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        SLC750-4.0/400-l鍋爐低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1堵塞的防范措施

        2021-07-02 01:24:32李建國
        應(yīng)用能源技術(shù) 2021年6期
        關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

        李建國

        (廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司,增城 511335)

        0 引 言

        某環(huán)保能源有限公司的3號(hào)鍋爐型號(hào)為SLC750-4.0/400-Ⅰ,額定負(fù)荷為63.29T/H,是垃圾焚燒爐,2017年12月投入運(yùn)行。煙氣凈化系統(tǒng)采用“SNCR+半干法脫酸+干法脫酸+活性炭噴射+布袋除塵器+低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1+濕法脫酸+高溫?fù)Q熱器GGH2+蒸汽加熱器SGH+SCR”處理工藝,該處理工藝在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平,煙氣排放指標(biāo)優(yōu)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)。

        煙氣系統(tǒng)運(yùn)行兩年之后出現(xiàn)煙氣阻力大,引風(fēng)機(jī)入口負(fù)壓由正常5 500 Pa大幅升至9 000 Pa,引風(fēng)機(jī)電流由53 A升至75 A,低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口溫度降至90 ℃左右,鍋爐負(fù)荷由63T/H降至50T/H運(yùn)行,停爐之后打開低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口檢查孔,發(fā)現(xiàn)低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口管堵塞嚴(yán)重,堵塞物質(zhì)多為白色結(jié)晶物。如圖1所示。

        圖1 低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞圖

        1 原因分析

        對(duì)低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1堵塞物質(zhì)進(jìn)行取樣后,經(jīng)過XRD定性半定量分析,發(fā)現(xiàn)氯化銨成分占84%[1],檢查低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1入口管管口發(fā)現(xiàn)還有少量飛灰。表1為檢測(cè)結(jié)果。

        表1 低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1堵塞物質(zhì)取樣分析

        入爐垃圾在爐排上燃燒,燃燒后產(chǎn)生的煙氣中含有氯化氫,在煙氣一通道煙溫900~1 100 ℃區(qū)域布置了SNCR噴氨系統(tǒng),噴出的氨水在高溫?zé)煔庾饔孟驴焖贇饣癁榘睔?,與煙氣中的氮氧化物反應(yīng),除去氮氧化物。由于噴氨不均、流場(chǎng)不均等原因,不可避免的會(huì)出現(xiàn)氨逃逸現(xiàn)象。脫硝系統(tǒng)出口氨逃逸質(zhì)量濃度控制指標(biāo)為不超過2.5 mg/m3,該環(huán)保環(huán)保能源公司氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)為不超過50 mg/m3,遠(yuǎn)超歐盟標(biāo)準(zhǔn),氮氧化物采用超低排放后,鍋爐實(shí)際氨逃逸質(zhì)量濃度高于2.5 mg/m3。煙氣中的氯化氫和氨氣在337.8 ℃時(shí)開始發(fā)生化合反應(yīng)生成氯化銨[2],反應(yīng)分子式為:

        根據(jù)該環(huán)保能源公司鍋爐現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的實(shí)際情況,煙道內(nèi)氯化銨開始發(fā)生結(jié)晶的溫度區(qū)間為75~115 ℃。而低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口溫度為100 ℃左右,剛好在氯化銨結(jié)晶溫度區(qū)間。煙氣中氨逃逸質(zhì)量濃度和氯化氫質(zhì)量濃度降低時(shí),氯化銨結(jié)晶溫度會(huì)相應(yīng)降低,煙氣中氨逃逸質(zhì)量濃度和氯化氫質(zhì)量濃度增加時(shí),氯化銨結(jié)晶溫度會(huì)相應(yīng)升高,在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口管處發(fā)生大量氯化銨結(jié)晶沉積現(xiàn)象,同時(shí)由于半干塔霧化器運(yùn)行不穩(wěn)定,增加了進(jìn)入低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1中的HCL含量,也增加了氯化銨的生成量,影響機(jī)組和設(shè)備的正常穩(wěn)定運(yùn)行[3]。低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1入口管管口發(fā)現(xiàn)的少量飛灰,是由于布袋除塵器的濾袋發(fā)生破損,飛灰從破損處流過,在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1入口管管口沉積。

        2 低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口管堵塞的應(yīng)對(duì)措施

        2.1 在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口加裝吹灰器

        由于氯化銨結(jié)晶反應(yīng)是可逆反應(yīng),所以當(dāng)煙氣溫度高于氯化銨的結(jié)晶溫度時(shí),氯化銨晶體就會(huì)重新分解變?yōu)闅怏w。根據(jù)該特性,該環(huán)保能源公司在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口加裝兩臺(tái)蒸汽吹灰器,汽源采用飽和蒸汽,溫度為250 ℃,每天進(jìn)行吹掃一次,減少氯化銨的結(jié)晶生成量,氯化銨的結(jié)晶體被吹下之后,沿濕法塔入口管道掉入濕法塔。

        2.2 優(yōu)化脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行方式

        該環(huán)保能源公司采用的是雙脫硝系統(tǒng),在煙氣一通道出口布置SNCR系統(tǒng),在高溫?fù)Q熱器GGH2之后布置了SCR系統(tǒng),通過調(diào)整運(yùn)行方式,在煙囪出口氮氧化物排放正常的情況下,適當(dāng)減少SNCR系統(tǒng)的氨水噴入量,將部分脫硝負(fù)荷轉(zhuǎn)移至SCR系統(tǒng),減少SNCR系統(tǒng)氨逃逸。從而減少與HCL發(fā)生反應(yīng)的氨氣的質(zhì)量濃度,減少低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口氯化銨的結(jié)晶量[4]。

        2.3 優(yōu)化半干反應(yīng)塔和干法脫酸的運(yùn)行方式

        低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口氯化銨的結(jié)晶量不僅與SNCR系統(tǒng)氨逃逸量有直接關(guān)系,而且與進(jìn)入低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1的HCL含量有直接關(guān)系,該環(huán)保能源公司的脫酸系統(tǒng)有干法、半干法和濕法脫酸系統(tǒng)三種,干法脫酸系統(tǒng)經(jīng)常處于備用狀態(tài),正常情況下,投入半干脫酸系統(tǒng)和濕法脫酸系統(tǒng)能夠?qū)焽璩隹诘腍CL控制在規(guī)定范圍內(nèi),當(dāng)半干脫酸系統(tǒng)或濕法脫酸系統(tǒng)出現(xiàn)故障,退出運(yùn)行時(shí),才投入干法脫酸系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞以后,及時(shí)優(yōu)化了脫酸系統(tǒng)的運(yùn)行方式,投入干法脫酸,降低濕法脫酸量,從而減少了進(jìn)入低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1的HCL含量[5]。

        2.4 安裝低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1在線清洗水管

        低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞嚴(yán)重時(shí),用蒸汽吹灰也無法將結(jié)晶物吹下,為了減少對(duì)運(yùn)行的影響,在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1進(jìn)口煙道安裝了一個(gè)100×50 mm的長方形沖洗孔,從疏水箱接一條沖洗水管到?jīng)_洗孔處,需要進(jìn)行沖洗時(shí),將沖洗水的溫度調(diào)整至60~65 ℃,然后將沖洗水管伸入低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1進(jìn)口,可以前后左右進(jìn)行移動(dòng)沖洗,沖洗時(shí)監(jiān)視濕法塔進(jìn)口煙溫,如沖洗區(qū)域的受熱面管子堵塞,則濕法塔進(jìn)口煙溫不變化,如沖洗區(qū)域的受熱面管子無堵塞,則濕法塔進(jìn)口煙溫會(huì)迅速從100 ℃降至70 ℃左右,沖洗完成后,可以通過檢查濕法塔進(jìn)出口壓差是否降低和引風(fēng)機(jī)電流是否降低來檢查在線沖洗的效果,在線沖洗期間,環(huán)保參數(shù)和設(shè)備運(yùn)行都是正常的。此外,鍋爐停爐以后,也可以用沖洗水管對(duì)低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1進(jìn)行沖洗。

        2.5 做好SNCR系統(tǒng)的氨槍維護(hù)工作

        對(duì)于SNCR脫硝系統(tǒng)而言,氨水的噴入量和氨槍分布是非常重要的。噴氨不足時(shí)會(huì)直接導(dǎo)致氮氧化物排放質(zhì)量濃度的升高,噴氨過多時(shí)又會(huì)使氯化銨等產(chǎn)物增加而導(dǎo)致煙道下游設(shè)備堵塞,噴氨不均使氨氣與高溫?zé)煔饣旌喜痪鶆?,氨氣與HCL的反應(yīng)會(huì)受到影響,引起氮氧化物排放質(zhì)量濃度和氯化銨等副產(chǎn)物的增加。該環(huán)保能源公司SNCR系統(tǒng)的氨槍共有上、下兩層,每層有7支氨槍,左、右墻各布置1支,前墻布置5支,可以保證噴入的氨水能夠與煙氣均勻混合,正常情況下,投入上層氨槍,每周檢查一次氨槍的霧化情況,及時(shí)更換霧化不好的槍頭。

        2.6 及時(shí)更換破損的布袋

        當(dāng)氯化銨在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口管沉積以后,如布袋除塵器出現(xiàn)布袋穿孔,煙氣中的部分飛灰就會(huì)從穿孔處流過,當(dāng)流經(jīng)氯化銨沉積物時(shí),會(huì)附著在氯化銨沉積物上,加劇低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1的堵塞,為了減少這種情況的發(fā)生,需要加強(qiáng)布袋除塵器后的粉塵數(shù)值變化監(jiān)視,出現(xiàn)粉塵數(shù)值明顯變化時(shí),要逐個(gè)解列布袋除塵器的倉室,如某個(gè)布袋倉室解列之后布袋除塵器后的粉塵數(shù)值明顯下降,則打開這個(gè)倉室的頂部蓋板,更換破損的布袋,然后再恢復(fù)布袋倉室的正常運(yùn)行[6]。另外,還要定期檢查布袋灰斗,防止灰斗架橋堵灰導(dǎo)致布袋穿孔。

        2.7 定期檢測(cè)氨逃逸質(zhì)量濃度

        為了提高脫硝系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性,該環(huán)保能源公司安裝了氨逃逸質(zhì)量濃度在線監(jiān)測(cè)裝置,這個(gè)裝置在實(shí)際應(yīng)用過程中的數(shù)據(jù)可靠性較差,定期進(jìn)行氨逃逸化學(xué)法采樣與檢測(cè)十分必要。因此每?jī)蓚€(gè)月開展一次氨逃逸質(zhì)量濃度檢測(cè),確保氨逃逸質(zhì)量濃度在合理范圍內(nèi),減少低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞問題。在進(jìn)行氨逃逸質(zhì)量濃度檢測(cè)時(shí),應(yīng)沿?zé)煹榔矫嫔暇鶆蜻x取多個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行采樣分析,最終結(jié)果取平均值。

        2.8 保證CMES自動(dòng)監(jiān)控的準(zhǔn)確性

        運(yùn)行過程中,SNCR和SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量主要依據(jù)煙囪出口煙氣自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)CMES的氮氧化物質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。因此,CEMS的準(zhǔn)確性對(duì)脫硝系統(tǒng)的調(diào)整有較大的影響。該環(huán)保能源公司的CEMS的煙氣采樣采用3點(diǎn)采樣的方式,減小由于氮氧化物分布不均所引起的CEMS監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)偏差[7]。濕法塔出口煙氣濕度大,為了減少煙氣中的水蒸氣冷凝影響CMES系統(tǒng)采樣的準(zhǔn)確性,CMES系統(tǒng)加裝了伴熱裝置。除此之外,還定期對(duì)CEMS監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行比對(duì)監(jiān)測(cè),及時(shí)解決CEMS日常運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的問題。在鍋爐停爐之后檢查采樣探頭有無腐蝕結(jié)垢,采樣管要進(jìn)行吹掃,防止采樣管中積水,在下次啟爐以后出現(xiàn)CEMS監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。

        3 效果檢查

        該環(huán)保能源公司采用了以上應(yīng)對(duì)措施以后,鍋爐負(fù)荷和煙氣系統(tǒng)參數(shù)恢復(fù)正常,煙囪出口的各項(xiàng)環(huán)保參數(shù)均在正常值,收到了較好的效果,見表2。

        表2 采取措施前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

        停爐以后,打開低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口人孔門,可以看到其管口很干凈,如圖2所示。

        圖2 低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1的管口

        4 結(jié)束語

        通過對(duì)低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞采取措施,可以得到以下結(jié)論:

        (1) 環(huán)保能源公司環(huán)保參數(shù)超低排放后, 氮氧化物排放限值降低,氨逃逸質(zhì)量濃度的增加,帶來了氯化銨在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口結(jié)晶沉積等問題,嚴(yán)重影響了鍋爐的正常穩(wěn)定運(yùn)行。

        (2 )低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞除了與SNCR脫硝系統(tǒng)噴氨不均或噴氨過多導(dǎo)致的氨逃逸質(zhì)量濃度嚴(yán)重超標(biāo)有關(guān),還與進(jìn)入低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1的HCL含量有直接關(guān)系。需要優(yōu)化脫硝系統(tǒng)和脫酸系統(tǒng)的運(yùn)行方式。

        (3)采用在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口加裝蒸汽吹灰器,在低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1入口加裝在線沖洗水管,更換布袋除塵器破損的布袋,可以有效解決堵塞問題。

        (4)做好SNCR系統(tǒng)的氨槍維護(hù)工作,定期檢測(cè)氨逃逸質(zhì)量濃度,保證CMES自動(dòng)監(jiān)控的準(zhǔn)確性對(duì)于防止低溫?zé)煔鈸Q熱器GGH1出口堵塞也很重要。

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