朱磊
摘 ?要:本文介紹了南京地鐵三號線車輛架修過程中出現(xiàn)的極少數(shù)稱重異常案例,針對車輛在四點稱重、八點稱重出現(xiàn)的新問題,通過與原廠履歷的對比分析,運營車輛系統(tǒng)對故障的研判,協(xié)同主機(jī)廠進(jìn)行一系列驗證,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:南京地鐵;四點稱重;八點稱重
中圖分類號: U279.3+31
引言
地鐵車輛的各類重量、高度和壓力指標(biāo)的均衡影響著車輛運營安全。本文主要分析南京地鐵三號線某A型寬體鼓形列車在首輪架修過程中車體四、八點稱重出現(xiàn)的典型故障及改進(jìn)措施。該車在出廠時曾有同類問題并進(jìn)行改進(jìn)驗證后安全投入運營,架修時發(fā)現(xiàn)車體出現(xiàn)新的重量偏差故障,比如重量超差增大。在各方努力下,該車故障得到了妥善處理,保證了車輛的安全運營。
1.三號線車輛結(jié)構(gòu)與稱重系統(tǒng)概述
南京地鐵三號線電客車于2018年在秣周車輛段啟動架修修程。列車為兩動四拖編組。車體的底架、側(cè)端墻、車頂以及司機(jī)室框架等大模塊主結(jié)構(gòu)均通過鋁合金擠壓型材焊接而成。列車共有三種轉(zhuǎn)向架,分別為7250kg動力、5100kg拖車導(dǎo)向和5030kg拖車內(nèi)三種轉(zhuǎn)向架。
車輛在架修中后期會進(jìn)入四、八點稱重階段,該階段著重對車體重量、落車組裝后整節(jié)車的八點重量進(jìn)行調(diào)平,其結(jié)果對車輛運營安全有直接影響。架修四點稱重系統(tǒng)采用CZGD09型號設(shè)備,用于采集車體原始重量,通過增加空簧補(bǔ)償墊片后實現(xiàn)車體四點重量平衡。八點稱重采用JZL-1型稱重試驗臺,可實現(xiàn)A&B型車輛在靜態(tài)、軌道超高或扭曲條件下,對整節(jié)車各輪、軸等相關(guān)重量測量。
2.故障分析及改進(jìn)
2.1.車輛稱重故障
三號線某電客車首輪架修時在進(jìn)行四點和八點稱重時重量異常。
據(jù)了解該車新造時四點稱重調(diào)整墊片厚度超標(biāo),P1位加墊5mm、P4位加墊6mm(位置如圖1),如按新造車加墊厚度不超過3mm方案處置,八點重量則超標(biāo)。廠方對此問題進(jìn)行了分析和改進(jìn):
(1)車輛性能分析:車輛動力學(xué)性能主要在于車體重心及相關(guān)懸掛參數(shù)、重量、車體模態(tài)參數(shù)與轉(zhuǎn)向架性能參數(shù)的匹配情況。根據(jù)該車調(diào)平稱重前重量記錄“1、4位角分別為1805kg、1755kg,2、3位角分別為8755kg、8555kg”計算出車輛一位側(cè)重量10360kg,二位側(cè)重量10510kg一位端重量為10560kg,二位端重量為10310kg,其兩側(cè)和兩端各自重量差很小,可判斷該車重心位置并沒有發(fā)生偏移的情況。對于懸掛參數(shù)、重量和車體模態(tài)在車輛配置、車體和轉(zhuǎn)向架結(jié)構(gòu)均沒有出現(xiàn)明顯變化的情況下,不會發(fā)生改變。根據(jù)上述分析,車輛動力學(xué)性能將與正常車輛保持一致。車輛結(jié)構(gòu)強(qiáng)度在增加調(diào)平墊片后,車體四個空簧面的支撐力保持一致,此狀態(tài)下內(nèi)部不存在因形狀扭曲產(chǎn)生的內(nèi)應(yīng)力,因車輛重心未發(fā)生偏移,可判斷該車尺寸偏差不會影響車體強(qiáng)度。通過限界門試驗也證明了制造誤差在公差允許范圍內(nèi),符合靜態(tài)限界要求。根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),南京三號線車體結(jié)構(gòu)的撓度需滿足10-14mm.該車純車體結(jié)構(gòu)撓度測量結(jié)果為13-14mm,滿足要求。
(2)空簧面加墊標(biāo)準(zhǔn)分析及改進(jìn):南京三號線對空簧上表面加墊的標(biāo)準(zhǔn)為總厚度不超3mm。此標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)車輛動態(tài)包絡(luò)線計算參數(shù)以及車輛制造誤差確定的。車輛動態(tài)包絡(luò)線設(shè)定的上體高度公差為±12mm,車體高度公差為+6mm/-4mm,車輛上部設(shè)備安裝高度公差為±2mm,計算可以得出空簧上表面加墊允許最大厚度為12-2-6=4(mm),考慮預(yù)留一定安全余量,加墊標(biāo)準(zhǔn)定為3mm。根據(jù)對國內(nèi)其他主機(jī)廠調(diào)研得知,對于同類地鐵車輛產(chǎn)品,某機(jī)車廠加墊標(biāo)準(zhǔn)為4mm。因此空簧加墊改進(jìn)方案定位在P1、P4點位各加4mm墊片。廠方加墊標(biāo)準(zhǔn)為3mm,在行業(yè)同類產(chǎn)品中較為嚴(yán)格。在車輛可以滿足限界以及八點輪重差要求的前提下,加墊不超4mm,車輛完全滿足正常運營要求。
(3)轉(zhuǎn)向架選配的改進(jìn):在空簧加4mm墊片狀態(tài)下,根據(jù)四、八點稱重數(shù)據(jù)得知車體2、3點偏重,導(dǎo)致2、4側(cè)和5、7側(cè)偏重,另外轉(zhuǎn)向架數(shù)據(jù)顯示2、3對角和6、7對角偏重。正常輪重偏差是車體與轉(zhuǎn)向架疊加的結(jié)果,可選擇與其偏重趨勢相反的轉(zhuǎn)向架來調(diào)整整車輪重偏差,因此所選轉(zhuǎn)向架應(yīng)滿足兩個原則:一是在2、4位及5、7位偏重;二是在1、4位和5、8位偏重。廠方綜合選擇兩臺靜載數(shù)據(jù)合格且符合兩項原則的轉(zhuǎn)向架,同時應(yīng)在段內(nèi)各修程中專車專用。
經(jīng)上述分析及改進(jìn),車輛八點稱重最終一次通過,重量、空簧高度和壓力、車輛限界等標(biāo)準(zhǔn)均滿足設(shè)計檢查要求,故障得以妥善解決。該車運營近7年后進(jìn)行首輪架修修程,在四點稱重過程中發(fā)現(xiàn)加墊前重量差已遠(yuǎn)超新造時加墊前重量數(shù)據(jù)(表1)。如按新造車時在P1、P4點位各加4mm墊片方案,已無法彌補(bǔ)新的重量超差故障,因此需要新的加墊方式保證八點稱重以及車輛限界等重要標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.故障分析與改進(jìn)
架修根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)反復(fù)測算,在P1、P4點位各加至4.6mm、6.4mm墊片,P2、P3點位保持出廠時不加墊片,無法通過四點稱重(表1),但可滿足八點稱重標(biāo)準(zhǔn)。此方案已超出架修四點稱重“一位兩點、二位兩點重量差在±2%范圍內(nèi),加墊數(shù)量最多不超過2層”的常規(guī)工藝要求,同時也超出了原廠在P1、P4點位各加4mm墊片標(biāo)準(zhǔn)。該車架修時無重大部件更換,僅空調(diào)、車鉤、TBU、空簧、風(fēng)機(jī)為送修周轉(zhuǎn)件,其余部件均為原位原裝??栈烧{(diào)整墊目的是為了保證最終車輛八點稱重指標(biāo),針對此問題,地鐵運營方面會同總機(jī)廠、監(jiān)造等多家單位進(jìn)行技術(shù)專題研究。總機(jī)廠跟蹤架修數(shù)據(jù)的發(fā)展情況,分析偏差原因,對該車進(jìn)行限界試驗、動態(tài)包絡(luò)線計算、空簧調(diào)整墊超差分析等系統(tǒng)性計算和評估,形成嚴(yán)謹(jǐn)、完整的專業(yè)評估報告,驗證和明確了該車此次架修時可以根據(jù)情況適當(dāng)選擇厚度大于3mm的調(diào)整墊片。
2.3.計算與驗證
2.3.1.限界試驗
總機(jī)廠在架修車間設(shè)置了限界門等裝置,對該車進(jìn)行了限界試驗(如圖1)。
數(shù)據(jù)表明,車輛頂部及設(shè)備、兩側(cè)、底部及設(shè)備與限界門接觸結(jié)果均達(dá)標(biāo)(如表2)。
2.3.2.動態(tài)包絡(luò)線計算
動態(tài)包絡(luò)線計算為了保證車輛能在最不利的運行情況下(非故障)也能適合南京地鐵三號線工程的要求,故選用橫向平移和車體傾角產(chǎn)生的橫向偏移方向相同的一種計算方式。
動態(tài)包絡(luò)線各控制點動態(tài)坐標(biāo)根據(jù)車輛在不同區(qū)間分成隧道內(nèi)和地面、高架線兩種情況計算。隧道內(nèi)不計算風(fēng)速產(chǎn)生的附加偏移量,但地面、高架線要計及。正常計算條件包括車輛速度從0到80km/h、車輛載荷為 AW0到AW3工況、全新車輪至磨耗到限等7種,非正常條件有任何一個一系懸掛彈性元件失效、風(fēng)速為115km/h引起的車輛側(cè)向位移和角位移等4種。慮到背風(fēng)面負(fù)壓現(xiàn)象,在任何情況下,還需加上20%的系數(shù)。組合正常條件和非正常條件得出正常計算工況4類、非正常工況7類。
通過計算表明,車輛在正常工況除個別部位超出南京地鐵三號線的車輛限界外,其余部分完全能夠適應(yīng)車輛限界,且未侵入站臺。非正常工況運行時,僅在空簧過充工況下,空調(diào)端部超出設(shè)備限界(隧道最大超出7.4mm,地面及高架最大超出1.1mm),其余部分完全能夠適應(yīng)設(shè)備限界,且未侵入站臺。因超限部位在受電弓限界范圍內(nèi),經(jīng)確認(rèn)侵入部位不影響車輛安全運行的前提下,可以認(rèn)為車輛符合限界要求。
3.結(jié)束語
基于相關(guān)試驗計算報告,經(jīng)車輛設(shè)計、制造等多方共同確認(rèn),該稱重故障車輛架修期間采用上述加墊改進(jìn)方案可滿足設(shè)計、運行安全標(biāo)準(zhǔn)。廠方在該車架修后定期按照前述圖1方法對該車AW0狀態(tài)下外輪廓進(jìn)行跟蹤記錄測點,前提為試驗列車或單節(jié)車測點時均處于正常操作條件,輪對踏面沒有明顯的缺陷(例如:扁疤)。兩輪跟蹤測點試驗結(jié)果均符合標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)上述論證,該車始終運營平穩(wěn),制造和運營等各方將對該車在全壽命周期內(nèi)各高級別修程中、投入運營后的重量變化狀態(tài)及時進(jìn)行科學(xué)研判,嚴(yán)密跟蹤,確保車輛運營絕對安全,也積累了對此類極少數(shù)車輛超重偏差故障如何改進(jìn)解決的寶貴經(jīng)驗,有助于推動其它各類型、各線路地鐵車輛同類問題的改進(jìn)和解決。
參考文獻(xiàn):
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