陳海燕 唐艷云
1.廣東順控發(fā)展股份有限公司;2.廣東順控環(huán)境投資有限公司
我司垃圾滲濾液的處理工藝跟大部分早期的成熟處理工藝一樣,其處理流程如圖1。
圖1
我司自調試至運行三年來遇到的問題及采取的應對措施總結如下。
(1)臭氣控制。由于垃圾滲濾液味道很大,格柵機、初沉池、調節(jié)池、厭氧池都是全封閉,在各個池子設置臭氣或沼氣收集管道。反硝化池厭氧池出水口溢流管道處設有80cm×80cm的觀察孔。每個厭氧池有兩個水封口,并設高低壓保護器。
①由于格柵機密封不嚴,進垃圾滲濾液時,臭氣會從焊接不嚴密的縫隙外溢。采取措施:將密封不好的地方重新燒焊,將格柵機蓋板增加軟墊,密封性能更好。
②厭氧池容易破水封,剛開始運行時,厭氧池的沼氣通過厭氧池和垃圾庫的壓力差排至垃圾庫,由于管道較長,超過150m,而厭氧池的水封高度只有25cm,偶爾出現(xiàn)破水封的現(xiàn)象,影響周圍環(huán)境,并且存在嚴重的安全隱患。我們采取不再將沼氣排至垃圾庫,還是采用備用方案,點火炬,將火炬運行的調整為,在沼氣管道壓力在1300Pa 時啟火炬,300Pa 時?;鹁?。運行3 年來,再無出現(xiàn)破水封的現(xiàn)象。
③臭氣和沼氣管道上增加排水管,因為氣體中會帶有大量的水,在管道中析出后如果不外排,會將管道塞滿。排出的污水經(jīng)管道收集排至就近的污水池。
④臭氣收集管道上增加可調節(jié)開度的閥門,可以根據(jù)實際情況,了解閥門,避免沒有臭氣的地方閥門開度大,浪費資源。
⑤厭氧池溢流出水管道未伸入反硝化池中,出水管道的污水味道很大,擴散到大氣中,將管道延長到反硝化池中后,臭氣問題得到解決。但是出現(xiàn)因為大氣壓的原理,出現(xiàn)過厭氧池的污水溢流管污水流不出來的情況,在出水管道上鉆了2mm 的小孔,保持溢流管道內外相通,氣壓平衡后溢流正常。
(2)調節(jié)池污泥量控制。隨著運行時間延長,調節(jié)池沉降的泥慢慢增加,堵塞進厭氧池的濾框。采取的措施:在厭氧進水備用泵處增加管道到格柵機處,在格柵機不進滲濾液時,將調節(jié)池的污水抽到初沉池沉降處理,厭氧進水濾框堵塞時,開離心脫水機脫初沉池的泥,泥量比平時有明顯的增加。采取這一措施后,濾框的清理頻次減少,硝化池進超濾的濾袋的清理次數(shù)也有較大幅度下降。經(jīng)長期運行發(fā)現(xiàn),厭氧過濾器清理頻繁時,超濾濾袋也常常會需要經(jīng)常清理。
(3)進水氨氮含量超過設計負荷(見表1)。
表1
幸運的是,雖然進水氨氮高,但進水量也較設計能力有大幅下降,設計3 條線,900t 的處理能力,夏季污水量大時,我們開2條線,曝氣泵全開,也勉強能維持運行。
(4)停超濾時,未設計硝化池污水回流反硝化池,反硝化作用無法進行。采取措施:從冷卻循環(huán)泵處引一條管道延長至反硝化池,并加裝流量計和閥門以控制進反硝化池的流量合理。事實上,最好的辦法是,從超濾進水泵處加自動控制閥門,在不產(chǎn)水時,不進超濾膜,直接回流至反硝化池,從冷卻循環(huán)泵處引支管,在冬季冷卻循環(huán)泵不需要開啟時,由于循環(huán)量大,浪費能源,對硝化池的水溫控制也有微小的影響。
(5)格柵機的處理能力不夠,格柵機裝得高度不夠,幾乎是緊貼流到初沉池的管道,下流管道太短,格柵機出水流速慢,抬高格柵機后正常,格柵機的通量增加。
(6)反滲透膜的選型:調試產(chǎn)水含鹽量高,設計時,參考了一般垃圾滲濾液的進水含鹽量,一般用電導率標識,電導率一般在10000μS∕cm左右,因此選了節(jié)能型的抗污染低壓反滲透膜,根據(jù)計算,產(chǎn)水水質可以滿足設計的排水要求。實際上,我司進水的電導率超過25000μS∕cm,節(jié)能型的抗污染低壓反滲透膜脫鹽率不夠,產(chǎn)水鹽分達不到排放標準。經(jīng)跟膜廠家溝通,參照其他垃圾發(fā)電廠的運行經(jīng)驗,將反滲透膜更換為海淡膜后,產(chǎn)水水質合格。由于海淡膜要求的較高的運行壓力,所以將進水泵做了更換,進水泵從27m 揚程增加到98m 揚程,產(chǎn)水水質大幅度改善,產(chǎn)水電導率從3000μS∕cm減少500μS∕cm~600μS∕cm。
(7)膜系統(tǒng)未設置阻垢劑添加裝置,增加阻垢劑的添加裝置并添加膜專用阻垢劑后,膜的清洗頻次由每7~15天∕次延長到1個月∕次。運行成本:增加了阻垢劑的成本,但也節(jié)省了膜清洗用水,節(jié)省了化學清洗用藥劑成本。膜的使用壽命理論上應該更長,運行人員的工作量減少。
(8)納濾和反滲透膜的清洗水用自來水改用反滲透的產(chǎn)水,自來水中的余氯會氧化納濾和反滲透膜,反滲透的產(chǎn)水鹽分含量跟自來水比較,稍高,但產(chǎn)水中不含余氯,對膜不會造成損傷。從合格水泵處引一條管到清洗水箱,用產(chǎn)水沖洗膜,即節(jié)省了自來水費用,又避免損傷膜。
(9)反滲透進水管道在進高壓泵前段易滲水,原來從進水泵到高壓泵段所有的管道管都是PVC 管,在管道連接處,經(jīng)常漏水,膜車間常常濕滑。通過技改將進反滲透高壓泵前的管道改為不銹鋼管,不銹鋼管采用焊接的方式,之后膜車間滴水的情況未發(fā)生,膜車間干爽,整潔。
(10)為防止污水中的鈣鎂離子污染納濾膜,進納濾前,需要將污水 pH 調整到 6.5~7。我們將pH 值設置為 6.5~7,而實際檢測的結果在4.0~7.1 之間波動,經(jīng)分析我們認為,納濾進水罐加酸設在進水管道上,在線檢測pH 的位置在罐子的底部,檢測結果經(jīng)常滯后,還有水箱由于沒有攪拌裝置,水質不均質。采取措施:在納濾進水箱上增加循環(huán)泵后(主要起到攪拌的作用),水箱的pH在線檢測結果在6.5~7.1之間波動。
(11)火炬雙電源,火炬是污水處理系統(tǒng)最重要的設備,火炬運行異常將導致沼氣異常排放,影響環(huán)保。我們將火炬的電源配置了雙電源,在一個變壓器故障時,可以自動切換為另外一路電源,以保證火炬的正常運行。另外沼氣管道也設有備用沼氣管道,另設備用火炬。
(12)脫泥系統(tǒng)的調整:①由于排泥池沒有設攪拌裝置,硝化池的污泥排到池子后經(jīng)過幾個小時會出現(xiàn)上下分層的現(xiàn)象,有時候脫泥有大量的污泥,有時候沒有泥,都是清水。最好的辦法是加裝攪拌器,但是不具備條件。我們調整了排泥時間,由每班排泥調整為邊脫泥邊排泥,讓污泥在池子里不要停留太長的時間,污泥脫水運行的穩(wěn)定性得到改善。②PAM的選型,我司初沉池的污泥和硝化池的污泥是分開脫泥的,對PAM的選型提出更高的要求,即要能脫硝化池污泥,又要能脫初沉池的污泥。經(jīng)過大量的選型,選出3家國產(chǎn)的PAM,脫初沉池的污泥和硝化池的污泥都有較好的效果,比進口品牌的效果還更好,價格也更低。
(13)超濾膜運行由6支調整為5支。運行6支時,易發(fā)生超濾膜堵塞的情況,咨詢膜廠家意見,建議運行5支膜,減少運行阻力,增加循環(huán)流量。5支膜運行,產(chǎn)水量14m3∕小時~18m3∕小時之間,產(chǎn)水量滿足要求,運行24小時用清水沖洗一次,運行穩(wěn)定。
(14)閥門管道結垢問題:垃圾滲濾液由于含鹽分高,閥門或設備長期不運行,會出現(xiàn)卡澀和報廢的可能,需要經(jīng)常切換設備,點動不常用的設備,閥門經(jīng)常要做一做開關的動作,進水管道、厭氧循環(huán)管道,超越管道要需做備用管道或3~4 年需要更換,閥門、流量計要定期除垢。
(15)另外其他的技改項列表如表2。
表2