宮慧仲,張亮亮
(承德鋼鐵集團(tuán)有限公司,河北 承德 067000)
在鋼水澆鑄工序中控制鋼水液面的穩(wěn)定是實(shí)現(xiàn)連續(xù)澆鑄生產(chǎn)的前提。生產(chǎn)過程中結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面必須保持在相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),否則液面波動(dòng)容易出現(xiàn)卷渣現(xiàn)象和漏鋼事故,嚴(yán)重影響鑄坯質(zhì)量。液面的穩(wěn)定控制通常是由控制器根據(jù)鋼水液位信息進(jìn)行運(yùn)算處理然后驅(qū)動(dòng)伺服驅(qū)動(dòng)器調(diào)節(jié)塞棒開關(guān)動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)的。在塞棒自動(dòng)控制時(shí),通常連鑄機(jī)的拉速為一個(gè)固定值,控制器將實(shí)際鋼水液位與設(shè)定鋼水液位進(jìn)行比較,高于設(shè)定值時(shí)增加塞棒的開度,低于鋼水液位設(shè)定值時(shí)減少塞棒的開度。從而控制實(shí)際液位在設(shè)定液位位置,保證結(jié)晶器內(nèi)鋼水位置恒定。
120噸2 #連鑄機(jī)采用同位素Cs-137作為放射源,其特點(diǎn)是信號(hào)穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,精度高且易維護(hù)。其工作原理是通過帶閃爍體的高靈敏度傳感器來接收Cs-137放射源發(fā)出的γ射線,穿過鋼水的γ射線粒子數(shù)與鋼水的液面成反比例。通過傳感器將γ射線強(qiáng)度轉(zhuǎn)化為PLC可接收的電信號(hào)即可連續(xù)測(cè)量結(jié)晶器內(nèi)的鋼水液位高度。
海能SC3000儀表的作用就是檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際液面,它共有4路模擬量通道,分別是接收來自西門子300PLC的設(shè)定液位和拉速反饋信號(hào),發(fā)送給PLC的液位實(shí)際值和拉速設(shè)定值,這4路模擬量信號(hào)都是4-20mA電流信號(hào)。
主要設(shè)備包括西門子300PLC一套、伺服驅(qū)動(dòng)器和塞棒;伺服驅(qū)動(dòng)器的作用是驅(qū)動(dòng)塞棒動(dòng)作,它有兩路模擬量信號(hào),分別是接收來自PLC的塞棒位置設(shè)定值和發(fā)送給PLC的塞棒位置實(shí)際值,都是±10V電壓信號(hào);這里西門子300PLC的作用主要是接收現(xiàn)場(chǎng)操作箱的開關(guān)量信號(hào)和進(jìn)行塞棒位置確定的PID運(yùn)算;塞棒則是執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)缸的內(nèi)部電氣部分是一臺(tái)AKM43EEKMNR-00電機(jī)和一個(gè)編碼器,機(jī)械部分是一根有效行程為120mm的絲杠。
圖1 塞棒控制系統(tǒng)組成
塞棒控制主程序?qū)懺贠B1中,塞棒設(shè)定位置分為兩部分:PID調(diào)節(jié)量和塞棒標(biāo)準(zhǔn)抖動(dòng)量。PID調(diào)節(jié)部分的程序?qū)懹贠B35程序塊中,運(yùn)算完成后通過DB16.DBD38發(fā)送給DB13數(shù)據(jù)塊(以1流塞棒控制程序?yàn)槔?,再加上運(yùn)算后的標(biāo)準(zhǔn)塞棒抖動(dòng)量最終以±10V的電壓信號(hào)發(fā)送給伺服驅(qū)動(dòng)器。具體控制框圖如圖2所示。
圖2 塞棒控制系統(tǒng)示意圖
簡諧振動(dòng)模型的輸出值為標(biāo)準(zhǔn)塞棒抖動(dòng)量,是按正弦曲線規(guī)律給定的微小調(diào)節(jié)量,數(shù)值固定,方向正負(fù)交替。其值為ASin2πft,這里的A和f都有限幅值。A為塞棒抖動(dòng)振幅(畫面設(shè)定);f為抖動(dòng)頻率(畫面設(shè)定);t為掃描周期累加的0-60S的變動(dòng)數(shù)值。
圖3 實(shí)際簡諧振動(dòng)的PDA曲線圖
伺服驅(qū)動(dòng)器是現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)控制的重要組成部分,已經(jīng)被廣泛的應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控加工中心、定位控制等眾多控制系統(tǒng)當(dāng)中。120噸2#連鑄機(jī)使用科爾摩根AKD-P00306伺服驅(qū)動(dòng)器對(duì)電動(dòng)缸進(jìn)行控制,其接線方式為:
X1端子排:24V電源。
X3端子排:RB-和RB+接制動(dòng)電阻;L1和L2接220V電源。
X2端子排:UVW接電機(jī)三相電源;PE接電機(jī)地線。
X8端子排:1、2通道為驅(qū)動(dòng)器故障輸出;3、4通道為驅(qū)動(dòng)器使能信號(hào),7、8通道為塞棒實(shí)際位置反饋;9、10通道為塞棒設(shè)定位置給定。
X10端子排:接編碼器。
在此需要注意的是電機(jī)三相相序必須和接線圖一致,否則會(huì)導(dǎo)致伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)F503母線電容器過載故障;另外,需要確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器電源電壓是220V還是380V,否則容易造成伺服驅(qū)動(dòng)器損壞。
在連接正常的情況下,進(jìn)行伺服驅(qū)動(dòng)器參數(shù)設(shè)置,整體的控制框圖如圖4所示,伺服驅(qū)動(dòng)器接收300PLC的給定模擬量信號(hào)來控制電動(dòng)缸動(dòng)作,伺服驅(qū)動(dòng)器動(dòng)作的前提條件為控制對(duì)象必須設(shè)置正確,這里包括單位子菜單中對(duì)象機(jī)構(gòu)類型需選擇為導(dǎo)螺桿,位置單位設(shè)置為mm,引線長度為5mm等單位參數(shù)而且選擇驅(qū)動(dòng)電機(jī)AKM43E-EKMNR-00必須型號(hào)對(duì)應(yīng)才能正常驅(qū)動(dòng)電動(dòng)缸。各個(gè)子菜單中的控制參數(shù)如比例增益、積分增益、加速度等需要根據(jù)電動(dòng)缸實(shí)際運(yùn)動(dòng)情況來進(jìn)行調(diào)節(jié),反復(fù)試驗(yàn)才能得到所需的合理參數(shù)。
圖4 伺服控制器控制方框圖
(1)鋼種和溫度會(huì)對(duì)結(jié)晶器液位產(chǎn)生很大的影響。不同的鋼水種類對(duì)液位控制影響程度是不同的,溫度高鋼水流動(dòng)性好,拉速低,液位好控制;鋼水溫度低,鑄機(jī)拉速高,鋼水流動(dòng)性差,液位不好控制。解決方案:控制每一種鋼的工藝要求范圍,嚴(yán)格控制上鋼溫度范圍,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化操作。
(2)調(diào)整拉速也會(huì)影響到塞棒液位控制,直接造成液面發(fā)生變化。解決方案:循序漸進(jìn)微調(diào)整拉速,不要在液面穩(wěn)定情況下一次大幅度的調(diào)整鑄機(jī)拉速,通常需要每次調(diào)0.1m/min~0.2m/min來微調(diào)。
(3)鋼水純凈度不好雜質(zhì)多,在澆鋼過程中會(huì)造成水口渣物堵塞,造成鋼水流動(dòng)性變差,從而引起結(jié)晶器液位波動(dòng)。解決方案:從源頭(轉(zhuǎn)爐)來分級(jí)管控,提高鋼水質(zhì)量。
(1)檢測(cè)信號(hào)的標(biāo)定對(duì)塞棒控制系統(tǒng)有很大影響,極易影響系統(tǒng)控制精度,造成結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面波動(dòng)。解決方案:一方面在換斷面時(shí)做高、低標(biāo)定和線性化,另一方面在使用中如更換結(jié)晶器、放射源、接收器等及時(shí)做高、低位標(biāo)定,在標(biāo)定過程中認(rèn)真標(biāo)定刻度線,避免出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。
(2)現(xiàn)場(chǎng)存在電磁干擾或液面自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備接地不良現(xiàn)象,造成液位信號(hào)波動(dòng)。解決方案:對(duì)連鑄機(jī)的首、末端電磁攪拌進(jìn)行漏磁測(cè)試,接地系統(tǒng)采用單端接地,即電動(dòng)缸電纜、中間接線盒、柜內(nèi)電纜、所有屏蔽層連通并在柜內(nèi)統(tǒng)一接地,將儀表地和保護(hù)地分離。
(3)PID參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的影響也是很大的,容易導(dǎo)致液面不穩(wěn)定。解決方案:觀察曲線的變化規(guī)律,進(jìn)行PID參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,使驅(qū)動(dòng)器達(dá)到最佳輸出效果。
(4)結(jié)晶器偏振,會(huì)造成液面波動(dòng)大,嚴(yán)重可導(dǎo)致漏鋼。解決方案:用振動(dòng)測(cè)試儀檢測(cè),確保振動(dòng)在合理范圍內(nèi)。
(5)塞棒執(zhí)行機(jī)構(gòu)磨損導(dǎo)致間隙變大,主軸的定位松動(dòng)等機(jī)械連接問題也會(huì)引起液面的不穩(wěn)定。解決方案:機(jī)械機(jī)構(gòu)經(jīng)常檢查,電動(dòng)缸的絲杠定期加潤滑油潤滑。
塞棒控制系統(tǒng)可以有效的保證連鑄結(jié)晶器的液面穩(wěn)定,大大提高了連鑄機(jī)的工作效率,提升了鑄坯質(zhì)量并降低了崗位操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。伺服驅(qū)動(dòng)器在塞棒控制系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用一方面提升了塞棒的響應(yīng)速度和控制精度,另一方面降低了設(shè)備故障率,有效的保障了連鑄系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,提升了生產(chǎn)效率。