許登偉 鄒武輝 朱榮成
(青海鴻鑫礦業(yè)有限公司)
青海??囝^露天采場剝離和采礦均采用臺階爆破,根據(jù)初步設(shè)計(jì)確定的采場參數(shù)和爆破參數(shù)組織施工和爆破作業(yè),但爆破的效果不太理想,存在大塊率高、爆堆分散問題,導(dǎo)致二次破碎工作量大、裝車效率低。為解決此問題,從目前的工藝基礎(chǔ)上,調(diào)整爆破參數(shù)和起爆網(wǎng)絡(luò)[1?5],以期能達(dá)到理想的爆破效果。
礦床主要出露M1、M2礦帶。M1礦帶礦體多為透鏡狀或似層狀,規(guī)模不一,礦體的長度、寬度和厚度變化較大,一般長為100~300 m,最長為950 m;寬一般為100~300 m,最寬處可達(dá)700 m;厚度一般為0.65~20 m,最厚處可達(dá)38.22 m,平均為6.38 m,全區(qū)厚度變化系數(shù)為84.40%;礦體的礦石類型復(fù)雜,可在同一礦體中見磁黃鐵礦石和銅鉛鋅等多種礦石類型。M1礦帶礦體平均埋藏在幾十米到百余米之間,覆蓋層較薄,上部還有10~30 m左右的風(fēng)化帶,便于剝離;其工程地質(zhì)和水文地質(zhì)均為中等—簡單類型。M1礦體走向?yàn)楸蔽鳌蠔|,傾向北東,礦體傾角為0°~20°。
根據(jù)礦體賦存條件和初步設(shè)計(jì),M1礦體上部采用露天開采,臺階高度為12 m;安全平臺寬度為3 m;清掃平臺寬度為8~10 m;臺階坡面角為65°~70°,靠近地表第四系為45°;最終邊坡角為45°~47°(第四系按36°);運(yùn)輸?shù)缆穼挾葹?4 m(雙線)和8 m(單線);道路坡度為8%(永久坑線)和9%(臨時(shí)坑線)。設(shè)計(jì)開采能力為2 500 t/d,一年按生產(chǎn)300 d計(jì)算,年開采能力為75萬t。目前從標(biāo)高3 600 m剝離,開采至最低標(biāo)高3 540 m。
目前礦山采用中深孔臺階爆破,主爆區(qū)臺階高度約為12.0 m(平均),鉆孔超深為1.0 m;垂直鉆孔采用ZT100型鉆機(jī)進(jìn)行穿孔,鉆孔直徑為120 mm,布孔形式為梅花型,孔距為4 m,排距為3 m。以3 552 m平臺C2020?3?2采場為例,布孔情況詳見圖1。
采用雙管雙回路起爆網(wǎng)絡(luò),即采用并、串聯(lián)分段毫秒延期起爆網(wǎng)絡(luò)從前至后逐排向邊坡起爆(圖2),按ms1→ms2→ms3→ms4→ms5→ms6的順序起爆。
通過對2019下半年和2020年3月份前爆破的采場進(jìn)行調(diào)查與分析,爆破的采場總數(shù)有76個(gè),其中32個(gè)爆破采場存在大塊較多、爆堆較為分散等問題,約42%的采場爆破后未達(dá)到理想效果。采場爆破后大塊較多、爆堆分散導(dǎo)致裝車效率低下,同時(shí),二次破碎工作量較大。由于采場上部在進(jìn)行剝離作業(yè)、下部在進(jìn)行采剝作業(yè),同時(shí)作業(yè)工作面較多,用爆破方式進(jìn)行二次破碎影響范圍較大,二次破碎主要用破碎錘進(jìn)行機(jī)械破碎,效率較低,成本較高,生產(chǎn)能力難以提升。
首先分析造成大塊較多、爆堆較為分散的原因,然后再根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施優(yōu)化爆破方案。先從爆破參數(shù)方面進(jìn)行分析,炮孔作用范圍一般為炮孔直徑的20~30倍,當(dāng)前炮孔直徑為120 mm,則作用范圍為2.4~3.6 m,則孔間距應(yīng)在4.8~7.2 m,最小抵抗線應(yīng)為2.4~3.6 m。當(dāng)前,孔網(wǎng)參數(shù)為4 m×3 m(孔距×排距),可見孔間距偏小,從而使得爆破作用過大,導(dǎo)致爆堆較為分散。然后從起爆網(wǎng)絡(luò)方面進(jìn)行分析:根據(jù)微差爆破作用機(jī)理,微差爆破可以有效減少爆破振動,同時(shí)還可以通過微差爆破增加爆破間的相互作用達(dá)到破碎目標(biāo)對象的目的,但邊坡臺階爆破由于自由面明確,微差爆破間的相互作用被大大削弱,從而導(dǎo)致大塊較多。
(1)爆破參數(shù)。將孔距調(diào)整為6 m,排距不變,仍為3 m,鉆孔仍布置成梅花型,鉆孔的孔徑、角度、深度等參數(shù)均不作調(diào)整,增大孔距可以減小爆破作用,有效控制爆堆。
(2)起爆網(wǎng)絡(luò)。起爆網(wǎng)絡(luò)采用U型連接、相鄰兩排同時(shí)起爆的敷設(shè)方式,其單孔裝藥方式、裝藥結(jié)構(gòu)、起爆方式等均不作調(diào)整(圖3),起爆順序?yàn)閙s1→ms2→ms3→ms4,相鄰兩排同時(shí)起爆可以有效增加兩排爆破的相互作用,從而減少大塊率,采用U型連接的起爆網(wǎng)絡(luò)可以讓爆堆向U型開口處集中,有利于爆堆的控制。
2020年4—6月,采場爆破均按調(diào)整后的方案組織施工,共計(jì)28個(gè)采場,其中20個(gè)采場的爆堆主要集中于U型開口處,爆堆較為集中,爆堆內(nèi)偶爾能見到大塊不符合鏟裝要求,但是大塊率明顯降低,約71.4%的采場達(dá)到了預(yù)期爆破效果,故該優(yōu)化方案有效。
(1)爆破方案優(yōu)化以后,一是由于相鄰2排同時(shí)起爆可以增加爆破的相互作用,使得爆破對礦巖的破碎作用更加充分,從而達(dá)到有效控制大塊率的目的;二是采用U型連接的起爆網(wǎng)絡(luò)可以讓爆堆向U型開口處集中,有利于爆堆的控制;三是增加鉆孔間距,減少鉆孔工程量,從而降低鉆孔成本。
(2)爆破效果得到有效改善后,生產(chǎn)能力也得到了提升,生產(chǎn)成本也有所下降,故后續(xù)采場均按此優(yōu)化方案組織施工和爆破作業(yè),但實(shí)施過程中要注意,U型口不宜留得過小,過小反而使得爆破效果更差。