趙升龍,劉清方,梁 濱,周葵濤
(中國航發(fā)北京航空材料研究院,北京 100095)
地鐵車廂鋁蜂窩夾層板具有重量輕、比強(qiáng)度高、隔熱效果好、工藝成熟、成本相對低等優(yōu)點,在地鐵車廂裝飾中獲得了廣泛的應(yīng)用。隨著各地城市軌道交通的大力興建,鋁蜂窩夾層板的需求越來越大。
中溫固化膠膜作為生產(chǎn)鋁蜂窩夾層板的重要原料,起到將鋁板和鋁蜂窩通過加溫加壓固化粘接成為一個整體的作用。蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度是考察中溫固化膠膜的一項重要力學(xué)性能指標(biāo)。
以往的SY-24B地鐵車廂用膠膜的檢驗合格率一直是100%。近幾年地鐵高端客戶希望將膠膜的蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度指標(biāo)從30 N · mm/mm提高到45 N · mm/mm,按此要求,合格率僅為74%。針對此問題,本文對膠膜的生產(chǎn)流程進(jìn)行了梳理,找到了可能影響蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的18個因素;運用多元回歸方法進(jìn)行分析,找到關(guān)鍵因素,并通過試驗驗證了回歸分析的正確性;通過控制關(guān)鍵因素,提高了地鐵車廂用膠膜的合格率和穩(wěn)定性。
實驗原材料為:南通星辰合成材料有限公司生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂E-44;增韌劑1,自制;胺類固化體系,自配。
蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度按GJB 130.7-86《膠接鋁蜂窩夾層結(jié)構(gòu)滾筒剝離試驗方法》進(jìn)行測試。薄試片為0.5 mm厚進(jìn)口2024T3或國產(chǎn)2A12鋁合金,厚試片為1.6 mm厚進(jìn)口2024T3或2 mm 厚國產(chǎn)2A12鋁合金;鋁蜂窩為進(jìn)口7.9-1/4型(6.35 mm)、40N-5052型(厚12~16 mm)或相當(dāng)?shù)膰a(chǎn)鋁蜂窩。
剪切強(qiáng)度按GB/T 7124-2008《膠粘劑拉伸剪切強(qiáng)度的測定(剛性材料對剛性材料)》測試。被粘物為1.6 mm厚進(jìn)口2024T3或2 mm 厚國產(chǎn)2A12鋁合金。
浮輥剝離強(qiáng)度按GB/T 7122-1996《高強(qiáng)度膠粘劑剝離強(qiáng)度的測定浮輥法》測試。被粘物薄試片為0.5 mm的進(jìn)口2024T3或國產(chǎn)2A12鋁合金,厚試片為1.6 mm厚進(jìn)口2024T3或2 mm 厚國產(chǎn)2A12鋁合金。
鋁合金表面經(jīng)磷酸陽極化處理,固化條件為120~130 ℃固化2 h。
每批SY-24B地鐵車廂用膠膜出廠時必須檢驗蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度,圖1為膠膜生產(chǎn)流程未改善前(2016年)蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的批次時間序列圖。從圖1可見,將蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的檢驗指標(biāo)提高到45 N · mm/mm后,合格率僅為74%;此外,膠膜的蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度波動較大,需要提高合格率和穩(wěn)定性。
圖1 流程未改善前SY-24B膠膜蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度批次時間序列圖
對膠膜的生產(chǎn)流程進(jìn)行梳理,找出18個可能影響蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度合格率的因素。借助Minitab軟件,運用多元回歸方法對18個影響因素進(jìn)行分析,得到的回歸方程如下:
蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度= 255 + 34.6增韌 劑1-0.81揮 發(fā) 份-0.101單 位 面 積質(zhì)量-0.83 環(huán)氧樹脂2-0.01 環(huán)氧樹脂1-3.02增韌劑2+7.31 固化劑+2.07促進(jìn)劑+0.117載體厚度+0.234脫膜紙厚度-0.079合成溫度-0.237合成時間-1.47捏合溫度+0.007研磨溫度-1.49制膜溫度-0.028固化溫度+0.073 3環(huán)境溫度-0.019 5環(huán)境濕度。
表1列出了部分影響因素的回歸分析和方差分析數(shù)據(jù)。從表1回歸分析可見,增韌劑1的假設(shè)檢驗P=0.000<0.05,說明增韌劑1對蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度有顯著影響;捏合溫度的P=0.031<0.05,說明捏合溫度對蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度有顯著影響。另外殘差S=2.588 43較小,說明回歸方程模型與實際較為吻合;回歸平方和占總離差平方和的比率R-Sq = 97.1%,調(diào)整后的R-Sq(調(diào)整)= 95.9%,二者偏差不大,說明選定的影響因素對蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度波動的貢獻(xiàn)較大。
從表1方差分析可見,增韌劑1的離差平方和SeqSS最大,貢獻(xiàn)率達(dá)到了99%;捏合溫度等其他影響因素對SeqSS的貢獻(xiàn)率較小,可以忽略不計。說明在當(dāng)前生產(chǎn)條件下增韌劑1對蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的影響最大,其他因素影響較小。
表1 蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度與增韌劑1、捏合溫度等回歸分析和方差分析
通過以上多元回歸分析得知,在當(dāng)前生產(chǎn)條件下增韌劑1與蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度高度關(guān)聯(lián)。下面采用回歸擬合線圖的方法對剝離強(qiáng)度和增韌劑1的生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,結(jié)果見圖2。
從圖2可見,在當(dāng)前生產(chǎn)條件下,蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度和增韌劑1 的加入量高度線性關(guān)聯(lián)。為滿足膠膜的蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度大于45 N · mm/mm,應(yīng)控制增韌劑1的加入量大于1.5份。
圖2 蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度和增韌劑1加入量的擬合線圖
綜合分析,在當(dāng)前生產(chǎn)條件下,控制好增韌劑1的加入量即可很好控制蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度。
在其他參數(shù)不變情況下,在實驗室條件下進(jìn)行小樣試驗,對不同增韌劑1用量膠膜的蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度進(jìn)行測試,其結(jié)果見圖3。
從圖3中可見,在實驗室條件下膠膜的蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度隨著增韌劑1用量增加而增大,在增韌劑1用量為1~3.5份時,剝離強(qiáng)度與增韌劑1用量呈線性關(guān)系,這與生產(chǎn)條件下用多元回歸方法分析和擬合線圖方法分析的結(jié)果一致。
圖3 增韌劑1用量與膠膜蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度關(guān)系曲線
通過對工藝文件的更改和現(xiàn)場管理的加強(qiáng),對關(guān)鍵工藝參數(shù)進(jìn)行了控制。圖4為生產(chǎn)流程改善前后蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度單值-移動極差控制圖(I-MR控制圖),圖4分析如下。
圖4 蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度I-MR控制圖
(1)生產(chǎn)流程未改善前(DMA階段),蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度移動極差上控制線UCL為52.30,下 控 制 線LCL為0,平均值MR為16.01,波動較大,說明批次之間差異較大;流程改善后(IC階段),蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度移動極差上下控制線UCL和LCL分別為10.66和0,平均值MR為3.26,波動較小,說明批次之間差異較小。
(2)生產(chǎn)流程未改善前(DMA階段)蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度單獨值不穩(wěn)定,其中心線X為61.07,上下控制線UCL和LCL分別為103.65和18.50,波動范圍較大,從統(tǒng)計學(xué)角度說明生產(chǎn)過程受控程度不高;流程改善后(IC階段)蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度單獨值比較穩(wěn)定且整體有所提升,其中心線X為69.31,上下控制線UCL和LCL分別為77.99和60.64,波動范圍較小,從統(tǒng)計學(xué)角度說明生產(chǎn)過程受控且能夠穩(wěn)定輸出蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度合格的膠膜。
生產(chǎn)流程改善后有必要對膠膜的力學(xué)性能進(jìn)行全面測試,表2列出了流程改善后所生產(chǎn)膠膜的性能測試結(jié)果。從表2可見,流程改善后膠膜的各項力學(xué)性能均滿足指標(biāo)的要求,最突出的是膠膜的浮輥剝離強(qiáng)度和蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度都較高。
表2 流程改善后膠膜力學(xué)性能
(1)通過多元回歸方法對SY-24B地鐵車廂用膠膜的生產(chǎn)流程進(jìn)行分析和實驗室驗證試驗,證明增韌劑1的用量是影響膠膜蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的關(guān)鍵因素。
(2)通過控制增韌劑1的加入量,可提高地鐵車廂用膠膜的合格率和穩(wěn)定性,以及膠膜蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度的合格率。按蜂窩滾筒剝離強(qiáng)度檢驗指標(biāo)45 N · mm/mm要求,流程改善后膠膜的合格率達(dá)到100%。
(3)流程改善后,膠膜的各項力學(xué)性能均滿足要求。