李稱心
(1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,重慶 400037;2.中煤科工集團(tuán)重慶研究院有限公司,重慶400039 )
我國(guó)煤層氣資源豐富,以沁水盆地的岳城煤礦為例,該礦主采3 號(hào)煤層,由于長(zhǎng)期開采,形成的采空區(qū)蘊(yùn)藏了豐富的煤層氣,具有較好的資源開發(fā)價(jià)值。由于產(chǎn)能續(xù)接,現(xiàn)開采9 號(hào)煤層、15 號(hào)煤層,因瓦斯含量較高,須進(jìn)行瓦斯預(yù)抽。無論是開發(fā)采空區(qū)煤層氣還是15 號(hào)煤層瓦斯預(yù)抽,都涉及采空區(qū)地層的鉆井。在煤礦采空區(qū)鉆進(jìn)中經(jīng)常發(fā)生鉆井液惡性漏失、卡鉆、下套管遇阻、固井漏失等一系列施工難題,很大程度上制約了煤礦采空區(qū)煤層氣資源的開發(fā)進(jìn)度[1-6]。
岳城煤礦位于沁水煤田南部,地層發(fā)育正常,地層自上而下依次鉆揭:第四系、第三系、三疊系劉家溝組、二疊系石千峰組、二疊系石盒子組、二疊系山西組、石炭系太原組、石炭系本溪組、奧陶系峰峰組。
3 號(hào)煤層位于山西組下部,沉積穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,頂板主要為砂質(zhì)泥巖或粉砂巖;底板主要是砂質(zhì)泥巖、泥巖和粉砂巖,厚度5.7~7.48 m,平均6.31 m。9 號(hào)煤層位于太原組中部,沉積穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,直接頂板為粉砂巖,局部為泥巖,厚度0.48~2.44 m,平均1.34 m。15 號(hào)煤層位于太原組下部,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,直接頂板為石灰?guī)r,局部為泥巖,底板為泥巖,厚度1.48~5.45 m,平均2.67 m。根據(jù)取心測(cè)試顯示,岳城礦3 號(hào)煤層含氣量為4.24~28.96 m3/t,平均為19.51 m3/t;9 號(hào)煤層含氣量為2.87~31.94 m3/t,平均為17.84 m3/t;15 號(hào)煤層含氣量為15.12~31.46 m3/t,平均為24.10 m3/t。
岳城煤礦采用“垮落式長(zhǎng)壁開采工藝”和“一次采全高”為主要采煤工藝開采3 號(hào)煤層后,形成垮落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,根據(jù)采空區(qū)“三帶”經(jīng)驗(yàn)公式,大致計(jì)算出垮落帶及導(dǎo)氣帶高度,為鉆井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供支撐。
該礦區(qū)3 號(hào)煤層埋深在450~490 m,平均深度478 m。3 號(hào)煤層頂板主要為砂質(zhì)泥巖或粉砂巖;底板主要是砂質(zhì)泥巖、泥巖和粉砂巖,平均厚度為6.31 m,選擇中硬巖性作為計(jì)算公式比較接近。則垮落帶最大高度Hm=15.2 m;裂隙帶最大高度Hl=51.7 m。
由于采空區(qū)地層裂隙帶發(fā)育,段長(zhǎng)最大達(dá)到60~70 m,且裂隙尺寸較大,分布無規(guī)律,鉆井過程中極易發(fā)生失返性漏失。而采用常規(guī)堵漏技術(shù),橋堵無法實(shí)現(xiàn)合理顆粒級(jí)配;水泥堵漏,由于與鉆井液的相容性較差,易發(fā)生閃凝或遲凝現(xiàn)象,且受煤層氣井低溫、低密度條件限制,短時(shí)間內(nèi)強(qiáng)度不高;凝膠堵漏,因凝膠具有較好的流動(dòng)性,短時(shí)間不易在漏失通道內(nèi)停留,且強(qiáng)度不高。上述技術(shù)均難以滿足“進(jìn)得去,站得住、硬得起”的堵漏要求,造成采空區(qū)煤層氣井鉆井井漏問題始終無法解決。
固化堵漏液是固井技術(shù)與堵漏技術(shù)相結(jié)合形成的一種新工作液,目前應(yīng)用于惡性漏失堵漏、低溫低密度固井。雖然現(xiàn)有固化堵漏液研究成果較多,但溫度多在50 ℃以上,均以解決固井堵漏為主[7-15],沒有針對(duì)煤層氣井鉆井堵漏提出可行性研究。結(jié)合煤礦采空區(qū)井淺、溫度低、下部地層裂隙發(fā)育且尺寸大等特點(diǎn),通過膠凝材料、外加劑的選擇以及實(shí)驗(yàn)室性能測(cè)試等手段,研究一種鉆井用固化堵漏液,滿足煤礦采空區(qū)鉆井安全的要求,為煤礦采空區(qū)煤層氣資源開發(fā)奠定施工基礎(chǔ)。
2.1.1 固化劑物化特性
礦渣來源于高爐冶煉生鐵時(shí)的副產(chǎn)物,在1400~1500 ℃下由鐵礦石的土質(zhì)成分和石灰石助溶劑溶融化后水萃處理急劇冷卻形成,是一種有效的膠結(jié)材料,在固化堵漏液中提供凝結(jié)物質(zhì),其化學(xué)組成見表1。由表1 可知,CS95 礦渣的M、K值均大于其余2 種型號(hào)的礦渣,因此選擇CS95 作為固化劑。同時(shí),CS95 礦渣中CaO、SiO2含量最高,超過了27%,Al2O3含量也超過了9%,這些成分為固化體提供較高強(qiáng)度的物質(zhì)基礎(chǔ)。
表1 常用礦渣的化學(xué)組成及物理特性 %
2.1.2 懸浮穩(wěn)定性評(píng)價(jià)
懸浮穩(wěn)定劑的作用是提供懸浮能力,使?jié){體混合均勻、性能穩(wěn)定。室內(nèi)對(duì)常用的3 種懸浮穩(wěn)定劑:HEC、GYW-1、CMC 在推薦加量下進(jìn)行了評(píng)價(jià),結(jié)果見表2。由表2 可知,CMC 較HEC、GYW-1表現(xiàn)出較好的懸浮穩(wěn)定性,且其較優(yōu)加量為0.5%。
表2 懸浮劑的懸浮穩(wěn)定性效果
2.1.3 激活劑對(duì)礦渣的激活評(píng)價(jià)
對(duì)常用的3 種激活劑JHQ、JHT、JHG 形成的固化體早期抗壓強(qiáng)度進(jìn)行評(píng)價(jià),見表3。
表3 幾種激活劑不同加量的抗壓強(qiáng)度值
由表3 可以看出,在相同的低溫下(30 ℃)和相同的加量下,激活劑JHQ 的抗壓強(qiáng)度最大,且隨著加量(2%~6%)的增加,抗壓強(qiáng)度先增大后減小,在加量5%時(shí),抗壓強(qiáng)度達(dá)到最大值。
2.1.4 溫度對(duì)固化體抗壓強(qiáng)度的影響
對(duì)于密度1.3 和1.6 g/cm3的固化液形成的固化體在30、40、50 ℃溫度下養(yǎng)護(hù),如表4 所示,其固化體的抗壓強(qiáng)度均呈現(xiàn)增加趨勢(shì);且固化體1 d抗壓強(qiáng)度不小于5 MPa,7 d 抗壓強(qiáng)度不小于12 MPa,可以滿足封固堵漏要求。
表4 不同密度、不同溫度條件下形成固化體的抗壓強(qiáng)度
2.1.5 固化堵漏液常規(guī)性能
由表5 可知:固化堵漏液隨著密度的增加(1.3到1.6 g/cm3)和養(yǎng)護(hù)時(shí)間的延長(zhǎng)(1 d 到7 d),形成的固化體抗壓強(qiáng)度由5.06 增加至14.06 MPa;具有較好的流動(dòng)性(流動(dòng)度≥18 cm),可以滿足泵送要求;具有較寬的稠化時(shí)間調(diào)節(jié)(45 min 到86 min),不會(huì)出現(xiàn)早凝或遲凝現(xiàn)象,能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)堵漏施工安全以及堵漏要求。
表5 固化堵漏液常規(guī)性能
2.2.1 SEM/EDS測(cè)試
將化堵漏液在30 ℃下養(yǎng)護(hù)1 d、7 d,對(duì)固化體進(jìn)行SEM/EDS 測(cè)試。由圖1 可以看出,礦渣在激活劑作用下,經(jīng)過1 d、7 d 水化后,其玻璃體結(jié)構(gòu)被破壞,表面及間隙中覆蓋和充滿水化產(chǎn)物,同時(shí),部分富鈣相脫離出來,產(chǎn)生新的凝膠,且其水化產(chǎn)生的凝膠相互填充,使得固化體的結(jié)構(gòu)越來越致密,為固化體提供較高的抗壓強(qiáng)度。
圖1 礦渣與固化體(1.3 g/cm3,30 ℃)的SEM/EDS 測(cè)試
對(duì)礦渣及固化體的元素種類及含量進(jìn)行分析。由表6 可知,礦渣及固化體的化學(xué)組成元素基本一致,主要由C、O、Mg、Al、Si、Ca 元素組成。固化體中O、Na 含量相比礦渣明顯增加,其中O平均含量增至39.5%,Na 平均含量增至3.9%,是固加入了5%激活劑導(dǎo)致;而Mg、Al、Si、Ca 含量比礦渣明顯降低,因?yàn)榈V渣與一定量的水配制,導(dǎo)致元素含量降低,也說明分析結(jié)果與實(shí)驗(yàn)相吻合。
表6 礦渣與密度1.3 g/cm3 固化體EDS 元素分析 %
2.2.2 XRD測(cè)試
將固化堵漏液(密度1.3 g/cm3)在30 ℃恒溫養(yǎng)護(hù)1 d、7 d,對(duì)固化體進(jìn)行XRD 檢測(cè),見圖2。由XRD 圖譜可知,低溫環(huán)境下,礦渣經(jīng)過1 d 水化形成的固化體,其產(chǎn)物主要為C—S—H 凝膠、沸石類礦物。礦渣水化7 d 后,C—S—H 凝膠和沸石類礦物的數(shù)量有所增加。同時(shí),水化產(chǎn)物中有莫來石,進(jìn)一步說明固化體中有C—S—H、C—A—S—H 凝膠結(jié)構(gòu)產(chǎn)生,且固化體隨著養(yǎng)護(hù)時(shí)間的延長(zhǎng),凝膠結(jié)構(gòu)增多,其強(qiáng)度也增大。
圖2 固化體XRD 測(cè)試
在堿激活劑作用下,固化堵漏液中產(chǎn)生大量的反應(yīng)熱,促使礦渣玻璃體的表面破壞發(fā)生與加劇。礦渣玻璃體表面的富鈣相中Ca2+離子與OH-離子發(fā)生反應(yīng),生成Ca(OH)2,則礦渣內(nèi)部的活性物質(zhì)富硅相結(jié)構(gòu)就暴露在堿性環(huán)境中,促進(jìn)礦渣繼續(xù)水化,生成C—S—H、C—A—S—H 凝膠物質(zhì),并相互充填,使得水化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)愈來愈致密,宏觀表現(xiàn)為礦渣固化體的強(qiáng)度不斷增加。因此,配方中堿激活劑是為固化堵漏液在低溫下持續(xù)水化反應(yīng)產(chǎn)生凝膠物質(zhì)提供反應(yīng)熱量及活性環(huán)境。
2.4.1 模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
自制一個(gè)透明的長(zhǎng)方體(30 cm×30 cm×60 cm),在長(zhǎng)方體裝置內(nèi)用粒徑2~10 cm 砂石(粒徑≥5 cm 砂石顆粒不超過全重的30%)構(gòu)成3~20 mm 裂縫;在裂隙中放置1 個(gè)長(zhǎng)為30 cm、半徑為3 cm 人工井眼,并將井眼與裂隙連通。按照實(shí)驗(yàn)配 方:100% 水+5%JHQ+0.5%CMC+55%礦渣配制固化堵漏液2000 mL,導(dǎo)入人工井眼,觀察堵漏過程。到達(dá)固化時(shí)間后,取出碎散的砂石,進(jìn)一步觀察固化堵漏效果,驗(yàn)證固化堵漏原理。
2.4.2 模擬試驗(yàn)效果
如圖3 所示,配制的固化堵漏液具有較好的流動(dòng)性,由人工井眼進(jìn)入裂隙中流動(dòng)。達(dá)到稠化時(shí)間(約90 min),固化堵漏液不再繼續(xù)往裂隙深部漏失。固化堵漏液在漏失裂隙內(nèi)形成固化體堵住裂隙,測(cè)試其固化體1 d 抗壓強(qiáng)度為5.12 MPa,7 d 抗壓強(qiáng)度為12.36 MPa。
圖3 模擬實(shí)驗(yàn)過程與效果圖
以礦渣為膠凝材料的可固化堵漏液,在配制初期玻璃體還未受破壞時(shí)的流動(dòng)性很好,在堵漏中易進(jìn)入漏失地層,起到“進(jìn)得去”的作用。礦渣玻璃體在堿激發(fā)作用下,呈現(xiàn)很強(qiáng)的觸變性,并可在45~90 min 后稠度即迅速增加,這阻止了堵漏液進(jìn)一步向煤層氣地層深處流失,堵漏液起到了“站得住”的作用。形成的固化體在低溫條件下抗壓強(qiáng)度發(fā)展迅速,在漏層中發(fā)揮“硬得起”的作用,可在短時(shí)間內(nèi)提高地層承壓能力,實(shí)現(xiàn)堵漏目的。
YC-CK-X01 井采用三開井身結(jié)構(gòu),在二開進(jìn)行了固化堵漏施工。
YC-CK-X01 井一開用φ444.5 mm 鉆頭鉆進(jìn)至井深60 m,進(jìn)入基巖10 m 完鉆,下入φ339.7 mm套管,固井,水泥漿返至地面,候凝24 h。
二開采用φ311.2 mm 鉆頭鉆進(jìn)至井深430 m,井口返漿減少,測(cè)算漏速大約為6 m3/h。判斷進(jìn)入采空區(qū)裂隙帶上部地層,現(xiàn)場(chǎng)配制足量的鉆井液,準(zhǔn)備強(qiáng)鉆10~20 m。鉆進(jìn)至井深437 m,泵壓下降至4.5 MPa,井口返漿進(jìn)一步減少,測(cè)算漏速大約為15 m3/h,考慮二開套管能安全下入,并保證固井質(zhì)量,決定二開就此井深完鉆,組下光鉆桿鉆具準(zhǔn)備堵漏。
地面配制固化堵漏液8 m3,循環(huán)30 min;光鉆桿下至井深410 m,往漏失地層泵入堵漏液5 m3,并用鉆井液頂替4 m3,起鉆,并候凝24 h。組下鉆塞鉆具,下鉆至井深415 m 遇阻,循環(huán)鉆井液,沒有漏失。采用小排量、低鉆壓鉆塞,鉆至436 m,井口返漿正常,繼續(xù)鉆塞至井深437 m,井口返漿仍正?!,F(xiàn)場(chǎng)開始循環(huán)驗(yàn)漏,將循環(huán)排量逐步恢復(fù)至正常鉆進(jìn)時(shí)的排量,循環(huán)0.5 h,泵壓6 MPa 不降,井口返漿仍然正常,堵漏成功。下入φ244.5 mm 套管至井深437 m,循環(huán)鉆井液0.5 h,井口返漿正常,沒有發(fā)生漏失。泵入1.85 m3水泥漿20 m3,投放膠塞,頂替16 m3,井口返出水泥漿,泵壓瞬間上升至12 MPa,固井完成。候凝48 h,測(cè)聲幅,聲幅質(zhì)量全井合格,其中435~415 m,固井質(zhì)量為優(yōu)質(zhì)。
三開采用φ215.9 mm 鉆頭下鉆至井深436 m遇阻,采用小排量、低鉆壓鉆塞。鉆進(jìn)至井深437 m,井口返漿正常,且返出來有膠塞碎渣。開始三開鉆進(jìn),鉆揭新地層,鉆進(jìn)至井深447 m,井口返漿正常,沒有發(fā)生漏失。繼續(xù)鉆進(jìn)至井深467 m,發(fā)生漏失,井口返漿明顯減少,測(cè)算漏速大約在10 m3/h,繼續(xù)鉆進(jìn)至井深470 m,鉆速加快,漏速加大,井口失返。現(xiàn)場(chǎng)決定采用清水強(qiáng)鉆至3#煤層底板。清水強(qiáng)鉆至井深496 m,鉆速變慢,判斷進(jìn)入3#煤層底板。為確保鉆穿3#煤層,現(xiàn)場(chǎng)鉆壓加大至8~10 t,強(qiáng)鉆至井深506 m 完鉆,裸眼完井。
堵漏效果與分析如下。
1)二開采用固化堵漏液成功堵住采空區(qū)裂隙帶上部漏失地層,并且通過固井質(zhì)量驗(yàn)證了堵漏效果很好。
2)驗(yàn)證堵漏采用循環(huán)驗(yàn)漏的思路,即堵漏井段灌滿鉆井液(密度為1.15 g/cm3),循環(huán)鉆井液,泵壓穩(wěn)定在6 MPa,則堵漏后形成的固化體承壓達(dá)到:P1=P鉆井液=ρ鉆井液gh=1.15×0.00981×437=4.93 MPa,P2=P水泥漿=ρ水泥漿gh=1.85×0.00981×437=7.93 MPa,具有較高的承壓能力。同時(shí),驗(yàn)漏試驗(yàn)也為固井施工提供了技術(shù)支撐。
3)二開鉆揭采空區(qū)裂隙帶上部漏失地層,發(fā)生了失返性漏失,通過固化堵漏工藝,三開鉆揭采空區(qū)裂隙帶中上部地層,沒有發(fā)生明顯漏失,說明堵漏液在漏失地層起到了封固、堵漏的效果,并沒有沿著漏失通道不斷流動(dòng)。
4)該井裂隙帶、垮落帶深度及高度與地質(zhì)資料、計(jì)算公式基本吻合。實(shí)鉆導(dǎo)氣帶段長(zhǎng)為h導(dǎo)氣=h底板-h漏失=496-430=66 m,而經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算H導(dǎo)氣=H裂隙+H垮塌=51.7+15.2=66.9 m。
5)該井施工鉆井周期為一開使用天數(shù)2 d,二開使用天數(shù)8 d,三開使用天數(shù)2 d,累計(jì)使用天數(shù)12 d,大大減少了因漏失處理造成的工期損失。
1.研制的固化堵漏液配方可以滿足惡性漏失堵漏的要求,適用于煤層氣采空區(qū)鉆井堵漏。
2.通過室內(nèi)性能評(píng)價(jià)及微觀結(jié)構(gòu)測(cè)試,分析了固化劑的水化機(jī)理,水化產(chǎn)物主要是C—S—H、C—A—S—H 凝膠,使得固化體的抗壓強(qiáng)度較高。
3.通過室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),進(jìn)一步證實(shí)了研制的固化堵漏液滿足“進(jìn)得去,站得住、硬得起”的堵漏要求,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取得了很好的效果。