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        新建重整裝置的實際能耗與設計能耗對比分析

        2021-06-29 05:22:44王浩靖阮付軍
        四川化工 2021年3期
        關鍵詞:設計

        鄧 威 王浩靖 阮付軍

        (中國石化洛陽分公司,河南洛陽,471012)

        1 前言

        中國石化洛陽石化連續(xù)重整裝置設計規(guī)模為120萬噸/年,氫提濃裝置設計規(guī)模為8萬標立米/時,采用的是中國石化洛陽工程有限公司工藝技術,年開工時數:8400小時,裝置操作彈性為60%-110%。新建120萬噸/年連續(xù)重整裝置(以下簡稱為“2#重整裝置”)和8萬標立米/時氫提濃裝置(以下簡稱為“2#PSA裝置”)聯(lián)合布置。

        2#重整裝置主要由預加氫、重整及再接觸、催化劑連續(xù)再生(1135kg/h)和公用工程四個部分組成,其生產的脫戊烷油作為2#芳烴抽提裝置的原料,重整產氫送至2#PSA裝置。以混合石腦油(包括直餾石腦油和加氫精制石腦油)、1#預加氫拔頭油及加氫裂化重石腦油為原料,主要生產富含芳烴的高辛烷值汽油(RON104)組分,并副產重整氫氣。該裝置采用國產超低壓連續(xù)重整成套技術(SLCR)和國產連續(xù)重整催化劑 PS-Ⅵ。

        自2020年8月投料以來,截止2020年底,重整裝置累計運行131天,裝置累計能耗為84.88 kgeo/t,2021年累計運行31天,綜合能耗為89.84kgeo/t。

        2 裝置設計和實際能耗情況

        2.1 2#重整裝置的設計能耗

        2#重整裝置設計能耗為97.49kcal/t。

        由表1可以看出,連續(xù)重整裝置設計能耗為97.49kgeo/t,其中燃料氣能耗比例最大,占裝置總能耗的71.71%;其次是蒸汽能耗,中壓蒸汽用能占總能耗的37.7%,外送低壓蒸汽能耗為-21.38 kgeo/t ,其次是電能耗,占裝置總能耗的11.28%。

        表1 連續(xù)重整處理裝置設計能耗及構成

        2.2 2#重整裝置開工以來的實際能耗情況

        2#重整裝置開工以來的能耗數據見表2。

        表2 2020年2#重整裝置能耗數據

        2020年2#連續(xù)重整裝置累計綜合能耗為84.88 kgeo/t,達到了裝置設計能耗的要求。

        3 2#重整裝置能耗對比分析

        3.1 2#重整裝置實際能耗與設計值對比分析

        3.1.1 實際能耗與設計能耗對比

        與設計值相比,連續(xù)重整裝置除除氧水、低壓蒸汽、中壓蒸汽和燃料能耗均低于設計值以外;電、除鹽水、循環(huán)水和凝結水能耗均高于設計值[1]。

        3.1.2 對比分析

        由表4可知,2#連續(xù)重整裝置動力消耗主要由燃料、電、蒸汽、除氧水、循環(huán)水和新鮮水凝結水組成。其中占能耗比例最大的是燃料氣,占總能耗的60.37%;其次是蒸汽,占總能耗的21.89%,其中中壓蒸汽占總能耗的42.08%,外送低壓蒸汽占總能耗的20.19%;然后是電耗,占總能耗的16.52%;燃料氣、蒸汽和電耗占總能耗的98.79%,其他僅占綜合能耗的1.21%[2]。

        表3 2#重整裝置實際能耗與設計能耗對比

        表4 2#連續(xù)重整裝置2020年實際能耗與設計值對比表

        3.1.2.1 燃料氣

        2#重整裝置燃料氣能耗設計值為69.92 kgeo/t,2020年燃料能耗為51.24 kgeo/t,較設計值低18.68 kgeo/t,其中每月的燃料氣耗量及重整處理量見圖1。

        圖1 2#重整2020年燃料能耗與處理量的關系

        由圖1可以看出:

        (1)燃料氣能耗較設計降低較多,且燃料氣能耗與處理量基本呈正相關關系,處理量越大,燃料氣的耗量越大。

        (2)2020年后三個月的燃料氣能耗都在45kgeo/t以上,其中11月較低的原因為:一方面處理量是最低的,僅105t/h左右;另一方面脫戊烷塔頂干氣在10月底由低壓瓦斯系統(tǒng)改入到燃料氣系統(tǒng)自用,燃料氣的消耗量減少近2t/h,但由于該股干氣中含有微量的無機氯,與燃料氣中的氨在低溫時易結成銨鹽堵塞加熱爐的阻火器,在11月末將該股干氣改入低壓瓦斯系統(tǒng),因此12月份的燃料氣能耗較11月份有所增加。

        (3)反應進出物料繞管換熱器E201自開工以來熱端溫差一直超標,設計溫差32℃,實際溫差達到48℃,隨著處理量的提高甚至更高,熱端溫差變得更高。按照2#重整裝置120t/h處理量核算如表5。

        表5 E201偏離設計工況下數據還原表

        若E201可達到設計的換熱效果,每小時節(jié)約瓦斯耗量為0.3t。

        3.1.2.2 蒸汽能耗

        2#重整裝置設計總蒸汽能耗為15.37kgeo/t,其中中壓蒸汽能耗為36.75kgeo/t,低壓蒸汽能耗為-21.38kgeo/t。

        由圖2可知,2020年裝置蒸汽總能耗為18.58kgeo/t,比設計值高3.21 kgeo/t,其中中壓蒸汽能耗為35.72kgeo/t,比設計值低1.03kgeo/t;低壓蒸汽能耗為-17.14kgeo/t,比設計值低4.24 kgeo/t。

        圖2 中壓和低壓蒸汽消耗對比

        中壓蒸汽主要用戶為重整循環(huán)氫壓縮機C201和氫氣增壓機C202,其中C201為背壓式汽輪機,所產低壓蒸汽自用,多余部分外送至管網,氫氣增壓機C202為凝汽式汽輪機,產透平凝結水送至管網;另外重整汽包自產一部分中壓蒸汽自用。低壓蒸汽主要由C201汽輪機產生,其中C4/C5分離塔底再沸器E207,催化劑再生系統(tǒng)氫氣加熱器E306和氮氣加熱器E304,其他是儀表伴熱和部分服務站所用,多余蒸汽送至管網。

        2020年中壓蒸汽的實際能耗與設計值相差不大,而低壓蒸汽比設計值多4.24kgeo/t。C201設計消耗中壓蒸汽50t/h,C202消耗38.5t/h,而目前C201消耗中壓蒸汽為35t/h左右,而C202耗蒸汽為39t/h左右,因此中壓蒸汽的實際能耗較設計能耗相差不大,主要是C201目前消耗蒸汽量較低所致,同時產生的低壓蒸汽相應減少15t/h左右,因此低壓蒸汽的實際能耗比設計值低。

        3.1.2.3 電耗

        2#重整裝置設計用電能耗為11 kgeo/t。2020年能耗為14.02 kgeo/t,比設計值高3.02 kgeo/t。

        圖3 2#重整裝置電耗情況

        占電比例較大的設備,其中壓縮機C101、C301用電比例最大,占裝置總用電量的31.71%,其次是再生系統(tǒng)5臺電加熱器共占總電量的24.54%,高壓泵P101、P105、P501的用電量也較高,占總用量的12.59%,5臺鼓引風機用電量占總用電量的5.61%,其余32臺電機共占25.55%。

        3.1.2.4 水能耗

        水耗量主要包括除氧水、除鹽水和循環(huán)水。除鹽水的能耗與設計值偏差不大,在此不做分析。

        由圖4可看出,目前除鹽水和循環(huán)水的能耗都高于設計值,除氧水的能耗低于設計值。其中,11月份水的能耗是最高的,原因是11月份的加工量是最低的,因此水的單耗是最大的,導致11月份水的能耗高于10月份和12月份。

        圖4 2#重整裝置水能耗情況

        循環(huán)水耗量一直較設計值偏大的原因為:循環(huán)水的設計壓力為0.5MPa,而2#重整裝置邊界的循環(huán)水上水壓力僅0.25MPa,遠低于設計值,因此2#重整裝置循環(huán)水的耗量一直高于設計值。

        4 優(yōu)化措施

        4.1 工藝優(yōu)化

        (1)日常操作中根據環(huán)境溫度及時調整各空冷變頻器,并根據各水冷后溫度及時調整上水量,優(yōu)化用電和用水消耗。

        (2)對外送介質溫度盡量卡邊控制,盡量減少空冷降溫,循環(huán)水根據外送溫度及時調整,優(yōu)化用電和節(jié)約用水。

        (3)在脫戊烷塔頂干氣后增上脫氯罐,經脫氯后的干氣進入燃料氣管網自用,平均可減少燃料氣消耗2t/h,裝置能耗約降低10kgeo/t[3]。

        4.2 設備優(yōu)化

        (1)日常操作中及時調整加熱爐火嘴的燃燒情況,保證加熱爐氧含量和排煙溫度在控制范圍內,保證加熱爐高效燃燒。

        (2)氫氣增壓機C202的乏氣系統(tǒng),根據環(huán)境情況和工藝狀況及時調整空冷風機的開停,優(yōu)化用電消耗。

        (3)根據壓縮機廠家指導,逐步優(yōu)化氫氣增壓機各防喘振閥開度,降低中壓蒸汽消耗。

        (4)關閉備用機組氮氣填料密封氣,節(jié)約氮氣消耗。

        5 結論

        煉油石化新建重整裝置運行近半年后,綜合能耗雖然較設計值低10 kgeo/t左右,但通過從占能耗比重較大的燃料氣、蒸汽、電及水等四個方面對實際能耗與設計能耗對比分析,發(fā)現(xiàn)部分數據與設計值存在一定差距,提出了下一步的優(yōu)化措施,實施后裝置能耗可降至78kgeo/t,達到同類裝置中上游水平。

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