蔡愛寧 楊勛山 許維虎
摘 要:本文主要闡述了SMS820/680立平式軋機(jī)對(duì)接插頭機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)改造技術(shù)。分別將原來的快接頭原公頭和母頭進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,對(duì)軸端倒角進(jìn)行修改,極大的提高了密封圈的使用效率,降低了安裝過程中的損壞率。同時(shí),對(duì)密封圈的個(gè)數(shù)和形狀進(jìn)行了改造,極大地改善了軋機(jī)的油品泄漏問題。改造后的生產(chǎn)實(shí)踐表明,本技術(shù)能夠有效解決設(shè)備拆卸困難、油品泄漏等問題,能延長(zhǎng)設(shè)備使用生命周期,大幅提高生產(chǎn)效率,為提高軋鋼生產(chǎn)車間產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:插頭;改分體式;油品泄漏;產(chǎn)品質(zhì)量
1、存在的問題
SMS820/680立平式軋機(jī),要求快插接頭定位精準(zhǔn),且不能出現(xiàn)油品泄漏或密封損壞等問題。油品一旦泄漏,會(huì)影響軋鋼生產(chǎn)質(zhì)量,油品浪費(fèi)引發(fā)停產(chǎn)等。因,此形式軋機(jī)控制精度要求高,上下輥縫及下輥軸向均為液壓缸及馬達(dá)控制,用于控制的液壓插頭共計(jì)8個(gè),軋鋼車間經(jīng)常發(fā)現(xiàn)軋機(jī)漏油事故,造成頻繁停機(jī)更換插頭。由于目前國(guó)內(nèi)僅此我們一家在使用此類型軋機(jī),也沒有更多的技術(shù)交流和指導(dǎo)。還由于特鋼企業(yè)品種及規(guī)格較為繁多,有時(shí)需要每班更換軋機(jī)4次以上,平均每月更換軋機(jī)達(dá)到180次,如此頻繁的更換軋機(jī)作業(yè),對(duì)軋機(jī)快插接頭及密封造成了嚴(yán)重傷害,因此現(xiàn)場(chǎng)油品泄漏成為SMS820/680立平式軋機(jī)工作中的一大難題,也是亟需要解決的重點(diǎn)課題。在積累了大量現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,我們提出對(duì)軋機(jī)對(duì)接插頭機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)改造的方案并予以實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)工作狀況良好。
2、改造方案
SMS820/680立平式軋機(jī)密封損壞后更換插頭密封作業(yè)難度大。在密封圈更換過程中需要將插頭從定位板中整體拆出,再分解每個(gè)插頭,最后才能更換插頭內(nèi)密封。按照實(shí)際工作量,處理一個(gè)插頭密封需時(shí)1小時(shí),嚴(yán)重制約了生產(chǎn)效率。我們對(duì)快插頭結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn):首先,將快插接頭由整體式改為分體式,有利于現(xiàn)場(chǎng)更換與操作;其次,在快插接頭內(nèi)原有的一道密封上又增加了兩道道密封,防止密封損壞后油品泄漏,同時(shí)可對(duì)于快插接頭增設(shè)二次耐壓保護(hù)。實(shí)踐表明,改造后的SMS820/680立平式軋機(jī)在更換插頭內(nèi)密封時(shí)可節(jié)省時(shí)間3/4,提高生產(chǎn)效率,大大降低了油品的泄漏,降低生產(chǎn)成本。下圖1是對(duì)接插頭整體示意圖。
3、具體改進(jìn)措施
(1)由于原裝插頭分解部分在插頭的尾部,插頭與油管連接是不銹鋼管,拆卸插頭時(shí)必須把連接的不銹鋼管分段拆除,插頭才能取出,插頭內(nèi)閥芯密封損壞時(shí),需花費(fèi)大量時(shí)間拆除油管,尤其是快接板靠中間的插頭,需要把周邊的插頭油管都要拆除,極其浪費(fèi)時(shí)間。為了減少快插接頭的更換時(shí)間,將快插接頭由后分體式改為前分體式安裝。改造后只需要將需要更換密封的插頭,從前端分體處拆開直接更換密封,不用拆除連接油管,更換時(shí)間縮短3/4,大幅度降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)率。改造前的結(jié)構(gòu)詳見圖1,改造后結(jié)構(gòu)請(qǐng)見下圖2圈內(nèi)部分。修改前的原母頭結(jié)構(gòu)如圖3,修改后的原母頭結(jié)構(gòu)如圖4部分所示。
(2)為了防止快插板位置偏差造成密封損壞,將快插接頭(公頭)最前端的15°平面倒角改為圓弧倒角,以便在軋機(jī)公母插頭對(duì)接時(shí)可以輕松導(dǎo)入密封,防止密封被導(dǎo)入時(shí)損壞。
(3)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況,原裝插頭,只在插頭內(nèi)第一節(jié)插入位置設(shè)置了一道密封,在對(duì)接快接板時(shí)不慎將這道密封損壞,壓力投入時(shí)就會(huì)大量漏油。我們又在,插頭內(nèi)第二節(jié)插入位置增設(shè)了兩道密封,防止密封損壞造成泄漏。改造后在實(shí)際應(yīng)用中效果良好,就是第一節(jié)插入的密封損壞了,有第二節(jié)的兩道密封也不會(huì)造成泄漏。圖3為改造前密封結(jié)構(gòu),圖4圈內(nèi)為改造后密封結(jié)構(gòu)。在快插接頭(母頭)端面增設(shè)O型圈,防止平面漏油,加裝第三道密封措施。通過測(cè)試發(fā)現(xiàn)密封效果特別好,實(shí)際工作中并不影響設(shè)備的正常使用,極大的減少了設(shè)備維護(hù)檢修頻次,提高了生產(chǎn)率,每月節(jié)約油品成本2.6萬左右。
4、結(jié)論
SMS820/680立平式軋機(jī)在生產(chǎn)使用中經(jīng)常發(fā)生漏油問題,且檢修過程中拆卸難度大,對(duì)生產(chǎn)效率和檢修周期造成了嚴(yán)重的影響。通過改進(jìn)SMS820/680立平式軋機(jī)對(duì)接插頭機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,分別將原來的快接頭原公頭和原母頭進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造,對(duì)軸端倒角進(jìn)行修改,極大的提高了密封圈的使用效率,降低了安裝過程中的損壞率。同時(shí),對(duì)密封圈的個(gè)數(shù)和形狀進(jìn)行了改造,極大地改善了SMS820/680立平式軋機(jī)的油品泄漏問題。經(jīng)過改造升級(jí)后的SMS820/680立平式軋機(jī)提高了生產(chǎn)效率,降低了檢修周期和設(shè)備使用維護(hù)成本,為同類設(shè)備的技術(shù)改造提供了技術(shù)支撐。
作者簡(jiǎn)介:
蔡愛寧,男,1977年出生,大專學(xué)歷,技術(shù)員,主要從事設(shè)備液壓系統(tǒng)工作。
楊勛山,男,高級(jí)工程師,現(xiàn)任青海西鋼新材料有限公司副總經(jīng)理。
許維虎,男,1995年出生,大專學(xué)歷,技術(shù)員,主要從事設(shè)備液壓系統(tǒng)工作。A869EEAF-FA6E-4C77-9CEA-FD0A8B5DBC56