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        中煤磁選尾礦特性與分選工藝研究

        2021-07-20 12:35:32張玉磊王佳音徐英芳苑金朝葉樹強王鑫才
        煤炭加工與綜合利用 2021年6期
        關(guān)鍵詞:工藝

        張玉磊,王佳音,徐英芳,苑金朝,葉樹強,王鑫才

        (1.北京國華科技集團有限公司,北京 101300;2.唐山國華科技國際工程有限公司,河北 唐山 063020)

        1 概 述

        21世紀以來,我國絕大多數(shù)煉焦煤選煤廠普遍推廣采用了全重介旋流器分選工藝,其中精煤磁選機尾礦處理方法日漸成熟,一些選煤廠采取技術(shù)措施,降低了重力選煤設(shè)備的分選下限,成功地回收了質(zhì)量良好的粗精煤泥,有效地將浮選入料上限控制在0.25 mm以下,取得了可觀的經(jīng)濟效益。

        由于目前中煤磁選機尾礦(以下簡稱“中煤磁尾”)處理工藝還不完善,有的選煤廠因煤質(zhì)變化或生產(chǎn)波動等因素導(dǎo)致中煤磁尾中含有相當(dāng)數(shù)量的低灰分精煤,單純依靠現(xiàn)有的粒度分級措施,粗粒部分進入中煤產(chǎn)品會造成煤炭資源損失,進入精煤因灰分太高影響產(chǎn)品質(zhì)量,細粒部分進入煤泥,造成尾煤泥整體灰分偏低,所以中煤磁尾的處理工藝研究是非常必要的。

        受開灤礦業(yè)集團委托,北京國華科技集團有限公司(以下簡稱“國華科技”)針對開灤集團所屬具有代表性的范各莊礦選煤廠中煤磁尾特性,通過超級煤泥重介質(zhì)旋流器試驗平臺,研究并優(yōu)化其精細化分級分選工藝,以期進一步提高選煤廠經(jīng)濟效益。

        2 中煤磁尾特性

        2.1 采樣條件

        于2019年6月在范各莊選煤廠生產(chǎn)穩(wěn)定的狀態(tài)下進行采樣,相關(guān)生產(chǎn)條件列于表1,各試樣的物料性質(zhì)列于表2。

        表1 采樣時生產(chǎn)條件

        表2 各試樣物料性質(zhì)

        2.2 粒度組成

        參照GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗方法》標準,對中煤磁尾礦試樣采用預(yù)先濕法脫泥—干法篩分的試驗步驟進行粒度組成分析(表3)。為獲得更為精確數(shù)據(jù),在試驗套篩中特別增加了孔徑為0.15 mm和0.10 mm 2個篩序。

        表3 中煤磁尾粒度組成分析

        由表3可知,中煤磁尾中1.0~0.5 mm粒級是主導(dǎo)粒級,產(chǎn)率為46.70%,而小于0.10 mm粒級產(chǎn)率僅有9.07%,這是因為該廠采用原料煤預(yù)先脫泥的重選工藝。從總體上看中煤磁尾中大于0.10 mm的煤泥產(chǎn)率高達90.93%,且灰分偏低,僅為31.85%。

        2.3 密度組成

        參照GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗方法》標準,對中煤磁尾各粒度級(>0.5 mm、0.5~0.25 mm、0.25~0.1 mm)進行密度組成分析,結(jié)果列于表4和表5。

        表4 中煤磁尾各粒級密度組成分析

        表5 中煤磁尾(大于0.1 mm綜合級)密度組成分析

        由表4可看出:

        (1)這3個粒級隨粒徑變細綜合灰分隨之提高,由30.81%提高到37.87%。

        (2)隨粒徑變小,小于1.5 kg/L密度級累計產(chǎn)率隨之增加,由24.06%增至43.76%,累計灰分卻隨之降低,由13.30%降至8.11%。

        表5中大于0.1 mm粒級的密度組成數(shù)據(jù)表明,其主導(dǎo)密度級1.5~1.6 kg/L,產(chǎn)率為20.84%。從β曲線(見圖1)可查得:當(dāng)精煤灰分10.50%時,理論產(chǎn)率27.30%,理論分選密度1.482 kg/L;密度小于1.4 kg/L的物料灰分6.82%,產(chǎn)率17.43%。說明中煤磁選機尾礦煤泥中存在數(shù)量可觀的低灰精煤產(chǎn)品,有繼續(xù)分選的意義。

        圖1 大于0.1 mm粒級可選性曲線

        3 研究方法及技術(shù)方案

        采用理論與實踐相結(jié)合的方法,根據(jù)范各莊礦選煤廠生產(chǎn)情況制定采樣計劃,通過篩分試驗、浮沉試驗來研究中煤磁尾的特性。為盡可能地接近實際,在國華科技實驗室的試驗平臺采用工業(yè)使用的S-FHMC280型超級煤泥重介質(zhì)旋流器,模擬生產(chǎn)條件,進行精細分選,并制定了2種以超級煤泥重介質(zhì)旋流器為核心的分級分選工藝方案。

        方案一:中煤磁尾+中煤脫介弧形篩篩下物,中煤磁尾為分選物料,中煤脫介弧形篩篩下物用于調(diào)配分選懸浮液。

        方案二:中煤磁尾+精煤磁選機精礦(含粒度足夠細的磁性物),中煤磁尾為分選物料,精煤磁選機精礦用于調(diào)配成分選懸浮液。

        通過試驗平臺進行2種工藝的生產(chǎn)對比試驗,進而優(yōu)化工藝指標,最大限度回收范各莊礦選煤廠中煤磁尾中的低灰精煤。

        4 平臺試驗

        4.1 方案一(中煤磁尾+中煤脫介弧形篩篩下物)

        4.1.1 試驗條件

        試驗條件見表6。

        表6 方案一的試驗條件

        4.1.2 工藝效果

        大于0.10 mm粒級分選情況見表7。根據(jù)該表數(shù)據(jù)繪制的計算入料可選性曲線見圖2,分配曲線見圖3。

        表7 采用方案一時大于0.10 mm粒級分選情況

        圖2 采用方案一時計算入料可選性曲線

        圖3 采用方案一時分配曲線

        (1)數(shù)量效率。數(shù)量效率是表征重力選煤工藝效果的一項重要指標,其定義是實際精煤產(chǎn)率與相同精煤灰分的理論精煤產(chǎn)率的百分比值。

        查可選性曲線可得:當(dāng)精煤灰分為9.89%時,大于0.10 mm粒級的理論分選密度為1.510 kg/L,理論精煤產(chǎn)率為36.40%,δ±0.1含量(扣除沉矸)26.3%,屬較難選煤。根據(jù)入料及產(chǎn)物的密度組成,按相關(guān)操作計算步驟,可得實際輕產(chǎn)物(精煤)產(chǎn)率為31.66%,則數(shù)量效率為86.98%。

        (2)可能偏差??赡芷钍窃u價重力工藝效果的另一項重要指標。分配曲線越是趨向垂線,就表征其分選精確度越高,分配曲線的垂直程度可用可能偏差Ep值來量化表征。其值越小,就表示分配曲線中段越陡直,分選精度越高。

        (3)錯配物含量(見表8和圖4)。分選密度δp=1.458 kg/L時,輕產(chǎn)物中的錯配量mh=3.70%,重產(chǎn)物中錯配量m1=3.30%,錯配物總量m0=7.00%。

        表8 方案一錯配物分配

        圖4 方案一的錯配物曲線

        4.2 方案二(中煤磁尾+精煤磁選機精礦)

        4.2.1 試驗條件

        試驗條件見表9。

        表9 方案二的試驗條件

        4.2.2 工藝效果

        大于0.10 mm粒級分選情況見表10。根據(jù)該表數(shù)據(jù)繪制的計算入料可選性曲線見圖5,分配曲線見圖6。

        表10 大于0.10 mm粒級分選情況

        圖5 方案二的計算入料可選性曲線

        圖6 方案二的分配曲線

        (1)數(shù)量效率。根據(jù)可選性曲線(圖5)查得:當(dāng)精煤灰分為10.15%時,大于0.10 mm粒級的理論分選密度為1.505 kg/L,理論精煤產(chǎn)率為30.83%,δ±0.1含量(扣除沉矸)28.1%,屬較難選煤。根據(jù)入料及產(chǎn)物的密度組成,按相關(guān)操作計算步驟,可得實際輕產(chǎn)物(精煤)產(chǎn)率為27.07%,則數(shù)量效率為87.80%。

        (3)錯配物含量(見表11和圖7)。分選密度δp=1.455 kg/L時,輕產(chǎn)物中的錯配量mh=3.20%,重產(chǎn)物中錯配量m1=2.35%,錯配物總量m0=5.55%。

        表11 方案二的錯配物分配

        圖7 錯配物曲線

        4.3 2個分選方案的平臺試驗工藝效果對比

        2個分選方案平臺試驗的工藝指標見表12。

        表12 工藝效果對比

        從表12可知,用同一臺煤泥超級重介質(zhì)旋流器,在基本相近的入料壓力、入料濃度、入料密度和磁性物含量的工作參數(shù)下(表6、表9),方案二的計算入料灰分和δ±0.1含量(扣除沉矸)分別比方案一的高2.04個百分點和1.80個百分點。也就是說在入料性質(zhì)相對稍差的條件下,方案二的數(shù)量效率要高0.82個百分點,可能偏差要低0.004 kg/L,錯配物含量要少1.45個百分點。Ep工藝指標要好一些,分選精度要高一些。

        本研究的對象是中煤磁選尾礦中大于0.1 mm粒級的煤粒,為能獲得良好的分選指標,工作介質(zhì)(磁性物)的平均粒徑一定要遠小于分選顆粒。方案二采用的工作介質(zhì)來自于原料煤三產(chǎn)品重介質(zhì)一段精煤的溢流,由于在離心力場中磁性物也按其質(zhì)量大小進行分層的。因此在精煤溢流中富含了粒度細的磁性物。正是由于這些細介質(zhì)的參與,就成為方案二的工藝指標優(yōu)于方案一的一個重要原因。

        5 實施前后工藝對比

        范各莊礦選煤廠處理中煤磁尾現(xiàn)有工藝流程為:中煤磁尾由泵打至濃縮分級旋流器,旋流器溢流進入尾煤濃縮機,旋流器底流自流到煤泥弧形篩,弧形篩篩上物料作為粗中煤泥進入末煤離心機脫水,弧形篩篩下水進入尾煤濃縮機,末煤離心機離心液返回中煤磁選機。

        本研究制定的分級分選新工藝流程(見圖8)為:中煤脫介篩稀介段篩下水進入新設(shè)的帶有擊打器的弧形篩(篩縫間隙為0.2 mm),該弧形篩篩上物與原有精煤磁選機精礦分流進入新設(shè)超級煤泥重介質(zhì)旋流器分選,旋流器溢流進入精煤磁選機;新設(shè)弧形篩篩下物與超級煤泥重介質(zhì)旋流器底流進入原有中煤磁選機,中煤磁選機尾礦進入新設(shè)中煤濃縮機進行水力分級;中煤濃縮機溢流進入原有濃縮機,中煤濃縮機底流經(jīng)泵打至沉降過濾式離心脫水機脫水回收后摻入中煤,離心液進入原有濃縮機。

        圖8 中煤稀介分級分選工藝流程

        中煤稀介分級分選工藝對現(xiàn)有工藝系統(tǒng)主要有以下影響:

        (1)現(xiàn)有工藝系統(tǒng)中煤磁尾中大于0.1 mm粒級的低灰粗精煤泥得到有效分選回收,該部分粗精煤泥返回現(xiàn)有工藝系統(tǒng)精煤泥脫水回收系統(tǒng),會增加精煤泥脫水回收系統(tǒng)負荷。

        (2)該工藝系統(tǒng)中煤磁尾中大于0.045 mm粒級經(jīng)濃縮分級、脫水回收后摻入中煤而非直接排放至尾煤泥,多回收中煤,減少了尾煤泥量,減小了尾煤濃縮以及尾煤壓濾系統(tǒng)負荷。

        (3)按范各莊礦選煤廠年入選480萬t原料煤計算,新工藝每年可多回收精煤6 480 t,年銷售收入增加791.2萬元。

        6 結(jié) 語

        通過對范各莊礦選煤廠的中煤磁尾粒度組成和密度組成分析,反觀在其大于0.1 mm粒級中含有30%左右的低密度精煤,通過采用工業(yè)生產(chǎn)的S-FNMC280型煤泥重介質(zhì)旋流器的試驗平臺試驗表明,可以分選出灰分約為10%的精煤。2種分選方案對比試驗表明,用精煤磁選精礦作為煤泥重介質(zhì)旋流器分選介質(zhì)的方案,工藝指標更為優(yōu)越,可能偏差可為0.035 kg/L。在此研究的基礎(chǔ)上,制定了該廠的中煤磁尾精細分級分選的工藝流程。

        本研究成果也可以在開灤礦業(yè)集團公司所屬其他選煤廠推廣使用,提高粗精煤泥的產(chǎn)率,減少尾煤泥量,降低煤泥水系統(tǒng)負荷,提高選煤廠整體經(jīng)濟效益。

        我國有很多采用重介質(zhì)旋流器作為分選工藝的煉焦煤選煤廠,正如范各莊選煤廠的中煤磁尾那樣,含有相當(dāng)數(shù)量的低灰、低密度精煤。為了將選煤廠粗放型經(jīng)營,轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣夹g(shù)管理,也可以將本研究作為技術(shù)借鑒。

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