羅榮
(廣東電網(wǎng)有限責任公司韶關(guān)供電局,廣東 韶關(guān) 512000)
受鐵磁諧振、瞬時放電等影響,PT熔斷器很容易出現(xiàn)由暫態(tài)沖擊導致的過電壓熔斷,進而影響變電的安全效益和經(jīng)濟效益。尤其是在我國變電站運行過程中,電壓互感器高壓側(cè)PT熔斷器熔斷后將直接導致電力系統(tǒng)“虛接”,致使自動化系統(tǒng)誤報,給變電站運維管理造成了非常大的干擾。嚴重時甚至引起誤動作,導致計量裝置失效或電氣裝置損毀,在今后工作中需全面重視。
本次研究過程中主要以某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷事故為例,分析PT熔斷器運行狀態(tài)及缺陷情況,其具體內(nèi)容如下。
某變電站主要負責區(qū)域居民用電。2021年5月29日02時19分46秒,110kV丙丁站10kV 1M 51PT后臺發(fā)TV斷線告警信號,后臺AB兩相電壓顯示為0,C相電壓顯示為5.6kV。在51PT小車開關(guān)高壓柜測量保護電壓二次空開后確認:AB兩相電壓為0,C相電壓為58V,與正常運行參數(shù)存在明顯差異(見表1),初步判斷10kV 51PT AB兩相熔斷器發(fā)生熔斷。
表1 某變電站10kV 1M熔斷器基本參數(shù)
停電過程中未退出備自投和合上10kV母聯(lián)500開關(guān),使PT二次側(cè)完全失壓,同時10kV 1M母線進線電流很低,判斷為無壓無流,10kV 母聯(lián)備自投動作。
在實際運行過程中PT熔斷器發(fā)生熔斷的現(xiàn)象較為常見,當環(huán)境因素、操作因素、技術(shù)因素等引起暫態(tài)沖擊、放電等,均會使其過壓或過流熔斷,其具體見表2。
表2 PT熔斷器熔斷的影響因素
根據(jù)備自投運行邏輯,兩條母線有壓,10kV #1變低501開關(guān)、10kV #2變低502開關(guān)在合閘位置、10kV母聯(lián)500開關(guān)在分閘位置,備自投充電。充電完成后,10kV 1M無壓、2M有壓、進線電流I1(501開關(guān)) 無流條件皆滿足時,母聯(lián)備自投方式2 啟動,經(jīng)一跳閘延時TU1F 發(fā)跳501開關(guān)命令,跳開501開關(guān)后,合上10kV母聯(lián)500開關(guān)。
本次10kV 1M 51PT熔斷器熔斷后10kV母聯(lián)備自投動作與上述情況一致。根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果,運行人員在停10kV 1M 51PT前,未合上10kV 母聯(lián)500開關(guān),退出10kV 母聯(lián)備自投,10kV PT二次并列。此時,斷開C相保護測量電壓空氣開關(guān)后,因A、B相熔斷器已經(jīng)熔斷,10kV 1M滿足無壓判據(jù)。
同時在現(xiàn)場檢查過程中相關(guān)人員還發(fā)現(xiàn)某110kV丙丁站501開關(guān)負荷電流僅為44A,有電流閉鎖不滿足。若在停電處理的過程中當操作人員誤動,斷開51PT二次空開時,會直接造成備自投檢測10kV 1M失壓。此時501開關(guān)負荷電流(進線電流)小于備自投無流定值0.04A(一次值120A,CT變比3000/1),無壓定值30V,此時10kV 1M滿足無壓無流判據(jù)。同時10kV 2M電壓正常,10kV母聯(lián)500開關(guān)在分位,滿足備自投動作條件,最終導致本次事件的發(fā)生。
更換熔斷器時必須根據(jù)變電站運行情況和事故因素合理設(shè)計和分析,在確定規(guī)格參數(shù)、更換流程、操作要點、安全保護等,才能夠開展現(xiàn)場操作。某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷處理過程中因未準確把握10kV母線PT停電造成的備自投誤動風險,致使未將10kV PT二次并列就進行10kV 51PT停電操作,更換熔斷器。嚴重威脅了人身和設(shè)備安全。
運行人員最終選擇先更換熔斷器將51PT恢復后,再改變運行方式。運行人員先將51PT轉(zhuǎn)檢修,更換熔斷器。更換完畢,將51PT轉(zhuǎn)至運行,檢查設(shè)備無異常后,重新合上變低501開關(guān),斷開母聯(lián)500開關(guān),現(xiàn)場及后臺恢復正常。
借鑒變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷處理經(jīng)驗,在PT熔斷器更換時應注意:
(1) 從熔斷情況和備自投保護關(guān)系出發(fā),做好更換方案的設(shè)計。PT熔斷器熔斷后會造成空壓,直接進行PT熔斷器更換將造成進線無流,滿足備自投條件,致使備自投動作,直接影響變電站運行的安全性和穩(wěn)定性,嚴重時甚至導致變電事故。因此,在一般更換過程中應先根據(jù)PT熔斷器和備自投保護之間的關(guān)系退出備自投保護,合上母聯(lián)500開關(guān),方可進行更換操作。
(2) 本次變電站10kV母線中1M、2M各有一個母線PT,母聯(lián)500開關(guān)在熱備用狀態(tài),當51PT熔斷器熔斷后,此時應先合上10kV母聯(lián)500開關(guān),將PT二次并列轉(zhuǎn)換開關(guān)切到并列位置方可進行51PT熔斷器更換。更換時應:
①斷開10kV 1M 51PT熔斷器空開,將其轉(zhuǎn)換到檢修狀態(tài);
②安全保護措施到位后,穿絕緣鞋、戴絕緣手套取下熔斷的熔斷器;
③檢查新熔斷器規(guī)格型號,確定參數(shù)一致,測量待更換的熔斷器兩端電阻值符合使用要求。
④穿絕緣鞋、戴絕緣手套更換新的熔斷器。
⑤安裝到位后轉(zhuǎn)動幾下,再測量熔斷器卡位金屬兩端電阻值,若與安裝前電阻值接近,則安裝無問題,可將51PT轉(zhuǎn)換為運行狀態(tài),正常送電。
為進一步減少PT熔斷器熔斷事件,提升變電站運行的安全性和穩(wěn)定性,在日常管理和運維過程中必須做好:
(1) 系統(tǒng)優(yōu)化。要針對變電站10kV的中性點接地情況、熔斷器故障類型等對線路設(shè)計、裝置性能等進行提升,以強化變電站性能架構(gòu)。如可以在10kV系統(tǒng)中增加消諧裝置(消弧線圈、接地電阻等),以減少瞬間接地后暫態(tài)電流對PT熔斷器的沖擊;可以對反復出現(xiàn)故障的熔斷器進行伏安特性測試,在1.9Um情況下分析是否需要進行PT立項更換。若此時一次電流小于1.5mA,則符合性能要求,若超過1A則必須進行更換或增加消諧裝置。
(2) 在線監(jiān)測。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷深入,我國必須加大變電站狀態(tài)監(jiān)測,利用智能監(jiān)測平臺實現(xiàn)環(huán)境的分析和運行的管控。如利用無人機、飛行器等快速采集變電站PT熔斷器的運行環(huán)境,確定雷電天氣、高溫氣候、潮濕積塵等對其性能的影響;通過感應裝置、伏安表等測定PT熔斷器的運行參數(shù),確定是否存在電壓、電流、諧波等異常情況,分析PT熔斷器的使用性能,是否需要維護、更換等。
(3) 技術(shù)培訓。本次某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷處理時人員操作技術(shù)、安全意識明顯不到位。在工作過程中必須加大對操作人員的操作技術(shù)培訓和安全教育,全面梳理PT高壓熔斷器更換的作業(yè)流程,向運行人員明確PT高壓熔斷器更換的作業(yè)流程,并進行培訓學習;開展PT電壓異常與備自投動作的事故預想,并對PT高壓熔斷器更換的作業(yè)流程及備自投動作邏輯進行培訓考核;針對工作流程及工作模式進行宣貫,再次向運行人員明確故障信息上報的相關(guān)要求。實際工作中多溝通、多思考,強化安全意識、集體意識、服務(wù)意識以及主人翁意識,保證人員嚴格依照規(guī)范科學、有效、安全地完成熔斷器熔斷事故處理工作。
變電站運行過程中非常容易出現(xiàn)熔斷器熔斷導致的安全運行事故。在某變電站10kV 1M 51PT熔斷器熔斷處理的過程中由于技術(shù)操作不規(guī)范、安全意識不到位,導致維修過程中備自投誤動,加劇了操作風險,增加停電操作的時間。為解決上述問題,在今后熔斷器更換和保護過程中必須從環(huán)境因素、技術(shù)因素和人員因素出發(fā),形成嚴格規(guī)范,做好操作指導,使該項工作能夠高標準、嚴要求、低風險地落實。