張廷藝 古欽培
摘 要:隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,在電廠中,凝汽器真空系統(tǒng)的運行必不可少,但其在運行過程中可能產(chǎn)生了揮發(fā)性的氨氣,造成了廠房污染,存在安全隱患。本文以惠州LNG電廠單軸M701F3燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組和分軸M701F4熱電聯(lián)產(chǎn)燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組工作投產(chǎn)出現(xiàn)的問題進行了分析并提出了有效的解決方案,僅供參考。
關鍵詞:氨水;氨氣;真空;廢水;地溝;凝坑
背景
惠州LNG電廠一期(以下簡稱一期)建設三臺單軸M701F3燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,二期建設三套分軸M701F4熱電聯(lián)產(chǎn)燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,目前所有機組均已投產(chǎn)。一期機組從2006年投產(chǎn)至今,凝汽器真空系統(tǒng)從沒有發(fā)現(xiàn)有氨氣揮發(fā)到廠房,但二期機組至2017年#4機組投產(chǎn)后,就發(fā)現(xiàn)廠房氨氣味很重,機組閉冷水PH值會持續(xù)升高。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),廠房氨氣味來源于凝汽器真空泵溢流管,機組閉冷水PH值持續(xù)升高是因為閉冷水箱溢流管跟真空泵溢流管都流到同一條地溝,氨氣通過地溝、閉冷水箱溢流管反串到閉冷水箱,并溶于閉冷水。
氨氣具有強烈刺激氣味,長期吸入可能引起呼吸道疾病或急性中毒,危害人員健康,氨氣如果聚集到一定濃度,遇明火可能發(fā)生爆炸。因此二期機組有必要在原基礎上進一步采取有效措施,消除廠房氨味,改善人員工作環(huán)境,確保電廠安全生產(chǎn)。
1.一、二期凝汽器結構區(qū)別
一期凝汽器冷卻水下進上出,空冷區(qū)位置相對較高,沒有檔汽板(見圖1),設計熱負荷大約820106kJ/h,設計絕對壓力7.33KPa,循環(huán)水量24,970m3/h,循環(huán)水入口溫度29.0℃,循環(huán)水出口溫度37.1℃,長寬高為14.5米×6米×9.4米。
二期凝汽器冷卻水上進下出,空冷區(qū)位置相對較底,有檔汽板(見圖2),設計冷卻面積11300m2,設計絕對壓力5.99KPa,循環(huán)水量27576m3/h,循環(huán)水入口溫度23.4℃,蒸汽流量417.6t/h。無水時凝汽器重量約300t,凝汽器正常運行時重量約640t,滿水重量約1250t。
2.二期機組凝汽器氨氣揮發(fā)機理
二期機組凝汽器由于有嚴密的隔汽板,使得空冷區(qū)部分與汽機排汽隔絕。該部分所通過的蒸汽量很小,只是凝結水再蒸發(fā)所產(chǎn)生的汽量。凝結水再蒸發(fā)的同時,氨、氧、二氧化碳也都揮發(fā)出來。少量的再蒸發(fā)汽體通過此部分鈦管時,在鈦管上或多孔板上形成水滴和水膜,由于水量很小,水滴和水膜在鈦管上或多孔板上停留時間比較長,以致氨、二氧化碳、氧大量地溶于水膜和水滴中,形成高濃度的氨、二氧化碳、氧溶液,此處的氨含量能達到凝結水氨含量的400多倍以上,其絕對值能達800ppm以上,這就形成了氨濃縮區(qū),真空系統(tǒng)把高濃度氨抽至真空泵汽水分離器,當真空泵汽水分離器液位高過溢流閥時,氨水就通過溢流閥流入地溝,最終流入凝坑,并在地溝、凝坑進行揮發(fā),最終導致廠房氨氣味很重。
一期機組凝汽器沒有這種隔汽板,汽機排汽或其凝結水可進入空冷區(qū),氨濃縮現(xiàn)象就不會發(fā)生或濃縮不那么嚴重,就不會有高濃度的氨水抽至真空泵汽水分離器,最終揮發(fā)出氨氣到廠房。
3.解決方案
二期機組凝汽器區(qū)域氨氣味重是由于凝汽器結構導致的,要改造凝汽器結構將會非常困難。經(jīng)分析討論決定,采取了外部氨水收集并通過輸送泵打至工業(yè)廢水進行中和處理方案。
3.1方案布置設計
(1)二期真空泵分離器溢流水從凝坑排污泵后管道引入,輸送至工業(yè)廢水,見圖3。
(2)收集水箱采用密閉不銹鋼形式,容積約400L(通過實驗機組運行一天溢流閥排水約200L),放置在凝坑。
(3)真空泵溢流水從真空泵溢流口接入至收集水箱,收集水箱散發(fā)的少量氨氣接至真空泵分離器排空管;管路除兩端接口外,其余采非金屬材料,埋地布置。
(4)新加的泵采用不銹鋼輸送泵,流量約200L/h,揚程約20m。
(5)圖(3)標注紅色范圍為增加設備。
3.2每臺機組增加設備
不銹鋼水箱1個、分離器至水箱引入管、排氨氣管(PPR)一批、不銹鋼管少量、不銹鋼輸送泵1臺、手動閥、逆止閥、入口濾網(wǎng)、液位計。
3.3現(xiàn)場功能設計
(1)設自啟停功能,根據(jù)液位高低自動啟停泵。
(2)收集水箱有就地液位計和觀察功能。
(3)收集水箱內(nèi)的氨氣能自動排出廠房外。
4.結束語
二期凝汽器結構原因?qū)е聫S房氨氣味重,給電廠生產(chǎn)帶來較大安全隱患。通過技改,徹底消除安全隱患,對電廠的安全穩(wěn)定運行有著積極的意義。本文所述的研究和解決措施,可為同類型電廠所借鑒。
參考文獻:
[1]《大型燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設備與運行》機務分冊
[2]朱志平、楊道武、李宇春 凝汽器空冷區(qū)銅管氨腐蝕過程分析與防護措施
作者簡介:
張廷藝 男 39歲 電氣工程師。
古欽培 男 40歲 熱動工程師。