凌愛(ài)兵,付文鵬
(寶鋼股份上海梅山鋼鐵股份有限公司熱軋廠,江蘇 南京210039)
隨著智慧制造技術(shù)在鋼鐵行業(yè)的不斷應(yīng)用,熱軋帶鋼斷面形狀的自動(dòng)封鎖技術(shù)也在逐步實(shí)現(xiàn)并推廣。斷面形狀自動(dòng)封鎖是由計(jì)算機(jī)根據(jù)一定規(guī)則自動(dòng)判斷,對(duì)斷面形狀檢測(cè)精度提出了更高的要求。檢測(cè)不準(zhǔn)會(huì)造成大量斷面自動(dòng)封鎖,不但影響生產(chǎn)的連續(xù)化,還容易造成質(zhì)量的批量事故。
熱軋1 780產(chǎn)線精軋機(jī)F1-F7配置彎輥與竄輥執(zhí)行機(jī)構(gòu),工作輥采用CVC 輥形,對(duì)板形具有較強(qiáng)的控制能力。帶鋼斷面形狀檢測(cè)由橫向(寬度方向)實(shí)測(cè)厚度的離散點(diǎn)組成。離散點(diǎn)組成的橫斷面形狀曲線可以真實(shí)反映帶鋼的斷面輪廓形狀,但也容易因部分檢測(cè)噪點(diǎn)導(dǎo)致自動(dòng)誤封鎖。擬合曲線雖能規(guī)避部分檢測(cè)噪點(diǎn),但有時(shí)也會(huì)掩蓋部分真實(shí)的斷面缺陷。
因此,將離散點(diǎn)組成的斷面形狀曲線用于斷面自動(dòng)封鎖,對(duì)儀表檢測(cè)斷面的精度提出了更高的要求?,F(xiàn)有文獻(xiàn)分別從承載輥縫形狀、軋輥磨損、斷面形狀擬合、數(shù)據(jù)挖掘等方面對(duì)斷面形狀進(jìn)行了分析和問(wèn)題改進(jìn)[1-4]。針對(duì)某熱連軋1 780 產(chǎn)線應(yīng)用斷面自動(dòng)封鎖技術(shù)后,對(duì)中部固定位置的“雙峰”進(jìn)行了對(duì)比、分析,避免了此類(lèi)誤檢測(cè)導(dǎo)致的大量自動(dòng)封鎖,對(duì)防止真實(shí)的局部高點(diǎn)缺陷卷流入下游用戶(hù)具有重要意義。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步通過(guò)竄輥策略?xún)?yōu)化、“雙烏龜殼”計(jì)劃(即計(jì)劃按“窄-寬-窄-次寬-窄”原則編排)等措施,解決了超長(zhǎng)軋制計(jì)劃末期的斷面中部高點(diǎn)和M形斷面問(wèn)題,對(duì)延長(zhǎng)軋制單位的公里數(shù)也具有重要意義。
1 780產(chǎn)線帶鋼斷面形狀曲線中部“雙峰”的典型特點(diǎn)為:帶鋼頭部斷面曲線平滑正常,中尾部寬度中部位置有明顯厚度“雙峰”(如圖1和圖2所示,中尾部“雙峰”高度約9~13 μm,對(duì)同一卷帶鋼,此“雙峰”高度中尾部有略微增加趨勢(shì))。“雙峰”在帶鋼橫向位置相對(duì)固定,不隨竄輥位置和帶鋼寬度變化而變化,且更換F1~F7工作輥無(wú)變化和改善。逐個(gè)空過(guò)精軋各個(gè)軋機(jī)也不能消除該中部“雙峰”,該雙峰易觸發(fā)大量斷面自動(dòng)封鎖,存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。
圖1 頭部斷面(正常)
圖2 中尾部斷面(中部“雙峰”)
為明確此中部“雙峰”現(xiàn)象與多功能儀是否存在關(guān)聯(lián),通過(guò)將多功能儀C形架沿寬度方向橫移一定距離,驗(yàn)證此中部“雙峰”在寬度方向的相對(duì)位置是否發(fā)生變化。試驗(yàn)證明:對(duì)同鋼種規(guī)格軋制,原來(lái)在寬度方向位置相對(duì)固定的“雙峰”,隨著多功能儀C形架移動(dòng)方向,平移了60 mm的距離,如圖3和圖4 所示。將多功能儀C 形架移動(dòng)60 mm 恢復(fù)原狀,此中部“雙峰”也回歸原來(lái)的固定位置,說(shuō)明此中部“雙峰”與多功能儀C形架存在關(guān)聯(lián)性。
圖3 多功能儀C形架橫移前斷面
圖4 多功能儀C形架橫移后斷面
由于帶鋼斷面在帶鋼頭部形狀正常,一卷帶鋼純軋時(shí)間一般在60~110 s左右,而中尾部中部“雙峰”的隆起高度有略微增加的趨勢(shì)。結(jié)合此現(xiàn)象,分析中部“雙峰”可能與多功能儀下臂存在不均勻熱變形有關(guān)。由于帶鋼經(jīng)過(guò)多功能儀時(shí)的溫度一般在840~920 ℃,帶鋼通過(guò)熱輻射導(dǎo)致多功能儀下臂溫度上升。為驗(yàn)證此結(jié)論,通過(guò)高溫計(jì)實(shí)測(cè)多功能儀下臂罩殼溫度,并與同類(lèi)產(chǎn)線對(duì)比,見(jiàn)表1。某1 780 產(chǎn)線有鋼時(shí)多功能儀下臂罩殼溫度可達(dá)130 ℃,顯著高于同類(lèi)產(chǎn)線有鋼時(shí)的溫度(90 ℃),而無(wú)鋼時(shí)多功能儀下臂罩殼溫度與同類(lèi)產(chǎn)線接近。
表1 多功能儀下臂罩殼溫度對(duì)比 ℃
由于多功能儀在軋機(jī)進(jìn)鋼前會(huì)自動(dòng)進(jìn)行一次標(biāo)定(無(wú)鋼時(shí)),消除環(huán)境誤差帶來(lái)的影響。為進(jìn)一步驗(yàn)證多功能儀在有鋼時(shí)C 形架下臂罩殼溫度顯著上升帶來(lái)的影響,研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)在同一卷帶鋼尾部離開(kāi)多功能儀的瞬間,手動(dòng)強(qiáng)制進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn)化。與帶鋼頭部到達(dá)多功能儀前的標(biāo)準(zhǔn)化曲線對(duì)比,發(fā)現(xiàn)尾部離開(kāi)多功能儀瞬間的標(biāo)準(zhǔn)化曲線存在12 μm 左右的相對(duì)波動(dòng)。由于尾部帶鋼離開(kāi)多功能儀的瞬間,多功能儀C形架下臂罩殼溫度來(lái)不及下降,此時(shí)的多功能儀標(biāo)準(zhǔn)化曲線相對(duì)波動(dòng)幅度反映了多功能儀C 形架下臂罩殼存在不均勻熱變形的嚴(yán)重程度。
結(jié)合上述多功能儀橫移試驗(yàn)、C形架下臂罩殼溫度試驗(yàn)、頭尾多功能儀標(biāo)準(zhǔn)化曲線等對(duì)比試驗(yàn),可以證明多功能儀下臂罩殼在有鋼時(shí)溫度上升了80 ℃,多功能儀下臂不均勻熱變形達(dá)到12 μm 左右,導(dǎo)致帶鋼在寬度方向固定位置出現(xiàn)中部“雙峰”的根本原因。明確了該中部“雙峰”產(chǎn)生的機(jī)理后,通過(guò)在多功能儀下臂旁邊增加一排氣霧冷卻,有效解決了該問(wèn)題,使多功能儀檢測(cè)精度得到顯著提升。
在多功能儀檢測(cè)精度提升的基礎(chǔ)上,可以更加清楚地看到真實(shí)的局部高點(diǎn),如圖5所示。此類(lèi)真實(shí)的局部高點(diǎn)在帶鋼全長(zhǎng)均能看到,一般發(fā)生在軋制計(jì)劃的中后期。通過(guò)對(duì)比試驗(yàn),此類(lèi)局部高點(diǎn)與前段軋機(jī)F1~F4 竄輥長(zhǎng)時(shí)間在小范圍內(nèi)竄動(dòng)有關(guān),導(dǎo)致工作輥局部出現(xiàn)熱膨脹和磨損不均勻,特別是同寬軋制時(shí)此現(xiàn)象較明顯。通過(guò)在板形模型開(kāi)發(fā)同寬識(shí)別模型,且每間隔3~4 塊使F1~F4 竄輥往正竄或負(fù)竄,可有效規(guī)避此類(lèi)局部高點(diǎn),圖6是開(kāi)發(fā)此功能后,軋制單位第90~100 km 左右斷面形狀仍平滑,無(wú)明顯局部高點(diǎn)。
圖5 中部局部高點(diǎn)
圖6 中部局部高點(diǎn)消失
熱軋1 780產(chǎn)線因窄薄規(guī)格酸洗和合金鋼比例較高,為保證生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,一般需要置于計(jì)劃前中期。在計(jì)劃中后期寬度反跳軋制寬規(guī)格冷軋材,違反傳統(tǒng)“烏龜殼”計(jì)劃編排原則,易導(dǎo)致計(jì)劃中后期冷軋材出現(xiàn)M形異常斷面。如圖7所示,生產(chǎn)實(shí)踐表明,此類(lèi)M形斷面與計(jì)劃前中期窄薄規(guī)格編排塊數(shù)過(guò)多有關(guān),特別是窄規(guī)格帶鋼邊部不均勻磨損程度變重影響較大。通過(guò)對(duì)計(jì)劃規(guī)程進(jìn)行優(yōu)化,允許一定程度的自由軋制,即“雙烏龜殼”軋制計(jì)劃,計(jì)劃中后期需要軋制寬度>1 450 mm 以上的寬規(guī)格帶鋼時(shí),對(duì)前面第一個(gè)“烏龜殼”窄薄規(guī)格塊數(shù)進(jìn)行限制,一般要求塊數(shù)<20 塊。計(jì)劃規(guī)程優(yōu)化后,M形異常斷面得到有效控制,見(jiàn)圖8,計(jì)劃中后期生產(chǎn)寬規(guī)格冷軋材,未出現(xiàn)M形異常斷面。
圖7 計(jì)劃中后期寬板M形斷面
圖8 計(jì)劃中后期寬板斷面(控制前中期窄板塊數(shù))
通過(guò)多功能儀C 形架橫移、C 形架下臂罩殼溫度測(cè)量、頭尾多功能儀標(biāo)準(zhǔn)化曲線等對(duì)比試驗(yàn),明確了某熱連軋1 780產(chǎn)線斷面中部“雙峰”產(chǎn)生的機(jī)理:多功能儀下臂罩殼在有鋼時(shí)溫度上升了80 ℃,導(dǎo)致多功能儀下臂不均勻熱變形達(dá)到12 μm左右。并通過(guò)在多功能儀C形架附近增加氣霧冷卻,解決了斷面誤檢測(cè)中部“雙峰”問(wèn)題,提升了多功能儀斷面檢測(cè)精度。
通過(guò)在板形模型開(kāi)發(fā)同寬識(shí)別模型,且每間隔3~4 塊使F1~F4 竄輥往正竄或負(fù)竄,有效控制了計(jì)劃中后期局部高點(diǎn)問(wèn)題,軋制單位第90~100 km左右斷面形狀仍平滑,無(wú)明顯局部高點(diǎn)。
針對(duì)計(jì)劃規(guī)程進(jìn)行優(yōu)化,使M形異常斷面得到有效控制,計(jì)劃中后期生產(chǎn)寬規(guī)格冷軋材,未出現(xiàn)M形異常斷面。通過(guò)上述試驗(yàn)和改進(jìn),使某熱連軋1 780產(chǎn)線斷面形狀降級(jí)量從月均243 t降至51 t。