王靖宇
(中核核電運行管理有限公司運行三處,浙江 海鹽314300)
距離2011年3月11日福島核事故已經(jīng)過去10年,由于9級巨大地震引發(fā)的海嘯導致日本福島核電廠發(fā)生核泄漏,此次事故是繼切爾諾貝利核事件以來最嚴重的核泄漏事故。事故發(fā)生后,引起了政府和人們各方面的高度關(guān)注,又將核電安全推向了風口浪尖的境地。核電廠在嚴重事故下,尤其是堆芯熔化后,會產(chǎn)生大量的氫氣,這些氫氣會在廠房內(nèi)迅速擴散并積聚,如果氫氣不能及時得到有效消除或排出,極可能發(fā)生氫氣爆炸,導致廠房、系統(tǒng)、設備損壞,放射性物質(zhì)外泄等,嚴重威脅環(huán)境和公眾的健康。在1979年美國三哩島核事故中,發(fā)生了氫氣爆燃;在2011年的福島核事故中,福島4臺機組均發(fā)生了氫氣爆炸,爆炸破壞了安全殼的完整性,導致了大量放射性物質(zhì)外泄,對環(huán)境造成了嚴重的污染。
核電廠氫氣控制和管理的目的是采取一定的緩解措施,消除安全殼內(nèi)產(chǎn)生的氫氣,避免在事故情況下發(fā)生氫爆風險,破壞安全殼的完整性。目前采用的緩解嚴重事故后氫氣爆炸的手段有氫氣點火器、能動式和非能動式氫氣復合器、鋯合金材料的改進與替換和設置堆芯熔融物冷卻與保持系統(tǒng)等。本文分析了秦二廠嚴重事故情況下,氫氣產(chǎn)生的來源、分布特點和現(xiàn)有的應對措施,并分析其他緩解手段在秦二廠的適用性。
日本福島核事故中,福島第一核電站4臺機組均發(fā)生了爆炸事故,經(jīng)多方專家研究,均確定為氫氣爆炸。通過事故之后的分析得知,1號/2號/3號機組事故的主要過程為:超設計基準的地震導致失去廠外電、反應堆安全停堆,余熱無法導出,海嘯導致應急電源失效,臨時應急電源無法供電,同時外界的移動式電源又由于道路的坍塌,導致了核電廠徹底失電;失去動力源后,堆芯余熱無法排出,堆芯水位下降,核燃料棒開始熔化,鋯水反應等產(chǎn)生大量氫氣,氫氣在廠房擴散、分布、積聚,產(chǎn)生氫爆,廠房被破壞,大量放射性氣體釋放到環(huán)境中。3臺機組在全廠失電、失去對堆芯的冷卻后,相繼發(fā)生氫氣爆炸。4號機組較為特殊,由3號機組氫氣從通風管道進入,導致氫爆,且由于乏燃料的失去冷卻,導致了燃料廠房也發(fā)生了爆炸。
根據(jù)以上嚴重事故下氫氣來源的分析,結(jié)合秦山二廠的實際情況,我們得出以下結(jié)論:
(1)秦二廠作為典型的2個環(huán)路的壓水堆,燃料包殼使用了鋯合金,F(xiàn)A2G(二代改進型燃料組件)的包殼和定位格架由鋯-4合金做成,即使AFA3G(三代改進型燃料組件)的包殼材料改進為了M5合金,但是合金成分中仍有鋯,除此之外,控制棒導向管和儀表管的材料也為鋯-4合金,所以在嚴重事故情況下,產(chǎn)生氫氣的主要來源為鋯水反應,研究表明,秦二廠100%鋯水反應產(chǎn)氫質(zhì)量能達到695 kg。
(2)由于秦二廠壓水堆設計中,沒有考慮堆芯捕集器和犧牲混凝土,因此,在堆芯下封頭破裂后,堆芯熔融物與混凝土的MCCI反應將是產(chǎn)生氫氣的主要來源。
(3)秦二廠堆芯材料中使用了大量的不銹鋼,例如,控制棒包殼管和可燃毒物棒的內(nèi)外包殼均采用了304不銹鋼,另外,堆芯很多部件的連接材料也采用了不銹鋼,因此嚴重事故情況下,不銹鋼的腐蝕會成為氫氣的一個重要來源。
(4)秦二廠安全殼地坑位于-3.4 m,空間開闊,嚴重事故后,水的輻照分解的產(chǎn)氫量不足以造成局部氫氣濃度超過極限。且只有在放射性物質(zhì)泄漏到安全殼內(nèi)部時,才考慮地坑水的輻照分解,因此,該氫氣產(chǎn)量對氫氣總量貢獻不大,也不存在局部氫氣積聚的問題。
(5)在秦二廠嚴重事故情況下,安全殼噴淋可能自動投運,系統(tǒng)中的NaOH溶液會對安全殼內(nèi)金屬鋁和鋅構(gòu)成腐蝕,安全殼噴淋投入后,需關(guān)注氫氣濃度。但這是氫氣的一個次要來源。
(6)秦二廠冷卻劑中溶解的氫氣只有8.47 m3,占總產(chǎn)氫微小比例,是氫氣產(chǎn)生的一個微小來源。
秦二廠非能動式消氫裝置采用中國核動力研究設計院的型號為PARQX的非能動氫氣復合器,分別有PARQX-150和PARQX-75兩種規(guī)格。其工作原理是利用催化劑使氫氣和氧氣在濃度低于可燃閾值時發(fā)生化合反應,反應產(chǎn)生的熱量用于在催化劑表面產(chǎn)生自然對流,從而使反應能夠持續(xù)進行。該設備分散布置在安全殼大廳內(nèi),自動啟動,能夠依靠自身產(chǎn)生的熱量使氣流流動。具有以下特點:
(1)當安全殼內(nèi)部氫氣濃度達到2%時,氫氣復合器自動啟動,不需要外部電源、氣源和控制。停止閾值為0.5%氫氣濃度。
(2)設計原則是保證在嚴重事故工況下將安全殼內(nèi)的平均氫氣濃度保持在低于發(fā)生爆炸的濃度——體積濃度10%。
(3)在事故后可能產(chǎn)生氫氣積聚的幾個隔間:穩(wěn)壓器間、卸壓箱房間、主泵房間、蒸汽發(fā)生器隔間均裝設了非能動式氫氣復合器,每個復合器的消氫能力為2 kg/h(0.05 MPa、4%氫氣濃度),大于嚴重事故情況下隔間的產(chǎn)氫量。
(4)工作溫度:5~500℃,環(huán)境壓力:0.08~0.70 MPa,能夠在嚴重事故情況下正常工作。
(5)氫氣復合器頂部設有遮擋頂板,能夠避免事故發(fā)生情況下,安全殼噴淋液體進入氫氣復合器中。
非能動式氫氣復合器能有效地降低安全殼內(nèi)部的氫氣濃度,是秦二廠嚴重事故情況下最重要的消氫手段。
秦二廠移動式氫氣復合器額定處理流量119 m3/h,進口氫氣濃度1%~4%,出口氫氣濃度≤0.1%,設計壓力415 kPa表壓,在氫氣濃度較低的情況,能有效地降低安全殼內(nèi)部的氫氣濃度,有利于長時間的降低安全殼內(nèi)部氫氣濃度。但是該復合器是根據(jù)設計基準事故設計的,不是設計用來對抗嚴重事故的,因此,在考慮使用移動式能動氫氣復合器時,必須考慮以下負面影響:
(1)移動式氫氣復合器有氫氣濃度的設計限制(1%~4%),超過限值,將因氫氧反應而過熱,因此,在氫氣濃度較高的情況下,不能長時間運行。
(2)移動式氫氣復合器可能被安全殼內(nèi)部的氣溶膠堵塞。秦二廠移動式氫氣復合器的管道直徑為60.3 cm,較大的氣溶膠積聚可能導致管道堵塞。
(3)由于移動式氫氣復合器在安全殼外部,投入運行后,有放射性物質(zhì)外泄的風險。
(4)移動式氫氣復合器具有加熱元件,它的使用將有可能成為點火源,引爆安全殼內(nèi)部氫氣。
(5)移動式氫氣復合器消氫速度慢,一般需要投運幾個小時后才能起作用。
因此,雖然移動式氫氣復合器能有效地降低氫氣濃度,但是它只適用于氫氣濃度較低,且在安全殼內(nèi)部氣體被惰化的情況,使用有一定的局限性。其投運與否需要經(jīng)過技術(shù)支持中心的評估,而且由于需要使用電源,在發(fā)生類似福島全廠失電的事故的情況下,將無法使用。