李江平
(山西三元福達(dá)煤業(yè)有限公司,山西 長(zhǎng)治046000)
在煤礦開(kāi)采過(guò)程中,火災(zāi)事故是礦井五大自然災(zāi)害事故之一,火災(zāi)事故的發(fā)生給礦井安全生產(chǎn)帶來(lái)極大威脅[1]。礦井火災(zāi)事故原因有很多種類型,其中煤炭自燃是其主要的致災(zāi)因素之一,在我國(guó)井下煤炭開(kāi)采過(guò)程中,有超過(guò)60%以上的煤礦都存在有煤層自然發(fā)火的危險(xiǎn)[2-3]。因此,防治煤層自然發(fā)火在預(yù)防礦井火災(zāi)事故中顯得尤為重要。
王莊煤礦主采山西組2號(hào)煤層和太原組8號(hào)煤層,目前,礦井開(kāi)采范圍內(nèi)的2號(hào)煤層已基本采掘結(jié)束,開(kāi)始開(kāi)采8號(hào)煤層。8號(hào)煤層賦存較為穩(wěn)定,厚度0.8~6.2 m,平均厚度2.65 m。工作面沿煤層走向布置,根據(jù)礦井地質(zhì)條件及生產(chǎn)能力等情況,工作面傾斜長(zhǎng)度一般設(shè)計(jì)為180~200 m,工作面采用綜合機(jī)械化綜采放頂煤回采工藝,每循環(huán)推進(jìn)度0.8 m,勞動(dòng)組織方式為“三八”制,平均每日8個(gè)循環(huán),日循環(huán)進(jìn)度6.4 m。在礦井對(duì)8號(hào)煤層開(kāi)采前,對(duì)煤層自燃傾向進(jìn)行了取樣測(cè)試,結(jié)果表明,8號(hào)煤層的吸氧量為0.65 cm3/g,自燃傾向等級(jí)為II級(jí),屬于自燃煤層,最短自燃發(fā)火期40 d。為了預(yù)防工作面在回采過(guò)程中采空區(qū)遺煤發(fā)生自燃現(xiàn)象,本文以15103工作面為研究對(duì)象,對(duì)工作面回采期間綜合防滅火技術(shù)進(jìn)行分析研究,制定防治措施,確保工作面安全回采。
15103工作面采煤工藝為綜采放頂煤回采工藝,采空區(qū)頂板管理方法為全部垮落法。工作面回采初期,因回采推進(jìn)速度慢,采空區(qū)頂板不能及時(shí)全部垮落,造成工作面回采期間采空區(qū)漏風(fēng)嚴(yán)重,且工作面煤炭資源回收率較低,造成采空區(qū)內(nèi)遺落的煤炭量較多,容易引發(fā)煤炭自燃。為解決該問(wèn)題,利用工作面布置的高位底板抽放巷對(duì)采空區(qū)加大抽放量,增加工作面采空區(qū)內(nèi)熱量流散的速度,減少漏風(fēng)量,最終達(dá)到降低工作面采空區(qū)內(nèi)的溫度,減小氧氣濃度,防止采空區(qū)煤炭自燃的目的。工作面底板高位抽放巷布置如圖1所示。
圖1 工作面高位底板抽放巷布置示意Fig.1 Arrangement of drainage roadway in high floor of working face
向工作面采空區(qū)內(nèi)注入漿液防止煤炭自燃技術(shù)在我國(guó)大部分易自然發(fā)火的煤礦都得到了廣泛應(yīng)用,且效果良好[4]。它起到的主要作用是注入的漿液將采空區(qū)內(nèi)遺落的煤炭進(jìn)行包裹覆蓋,減小采空區(qū)內(nèi)遺留的煤炭與空氣接觸的面積,降低采空區(qū)空氣溫度,減緩采空區(qū)內(nèi)煤炭氧化反應(yīng)。同時(shí)向采空區(qū)注入的漿液能夠?qū)⒉煽諈^(qū)內(nèi)垮落的煤及矸石之間的縫隙進(jìn)行充填,提高了采空區(qū)空間的密閉性,降低了漏風(fēng)量[5]。
綜合考慮到注漿材料的注漿效果、取材方便及成本較低等多方面因素,決定選取黃土作為該礦井向采空區(qū)注漿使用的材料。注漿系統(tǒng)是在礦井工業(yè)廣場(chǎng)或風(fēng)井附近場(chǎng)地建立地面固定式集中注漿站,為全礦井下工作面注漿提供服務(wù)。雖然建立地面集中注漿站需鋪設(shè)的管路較長(zhǎng),占有的空間較大,初期投入的成本較大,但是建成以后,其具有注漿量大,可以同時(shí)滿足多個(gè)工作面同時(shí)注漿使用,工作比較集中,便于管理,工作效率高,占用人員少等優(yōu)點(diǎn)。工作面開(kāi)始回采后,沿工作面回風(fēng)巷鋪設(shè)一趟注漿管路至工作面上隅角,在工作面液壓支架尾梁后方沿傾斜方向安裝1趟DN100 mm的注漿鋼管,鋼管固定在支架尾梁上,在鋼管的上部每間隔30 m左右位置聯(lián)接1根1.2 m長(zhǎng)的花管,DN100 mm的鋼管與工作面回風(fēng)巷鋪設(shè)的注漿管進(jìn)行連接,15103工作面采空區(qū)注漿系統(tǒng)組成及管路鋪設(shè)如圖2所示。工作面回采期間,每向前推進(jìn)50 m,對(duì)工作面采空區(qū)進(jìn)行一次注漿,注漿時(shí)間為12 h,注漿流量為60 m3/h,采空區(qū)內(nèi)總注漿量約為720 m3。
圖2 工作面注漿系統(tǒng)組成及管路鋪設(shè)示意Fig.2 Composition of working face grouting system and pipeline laying
采煤工作面上、下隅角因存在風(fēng)流壓差,極易造成工作面采空區(qū)出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象。因工作面上、下隅角為工作面采空區(qū)與巷道的交界處,此處的頂板不易完全垮落,隅角采空區(qū)存在空間,造成上、下隅角風(fēng)流進(jìn)入采空區(qū)內(nèi)。因此,為防止工作面上下隅角向采空區(qū)漏風(fēng),必須對(duì)隅角進(jìn)行封堵,減少采空區(qū)漏風(fēng)量,從而有效減小工作面采空區(qū)內(nèi)遺煤氧化的空間范圍。工作面回采過(guò)程中,使用人工裝煤袋打設(shè)煤袋墻的方法對(duì)上、下隅角空洞或漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行封堵,以減少采空區(qū)漏風(fēng),工作面每推進(jìn)5 m封堵一道煤袋墻,墻體寬度0.8 m,為便于隅角通風(fēng),袋子墻與巷道幫部夾角成30°~45°。
借鑒我國(guó)其他地區(qū)煤礦采用阻化劑進(jìn)行防滅火的經(jīng)驗(yàn),因氯化鈣具有價(jià)格低廉、阻化效果較好且效率較高、運(yùn)輸和儲(chǔ)存方便等優(yōu)點(diǎn),因此,將氯化鈣作為15103工作面阻化劑,在工作面配備阻化劑噴灑裝置,工作面回采期間,利用噴灑裝置對(duì)采空區(qū)內(nèi)的遺落的煤炭進(jìn)行噴灑阻化劑,減緩煤炭氧化速度。阻化劑噴灑系統(tǒng)如圖3所示,在工作面回風(fēng)巷中部合適位置放2個(gè)水箱,當(dāng)作放置阻化劑的藥箱,2個(gè)水箱交替使用,將濃度約為20%的工業(yè)氯化鈣倒入到水箱內(nèi),使用水管向水箱內(nèi)注入足量清水,并進(jìn)行攪拌均勻,在水箱位置安裝1臺(tái)高壓泵,沿回風(fēng)巷至工作面鋪設(shè)2趟φ25 mm的高壓膠管與高壓泵聯(lián)接,工作面高壓管沿前部運(yùn)輸機(jī)電纜槽進(jìn)行鋪設(shè),每間隔20 m安裝1個(gè)φ13 mm的三通接頭,接頭處聯(lián)接1根φ13 mm的高壓膠管,并安裝1支噴槍。噴灑阻化劑時(shí),人工手持噴漿每間隔5架向采空區(qū)噴灑1次阻化劑,每次噴灑不少于10 min,流量在30 L/min。工作面生產(chǎn)期間每班安排專人噴灑1次,如工作面出現(xiàn)停產(chǎn)、過(guò)構(gòu)造帶、回收等情況時(shí),必須加大對(duì)采空區(qū)噴灑阻化劑的劑量和頻次。
圖3 工作面阻化劑噴灑系統(tǒng)布置示意Fig.3 Arrangement of the blocking agent spraying system on the working face
15103工作面采空區(qū)內(nèi)注入氮?dú)庵饕饔檬沁M(jìn)行滅火。采空區(qū)內(nèi)煤炭自燃產(chǎn)生的主要?dú)怏w為CO,利用礦井安裝的束管實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)采空區(qū)內(nèi)CO濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),當(dāng)監(jiān)測(cè)到采空區(qū)內(nèi)出現(xiàn)CO時(shí)即可判定采空區(qū)內(nèi)的遺煤已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生氧化,發(fā)生遺煤氧化的臨界溫度值為37.5~47.5℃,檢測(cè)出的CO濃度為35×10-6ppm,當(dāng)出現(xiàn)此狀況時(shí)需對(duì)工作面進(jìn)行封閉向采空區(qū)內(nèi)注入氮?dú)?。井下可移?dòng)式的制氮設(shè)備可以安裝在距離滅火區(qū)域附近,不需要再鋪設(shè)安裝1趟專用的注氮管路,但其缺點(diǎn)是制氮能力小,產(chǎn)生的氮?dú)饬可?。在礦區(qū)地面上建立的固定式或移動(dòng)式的制氮設(shè)備制氮能力強(qiáng),產(chǎn)生的氮?dú)饬看螅梢詽M足井下防滅火需要,但需從地面向井下鋪設(shè)1趟專用管路用于輸送氮?dú)馐褂谩8鶕?jù)井下實(shí)際情況,采用在地面安裝1套固定式制氮設(shè)備用于井下工作面防滅火使用。
按照我國(guó)其他類似煤礦注氮經(jīng)驗(yàn),每t煤注氮量約為5 m3,8號(hào)煤層平均煤厚2.65 m,工作面平均回收率為95%。工作面注氮流量可以用式(1)計(jì)算:
式中:QN為工作面注氮流量,m3/h;A為礦井年產(chǎn)量,為120萬(wàn)t/a;K為工作面回收率,93%;t為礦井平均每年生產(chǎn)時(shí)間,取330 d。
根據(jù)式(1)計(jì)算得出,工作面注氮流量為704.5 m3/h,結(jié)合礦井井下實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境,注氮流量考慮1.3富余系數(shù),最終確定工作面需要的注氮流量為916 m3/h。15103工作面注氮管路鋪設(shè)路線為:地面固定制氮站—進(jìn)風(fēng)斜井—8號(hào)煤層?xùn)|翼進(jìn)風(fēng)大巷—15103工作面膠帶運(yùn)輸巷—15103工作面采空區(qū)。采用在采空區(qū)埋管的方式進(jìn)行注氮,自工作面下隅角位置開(kāi)始每間隔30 m(根據(jù)井下情況可適當(dāng)調(diào)整)向采空區(qū)埋設(shè)1趟注氮管路,管路呈交替循環(huán)方式布置,管路鋪設(shè)如圖4所示。當(dāng)監(jiān)測(cè)到工作面采空區(qū)內(nèi)的溫度達(dá)到35℃以上,CO濃度超過(guò)35×10-6ppm時(shí),即停止工作面生產(chǎn),向采空區(qū)內(nèi)進(jìn)行注氮,采用間歇方式進(jìn)行注入氮?dú)猓刻熳⑷霑r(shí)間不少于15 h,直到工作面采空區(qū)內(nèi)的溫度下降到35℃以下,CO濃度為零時(shí),停止向采空區(qū)內(nèi)注氮。
圖4 1 51 03工作面注氮管路布置示意Fig.4 Arrangement of nitrogen injection pipeline at 15103 working face
經(jīng)采取以上綜合防滅火措施以后,工作面在回采期間,采空區(qū)內(nèi)的CO濃度一直保持在25×10-6ppm以下,工作面采空區(qū)內(nèi)未發(fā)生煤炭自燃現(xiàn)象,防治效果較好。2019年2月份,15103工作面因故臨時(shí)停止生產(chǎn),在工作面停產(chǎn)期間,通過(guò)束管實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),工作面采空區(qū)內(nèi)出現(xiàn)CO濃度異常上升現(xiàn)象,濃度超過(guò)了35×10-6ppm,為此對(duì)工作面采空區(qū)采取注入氮?dú)獾拇胧┻M(jìn)行滅火,每天注入的氮?dú)饬考s為13 000 m3左右,在注入氮?dú)馄陂g對(duì)采空區(qū)以里50 m處的氧氣和CO濃度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),得到的濃度變化情況如圖5所示。
圖5 1 51 03工作面采空區(qū)內(nèi)CO與O2濃度變化曲線Fig.5 COand O2 concentration change curve in goaf of 15103 working face
由圖5中可以看出,在采空區(qū)以里50 m處,O2濃度達(dá)到了20%,CO濃度最高達(dá)到了57×10-6ppm,采空區(qū)內(nèi)存在煤炭自燃跡象。通過(guò)對(duì)采空區(qū)注入氮?dú)庖院?,CO濃度由最高時(shí)的57×10-6迅速下降到30×10-6以下,O2濃度未發(fā)生明顯變化,說(shuō)明注入氮?dú)庖院?,采空區(qū)內(nèi)的煤炭自燃得到了有效抑制。綜上分析可知,向采空區(qū)內(nèi)注入氮?dú)饽軌蛴行Ы档虲O濃度,降低采空區(qū)內(nèi)遺煤發(fā)生氧化的速度,能夠有效抑制煤炭發(fā)生自燃。
15103工作面于2020年2月份回采結(jié)束,在距離工作面回風(fēng)巷和膠帶巷口15 m處,使用煤袋砌墻對(duì)工作面進(jìn)行密閉,密閉后利用束管對(duì)采空區(qū)內(nèi)的CO濃度進(jìn)行監(jiān)測(cè),得到如圖6所示的變化曲線。
由圖6可以看出,工作面密閉以后,采空區(qū)內(nèi)CO濃度出現(xiàn)逐漸較小趨勢(shì),膠帶運(yùn)輸巷側(cè)CO濃度由最高的25×10-6逐漸下降到最低時(shí)5×10-6,最終CO濃度穩(wěn)定在8×10-6,左右,工作面回風(fēng)巷側(cè)的CO由最大的22×10-6逐漸下降到最低時(shí)的1×10-6,最終CO濃度穩(wěn)定在3×10-6左右,采空區(qū)內(nèi)的CO濃度低于30×10-6,表明采空區(qū)使用煤袋墻進(jìn)行密閉效果良好,采空區(qū)未發(fā)生煤炭自燃現(xiàn)象。
結(jié)合15103工作面開(kāi)采實(shí)際條件,制定提高工作面高抽巷抽采能力減小采空區(qū)漏風(fēng)量、采空區(qū)注漿、工作面上下隅角封堵、采空區(qū)噴灑阻化劑等綜合防滅火措施,當(dāng)工作面采空區(qū)出現(xiàn)煤炭自燃跡象時(shí),利用地面固定制氮系統(tǒng)向工作面采空區(qū)注入氮?dú)膺M(jìn)行滅火,工作面回采結(jié)束后利用煤袋壘密閉墻對(duì)工作面采空區(qū)進(jìn)行密閉。采取上述措施以后,通過(guò)應(yīng)用效果分析和監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,工作面采空區(qū)內(nèi)CO濃度得到有效控制,極大地抑制了采空區(qū)內(nèi)遺煤氧化自燃,起到很好的防滅火效果,確保了礦井安全生產(chǎn),為今后工作面出現(xiàn)類似情況制定防滅火措施時(shí)提供了參考依據(jù)。