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        梅鋼4#高爐熱風(fēng)爐燃耗優(yōu)化實踐

        2021-06-29 14:20:34仲園
        冶金動力 2021年1期
        關(guān)鍵詞:盤根燃耗熱風(fēng)爐

        仲園

        (上海梅山鋼鐵股份有限公司,江蘇南京 210039)

        前言

        熱風(fēng)爐是高爐重要配套設(shè)備。煉鐵過程中,熱風(fēng)爐主要燃燒高爐煤氣加熱爐內(nèi)蓄熱體,以保證高爐熱風(fēng)供應(yīng)。提高風(fēng)溫有助于降低焦比、增加產(chǎn)量。熱風(fēng)爐消耗高爐煤氣約占高爐副產(chǎn)煤氣33%,因此提高熱風(fēng)爐熱效率對降低能耗具有重大意義[1-2]。

        1 4#高爐熱風(fēng)爐現(xiàn)狀

        1.1 設(shè)計參數(shù)

        梅鋼4#高爐于2009年5月12日投產(chǎn),有效容積3200 m3,高爐利用系數(shù)2.2 t/(m3·d)。其熱風(fēng)爐設(shè)計參數(shù)見表1。

        表1 4#高爐熱風(fēng)爐設(shè)計參數(shù)

        1.2 燃耗對標(biāo)

        梅鋼2#、4#、5#高爐熱風(fēng)爐燃耗差距較大:2019年2#高爐熱風(fēng)爐燃耗68.3 kgce/t,4#高爐熱風(fēng)爐72.2 kgce/t,5#高爐熱風(fēng)爐65.4 kgce/t,高爐工序噸鐵耗煤氣68.1 kgce。寶鋼股份各基地對標(biāo)數(shù)據(jù)見表2。

        表2 高爐熱風(fēng)爐燃耗對標(biāo) kgce/t

        從各基地對標(biāo)來看,梅鋼燃耗在四基地處于劣勢,僅5#高爐熱風(fēng)爐燃耗處于基地平均值水平。而4#高爐熱風(fēng)爐燃耗較2#、5#高爐均高,因此迫切需要降低4#高爐熱風(fēng)爐燃耗。

        2 燃耗優(yōu)化改進

        熱風(fēng)爐燃耗偏高原因主要是:熱風(fēng)爐漏風(fēng)、自動燃燒參數(shù)設(shè)置不合理、高爐煤氣管網(wǎng)壓力波動大、空氣換熱劣化嚴(yán)重。針對上述原因制定針對性整改措施。

        2.1 漏風(fēng)治理

        (1)漏點統(tǒng)計梳理和消缺

        建立4#高爐熱風(fēng)爐漏點治理動態(tài)檔案,制定處理計劃,對新檢查的漏點動態(tài)更新,持續(xù)推進漏點治理。2020 年5 月梳理熱風(fēng)爐跑風(fēng)點23 處,截至7月底,處理10處、新發(fā)現(xiàn)4處、在漏點17處。

        經(jīng)調(diào)查,現(xiàn)場主要漏風(fēng)點為法蘭和閥門盤根:法蘭跑風(fēng)原因主要是法蘭應(yīng)力比較大,造成法蘭焊縫容易開裂跑風(fēng);盤根跑風(fēng)主要原因為盤根使用材質(zhì)和更換工藝有問題。除了對熱風(fēng)爐漏風(fēng)處法蘭部位打包焊接、對焊縫處泄漏部位重新補焊外,針對不同部位法蘭采取加強強度和釋放應(yīng)力等措施;對盤根主要采取油浸盤根改為石墨盤根,將盤根45°斜切改為30°斜切。

        采取上述措施后,熱風(fēng)爐現(xiàn)場跑風(fēng)聲音明顯減少。后續(xù)待高爐休風(fēng)定修后,繼續(xù)處理其它跑風(fēng)點。

        (2)效果驗證

        熱風(fēng)爐漏風(fēng)率測量存在困難,采用氮氣平衡來反推熱風(fēng)爐漏風(fēng)率,計算原理如下:

        N2收入=鼓風(fēng)量×氮氣含量;

        N2支出=煤氣發(fā)生量×煤氣中N2含量-高爐均壓等帶入N2量;

        N2損失率=1-(N2支出/N2收入)

        繪制熱風(fēng)爐漏風(fēng)修補前后漏風(fēng)率單值控制圖如圖1,整改后漏風(fēng)降低明顯,漏風(fēng)率均值1.16%,符合漏風(fēng)率低于1.5%的設(shè)計要求。

        圖1 漏風(fēng)修補前后漏風(fēng)率的單值控制圖

        2.2 燃燒模型優(yōu)化

        (1)控制參數(shù)調(diào)整

        優(yōu)化熱風(fēng)爐燃燒模型,設(shè)定空燃比、殘氧量目標(biāo)值,來調(diào)整控制助燃空氣流量。先大火燒拱頂溫度到1 350℃,再燒廢氣,使廢氣溫度保持在350℃,即采用先加熱拱頂,后加熱煙氣的燒爐方式。

        熱風(fēng)爐正常運行中3 個階段:①燃燒期103 min,通過燃燒煤氣對蓄熱室進行蓄熱;②燜爐期17 min,燃燒期與送風(fēng)期之間,在蓄熱室內(nèi)完成燃燒熱的傳遞以及蓄熱;③送風(fēng)期120 min,蓄熱室對進入冷風(fēng)進行加熱。目前除了高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)和熱風(fēng)爐故障外,模型投用率達到100%。

        (2)效果驗證

        表3 半自動燃燒模型控制參數(shù)優(yōu)化

        表4 燃燒模型主要控制參數(shù)修改前后效果

        2.3 穩(wěn)定高煤管網(wǎng)壓力

        4#高爐熱風(fēng)爐以高爐煤氣為主要燃料。根據(jù)設(shè)定空燃比來跟蹤調(diào)節(jié)助燃空氣的流量,由于調(diào)節(jié)動作存在滯后,會造成不完全燃燒或者空氣過量。高爐煤氣管網(wǎng)目標(biāo)壓力控制在9±1 kPa 具體壓力控制見表5。壓力大于12 kPa 時啟用煤氣放散,短時間高煤總管壓力可沖到16 kPa,高爐煤氣壓力波動對熱風(fēng)爐高爐煤氣的流量造成極大波動,高爐煤氣流量可從正常燒爐的10 萬m3/h 瞬間升到12萬m3/h。

        表5 高爐煤氣(BFG)運行控制指標(biāo)

        2.3.1 穩(wěn)壓措施

        為穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力采取以下措施:

        (1)高爐煤氣發(fā)生量監(jiān)視。加強系統(tǒng)監(jiān)視,通過在EMS 終端上調(diào)用高爐煤氣發(fā)生量曲線、熱風(fēng)爐煤氣使用量曲線、高爐煤氣總管壓力曲線,便于發(fā)現(xiàn)異常趨勢,及時進行處理。13.5 萬m3、30 萬m3高煤柜掛網(wǎng)運行,通過氣柜“吞吐”高爐煤氣來實現(xiàn)穩(wěn)定高爐煤氣管網(wǎng)壓力的目的。

        (2)臨時性失衡的調(diào)整。對于熱風(fēng)爐換爐、軋鋼生產(chǎn)節(jié)奏變化、軋鋼機組故障引起的波動,可以通過改變電廠使用量、改變熱軋加熱爐燃料組合模式以及化工管式爐燃料方式來調(diào)整,如果煤氣過剩時用戶來不及調(diào)整,可以通過手動燃燒放散以確保系統(tǒng)安全。

        (3)突發(fā)性失衡的調(diào)整。對于電廠一臺機組跳機等引起高爐煤氣大量過剩,應(yīng)立即進行燃燒放散;隨后進行熱軋和化工燃料方式調(diào)整,若電廠有用氣能力則將煤氣負荷轉(zhuǎn)移到其他機組,視機組恢復(fù)時間可令焦?fàn)t全燒高爐煤氣。

        (4)高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)期間加強協(xié)調(diào)。熱風(fēng)爐送風(fēng)定時:2#、4#、5#高爐熱風(fēng)爐換爐時間為每小時第10分、30分、55分;3座高爐熱風(fēng)爐需錯峰換爐,避免對煤氣管網(wǎng)造成嚴(yán)重沖擊;煤氣調(diào)度和熱風(fēng)爐保持對時機制,發(fā)現(xiàn)偏離設(shè)定時間及時修正。

        2.3.2 效果驗證

        ?雷達、楊連星:《現(xiàn)行國際經(jīng)濟秩序改革困境與全球治理理念的完善》,《中國人民大學(xué)學(xué)報》2017年第4期。

        強化煤氣發(fā)生量監(jiān)視、制定失衡調(diào)整預(yù)案、加強高爐休風(fēng)、復(fù)風(fēng)期間協(xié)調(diào),達到穩(wěn)定高煤總管壓力目的,高煤總管壓力波動明顯改善,見圖2。

        圖2 高煤總管壓力波動改善

        2.4 動態(tài)監(jiān)控指標(biāo)

        為實現(xiàn)4#高爐熱風(fēng)爐能耗管理受控,對其能耗指標(biāo)進行動態(tài)監(jiān)控。依托梅鋼能源管理信息化平臺自動生成能源日生產(chǎn)管控報表,對各單元的消耗建立基準(zhǔn)(目前為月度預(yù)算),系統(tǒng)按顏色顯示消耗水平。其中重要消耗指標(biāo)數(shù)據(jù),在各單元的首頁顯示。發(fā)現(xiàn)超設(shè)定目標(biāo)的異常消耗,系統(tǒng)自動發(fā)送責(zé)任人郵箱提示。同一消耗指標(biāo)5次異常則系統(tǒng)自動發(fā)送責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)郵箱提示。提醒關(guān)注燃耗異常情況,實現(xiàn)對4#高爐熱風(fēng)爐燃耗異常的日跟蹤,見圖3。

        圖3 系統(tǒng)生產(chǎn)異常單耗、郵箱推送異常燃耗

        2.5 空氣換熱器更換

        4#高爐熱風(fēng)爐空氣換熱器已投運11年,換熱器老化嚴(yán)重,空氣預(yù)熱溫度低,預(yù)熱效果衰減71%,基本失去預(yù)熱空氣效果??諝鈸Q熱器技術(shù)指標(biāo)見表6。

        表6 空氣換熱器技術(shù)指標(biāo)

        (1)空氣換熱器更換

        2020 年12 月4#高爐中修更換空氣換熱器。整體將空氣換熱器更換成新型列管式換熱器,見圖4。

        圖4 新型列管式換熱器見圖

        新型換熱器主要考慮衰減周期長、施工周期短、高溫可靠連接。為便于檢修清理,在空氣換熱器空氣、煙氣進出口、集氣箱設(shè)有檢修人孔。為防止煙氣側(cè)積灰,煙氣走管外空氣走管內(nèi),換熱管束垂直布置方便灰塵沉降。同時換熱管采用20G低中壓鍋爐用無縫鋼管作為空氣管內(nèi)擾流子。

        換熱器施工方面有以下經(jīng)驗:換熱器設(shè)備分節(jié)運抵現(xiàn)場對接組焊,縮短施工周期;做好內(nèi)保溫,確保表面溫度低于50℃;為減小換熱管束熱膨脹應(yīng)力,在換熱本體設(shè)膨脹節(jié)吸收膨脹;集氣箱與煙氣箱體連接處采用雙面焊并做外保溫;設(shè)備制作完進行氣密試驗,試驗壓力0.03 MPa,保壓2 h,泄漏率<0.1%[4]。

        (2)效果驗證

        空氣預(yù)熱終溫從70℃升至170℃以上。按照2019 年4#高爐熱風(fēng)爐高爐煤氣消耗132 637 萬m3、轉(zhuǎn)爐煤氣5 938 萬m3,空燃比0.65,空氣溫差提高100℃計算,年經(jīng)濟效益為:

        式中:Q——空氣預(yù)熱后回收潛熱;

        C——空氣比熱;

        V——煤氣體積;

        A——空燃比;

        △t——溫差。

        節(jié)約高爐煤氣量

        式中:V——節(jié)約高爐煤氣體積;

        E——高爐煤氣低熱值;

        高爐煤氣價格0.17元/m3。

        年經(jīng)濟效益=0.17×3 633=617萬元。

        3 高爐燃耗優(yōu)化效果

        各項改進措施逐步實施前后,4#高爐熱風(fēng)爐燃耗見表7。

        表7 4#高爐熱風(fēng)爐燃耗 kgce/t

        熱風(fēng)爐燃耗指標(biāo)得到逐步改進,2020 年平均燃耗68.4 kgce/t,較2019 年燃耗72.2 kgce/t 降低4.8%,效果顯著。

        4 結(jié)語

        梅鋼4#高爐外燃式熱風(fēng)爐燃耗偏高。通過漏風(fēng)治理、調(diào)整自動燃燒控制參數(shù)、穩(wěn)定高爐煤氣總管壓力、更換劣化嚴(yán)重的空氣換熱器后,燃耗逐步降低,節(jié)能效果顯著。

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