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        轉(zhuǎn)爐一次煙氣OG濕法除塵系統(tǒng)改造工藝探討

        2021-07-12 17:06:50馬建杰
        裝備維修技術(shù) 2021年47期

        馬建杰

        摘 ?要:鋼鐵行業(yè)為了實(shí)現(xiàn)超低排放標(biāo)準(zhǔn),必須對(duì)除塵系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造。本文分別介紹了濕法和干法除塵系統(tǒng)的應(yīng)用,分析了轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵系統(tǒng)工藝改造方法,結(jié)果顯示相比于OG濕法工藝,新型除塵工藝成本節(jié)約合計(jì)6.24元/t鋼,除塵效果能達(dá)到10 mg/Nm3以下,具有較高的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。

        關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;一次煙氣;濕法除塵;系統(tǒng)改造

        近年來,空氣質(zhì)量問題成為社會(huì)民眾關(guān)注的一個(gè)要點(diǎn),要求企業(yè)必須在減排工作上下功夫、出實(shí)效。2020年中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)印發(fā)《鋼鐵企業(yè)超低排放改造技術(shù)指南》,要求加強(qiáng)源頭控制,采用清潔原、燃料,采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)和過程控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)大氣污染物的源頭削減[1]。在此背景下,傳統(tǒng)的濕法除塵工藝因除塵效果差、能耗高等特點(diǎn),影響企業(yè)的生產(chǎn)效益,必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí)與工藝改造。以下結(jié)合筆者的工作實(shí)踐,探討了轉(zhuǎn)爐一次煙氣OG濕法除塵系統(tǒng)的工藝改造和實(shí)際應(yīng)用。

        1.濕法除塵系統(tǒng)的應(yīng)用

        1.1 傳統(tǒng)OG濕法除塵技術(shù)

        轉(zhuǎn)爐一次煙氣采用傳統(tǒng)OG濕法除塵技術(shù),系統(tǒng)主要由活動(dòng)煙罩、飽和塔、二次除塵器、彎頭脫水器、濕氣分離器等組成。轉(zhuǎn)爐煙氣在燃燒之前,經(jīng)過煙罩和汽化冷卻煙道,將溫度降低至900℃,然后進(jìn)入除塵裝置。除塵裝置是整個(gè)系統(tǒng)的核心,煙氣經(jīng)過凈化、脫水,在離心風(fēng)機(jī)的作用下到達(dá)煤氣柜,作為燃料使用。在吹煉前期和后期,如果CO濃度較低,三通閥可切換至放散塔進(jìn)行燃燒。

        1.2 工藝改進(jìn)

        在新規(guī)出臺(tái)之前,對(duì)于煙氣排放的標(biāo)準(zhǔn)要求低,傳統(tǒng)OG濕法除塵技術(shù)的應(yīng)用廣泛,不僅除塵效率高,而且造價(jià)低、操作維修方便,尤其適合處理高溫、高濕、易燃、易爆的含塵氣體。新規(guī)出臺(tái)后,對(duì)于煙氣排放的標(biāo)準(zhǔn)要求提高,企業(yè)開始對(duì)傳統(tǒng)OG濕法除塵工藝進(jìn)行改進(jìn),典型代表是半濕半干法工藝。該工藝的應(yīng)用,能將煙氣中的顆粒物濃度降低至20 mg/Nm3,一次投資減少,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益,缺點(diǎn)是難以達(dá)到更低的排放要求[2]。此外,一些企業(yè)受到場地和資金的限制,嘗試在OG濕法除塵系統(tǒng)中,加入濕式電除塵器,能達(dá)到20 mg/Nm3的排放要求。但是,濕式電除塵器使用的電源系統(tǒng)能耗高,而且因運(yùn)行環(huán)境惡劣存在燃爆風(fēng)險(xiǎn),威脅生產(chǎn)過程和人員安全。

        2.干法除塵系統(tǒng)的應(yīng)用

        2.1 靜電除塵技術(shù)

        轉(zhuǎn)爐一次煙氣采用靜電除塵技術(shù),對(duì)煤氣的回收率高,不需要設(shè)置廢水處理裝置,而且能耗明顯降低。經(jīng)除塵后,煙氣中顆粒物濃度在10-20 mg/Nm3之間。從系統(tǒng)組成來看,主要包括蒸發(fā)冷卻器、靜電除塵器、煤氣冷卻器、除灰系統(tǒng)、放散煙囪等。工藝流程如下:高溫?zé)煔饨?jīng)過汽化冷卻煙道,將溫度降低至850-1000℃;進(jìn)入蒸發(fā)冷卻塔,高壓水霧化噴出,煙氣進(jìn)一步降溫至250℃;同時(shí)對(duì)煙氣進(jìn)行調(diào)質(zhì),促使比電阻有利于電除塵器補(bǔ)集;在蒸發(fā)冷卻塔內(nèi),約一半粗粉塵沉降至底部,由排灰閥排出;冷卻調(diào)質(zhì)后的煙氣,進(jìn)入電除塵器進(jìn)一步除塵,合格的煤氣進(jìn)入煤氣柜,不合格的煤氣在煙囪放散。

        靜電除塵技術(shù)的優(yōu)勢(shì)有:①除塵效果好,煙氣中含塵量一般低于15 mg/Nm3,甚至達(dá)到10 mg/Nm3以下;②系統(tǒng)運(yùn)行壽命長,磨損小,維修量小;③系統(tǒng)阻力小,循環(huán)水用量少,具有良好的節(jié)電效果。缺點(diǎn)則是:①一次投資高,系統(tǒng)設(shè)備復(fù)雜、占地面積大,對(duì)設(shè)備材料要求高;②蒸發(fā)冷卻塔的運(yùn)行,需要消耗大量蒸汽,該環(huán)節(jié)不節(jié)能;③技術(shù)操作要求高[3]。

        2.2 工藝改進(jìn)

        煙氣冷卻環(huán)節(jié),需要消耗能源進(jìn)行冷卻降溫,如果對(duì)余熱進(jìn)行回收利用,能產(chǎn)生巨大的收益。基于此,不少企業(yè)對(duì)干法除塵系統(tǒng)進(jìn)行工藝改進(jìn),設(shè)計(jì)出了余熱回收布袋除塵器。工藝流程是:轉(zhuǎn)爐一次煙氣在汽化冷卻煙道內(nèi),由余熱回收設(shè)備回收能量,促使溫度降低至設(shè)定值;然后經(jīng)過布袋除塵器除塵,在風(fēng)機(jī)作用下合格煤氣進(jìn)入煤氣柜,不合格煤氣在煙囪放散。在布袋除塵器內(nèi),濾袋能將煙氣含塵量降低至15 mg/Nm3,而且能減少電能消耗。轉(zhuǎn)爐一次煙氣在冷卻時(shí),和水不直接接觸,當(dāng)風(fēng)機(jī)溫度超過70℃時(shí)才會(huì)噴水冷卻,因此煤氣含水量很低,煤氣的熱值較高,方便輸送和使用[4]。

        和OG濕法除塵技術(shù)、靜電除塵技術(shù)相比,布袋除塵器的技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括:①系統(tǒng)中沒有或少有循環(huán)水,不需設(shè)置污水處理裝置,可減小占地面積;②除塵效率高而且穩(wěn)定,能達(dá)到15 mg/Nm3以下;③不會(huì)出現(xiàn)電火花氣暈、放電等情況;④煤氣含水率低,品質(zhì)明顯提高;⑤運(yùn)行阻力低于濕法工藝,略高于干法工藝,風(fēng)機(jī)電機(jī)容量均不高,可降低運(yùn)行費(fèi)用;⑥煙氣余熱回收率高,實(shí)現(xiàn)能源回收利用,從而間接降低生產(chǎn)成本。

        3.轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵系統(tǒng)工藝改造

        3.1 系統(tǒng)構(gòu)造和工藝流程

        基于濕法除塵和干法除塵的優(yōu)缺點(diǎn),我們對(duì)除塵系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,得到新型除塵系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)組成見圖1。新型除塵系統(tǒng)主要由活動(dòng)煙罩、汽化冷卻煙道、蒸發(fā)冷卻器、電除塵器、煤氣冷卻器、放散煙囪、煤氣柜、加壓站、煤氣混合站等組成。工藝流程如下:轉(zhuǎn)爐一次煙氣經(jīng)活動(dòng)煙罩采集,進(jìn)入汽化冷卻煙道降溫;在蒸發(fā)冷卻器內(nèi),雙介質(zhì)噴淋系統(tǒng)補(bǔ)集煙氣中30%-40%的粉塵并降至底部;然后進(jìn)入電除塵器,在風(fēng)機(jī)作用下經(jīng)過煤氣冷卻塔再次降塵;合格煤氣進(jìn)入煤氣柜,不合格煤氣經(jīng)煙囪放散。系統(tǒng)工藝改造亮點(diǎn)有兩個(gè):一是煙氣在蒸發(fā)冷卻器內(nèi)補(bǔ)集后,由輸灰系統(tǒng)輸送至中間儲(chǔ)灰倉,當(dāng)做渣料使用可降低資源消耗量;二是煤氣冷卻器前移,位于切換站之前,不論處理后的煙氣是否合格,均要在冷卻器內(nèi)再次降塵。從實(shí)際運(yùn)行結(jié)果看,煙氣處理后的顆粒物濃度能達(dá)到10 mg/Nm3以下。

        3.2 工藝優(yōu)勢(shì)

        新型除塵工藝的優(yōu)勢(shì)包括:①除塵效果好,能滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求;②風(fēng)機(jī)磨損小,能延長使用壽命,降低維護(hù)費(fèi)用;③粉塵含量低、煤氣質(zhì)量高,對(duì)管網(wǎng)的損害小;④循環(huán)水量小,水消耗量減少;⑤不需設(shè)置污水處理設(shè)備,可減小系統(tǒng)占地面積;⑥粗灰可直接原位回用,細(xì)灰可送回?zé)Y(jié)廠作配料利用。

        3.3 能耗優(yōu)勢(shì)

        以一臺(tái)120t轉(zhuǎn)爐為例,在相同的生產(chǎn)條件下,對(duì)比新型除塵工藝和OG濕法工藝的能耗情況,結(jié)果見表1。分析可知:相比于OG濕法工藝,新型除塵工藝成本節(jié)約合計(jì)6.24元/t鋼。

        4.結(jié)語

        綜上所述,鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過程中,對(duì)轉(zhuǎn)爐一次煙氣進(jìn)行除塵處理,是防治空氣污染、改善空氣質(zhì)量的有效手段。文章介紹了濕法、干法除塵系統(tǒng)的應(yīng)用,分析了除塵系統(tǒng)的工藝改造方法,希望為鋼鐵企業(yè)提供參考,以提高經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

        參考文獻(xiàn):

        [1]李朝輝.濕法除塵新OG系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐一次除塵的應(yīng)用[J].現(xiàn)代冶金,2020,48(2):30-31.

        [2]楊瑩莉.轉(zhuǎn)爐一次煙氣凈化回收技術(shù)研究進(jìn)展及挑戰(zhàn)[J].科技視界,2015(5):288-289.

        [3]孫曉蔚,劉春娜.半干法除塵系統(tǒng)在寧鋼轉(zhuǎn)爐一次除塵的應(yīng)用[J].浙江冶金,2017(1):44-46.

        [4]陳凱,高海波,張陣超,等.淺談轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)泄爆成因及處理預(yù)案[J].科技風(fēng),2019(3):154.

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