馮錦祥
(華陽電業(yè)有限公司,福建 漳州 363000)
一次能源是不可再生的國家資源,節(jié)約是國家的基本國策,節(jié)能減耗是國家的長遠方針,華陽電業(yè)有限公司漳州后石電廠(裝機容量7×600MW)作為全國“百家重點用能單位”,為完成2020年年度供電煤耗節(jié)能考核目標,前期通過對耗能設備數(shù)據(jù)資料收集,分析了風機類設備調(diào)速的基本原理,最終確定對引風機設備進行變頻改造,然后引風機采用離心式,以入口導葉開度來控制爐膛負壓,節(jié)流損耗大,效率低、電耗高,是節(jié)能改造的關鍵環(huán)節(jié)。
(1)對6#、7#機組引風機A、B電機增設高壓變頻器,同時設計配置旁路切換開關,變頻器故障時可通過旁路切換開關盡快恢復到改造前的工頻狀態(tài)運行,確保機組能夠快速恢復正常運行。6#、7#引風機功率9000kW,經(jīng)西安熱工院測試計算,變頻器功率選擇6300kW即可滿足機組全負荷工況,可節(jié)省變頻器投資費用約40%。
(2)新建6#、7#機組引風機變頻器室兩間。每間安裝2套變頻器、四套空水冷裝置,變頻器產(chǎn)生的熱量經(jīng)風道循環(huán)至戶外的空水冷裝置冷卻后再送回變頻器室,確保室內(nèi)溫/濕度控制在30℃/60%左右。采用空水冷裝置比單純空調(diào)冷卻省電一半以上,運行維護簡單、費用低。通過設置電動緊急排風口,空水冷裝置故障時自動打開直接將變頻器熱量排至室外,提高可靠性。同時,引風機變頻器室另外安裝兩臺10匹工業(yè)空調(diào)可在高溫季節(jié)輔助制冷及空氣除濕使用。
(3)為使引風機變頻改造符合電廠制程及操作習慣,運行部專業(yè)人員編寫了引風機變頻控制邏輯,經(jīng)與西安熱工院詳細檢討修訂后,再由技術人員寫入機組DCS,確保引風機變頻器的可靠控制。改造后功能上實現(xiàn)旁路/變頻一鍵啟停,同時保留引風機原來的啟停方式,確保工頻、變頻均可正常操作,簡化值班員操作流程,人員操作性和適應性良好。
(4)本次改造在原有爐膛壓力導葉控制邏輯基礎上,新增一套獨立的變頻控制邏輯,兩套邏輯不同時投入控制,避免調(diào)節(jié)沖突;并進行了引風機導葉最大開度、工頻運行導葉控制特性試驗、變頻器空載特性試驗、變頻運行導葉控制特性試驗等全面采集引風機工況參數(shù),為變頻運行時爐膛壓力控制提供依據(jù)。
進行了引風機導葉最大開度測試、引風機工頻運行導葉控制特性試驗、引風機變頻器空載特性試驗、引風機變頻運行導葉控制特性試驗等全面采集引風機工況參數(shù),為變頻運行時爐膛壓力控制提供邏輯改造依據(jù)進行了引風機導葉最大開度測試、引風機工頻運行導葉控制特性試驗、引風機變頻器空載特性試驗、引風機變頻運行導葉控制特性試驗等全面采集引風機工況參數(shù),為變頻運行時爐膛壓力控制提供邏輯改造依據(jù)旁路運行時,爐膛負壓維持原有導葉控制。機組啟動初期,變頻器維持最小頻率15Hz運行,爐膛負壓初始由導葉控制,隨著鍋爐負荷增加,導葉開度接近上限,爐膛負壓即可切至變頻控制。
(5)除正常運行控制邏輯,DCS另外設置運行中“變頻轉(zhuǎn)定頻”、“定頻轉(zhuǎn)變頻”及“導葉活動操作”三個自動程序,以減小運行人員日常操作工作量及避免人為操作所帶來的潛在風險,主要有:①變頻與定頻切換操作:變頻運行時,因特殊工況原因可能需要將變頻器暫時改為定頻運行導葉控制模式,啟動該程序按鈕后,控制器自動調(diào)節(jié)爐膛負壓,并按照一定速率輸出導葉控制指令,關小入口導葉、提升頻率至預設條件后可切為定頻控制。定頻運行需切回變頻時,程序?qū)凑找欢ㄋ俾瘦敵鲱l率控制指令,降低變頻頻率、關大入口導葉至預設條件后可切為變頻控制。②導葉活動測試:正常情況下,引風機保持變頻運行,入口導葉位置置于推薦開度85%,為防止導葉長期不動作導致卡澀,DCS控制邏輯中專門設置“導葉活動操作”程序,由值班員定期執(zhí)行操作。導葉活動測試在機組負荷370MW時進行,程序自動以一定速率關小動作側(cè)入口導葉開度,最低關至25%并逐漸恢復原開度,以此進行導葉的大幅度動作,保證導葉軸承、關節(jié)的活動性。
(1)改造前經(jīng)西安熱工院測試,7#機組450MW負荷,引風機A/B平均電流達419A,改造后8月2日,7#機組引風機A/B平均電流139A,8月3日,6#機組引風機 A/B平均電流為154A,引風機功率平均減少6050kW,節(jié)電率65%,達成改造目標。按近三年全廠平均運行時數(shù)及負荷率計算,6#、7#機組引風機變頻改造后,降低廠用電率1.34%,單機供電標煤耗降低4.03克/度,全廠減少供電標煤耗1.15克/度。
(2)改造后引風機運行工況。由于引風機轉(zhuǎn)速降低,改造后引風機軸承振動平均由1.5mm/s降至0.5mm/s左右;馬達啟動方式由直接啟動改為變頻軟啟動,減少啟動大電流沖擊,提高馬達壽命;運行電流下降,馬達運行溫升、噪聲也顯著下降;引風機入口導葉開度固定在85%左右,導葉執(zhí)行機構(gòu)減少動作次數(shù),原來由導葉卡涉、故障等導致機組負荷受限的情況基本排除。
(3)6#、7#機組引風機變頻節(jié)能效果明顯,廠用電率顯著下降。全天100%負荷狀況下,8月10日,7#機組廠用電率3.75%,8月9日,6#機組廠用電率3.94%,較8月9日5#機組(尚未實施引風機變頻改造)廠用電率4.68%,分別下降0.93%、0.74%,均創(chuàng)下機組實際運行中廠用電率歷史最低記錄。全天平均70%負荷工況下,7月10日,6#機組廠用電率4.79%,7月19日,7#機組廠用電率4.58%,較7月10日5#機組廠用電率6.17%,分別下降1.38%、1.59%。機組負荷率越低,引風機變頻降低廠用電率效果越明顯。
表1 改造前后效果對比
圖1 改造后6#、7#機組引風機運行狀況分析
(1)改造效益:①依據(jù)改造后6#、7#引風機變頻運行工況,450MW負荷下6#、7#兩部機組引風機共減少電耗12101kW,按2017~2019年三年全廠機組平均負荷率73.48%,全廠平均運行時數(shù)5911小時,平均上網(wǎng)電價0.3856元/度計算,年節(jié)省7513萬度,節(jié)省電費27582千元。②改造后,每年增加空水冷裝置及冷卻水塔電耗34.3萬度,增加電費132000元;增加高壓變頻器維護費用400000元。
(2)回收年限:1.32年。
回收年限=投資金額/(凈利益+折舊)
=投資金額/[(預期效益-折舊)×(1-企業(yè)所得稅)+折舊]
=(15600×2/1.13)/[(27582-132-400-2622)×0.75+2622]
=1.32年
設備增值稅13%,按10年折舊,殘值5%,每年折舊2622000元,企業(yè)所得稅按25%。
保養(yǎng)維護建議:(1)高壓變頻器主要為電力電子組件,屬于容易故障的設備,對運行環(huán)境溫、濕度要求高,每月應定期清理變頻器柜門濾網(wǎng),保證通風順暢;夏季氣溫達35℃時,變頻器室及時投入空調(diào)輔助冷卻;變頻器停電超過3天或變頻器室濕度超過90%,及時將空調(diào)開啟為除濕模式進行空氣除濕;每年配合停機定檢一次,全面進行整機尤其是功率組件(易損件)的檢查測試。(2)引風機變頻改造后運行頻率實時調(diào)整,調(diào)速過程引風機轉(zhuǎn)軸可能存在軸系扭振不利影響,可能造成轉(zhuǎn)子材料疲勞積累、產(chǎn)生裂紋,后續(xù)應將引風機轉(zhuǎn)子及馬達轉(zhuǎn)子探傷檢測列入定檢項目定期檢查。