蘇慶峰,徐繼虹,張可佳 (中國石油大慶煉化公司,黑龍江 大慶 163400)
某煉化企業(yè)污水回用裝置始建于2004年,采用內壓式有機超濾技術,污水處理場出水效果差引起UF的污染,過濾通量逐漸下降,膜污染是膜濾應用的主要制約因素,根據(jù)達西定律過濾模型計算,膜污染阻力占比71%,采用適用的預處理工藝才能提高進水水質,確保污水回用裝置穩(wěn)定運行。
回用原水為“老三套”工藝的外排煉油污水,對進水水質分析,找出影響UF膜運行的主要因素:
(1)某煉化企業(yè)污水回用原水屬于生化處理后的工業(yè)污水,有機物含量較多,但可生化的部分較小,且大分子量比例較高。有機物的吸附污染是UF膜的主要衰減原因,需考慮有機物的處理措施。
(2)其次原水為生化出水,自帶菌群較多,雖有沉淀工藝和核桃殼過濾器過濾,但生物菌群進入UF并孳生會帶來一定的生物污染,需考慮殺菌處理措施。
(3)原水中無機鹽成分較低,無機鹽的沉淀和結垢趨向較低,膜沉淀污染不做重點考慮。
目前某煉化企業(yè)污水回用裝置預處理設施為核桃殼過濾器、高效纖維過濾器、50 μm碟式過濾器,均為物理過濾,其精度較低。單純的物理過濾難以達到要求,必須采取其他適用技術。常用的預處理技術有流砂過濾、多介質過濾、混凝助凝沉淀澄清工藝、微濾膜技術、高級氧化法等。其中前兩種屬物理過濾,過濾精度低不予考慮。微濾膜技術屬物理過濾,與UF分離原理相同,級配較好。但效率比較低,一般不作為UF的預處理工藝。高級氧化法不同的氧化劑根據(jù)氧化還原電位不同,氧化效果不同,兼具解環(huán)斷鏈和氧化作用,但UF濾徑無法截留小分子有機物,氧化未對有機污染起明顯作用。因此高級氧化技術作為污水回用UF有機污染的預處理工藝不適用,可作為殺菌備選工藝。混凝助凝沉淀澄清工藝技術均屬于物化法結合技術,能夠有效去除膠體狀大分子有機物,綜合成本較低,可作為備選技術開展適用性研究。
通過適用技術分析,現(xiàn)有污水回用裝置主要采用“混凝+助凝工藝”對UF有機物污染進行預處理。采用殺菌消毒工藝對UF生物污染進行預處理,并實驗其組合工藝。
2.1.1 混凝工藝
混凝工藝是通過凝聚和架橋作用使膠體顆粒黏結的絮凝過程,最后產(chǎn)生沉降的水處理工藝。比較常見的是無機混凝劑,其中鋁鹽混凝劑和鐵鹽混凝劑應用比較廣泛。
(1) 混凝劑種類及投加濃度實驗
選取三氯化鐵、自研藥劑SY307、高鐵酸鉀、硫酸鋁、聚合氯化鋁鐵、聚合硫酸鐵6種工業(yè)常用混凝劑作為試驗藥劑。按多種投加濃度的藥劑進行實驗,其中自研藥劑SY307、聚合氯化鋁鐵和硫酸鋁混凝效果較好,上清液的濁度較低。
2.1.2 助凝工藝
常見助凝劑分為:pH調整劑、絮體結構改良劑和氧化劑。常用助凝劑為PAM和PDM。用多種濃度的配比實驗,當混凝劑(SY307)+助凝劑(PAM/PDM )時,濁度去除效率較高,整體效果最佳,但PDM產(chǎn)生泡沫較多易影響沉降效果。自研藥劑SY307+PAM小試效果最佳,濁度去除率最高達到79.97%。
2.1.3 混凝劑對后續(xù)水質影響實驗
分別對藥劑SY307、硫酸鋁、聚合氯化鋁鐵進行混凝實驗,硫酸鋁、聚合氯化鋁鐵投加后出現(xiàn)氨氮升高的現(xiàn)象,容易導致UF污堵。SY307無此種情況,不影響水質。
小結:通過對實驗過程的TOC和DOC的監(jiān)測,混凝沉淀工藝可去除12%的溶解性有機物,經(jīng)過UF過濾后,溶解性有機物去除率最高為50%,UF的孔徑并不能截留全部的有機物,只需用混凝工藝解決影響UF運行的吸附問題即可。
通過篩選6種混凝劑和2種助凝劑,其中混凝劑SY307的混凝效果比較理想,對后續(xù)水質沒有明顯影響,該藥劑在投加濃度400 mg/L、反應時間10 min時,濁度去除率最高達到79.03%,效果相對最優(yōu);助凝劑PAM配合混凝劑使用后,加快了絮體沉淀,降低上清液濁度。
引起UF污堵的一個因素是生物污染,通過對原水殺菌可以緩解UF污堵。
2.2.1 氯消毒
氯殺菌消毒工藝主要包括液氯、二氧化氯、次氯酸鈉、固體氯等,考慮安全性,本項目氯殺菌工藝采用次氯酸鈉及固體氯等6種殺菌劑消毒[1]??紤]投加的便利性和殺菌效果,次氯酸鈉為適用殺菌劑,投加濃度為250 mg/L,反應時間30 min為最優(yōu)參數(shù),殺菌率為99.8%。
2.2.2 紫外線消毒
紫外殺菌速度快,效率較高。采用浸水式紫外消毒工藝,反應時間控制在1-10 min,殺菌率基本相同,反應時間控制在1-5 min之間,最高去除率為95.7%。
2.2.3 臭氧消毒
臭氧是常用氧化劑中氧化能力最強的,兼具殺滅微生物和氧化有機物的雙重作用。分別開展HRT和投加濃度優(yōu)化實驗,所以臭氧氧化(空塔)工藝適用于UF預處理工藝。
小結:三種殺菌工藝都符合要求,其中臭氧兼具殺菌和氧化能力;藥劑殺菌操作簡便;紫外線對水質潔凈程度要求較高。從成本上看,藥劑殺菌成本最低。
在小試工藝篩選的基礎上,進行UF聯(lián)運試驗??疾祛A處理工藝對UF污染的實際影響。。
投加PAM以后,膜壓差上漲明顯,出水流量下降較快,經(jīng)分析PAM為高分子混凝劑,對UF有一定的污堵作用,篩除助凝劑PAM,本項目投加自研藥劑SY307。
次氯酸鈉和紫外線單獨殺菌預處理工藝不能緩解UF膜通量衰減速度,臭氧雖然具有一定延緩UF膜通量衰減速度的作用,同時具有氧化有機物和殺菌作用,效果優(yōu)于次氯酸鈉和紫外線,單獨殺菌預處理工藝不能緩解UF膜通量衰減速度。
混凝分別和次氯酸鈉、紫外線、臭氧組合的預處理組合工藝處理效果均優(yōu)于單獨的混凝預處理工藝,其中混凝+次氯酸鈉和混凝+臭氧組合工藝較混凝+紫外線的工藝略好。
混凝和次氯酸鈉、紫外線、臭氧的三種組合工藝較原水過濾工藝對減緩UF衰減速度均有明顯的作用,從產(chǎn)水量看,混凝+臭氧工藝 > 混凝+次氯酸鈉工藝 >混凝+紫外線工藝。中試階段使用混凝+臭氧工藝和混凝+次氯酸鈉工藝依次開展中試。
考察預處理工藝對舊PES材質UF衰減速度的作用。運行參數(shù)與現(xiàn)場工業(yè)化裝置一致,運行周期為90 d。使用混凝劑400 mg/L+次氯酸鈉150 mg/L預處理工藝較處理原水的UF膜通量衰減速度慢,預處理工藝后的UF具有更強的抗污染性,UF運行周期可延長至18 min,混凝+次氯酸鈉預處理工藝產(chǎn)水量高于原水膜通量,單支膜出水流量可增加0.1 t/h。有機超濾膜運行趨勢圖如圖1所示。
圖1 有機超濾膜運行趨勢圖
(1)有機物在UF表面的吸附和積累通常是UF膜污染的重要因素,混凝預處理工藝對能有效地凝聚污水中的有機物和膠體,自研混凝劑SY307的混凝效果比較理想,對后續(xù)水質沒有明顯影響。助凝劑會加快UF污堵,應使用混凝工藝作為UF預處理工藝。(2)單獨采用混凝工藝在一定程度上可以緩解UF膜通量衰減速度,單獨采用殺菌工藝,沒有緩解UF通量衰減速度的作用。將混凝和次氯酸鈉、紫外線、臭氧的任意組合后的預處理工藝,較單獨混凝對減緩UF衰減速度均有提升的作用。(3)經(jīng)過混凝+臭氧或混凝+次氯酸鈉的預處理工藝都較原水過濾工藝抗污染性強,延長UF運行周期。從經(jīng)濟性上分析,次氯酸鈉運行成本低,對氨氮去除率較好,混凝+次氯酸鈉更適合做污水回用的預處理工藝。(4)采用混凝+次氯酸鈉預處理組合工藝能有效延緩UF的污堵情況和降低膜通量衰減速度,產(chǎn)水率同比提高17%,帶來較好的經(jīng)濟效益;同時減輕后續(xù)污水處理場的處理負荷,預處理工藝措施是本項目的關鍵技術,合理的預處理工藝選擇、有效的投加濃度和反應時間能夠有效改善污水回用進水水質,提高產(chǎn)水率。