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        鋅冶煉熔鑄鋅浮渣處理工藝改進(jìn)

        2021-07-10 14:38:14賴德榮楊志鋒曹海濱呂旗標(biāo)
        有色冶金節(jié)能 2021年3期
        關(guān)鍵詞:浮渣篩網(wǎng)振動篩

        賴德榮 楊志鋒 曹海濱 呂旗標(biāo)

        (巴彥淖爾紫金有色金屬公司,內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015543)

        0 前言

        鋅冶煉工廠熔鑄工段產(chǎn)生的鋅浮渣夾帶有相當(dāng)多的金屬鋅粒、氧化鋅及少量的氯化鋅,必須進(jìn)行清理、分離和加以回收[1]。本文在分析鋅浮渣處理工藝粉塵含鋅量高的原因的基礎(chǔ)上,經(jīng)過多級篩分試驗比對,優(yōu)化改造方案。2018 年優(yōu)化方案投產(chǎn)運(yùn)行至今,經(jīng)多方測評,效果非常理想,鋅浮渣實現(xiàn)循環(huán)利用,運(yùn)營成本降低,取得較好的經(jīng)濟(jì)收益。

        1 鋅浮渣處理工藝存在問題

        1.1 原浮渣處理工藝流程

        熔鑄工段的熱鋅浮渣運(yùn)至鋅浮渣處理工序后,擱置在一旁自然冷卻。當(dāng)浮渣溫度低于60 ℃時,將其加入中間料倉,料倉倉頂設(shè)置條篩,由人工分選金屬碎鋅片,并將其返回熔鑄電爐中直接鑄成鋅錠;小顆粒的金屬鋅、氧化鋅燒結(jié)塊和粉塵則一起下到1#振動篩。篩下物通過埋刮板運(yùn)輸機(jī)、斗式提升機(jī)進(jìn)入室外料倉;篩上物則進(jìn)入球磨機(jī),通過球磨使粘結(jié)在一起的金屬顆粒與氧化鋅進(jìn)一步分離;從球磨機(jī)出來的物料由膠帶運(yùn)輸機(jī)送至2#振動篩進(jìn)行二次篩分。2#振動篩的篩上物為顆粒鋅,返回熔鑄電爐;篩下物為氧化鋅粉塵,送鋅焙燒原料系統(tǒng)。在加料、篩分和球磨過程中,產(chǎn)生的揚(yáng)塵采用濕式文丘里收塵器收集,收下來的塵泥定期清理返回焙燒原料系統(tǒng)。原鋅浮渣處理原工藝流程如圖1 所示。

        圖1 鋅浮渣處理原工藝流程圖

        1.2 原鋅浮渣處理工藝設(shè)備主要參數(shù)

        原鋅浮渣處理工藝設(shè)備的主要參數(shù)[2]見表1。

        表1 原鋅浮渣處理工藝設(shè)備參數(shù)

        1.3 處理鋅浮渣量和粉塵含鋅量

        現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)按年產(chǎn)20 萬t/a 鋅錠計算,陰極鋅直收率為96.5%,則0#陰極鋅投入量為200 000/0.965=207 254 t/a;陰極鋅浮渣率按3.5%考慮,則鋅浮渣產(chǎn)量為207 254×0.035=7 254 t/a。

        原鋅浮渣處理工藝年處理鋅浮渣7 254 t,日處理約21.98 t,回收鋅顆粒5.98 t,產(chǎn)出粉塵16 t。經(jīng)取樣篩分,原鋅浮渣處理工序粉塵含鋅量為83.52%。

        1.4 鋅浮渣工藝粉塵含鋅量高原因分析

        冷卻后的鋅浮渣經(jīng)1#篩網(wǎng)9 目直線振動篩進(jìn)行篩分,篩上物大塊碎鋅進(jìn)入球磨機(jī)研磨,篩下物氧化鋅粉塵進(jìn)入埋刮板運(yùn)輸機(jī)送焙燒車間。因9 目直線振動篩的篩網(wǎng)孔徑為2 mm,篩下物含顆粒碎鋅較多,從而造成粉塵含鋅量高,粉塵返回冶煉主系統(tǒng)后增加成品的生產(chǎn)成本。另外,返回焙燒爐的鋅浮渣金屬顆粒,對冷卻盤管產(chǎn)生沖刷,影響盤管的使用壽命。

        2 鋅浮渣處理工藝流程的改進(jìn)

        2.1 試驗數(shù)據(jù)

        采用篩網(wǎng)16 目、35 目的直線振動篩進(jìn)行篩分試驗,每噸粉塵可回收286 kg 鋅顆粒。使用鋅灰分離機(jī)作進(jìn)一步的分離試驗,按照噸粉塵回收率98%測算,篩上物顆粒占比為33.43%,含鋅量為95.36%;篩下物粉塵占比為64.57%,含鋅量為77.36%。

        2.2 改進(jìn)方案

        在現(xiàn)有的1#振動篩東側(cè)增加1 臺3#篩網(wǎng)16 目直線振動篩和1 臺4#篩網(wǎng)35 目直線振動篩。利用溜槽將1#振動篩的篩下物送入新增加的3#直線振動篩進(jìn)行二次篩分,使粉塵中的含鋅顆粒盡可能回收;利用1#螺旋輸送機(jī)將3#直線振動篩的篩下物——小顆粒的金屬鋅細(xì)粉送入新增4#振動篩內(nèi)進(jìn)行再次篩分。此外,在現(xiàn)有的2#振動篩東側(cè)增加1 臺2#螺旋輸送機(jī),將2#振動篩的篩下物送入新增的4#振動篩內(nèi)進(jìn)行再次篩分。最后,4#振動篩篩下物送入粉塵倉內(nèi)。粉塵倉的下部振動給料機(jī)自動向鋅灰分離機(jī)給料,物料經(jīng)分離機(jī)自動處理后,鋅粒從下部出鋅口排出,經(jīng)膠帶輸送機(jī)裝袋送焙燒車間,含塵煙氣經(jīng)脈沖除塵器過濾后排入大氣,煙塵回收。改進(jìn)后的工藝流程如圖2 所示。

        圖2 改造后鋅浮渣處理工藝流程圖

        2.3 改進(jìn)后鋅浮渣處理工藝設(shè)備

        改進(jìn)后的鋅浮渣處理工藝設(shè)備主要參數(shù)見表2。

        表2 改進(jìn)后的鋅浮渣處理工藝設(shè)備主要參數(shù)

        3 投產(chǎn)效果分析

        鋅浮渣處理工藝流程改進(jìn)后,于2018 年投產(chǎn)運(yùn)行至今,效果非常理想。

        3.1 項目投入

        新增振動篩費(fèi)用、鋅灰分離機(jī)設(shè)備費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、鋼平臺制作費(fèi)及其他輔助材料費(fèi)用合計38.6 萬元。

        3.2 工藝流程改進(jìn)后效益

        3.2.1 篩網(wǎng)16 目直線篩產(chǎn)生的效益

        按陰極鋅粉塵產(chǎn)量628 t/d,直收率96.5%,噸粉塵顆?;厥樟?.036 t,全年生產(chǎn)天數(shù)330 d 計算,16目篩回收鋅顆粒[628-(628×0.965)] ×0.036×330=261.12 t/a。

        按鋅錠加工費(fèi)用3 498 元/t,鋅加工成本217元/t 計算,新增的3#篩網(wǎng)16 目直線篩每年為公司創(chuàng)收的效益為261.12 ×0.965 × (3 498 -217)=82.68 萬元。

        3.2.2 篩網(wǎng)35 目直線篩產(chǎn)生的效益

        按陰極鋅粉塵產(chǎn)量606 t/d,直收率96.5%,噸粉塵顆?;厥樟?.018 t,全年生產(chǎn)天數(shù)330 d 計算,35 目篩回收鋅顆粒為[606 -(606 × 0.965)] ×0.018 ×330=125.98 t/a。

        按鋅錠加工費(fèi)用3 498 元/t,鋅加工成本217元/t 計算,新增的4#篩網(wǎng)35 目直線篩每年為公司創(chuàng)收的效益為125.98 ×0.965 × (3 498 -217)=39.89 萬元。

        因此,增加的16 目直線篩和35 目直線篩設(shè)備全年產(chǎn)生的效益為122.56 萬元。此外,16 目直線篩和35 目直線篩回收的鋅顆粒共為387.1 t/a,這部分鋅顆粒返回熔鑄車間感應(yīng)電爐內(nèi),可產(chǎn)出200 t/a以上鋅錠,陰極鋅直收率提高約0.15%。

        3.2.3 改造后分選產(chǎn)生的收益

        1)每日分選的鋅浮渣處理工藝粉塵約25 t(毛量),經(jīng)分選后取樣分析,其中篩上物占比為33.43%,篩下物占比為64.57%;經(jīng)化驗,篩上物顆粒含鋅95.36%,篩下物粉塵含鋅75.36%。篩上物每日可回收鋅顆粒約25 ×0.334 3=8.35 t(毛量)。

        2)按照現(xiàn)在0#鋅錠價格20 000 元/t 進(jìn)行核算,分選后的鋅顆粒按照鋅錠價格下浮4 000 元/t 進(jìn)行計價,則顆粒價格為16 000 元/t。鋅精礦原料采購價格按11 000 元/t,鋅錠加工費(fèi)用3 498 元計算,將鋅顆粒直接外賣,則分選后年經(jīng)濟(jì)效益為:[8.35 ×(16 000 -11 000 -3 498)] ×330=413.9 萬元。

        因此,工藝流程改造后,可創(chuàng)收的經(jīng)濟(jì)效益為539.78 萬元。減去項目投入,可收益501.18 萬元。此外,經(jīng)取樣,鋅浮渣處理工序粉塵含鋅量由原來的83.52%下降至75%。

        4 結(jié)束語

        通過分析鋅冶煉熔鑄鋅浮渣處理工藝粉塵含鋅量高的原因,認(rèn)為現(xiàn)有工藝配備的直線振動篩篩網(wǎng)目數(shù)小,篩分過程中部分顆粒進(jìn)入了粉塵內(nèi)無法回收,導(dǎo)致粉塵含鋅量高。因此,對原工藝流程改造,增加16 目振動篩對原1#振動篩的篩下物進(jìn)行篩分;增加35 目的直線振動篩對2#振動篩和16 目振動篩的篩下物進(jìn)行篩分。對原工藝流程的改造有效降低了鋅浮渣粉塵含鋅量,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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