張弋揚,蔡俊鵬,何成連,劉 健
(1.中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司,天津市 300222;2.清華大學(xué)能源與動力工程系,北京市 100084)
水力機械軸向與徑向水推力不可避免地存在。軸向水推力可通過理論計算、試驗測量及數(shù)值模擬計算得到,各方法都各具優(yōu)勢但同時又均有先天不足之處[1]。如理論計算一般采用簡化策略并以假設(shè)為前提,其得到的結(jié)果不能反映一些工況、泄漏量、流道形狀等不確定因素對軸向水推力的影響[2]。試驗測量包括模型試驗及真機試驗,在模型試驗中一般是驗證軸向水推力合同保證值,用來對推力軸承荷載進行復(fù)核[3],但由于模型和原型的止漏環(huán)部位、間隙、轉(zhuǎn)輪上平衡孔設(shè)置、頂蓋技術(shù)供水等存在等諸多相似性因素的影響而有許多不確定性,使換算的軸向力存在較大不確定性;真機試驗最直接可靠,但真機試驗在機組運行后進行,不具有普適性[1]。數(shù)值模擬由于計算模型、網(wǎng)格劃分及邊界條件與真實情況不完全吻合等,計算結(jié)果的精度可靠性仍有待進一步提高,如李浩亮等通過對測試結(jié)果與數(shù)值模擬的結(jié)果進行對比得出數(shù)值模擬與測試結(jié)果趨勢變化一致,但具體數(shù)值存在一定差異[4]。目前對于軸向水推力的研究較多,但關(guān)于機組徑向水推力的研究較少,徑向水推力的計算及測量研究需要加強。
水力機械軸向力一般由轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量、水對轉(zhuǎn)輪的浮力、水力機械運行時葉片上的軸向力、軸端處靜水力、上冠及下環(huán)在水壓力作用下形成的軸向力等組成[3]。徑向水推力主要分為轉(zhuǎn)頻徑向力及其他徑向力。造成轉(zhuǎn)頻徑向力的原因有轉(zhuǎn)輪質(zhì)量不平衡力、轉(zhuǎn)輪內(nèi)腔水體分布不均造成的水力不平衡力、葉片型線和安裝角度不一致及葉片動態(tài)形變不同等形成的水力不平衡力[5],轉(zhuǎn)頻徑向力是造成軸偏磨,軸瓦均勻磨損的主要因素。其他如由轉(zhuǎn)輪進、出水流的不對稱性導(dǎo)致的具有固定方向性的徑向力,是造成軸均勻磨損,軸瓦偏磨的主要因素。
四川某水電站,設(shè)計水頭262m,安裝了兩臺立式混流式水輪發(fā)電機組,單機容量22MW。2號機檢修完成后機組在升負(fù)荷過程至某個負(fù)荷時機組異常劇烈振動,廠房震感明顯,被迫停機,后續(xù)經(jīng)過大量檢修、測試、調(diào)整、專家論證,問題一直未得到解決。經(jīng)對機組開展診斷性測試,分析后確認(rèn):2號機大修后,將磨損葉片、上下止漏環(huán)修復(fù),修復(fù)后的止漏環(huán)間隙產(chǎn)生變化,導(dǎo)致機組升至某一負(fù)荷時抬機,具體表現(xiàn)為:同一水頭,故障負(fù)荷具有復(fù)現(xiàn)性,不同水頭故障負(fù)荷點不同,停機后機組能夠正常開機且在故障負(fù)荷以下能夠正常運行;機組負(fù)荷升至故障點后,振動劇烈,除機組外,廠房、玻璃振動響應(yīng)劇烈,被迫停機;診斷測試時機組負(fù)荷升至7.5MW時故障現(xiàn)象出現(xiàn),機組上機架、頂蓋振動和頂蓋壓力變化如圖1所示。
圖1 機組增負(fù)荷過程中上機架、頂蓋振動和頂蓋壓力變化Figure 1 The vibration and the pressure of the upper frame and top cover during the load increase of the unit
水輪機上設(shè)有常規(guī)的平衡孔,且技術(shù)供水也從頂蓋引出。通常認(rèn)為水輪機軸向水推力都是向下,只有在甩負(fù)荷時一般才會發(fā)生抬機現(xiàn)象。一般情況下,機組頂蓋壓力會隨機組負(fù)荷的增加而升高,機組振動也不應(yīng)對頂蓋壓力產(chǎn)生大的影響。抬機力大于轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量,轉(zhuǎn)輪上移致轉(zhuǎn)輪與頂蓋發(fā)生摩擦,產(chǎn)生劇烈振動,頂蓋壓力通道受阻,壓力從34m降至17m,根據(jù)頂蓋受壓面積0.78m2計算,抬機力增加13t,停機后轉(zhuǎn)動部分復(fù)位。故障問題明確后,初步將蝸殼高壓水引入水輪機頂蓋,解決了當(dāng)時汛期機組能夠滿負(fù)荷發(fā)電問題,汛后封堵了轉(zhuǎn)輪上的部分平衡孔,使問題得以解決。
新疆某水電站,在機組頂蓋上開設(shè)6個平壓孔,引至水輪機尾水管,在機組啟動時就出現(xiàn)抬機問題,現(xiàn)場對稱封堵3個平壓孔后機組能夠正常運行。對于高水頭立式水泵、水輪機、水泵—水輪機,建議慎重采用在轉(zhuǎn)輪上開設(shè)平衡孔方式,這種方法能夠有效降低軸向力,但會將轉(zhuǎn)輪出口壓力脈動導(dǎo)致頂蓋,不利于機組運行穩(wěn)定也不能在機組運行過程中對軸向力進行調(diào)節(jié)。建議采用在頂蓋上設(shè)置配有可調(diào)閥門的平壓孔,便于在機組試運行期間將軸向力調(diào)至合適值。
某供水工程泵站安裝了5臺水平中開離心式水泵,水泵主要參數(shù)(流量:3.7m3/s,揚程:53.2m,轉(zhuǎn)速:590r/min),水泵投入運行后就發(fā)現(xiàn)存在振動、噪聲大問題,運行一段時間停機后出現(xiàn)轉(zhuǎn)子盤不動現(xiàn)象,經(jīng)拆卸水泵進行檢查、檢修發(fā)現(xiàn)葉輪吸入口與密封環(huán)發(fā)生嚴(yán)重摩擦磨損,局部已無間隙導(dǎo)致轉(zhuǎn)子無法盤動。圖2為口環(huán)磨損部位和形貌,其中傳動端磨損最大為5.6mm,非傳動端最大磨損為4.0mm。
圖2 雙吸離心泵口環(huán)磨損Figure 2 Wear of the impeller ring of double suction centrifugal pump
該水泵采用閉閥直接啟動方式,開機過程測試結(jié)果表明:機組轉(zhuǎn)速在1s內(nèi)從零升至599r/min,泵出口壓力升至最大值74m;出口蝶閥在機組啟動1.8s后線性開啟,23s全開;軸位移矢量值在1.5s達(dá)到最大值(傳動端0.9mm,非傳動端0.5mm),方向為出水向下45°,與口環(huán)磨損部位一致。
變揚程試驗結(jié)果表明:雙吸離心泵徑向力隨揚程增大而增大,方向固定(如圖3所示)。泵站問題為:泵兩側(cè)軸承支撐剛強度不足,在水泵閉閥啟動時轉(zhuǎn)輪與口環(huán)產(chǎn)生摩擦,隨著出口閥門打開,徑向力降低,轉(zhuǎn)輪恢復(fù)原位,但口環(huán)由于摩擦出現(xiàn)不均勻熱變形,向內(nèi)收縮,造成停機時(出口閥門關(guān)閉后停機)口環(huán)向內(nèi)收縮將轉(zhuǎn)輪抱住和口環(huán)局部磨損問題。
圖3 某雙吸離心泵啟動和不同運行工況軸位移和方向Figure 3 Shaft displacement and direction of double suction centrifugal pump under starting and different operating conditions
采用直接啟動的離心泵要注意軸承選擇和支撐的剛強度設(shè)計,除要滿足正常運行還要承受閉閥啟動時的徑向力。應(yīng)研究機組啟動與出口閥門開啟時間配合問題,在電機功率、啟動沖擊電流允許條件下,將閥門開啟時間提前。有一種雙蝸殼雙吸離心泵設(shè)計,可有效降低徑向力。
典型立式軸流泵一般為肘型進水流道、虹吸出水流道且泵體內(nèi)主軸裸露。出水流道內(nèi)水流作用于裸露的主軸上,形成出流方向徑向力;進水肘型流道,由于彎肘作用,轉(zhuǎn)輪上肘外側(cè)壓力高于內(nèi)側(cè)壓力,形成入流方向徑向力;共同作用軸運行時形成固定向軸位移,造成橡膠水導(dǎo)軸承偏磨(見圖4)。
圖4 典型軸流泵布置圖及軸瓦偏磨Figure 4 Layout of typical axial flow pump and eccentric wear of bearing bush
在裸露軸段加裝保護外套可消除軸出流向徑向力。應(yīng)對消除肘型流道造成轉(zhuǎn)輪進水不均勻產(chǎn)生的徑向力措施進行研究,如在轉(zhuǎn)輪進口兩側(cè)邊壁設(shè)置可調(diào)節(jié)導(dǎo)流板等調(diào)節(jié)措施。徑向力大小和方向,可通過軸擺度測量信號的直流量間接獲得(定義為軸位移),軸位移基準(zhǔn)為:機組在正常停機時,自由降速過程后軸轉(zhuǎn)動中心。
某調(diào)水工程泵站,采用單級立式離心泵,設(shè)計揚程140m,單機額定流量6.45m3/s,轉(zhuǎn)速600r/min。其中一臺機組發(fā)生水泵掃膛故障,摩擦部位為:轉(zhuǎn)輪一側(cè),止漏環(huán)一周?,F(xiàn)象為:機組正常運行時突然產(chǎn)生劇烈振動,觸發(fā)保護被迫停機,停機后,機組仍能正常啟動;正常運行,在不定期運行后又出現(xiàn)劇烈振動導(dǎo)致停機,而泵站其他同型號機組運行正常。經(jīng)檢查電機、水泵、制造和安裝都符合規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)問題。
水泵采用明蝸殼可中拆結(jié)構(gòu),電機、水泵之間過渡軸較長,為降低軸向力,泵輪上設(shè)有平衡孔,將頂蓋與轉(zhuǎn)輪葉片進口聯(lián)通,為常用的降低軸向力措施。機組正常運行時推力瓦溫39℃偏低,巴氏合金瓦推力軸承一般運行瓦溫范圍為66~80℃[6,7],說明水泵軸向力較小或本身就存在抬機隱患。經(jīng)對運行記錄檢查發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)振動過程后推力瓦溫降為37℃,分析認(rèn)為,機組故障為水泵抬機使主軸產(chǎn)生彎曲變形導(dǎo)致水泵掃膛。
軸向力可采用測量推力軸承支架變形方法間接測量,在推力軸承座處設(shè)置電渦流位移傳感器測量軸承座位移,采用轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量對測試系統(tǒng)進行標(biāo)定,利用高壓油頂起裝置,將轉(zhuǎn)動部分頂起,軸向力為零,將轉(zhuǎn)動部分放下,軸向力為轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量;也可采用遙測應(yīng)變儀測量水輪機軸拉應(yīng)變方法測量。
徑向力測量需要在軸瓦支撐調(diào)節(jié)螺栓上裝設(shè)測力元件,至少對稱裝設(shè)4個。也可通過軸位移信號(水導(dǎo)軸擺度直流信號)間接分析徑向力大小和方向。
水力機械水力上抬會對應(yīng)3種現(xiàn)象:
(1)對于大型機組,轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量大、軸徑大,一般不會產(chǎn)生故障問題(將轉(zhuǎn)動部分抬起,將軸抬彎),主要表現(xiàn)為運行穩(wěn)定性變差,推力瓦溫偏低;
(2)對于中型長軸機組,出現(xiàn)抬機問題,如果軸線比較好,且抬機力小于轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量,機組能正常運行(機組發(fā)飄,運行穩(wěn)定指標(biāo)差)。如果軸線偏折較大,在抬機力作用下將加劇軸線偏折,嚴(yán)重時出現(xiàn)掃膛故障;
(3)如果抬機力大于轉(zhuǎn)動部分質(zhì)量,機組不能運行。因此,機組正常運行時抬機問題,對于高水頭中小機組、抽水蓄能機組特別應(yīng)給予重視。
我們需要加強水力機械軸向、徑向力研究,測試和調(diào)節(jié)控制技術(shù)也需要創(chuàng)新。軸向力設(shè)計的目標(biāo)是將軸向力控制在一定范圍,既有利于機組穩(wěn)定運行,又不超過推力軸承承受能力。推薦采用在頂蓋上設(shè)置平壓管并裝設(shè)調(diào)節(jié)閥門的設(shè)計,便于對混流式水輪機、離心泵軸向力進行調(diào)整,在運行調(diào)節(jié)時應(yīng)嚴(yán)控抬機現(xiàn)象發(fā)生;雙蝸殼設(shè)計的離心泵可有效降低徑向力,機組啟動、運行時徑向力越小對導(dǎo)軸承越有利;對徑向力的調(diào)節(jié)和控制是設(shè)計需考慮的一個問題,初步設(shè)想在下環(huán)處對稱設(shè)置4個調(diào)壓腔,進一步開展對轉(zhuǎn)輪徑向力進行控制調(diào)節(jié)的研究。