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        混凝氣浮工藝在高標(biāo)準(zhǔn)、短工期背景下的應(yīng)用

        2021-07-13 08:15:02李文強(qiáng)
        城市道橋與防洪 2021年6期
        關(guān)鍵詞:混凝濾池水頭

        李文強(qiáng)

        [上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海200092]

        0 引 言

        蘇州全市共有污水廠93座,處理能力為374萬m3/d,全面執(zhí)行一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。為進(jìn)一步提升蘇州地區(qū)水環(huán)境質(zhì)量,2018年9月,蘇州頒布《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)城鄉(xiāng)生活污水治理三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施意見》,要求2021年1月1日起城鎮(zhèn)污水處理廠尾水優(yōu)于“蘇州特別排放限值”(以下簡(jiǎn)稱排放限值)。

        蘇州某污水處理廠始建于2004年,一期工程于2006年初投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)處理能力為4.0萬m3/d。采用循環(huán)式生物反應(yīng)器處理工藝。2011年完成一期工程提標(biāo)改造工程至今,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),目前運(yùn)行正常。

        由于該廠按照一級(jí)A出水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建造、運(yùn)行,現(xiàn)狀出水水質(zhì)無法穩(wěn)定達(dá)到“排放限制”要求,需要進(jìn)行提標(biāo)改造。而該廠的提標(biāo)擴(kuò)建工程的處于前期研究階段,進(jìn)度上無法保證2021年1月1日的考核要求,需要采取應(yīng)急性工程手段,提高處理能力,確保達(dá)標(biāo)排放。

        1 污水廠現(xiàn)狀介紹

        1.1 現(xiàn)狀工藝流程及布置

        該廠現(xiàn)狀主體工藝采用循環(huán)式生物反應(yīng)池工藝,深度處理采用微絮凝過濾工藝,消毒采用紫外消毒,如圖1所示。主要處理構(gòu)筑物包括:粗格柵進(jìn)水泵房、細(xì)格柵旋流沉砂池、循環(huán)式生物反應(yīng)池、混合池、濾布濾池、紫外消毒池。污泥工藝采用濃縮脫水一體化,主要構(gòu)筑物包括儲(chǔ)泥池、濃縮脫水機(jī)房。

        圖1 現(xiàn)狀處理工藝流程圖

        該污水處理廠經(jīng)歷了2期建設(shè),總占地面積3.0 hm2。如圖2所示,現(xiàn)狀構(gòu)筑物布置緊湊,可利用的建設(shè)用地不多,在現(xiàn)狀濾布濾池南側(cè)有一塊空地可用。

        圖2 現(xiàn)狀平面布置圖

        1.2 現(xiàn)狀處理水量及進(jìn)出水水質(zhì)

        近2 a的處理水量如圖3所示。

        圖3 近期處理水量

        從上圖可以看出,該廠已經(jīng)處于滿負(fù)荷運(yùn)行,2 a平均水量為3.1萬m3/d,負(fù)荷率達(dá)到77.5%。且近期水量有上升的趨勢(shì)。

        現(xiàn)狀設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。

        表1 原工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L

        污水處理廠2018年1月~2019年12月,原進(jìn)出水水質(zhì)及達(dá)標(biāo)率見表2、表3。

        表2 2018年1月~2019年12月進(jìn)水水質(zhì) 單位:mg/L

        表3 2018年1月~2019年12月出水水質(zhì) 單位:mg/L

        從進(jìn)水水質(zhì)統(tǒng)計(jì)可以看出,進(jìn)水COD、TP均比原設(shè)計(jì)值有較大提高,BOD、SS接近原設(shè)計(jì)值。NH3,TN較原設(shè)計(jì)值略微升高。結(jié)合進(jìn)水水量一起分析,可以看出該污水廠目前水力負(fù)荷和水質(zhì)負(fù)荷均已經(jīng)接近滿負(fù)荷。

        從出水水質(zhì)統(tǒng)計(jì)可以看出,所有數(shù)據(jù)均能穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A出水標(biāo)準(zhǔn)。以新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,BOD、SS可以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。COD出水保證率較好。NH3-N出水存在一定風(fēng)險(xiǎn),達(dá)標(biāo)率為95%。TN出水與新標(biāo)準(zhǔn)存在一定差距,達(dá)標(biāo)率為86.2%。TP出水水質(zhì)最差,達(dá)標(biāo)率僅為60.5%。結(jié)合進(jìn)水情況,進(jìn)水TP超出設(shè)計(jì)值直接導(dǎo)致了出水TP無法進(jìn)一步滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求。進(jìn)水COD雖然超出設(shè)計(jì)值也較多,但達(dá)標(biāo)率較好,說明COD組分中易生物降解部分占比高,達(dá)標(biāo)排放難度不大。NH3和TN的略高,仍有較高的保證率,說明現(xiàn)狀生反池運(yùn)行時(shí)序可以滿足使用要求,但也存在不達(dá)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

        1.3 該工程設(shè)計(jì)重點(diǎn)及難點(diǎn)

        從上述進(jìn)出水水質(zhì)分析可以看出,COD、BOD、SS均有較高的保障率,但TN、NH3-N和TP存在超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和復(fù)核,NH3不夠穩(wěn)定的原因是曝氣管結(jié)垢,阻力增加,鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓異常升高造成風(fēng)機(jī)停機(jī)頻繁,更換高揚(yáng)程風(fēng)機(jī)即可解決。TN的問題是CASS池運(yùn)行時(shí)序無法人為干預(yù)、現(xiàn)場(chǎng)無法精確投加外碳源導(dǎo)致的,該次將自控系統(tǒng)重新編程、改進(jìn)碳源投加系統(tǒng),TN可以通過現(xiàn)場(chǎng)管理性手段確保達(dá)標(biāo)。針對(duì)NH3和TN的工程設(shè)計(jì)不再贅述。

        TP是該工程不達(dá)標(biāo)的主要因素和難點(diǎn),其達(dá)標(biāo)保證率僅為60.5%?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)存在兩個(gè)問題:

        (1)CASS池潷水器運(yùn)行速度不均,導(dǎo)致出水水量波動(dòng)大,高峰流量可達(dá)2 800 m3/h;

        (2)現(xiàn)狀深度處理采用“微絮凝過濾”工藝,采用混合池+濾布濾池,混合池內(nèi)設(shè)置了2臺(tái)混凝攪拌器,加藥混合后形成微絮體直接進(jìn)入濾布濾池內(nèi)。當(dāng)除磷要求提高后,負(fù)荷增加,該工藝發(fā)生濾池堵塞、溢流,無法滿足穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的需求。

        由于該廠經(jīng)歷了幾期工程建設(shè),地下管線復(fù)雜、可利用用地面積較小。此外,工程研究開展時(shí)距離考核節(jié)點(diǎn)近,工期緊張,常規(guī)水處理構(gòu)筑物建設(shè)周期無法滿足要求。所以需要一種除磷效果佳、耐沖擊負(fù)荷、表面負(fù)荷高(占地面積小),且能夠采用一體化裝置成套運(yùn)行的工藝。

        2 應(yīng)急提標(biāo)工程深度處理段設(shè)計(jì)[1-3]

        2.1 工藝的選擇

        一般來講,二沉池出水中SS和TP含量相對(duì)較低,由于水中膠體雜質(zhì)較少、凝聚碰撞的機(jī)會(huì)很少,比重又接近子水,不易形成絮體,形成的絮體松散、易碎。常規(guī)混凝沉淀工藝對(duì)于此類問題的解決方案是,增加藥劑投加量,或者增加晶核幫助形成比重較大的絮體(如磁混凝沉淀、加砂沉淀)。這都帶來了費(fèi)用的增加,或后續(xù)污泥處理的問題。氣浮工藝是將絮體“向上”去除,對(duì)于尺寸較小的顆粒也有較高的去除率。經(jīng)過綜合比選以及中試試驗(yàn)驗(yàn)證,考慮到除磷效果、占地以及供貨和施工周期的影響,該次深度處理段采用混凝氣浮工藝,用于除磷和SS的去除。

        混凝區(qū)內(nèi),進(jìn)水與混凝劑通過機(jī)械攪拌混合,并在混凝區(qū)內(nèi)進(jìn)行水力擴(kuò)散,進(jìn)水中膠體顆粒脫穩(wěn)。水力絮凝區(qū)內(nèi),脫穩(wěn)后的顆粒只需少量的絮凝劑便能形成穩(wěn)定的礬花?;炷托跄?,水將流入氣浮區(qū)。在該區(qū)域,在絮凝階段形成的礬花將附著在微氣泡上,并被氣泡帶到水面,實(shí)現(xiàn)固液分離。

        氣浮所需要的微氣泡由空氣飽和加壓循環(huán)水在釋壓過程中產(chǎn)生。該循環(huán)水是利用一部分氣浮出水,通過循環(huán)泵加壓后,在壓力作用下形成氣水飽和液。

        與傳統(tǒng)氣浮工藝和高效沉淀池相比,高速氣浮池的氣浮速度更快、絮凝時(shí)間更短,從而大大減少了占地面積及工程投資。另外,高速氣浮池還具有以下優(yōu)點(diǎn)[4]:

        (1)優(yōu)異的出水水質(zhì),出水懸浮物濃度、磷酸鹽含量低;(2)運(yùn)行所需藥劑較少,尤其是出水水質(zhì)要求高的情況下,藥劑節(jié)省的程度更高;(3)能快速啟動(dòng)和停運(yùn),方便運(yùn)行管理。

        2.2 工藝流程及水力高程布置

        如圖4所示,該次將氣浮段設(shè)置在循環(huán)式生物反應(yīng)池末端,與原“混合池+濾布濾池”段并聯(lián)布置。二級(jí)生化處理后的污水通過水泵提升后進(jìn)入混凝氣浮工藝,處理后進(jìn)入紫外消毒池。原“混合池+濾布濾池”功能保留,改為低負(fù)荷運(yùn)行及深度處理保障段。

        圖4 改造后工藝流程圖

        混凝氣浮工藝的水頭損失分為兩段,混凝段水頭損失為10 cm,氣浮段水頭損失55 cm,工藝段之間管道的水頭損失5 cm。如圖5所示,總水頭損失可以控制在70 cm以內(nèi)。比常規(guī)的混凝+過濾組合工藝水頭損失小,有利于與現(xiàn)狀工藝結(jié)合。

        圖5 混凝氣浮段水力高程圖(單位:m)

        2.3 設(shè)計(jì)參數(shù)

        2.3.1 設(shè)計(jì)規(guī)模

        設(shè)計(jì)規(guī)模4.0萬m3/d;設(shè)計(jì)最大處理水量2 400m3/h。

        2.3.2 水質(zhì)

        (1)設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì):

        SS≤20 mg/L,TP≤0.5 mg/L。

        (2)設(shè)計(jì)出水水質(zhì):

        SS≤10 mg/L,TP≤0.3 mg/L

        2.3.3 混凝段

        設(shè)置2套混凝反應(yīng)器,單套最大處理能力1200m3/h??偼A魰r(shí)間15 min。

        (1)混凝攪拌器:N=3.7 kW,輸出轉(zhuǎn)速76.3 rpm;

        (2)一級(jí)絮凝攪拌器:N=1.5 kW,輸出轉(zhuǎn)速7.75 rpm;

        (3)二級(jí)絮凝攪拌器:N=1.1 kW,輸出轉(zhuǎn)速3.7 rpm;

        (4)三級(jí)絮凝攪拌器:N=1.1 kW,輸出轉(zhuǎn)速3.7 rpm。

        2.3.4 氣浮段

        設(shè)置2套一體化氣浮裝置,單套最大處理能力1 200 m3/h。

        回流比:10%;

        分離區(qū)表面負(fù)荷:≥25 m3/m2·h。

        2.3.5 平面尺寸

        兩套混凝氣浮處理裝置總平面尺寸20.3 m×21.0 m,占地426.3 m2。

        混凝段平面尺寸4 m×15 m,氣浮段平面尺寸4 m×16 m。

        3 運(yùn)行效果

        3.1 效果分析

        該次應(yīng)急改造工程自2020年11月投運(yùn)以來,混凝氣浮段在滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷運(yùn)行的工況下,出水水質(zhì)可穩(wěn)定優(yōu)于“蘇州特別排放限值”的要求,出水水質(zhì)匯總?cè)鐖D6所示。

        圖6 混凝氣浮段TP進(jìn)出水值

        可以看出,進(jìn)水在0.5~0.8 mg/L范圍內(nèi)波動(dòng),出水可以穩(wěn)定維持在0.3 mg/L以下,45d平均值為0.15 mg/L。平均去除率達(dá)74.6%。說明該深度處理工藝對(duì)于TP的去除效果穩(wěn)定且可靠,且對(duì)于總磷出水標(biāo)準(zhǔn)較高(<0.3 mg/L)的情況下效果較好。

        3.2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

        該工程投資為主要直接運(yùn)行費(fèi)用包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)。投入運(yùn)行至今,平均電耗為0.044 kW·h/m3,電價(jià)按0.6元/(kW·h)計(jì),平均電費(fèi)為0.026元/m3;PAC藥劑主要為粉劑制備后投加,平均用量為0.02 kg/m3,單價(jià)2.3元/kg,PAC藥劑費(fèi)為0.047元/m3。PAM藥劑為固體顆粒制備后投加,平均用量為1.35×10-4kg/m3,單 價(jià)20元/kg,PAM藥劑費(fèi)為0.0027元/m3;管理依托廠內(nèi)現(xiàn)有定員,故人工費(fèi)未單獨(dú)計(jì)算。該工藝運(yùn)行費(fèi)用為0.076元/m3。其中藥劑費(fèi)占比65.4%,電費(fèi)占比34.6%。

        4 設(shè)計(jì)總結(jié)

        總結(jié)該次應(yīng)急改造工程的設(shè)計(jì)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),可以得出以下結(jié)論:

        (1)混凝氣浮工藝?yán)m(xù)接在常規(guī)生化處理工藝后,可以實(shí)現(xiàn)TP穩(wěn)定達(dá)到0.3 mg/L以下,平均值0.15 mg/L;

        (2)該工藝表面負(fù)荷高、占地面積小。采用一體化裝置,可實(shí)現(xiàn)快速安裝、啟動(dòng),適合工期緊張、可利用地緊湊的工程;

        (3)混凝氣浮工藝總水頭損失可控制在0.7m以內(nèi),有利于與常規(guī)深度處理工藝并聯(lián)布置,提升處理能力;

        (4)混凝氣浮工藝在水量波動(dòng)情況下也可以穩(wěn)定運(yùn)行,但需要相應(yīng)調(diào)整投藥量和回流比;

        (5)噸水直接運(yùn)行費(fèi)用為0.076元/m3,其中藥劑費(fèi)占比65.4%,電費(fèi)占比34.6%。

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