM超前注漿流程如圖5所示。

        圖4 超前注漿導(dǎo)管孔位分布Fig.4 Hole position of advance grouting catheter

        圖5 敞開式TBM超前注漿流程圖Fig.5 Flowchart of advance grouting of open TBM

        1)操作超前鉆注一體機旋轉(zhuǎn)架的行走馬達,使其旋轉(zhuǎn)到鉆孔位置;鉆機加裝直徑為102 mm的鉆頭進行導(dǎo)管孔鉆孔施工,將預(yù)制好的孔口導(dǎo)管(外徑89 mm,內(nèi)徑80 mm,長1.2 m)插入鉆孔中,導(dǎo)管外露預(yù)留合適長度,為球閥、排渣三通、RBOP的安裝預(yù)留空間。通過法蘭盤將球閥、排渣三通、RBOP連接在孔口導(dǎo)管法蘭上,連接示意圖如圖6所示。

        圖6 超前鉆注一體機連接示意圖Fig.6 Connection of advance drilling and grouting machine

        2)鉆孔施工。鉆機更換64 mm的鉆頭,鑿巖機推進,鉆頭、鉆桿插入導(dǎo)管孔直至巖壁。初始階段鑿巖機以慢推進、小推力、低沖擊狀態(tài)運行,實現(xiàn)“輕推輕打”,順利開孔,低速鉆進200~300 mm后,轉(zhuǎn)用高沖擊、回轉(zhuǎn),鉆機快速鉆進到護盾外刀盤前方3~5 m后,暫停鉆進。

        3)沖洗球閥切換至注漿,在已完成的鉆孔深度范圍內(nèi)預(yù)注膨潤土,注入壓力達到0.50 MPa且壓力穩(wěn)定后停止,然后繼續(xù)超前鉆孔至達到預(yù)定的20 m孔深。

        4)沖洗球閥切換至水泥水玻璃雙液漿進行注漿,鑿巖機緩慢正向旋轉(zhuǎn),并在鉆機的整個行程范圍內(nèi)做“進—退”往復(fù)運動。

        5)當注漿壓力達到0.50 MPa后,將鑿巖機后退到后止點,拆掉一根鉆桿,鑿巖機推進至前端,連接好前端鉆桿后重復(fù)注漿操作。

        6)重復(fù)步驟4)~5),直至鉆頭已經(jīng)退至之前注膨潤土的孔深位置后停止注漿。敞開式TBM超前鉆注一體機現(xiàn)場施工如圖7所示。

        超前注漿加固參數(shù)見表1。

        (a)設(shè)備局部示意圖

        表1 超前注漿加固參數(shù)Table 1 Parameters of advance grouting reinforcement

        由于超前鉆注一體化裝備的加固范圍受到行走軌道的限制,為進一步明確超前加固對圍巖變形控制及護盾壓力的改善效果,本文借助midas軟件,建立敞開式TBM施工的數(shù)值計算模型,并結(jié)合現(xiàn)場實測結(jié)果對超前鉆注一體化裝備的注漿加固效果進行分析。

        3 數(shù)值仿真計算

        3.1 3D模型建立

        模型Y方向計算長度取80 m;沿橫向隧道左右側(cè)各取3D,模型X方向計算長度7D(54.81 m,取60 m);沿模型豎直Z方向頂部取5D,底部取4D,Z方向計算長度10D(78.30 m,取80 m)。隧道分析三維數(shù)值計算模型如圖8所示。

        圖8 三維數(shù)值計算模型(單位:m)Fig.8 3D numerical calculation model (unit:m)

        計算模型下邊界及側(cè)邊采用法向位移約束,頂部為自由邊界。隧道地層圍巖采用Mohr-Coulomb彈塑性本構(gòu)模型,隧道支護結(jié)構(gòu)和加固結(jié)構(gòu)采用線彈性本構(gòu)模型?;鶐r及加固區(qū)巖體采用3D實體單元模擬,噴射混凝土及護盾采用板單元模擬,鋼拱架結(jié)構(gòu)采用梁單元模擬。

        3.2 數(shù)值分析參數(shù)

        由于引水隧洞埋深較大,地表淺層位置的強風(fēng)化、弱風(fēng)化黑云母石英片巖不納入本模型考慮范圍。結(jié)合工程地質(zhì)勘察報告,通過對加固前、后圍巖鉆芯取樣,并進行三軸抗壓強度試驗,得到天然巖體及加固后巖體的物理力學(xué)計算參數(shù),如表2所示。

        表2 巖體物理力學(xué)計算參數(shù)對比Table 2 Calculation parameters of surrounding rock before and after reinforcement

        引水隧洞施工中,隧道初期支護結(jié)構(gòu)采用HW125型鋼拱架支護,鋼架間距1 m;鋼拱架之間采用HRB400鋼筋連接,環(huán)向360°滿布,成環(huán)后立即噴射C30素混凝土,初噴混凝土厚度為20 cm。引水隧洞支護結(jié)構(gòu)計算參數(shù)見表3。

        表3 支護結(jié)構(gòu)參數(shù)Table 3 Parameters of support structure

        3.3 數(shù)值分析工況

        引水隧洞超前加固模擬施工如圖9所示。首先,一次性開挖至初始施工位置并完成后部的支護結(jié)構(gòu);然后,模擬隧道開挖、噴射混凝土及鋼拱架施工,分別對超前預(yù)加固區(qū)域采用注漿加固與不采用注漿加固2種工況進行模擬計算;最后,分析在第1、第2特征循環(huán)段中TBM盾頂壓應(yīng)力、隧道拱頂位移變形及塑形變形區(qū)分布情況。

        隧道已施工完成段由已加固段、未加固段及盾殼段3部分組成。為更好地表現(xiàn)施工中支護不能緊跟盾殼施工的問題,在盾殼段與加固段之間設(shè)置2個施工步的未支護段。

        圖9 模擬施工示意圖Fig.9 Diagram of construction simulation

        4 數(shù)值結(jié)果與分析

        4.1 隧洞頂部圍巖變形

        模型施工完成后,隧道加固與未加固2種施工工況豎向位移變形云圖如圖10所示。

        由圖10可知,由于初始臨空面的存在,整體上施工初始位置處隧道拱頂位移變形受前期加固段的約束,拱頂位移變形發(fā)展不充分;模型后施工段因臨空面及盾殼體的影響,拱頂變形趨勢發(fā)生改變;為避免臨空面對隧道拱頂位移變形的影響,前后設(shè)置預(yù)施工段與后期施工段的特征循環(huán)段,其拱頂變形不可作為研究對象。

        基于數(shù)值計算結(jié)果,沿隧道縱向取隧道加固方案與不加固方案的拱頂位移變形量,繪制隧洞拱頂變形圖,如圖11所示。由圖11可知,整體上加固方案的拱頂變形量明顯低于未加固方案的,2種方案的變形峰值差值為0.50 mm,變形峰值差異量約為加固方案變形量的20%。未加固工況在單一特征循環(huán)內(nèi)拱頂位移變形基本一致,而加固方案在單一特征循環(huán)出現(xiàn)明顯浮動,且初始位置位移變形量最大。加固方案拱頂變形在特征循環(huán)上呈現(xiàn)出明顯的周期性變化趨勢,周期長度為1個加固循環(huán)長度15 m。

        (a)未加固工況

        圖11 隧道拱頂豎向位移Fig.11 Vertical displacement of tunnel crown

        4.2 塑性應(yīng)變區(qū)

        圖12示出圍巖注漿超前加固施工與未超前注漿加固2種方案施工完成后的圍巖塑形變形區(qū)分布情況。

        由圖12可知,未加固方案在施工完成后塑性變形區(qū)連通,形成沿隧道縱向的一個塑形變形范圍;加固方案的塑性應(yīng)變主要集中在注漿加固區(qū),且各塑性區(qū)之間未連通,未形成整體的塑性變形范圍。由此可見,注漿加固體有效地改善了巖體的受力情況,控制了圍巖的塑性變形,降低了TBM掘進施工中因大變形引起的卡機風(fēng)險。

        (a)未加固工況

        4.3 護盾壓應(yīng)力分布

        未加固方案第2特征循環(huán)施工完成后TBM盾頂壓應(yīng)力分布情況如圖13所示。由圖13可知,隧道施工掘進后,因隧洞支護結(jié)構(gòu)不能緊跟盾殼體,留有未加固區(qū)間,TBM掘進機的盾尾部分的壓應(yīng)力最大。加固方案壓應(yīng)力分布情況同未加固方案,僅在數(shù)值上存在差異。

        圖13 未加固工況盾頂壓應(yīng)力分布(單位:kPa)Fig.13 Compressive stress distribution on shield top without reinforcement(unit:kPa)

        為明確注漿加固對TBM掘進機盾殼受力的影響,取在2個特征加固循環(huán)內(nèi)2種施工方案隧道盾頂壓應(yīng)力的計算結(jié)果,同時根據(jù)現(xiàn)場施工與數(shù)值模擬中施工步的對應(yīng)關(guān)系,繪制TBM掘進機盾頂壓應(yīng)力,如圖14所示。

        由圖14可知,采用超前預(yù)加固措施前后,盾頂壓應(yīng)力明顯降低,同一位置處的盾頂壓應(yīng)力降幅在10%~90%,注漿加固點盾頂壓應(yīng)力降幅最大,約為90%;加固循環(huán)中部壓應(yīng)力下降最小,約為10%?;诩庸毯蟮亩茼攭簯?yīng)力變化曲線可知,在隧道掘進到第1環(huán)加固搭接位置,但未進行下一環(huán)超前預(yù)加固措施時TBM盾頂壓應(yīng)力最大,進行下一環(huán)超前預(yù)加固措施后,盾頂壓應(yīng)力變小,為單一循環(huán)盾頂壓應(yīng)力的最小值。

        圖14 隧道盾頂壓應(yīng)力Fig.14 Compressive stress on shield top

        實測盾頂壓應(yīng)力數(shù)據(jù)同加固后的數(shù)值計算結(jié)果在變化趨勢上基本一致,僅在個別施工步數(shù)值上存在差異,但差異量控制在20%內(nèi),數(shù)值計算結(jié)果可靠。

        5 結(jié)論與建議

        1)針對軟弱地層敞開式TBM施工中圍巖變形引起的卡機問題,引入并搭載超前鉆注一體化裝備,實現(xiàn)了敞開式TBM機械化超前注漿加固功能,建立了配套的超前加固技術(shù),實現(xiàn)了敞開式TBM施工過程中從洞內(nèi)對圍巖進行超前預(yù)加固處理。同時,取代了從刮渣口鉆孔加固的施工方法,省去了鉆孔前的拆刀工作,極大地降低了人工成本。

        2)采用注漿加固后,隧道的變形控制效果顯著提高。隧頂位移變形下降約20%,盾頂壓應(yīng)力降低10%~90%,注漿加固點盾頂壓應(yīng)力降幅最大,約為90%,加固循環(huán)中部壓應(yīng)力降幅最小,約為10%。

        3)采用注漿加固方案后,盾頂壓應(yīng)力在前一循環(huán)與下一循環(huán)注漿加固搭接階段最大;施工中通過高質(zhì)量的超前注漿,嚴格控制盾頂壓應(yīng)力及圍巖變形,可有效保證TBM盾構(gòu)的安全施工,并有效降低TBM卡機風(fēng)險。

        4)受TBM護盾的結(jié)構(gòu)特點影響,TBM鉆注一體機的加固區(qū)域受到環(huán)向行走軌道的約束,注漿范圍、注漿角度等受到限制。應(yīng)從注漿材料、注漿孔布置、注漿參數(shù)選取等方面進一步提升敞開式TBM超前預(yù)注漿技術(shù)的加固效果,對受限環(huán)境下的最優(yōu)化注漿方案還需開展進一步研究。

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