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        離心脫水機(jī)振動超標(biāo)的原因分析及對策探究

        2021-06-30 12:30:12胡開強(qiáng)楊峰
        中國設(shè)備工程 2021年12期
        關(guān)鍵詞:油泥槽內(nèi)離心機(jī)

        胡開強(qiáng),楊峰

        (獨山子石化公司乙烯廠,新疆 克拉瑪依 833699)

        臥螺離心式脫水機(jī)(簡稱離心機(jī))已廣泛被用于污泥脫水處理。該污泥離心機(jī),目前負(fù)責(zé)處理所在石化公司的所有污水處理過程中產(chǎn)生的油泥、浮渣、剩余活性污泥。離心機(jī)的運行負(fù)荷及運行狀況關(guān)系到整個石化公司后處理的正常運行,進(jìn)而影響石化公司污水總排合格率。因此,確保離心機(jī)的長周期平穩(wěn)運行,已成為所在車間的工作重點之一。

        1 離心機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理

        凈化水聯(lián)合車間油泥脫水單元采用的是德國基埃韋斯伐利亞離心機(jī),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 離心機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖

        臥螺離心機(jī)是一種螺旋卸料沉降離心機(jī)。主要由高轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)鼓、與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)向相且轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓略低的螺旋輸送器和差速器等部件組成。當(dāng)要分離的懸浮液由空心轉(zhuǎn)軸送入轉(zhuǎn)筒后,在高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,立即被甩入轉(zhuǎn)鼓腔內(nèi)。高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力把比液相密度大的固相顆粒甩貼在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,形成固體層(因為環(huán)狀,稱為固環(huán)層);水分由于密度較小,離心力小,因此,只能在固環(huán)層內(nèi)側(cè)形成液體層,稱為液環(huán)層。

        由于螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速不同,二者存在有相對運動(即轉(zhuǎn)速差),利用螺旋和轉(zhuǎn)鼓的相對運動把固環(huán)層的污泥緩慢地推動到轉(zhuǎn)鼓的錐端,并經(jīng)過干燥區(qū)后,由轉(zhuǎn)鼓圓周分布的出口連續(xù)排出;液環(huán)層的液體則靠重力由堰口連續(xù)“溢流”排至轉(zhuǎn)鼓外,形成分離液(濾后液)。

        2 工藝簡介

        凈化水聯(lián)合車間污水處理場各工段產(chǎn)生的污泥及,先經(jīng)污泥泵排放至濃縮池進(jìn)行重力濃縮,濃縮后的污泥經(jīng)切割機(jī)絞碎后,再經(jīng)進(jìn)泥泵提升至離心機(jī),在離心機(jī)入口前,混合絮凝劑聚丙烯酰胺(簡稱PAM)溶液,經(jīng)離心機(jī)分離后得到含水率為85%以上的干泥餅和濾后液,干泥餅進(jìn)入焚燒爐進(jìn)行焚燒處理,濾后液排至污水場重新處理。其工藝流程如圖2所示。

        圖2 污泥脫水工藝流程

        3 存在問題及分析

        該臺離心機(jī)原來只負(fù)責(zé)處理新區(qū)煉油和新區(qū)乙烯各裝置生產(chǎn)過程中排放的污水處理過程中產(chǎn)生的油泥,由于現(xiàn)場工藝條件所限需要間歇運行,自2016年每次計劃停機(jī)后再次開機(jī)經(jīng)常振動異常上升或者直接超標(biāo),導(dǎo)致離心機(jī)無法長周期運行或者根本無法再次啟動,使得2#工業(yè)水場污水處理后的污泥的正常排出受限,進(jìn)而嚴(yán)重影響2#工業(yè)水場的平穩(wěn)運行。特別是2017年國家對污水外排指標(biāo)提高后,公司通過技術(shù)改造增加了老區(qū)煉油、第二電廠和老區(qū)乙烯部分外排污水進(jìn)入凈化水水場處理,這就使得凈化水場的污水處理量不斷增加,產(chǎn)生的含油污泥量也逐漸增多,油泥離心機(jī)也由間歇性運行改為連續(xù)運行,而且處理負(fù)荷不斷加大。此時,發(fā)現(xiàn)了兩個嚴(yán)重的問題:一是運行過程中當(dāng)逐漸提升離心機(jī)負(fù)荷時離心機(jī)機(jī)體振動也隨之逐漸增大,振動最大值為20.0mm/s,且離心機(jī)處理負(fù)荷只能提至6m3/h,就因為離心機(jī)振動超標(biāo)聯(lián)鎖跳車無法運行,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到設(shè)計處理能力15m3/h,二是在離心機(jī)扭矩過大,平均在32%,進(jìn)一步制約了離心機(jī)的處理能力;由于車間產(chǎn)生的污泥含水率在98%~99%,污泥量約為400m3/d,經(jīng)濃縮后含水率降低為97%~98%,相應(yīng)的污泥量減少為約200m3/d,很明顯,離心機(jī)無法長周期、高負(fù)荷運行就不能完全確保車間污水處理場的正常運行。

        為了使離心脫水機(jī)達(dá)到或者接近設(shè)計處理能力的同時能夠長周期平穩(wěn)運行,2017年6月12日乙烯鉗工車間對離心機(jī)進(jìn)行解體檢查,如圖3、圖4所示,

        圖3

        圖4

        發(fā)現(xiàn)下述情況:(1)圓柱段螺旋槽被黏附物幾乎填平,同時黏附物在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布。黏附物為黑色油性松軟固體,帶黏性,中間夾帶有白色膠狀物。對上述沉積物進(jìn)行分析,認(rèn)為黑色沉積物是油泥脫水后長時間沉積在螺旋槽內(nèi)形成的,其中的白色膠狀物就是PAM膠體。(2)螺旋葉片和轉(zhuǎn)鼓存在較嚴(yán)重的不規(guī)則磨損。

        結(jié)合上述發(fā)現(xiàn)的情況及離心機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析:

        (1)從離心機(jī)的結(jié)構(gòu)來看,圓柱段螺旋槽被黏附物幾乎填平,同時黏附物在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布,使得螺旋槽被堵和螺旋葉片磨損,使槽深變淺離心機(jī)內(nèi)有效容積變小同時破壞離心機(jī)的動平衡,離心機(jī)在高速旋轉(zhuǎn)時(最高 4500r/min),這種不平衡力被放大后導(dǎo)致離心機(jī)振動上升或超標(biāo)。螺旋葉片的不規(guī)則磨損,使螺旋與轉(zhuǎn)鼓的間隙變大,螺旋的固體傳送能力也隨之下降,分離效果也逐漸減低,上述兩種變化共同作用的結(jié)果就是離心機(jī)處理能力低同時離心機(jī)振動超標(biāo);在此情況下,提高進(jìn)料泵變頻,處理負(fù)荷不會有明顯的提升,反而因為進(jìn)料壓力增大,導(dǎo)致離心機(jī)螺旋內(nèi)黏附物在壓力作用下變實硬化,進(jìn)一步破壞離心機(jī)的動平衡。

        (2)從離心機(jī)的重量來看,螺旋槽內(nèi)的黏附物和黏附物在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布極大的增加了轉(zhuǎn)子的自重,造成低負(fù)荷情況下,扭矩過大,甚至是過載聯(lián)鎖保護(hù)停車;黏附物在螺旋槽內(nèi)的分布不均和螺旋葉片的磨損又導(dǎo)致離心機(jī)振動幅度增加。

        (3)離心機(jī)就是利用螺旋將沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面上的固體輸送到小端排出口,螺旋葉片的外緣與轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面之間發(fā)生相對運行,從而導(dǎo)致螺旋葉片一定程度的磨損,這是無法避免的。

        通過上述分析,我們認(rèn)為螺旋槽內(nèi)的黏附物及黏附物在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布是造成這兩個問題的根本原因,所以解決問題的關(guān)鍵就轉(zhuǎn)為如何控制和消除螺旋槽內(nèi)的黏附物及黏附物在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布。

        4 原因分析

        結(jié)合上述發(fā)現(xiàn)的情況及離心機(jī)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,認(rèn)為造成該問題的主要原因有以下幾點:

        (1)該離心機(jī)處理的污泥,由預(yù)處理系統(tǒng)產(chǎn)生的油泥、浮渣等收集排放后形成稱為含油污泥,它是由固體污染物、油、水組成。為黑臭黏稠的漿液,主要成分是油、有機(jī)物,其粒子質(zhì)輕,常溫下呈固體或半固體而易變形,一般由水包油、油包水以及懸浮固體組成的穩(wěn)定的懸浮乳狀液體系,是導(dǎo)致其脫水困難的根本原因,也是脫水難度最大的。由于含油污泥的物化性質(zhì),造成離心脫水性能差,并且易于黏附在螺旋槽內(nèi)較難去除,從而導(dǎo)致泥進(jìn)去后就出不來,逐漸在螺旋槽內(nèi)黏附同在轉(zhuǎn)鼓表面不均勻分布,形成上述沉積物。車間為保證含油污泥的可脫水性,采用的在含油污泥濃縮池進(jìn)料中增加剩余活性污泥,使得油泥、浮渣及生化系統(tǒng)排出的剩余活性污泥,這“三泥”一起進(jìn)入含油污泥濃縮池進(jìn)行濃縮處理,再進(jìn)行離心脫水處理;由于剩余活性污泥里面含有部分活的微生物,其會對油泥中的油和有機(jī)物起一定的降解作用,降低油泥的黏度,從而使污泥物化性質(zhì)有所改變,脫水性能得到一定改善。根據(jù)車間的實際產(chǎn)泥情況,含油污泥與剩余污泥的體積比,控制在3:1到5:1。

        (2)由于離心機(jī)是利用固液兩相的密度差來實現(xiàn)固液分離的,因此,污泥顆粒比重越大越易于分離。為進(jìn)一步改善污泥脫水性能,進(jìn)行離心脫水前需投加絮凝劑,使固相凝聚,污泥固相和液相分離后更易于脫水。車間是在離心機(jī)入口前投加濃度為3‰的絮凝劑PAM溶液,采取自動配藥系統(tǒng),投加前絮凝劑PAM已在藥罐充分熟化,無塊狀未溶物。但在實際運行中,PAM投加量平均在250~600L/h,泥餅干度和上清液質(zhì)量控制均較好,滿足處理要求。但由于PAM溶液濃度較大,當(dāng)PAM需要量較小時,只能降低加藥泵的供給量,這樣勢必造成因投加流量過低,與進(jìn)泥混合不均,導(dǎo)致PAM和污泥混合不均局部PAM過量。過量的PAM因不發(fā)生絮凝而“失效”,聚集形成塊狀物,被黏附物包裹并一起黏附在螺旋槽內(nèi),表現(xiàn)為白色膠狀物。

        (3)因生產(chǎn)的需要,離心機(jī)自2018年10月開機(jī)以來,直至2020年10檢修未做任何清理,其間只按照廠家說明進(jìn)行常規(guī)的的自動沖洗,由于水的去污能力不強(qiáng),加之轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁及螺旋槽內(nèi)的黏附物為疏水的油性污垢和沉積物,沖洗的強(qiáng)度不夠,效果不明顯,導(dǎo)致螺旋槽內(nèi)的沉積物越積越多,厚度越來越厚。

        5 預(yù)防措施

        針對以上分析制訂了以下五點預(yù)防措施。

        (1)增加進(jìn)入油泥濃縮池的活性污泥,分析含油污泥理化物性及時調(diào)整含油污泥和活性污泥進(jìn)入油泥濃縮池的比例,根據(jù)車間的生產(chǎn)情況,合理安排生化污泥的排放量;污泥濃縮時間由2h延長為4h,使不同種類的污泥之間充分混合,更好的壓縮沉降,增加污泥比重。

        (2)在污泥濃縮池中投加聚合氯化鋁鐵,在并充分鼓風(fēng)混合反應(yīng),破壞污泥的膠體結(jié)構(gòu),減少其與水的親合力,對污泥進(jìn)行預(yù)調(diào)理,使其膠體顆粒進(jìn)一步增大,提高污泥顆粒的比重。

        (3)絮凝劑PAM投加濃度由3‰降低為1‰~2‰,在保證PAM投加量的前提下,加大了藥泵的供給流量,避免或減少了其與污泥混合不均而發(fā)生局部過量的情況,同樣多的流量所含的PAM有所減少,所以減少了PAM形成的白色膠狀物。

        (4)增加停車沖洗時長及沖洗強(qiáng)度:每次停機(jī)沖洗時在執(zhí)行PLC程序的自動停機(jī)沖洗程序后后,對含油離心機(jī)進(jìn)行全速(4500rpm左右)沖洗1小時,再按照全速(4500rpm左右)沖洗5分鐘,中速(2500rpm左右)沖洗五分中,低速(1000~800rpm)沖洗五分鐘的程序執(zhí)行。

        (5)每次停機(jī)后對轉(zhuǎn)鼓和螺旋進(jìn)行一次CIP清洗(亦可根據(jù)實際生產(chǎn)情況,靈活安排),CIP清洗液即配制1%~1.5%的氫氧化鈉溶液,確保pH在12~13。浸泡24h,并每間隔2h,將轉(zhuǎn)鼓和螺旋分別旋轉(zhuǎn)180°,使轉(zhuǎn)鼓和螺旋充分浸泡,最后用水沖洗直至澄清。

        6 總論

        檢修后試運行,各主要參數(shù)如表1。

        表1 離心機(jī)主要運行參數(shù)

        由圖5和表1可見,離心機(jī)處理在接近設(shè)計負(fù)荷15m3/h的大負(fù)荷處理污泥的情況下,扭矩、振動都明顯下降,在設(shè)備長期運行的允許范圍內(nèi),振動值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該離心機(jī)的振動報警值12mm/s。2020年10月~2021年1月,離心機(jī)的運行振動值主要保持在3~6mm/s。

        圖5 離心機(jī)2020年10月~2021年1月振動趨勢圖

        2021年1月,離心機(jī)停機(jī)經(jīng)過沖洗后對離心機(jī)解體檢查,情況如圖6所示。

        圖6

        圖6 與圖3、圖4進(jìn)行比較,很明顯,前圖所示螺旋槽內(nèi)沉積較少,說明以上措施對黏附物有一定的預(yù)防和清除作用,保證了螺旋和轉(zhuǎn)鼓組成的轉(zhuǎn)子部分保持有效的動平衡,為離心機(jī)平穩(wěn)高負(fù)荷運行創(chuàng)造了條件。

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