易 超,方 威,劉 超,石文斌
(湖南湘潭鋼鐵有限公司,湖南 湘潭 411101)
寬厚板拋丸機(jī)是熱處理工序主要設(shè)備之一,利用拋丸器拋出的高速彈丸清除鋼板表面的氧化鐵皮,是一種表面處理設(shè)備[1]。拋丸機(jī)的拋丸室一般裝有幾個拋丸器,見圖1,裝在上下層不同的位置上,從不同的方位拋射丸料,以提高拋丸機(jī)的拋丸效率和拋丸質(zhì)量[2]。
圖1 拋丸器結(jié)構(gòu)
模態(tài)分析是一種研究結(jié)構(gòu)動力特性的近代方法,用于工程振動領(lǐng)域。機(jī)械結(jié)構(gòu)均有其固有的振動特性,每一個模態(tài)均具有特定的固有頻率、阻尼比及模態(tài)振形[3]。一般運用有限元計算方法進(jìn)行模態(tài)分析。目前模態(tài)分析已廣泛運用在新產(chǎn)品設(shè)計中的結(jié)構(gòu)動態(tài)特性的預(yù)估及優(yōu)化設(shè)計、現(xiàn)有結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的動態(tài)特性研究、故障診斷及預(yù)報等方面。某寬厚板廠拋丸機(jī)在使用過程中拋丸器的使用壽命不夠理想,拋丸機(jī)箱體振動過大,分析認(rèn)為箱體剛度不夠,本文將利用模態(tài)分析方法對拋丸機(jī)箱體進(jìn)行剛度分析改進(jìn)[4]。
拋丸機(jī)箱體用于安裝拋丸器及電機(jī)等零部件。利用solidworks軟件對箱體模型幾何清理并對倒角、螺紋等細(xì)節(jié)部位用更規(guī)則的特征進(jìn)行代替后得到簡化模型,參考圖2。箱體所用材料的參數(shù)見表1。
圖2 原拋丸機(jī)箱體簡化結(jié)構(gòu)圖
同樣利用solidworks軟件里的simulation功能對箱體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,共劃分單元212482個,節(jié)點425433個,單元平均大小為30mm。對箱體兩體立板進(jìn)行固定約束后進(jìn)行模態(tài)分析,在進(jìn)行模態(tài)分析時不需要對研究對像進(jìn)行外部載荷添加。由于在結(jié)構(gòu)振動中,低階模態(tài)和高階模態(tài)所占的百分比呈指數(shù)關(guān)系分布,因此高階模態(tài)所決定的振動特性很小,低階模態(tài)更能準(zhǔn)確反映系統(tǒng)自然振動時的變形情況,本文提取箱體的前4階模態(tài),得到箱體的前4階固有頻率,其結(jié)果見表2和圖3。從結(jié)構(gòu)振型圖3分析可發(fā)現(xiàn)箱體中安裝拋丸器處的振幅處于較高水平,直接影響到拋丸器的使用性能,應(yīng)予以關(guān)注[5]。
向上(即水平橫向)的平移振動,由于箱體立板厚度較小,且兩側(cè)立板跨度過大,立板無肋板加強(qiáng),該模態(tài)對箱體水平橫向剛度影響較大,同時影響拋丸器及電機(jī)的軸承在橫向的徑向振動。第2階模態(tài)為箱體沿Y軸(即豎直方向)上的上下振動,該模態(tài)直接影響拋丸器及電機(jī)的軸承在豎直方向上的徑向振動,對電機(jī)和拋丸器的使用壽命有較大影響,同時也影響了拋丸器及電的連接螺栓的剛度。第3階模態(tài)為箱體沿X軸(即拋丸機(jī)物料運輸方向)上的前后振動,該模態(tài)影響拋丸器及電機(jī)的軸向竄動。第4階模態(tài)為箱體繞Z軸的前后扭轉(zhuǎn),導(dǎo)致兩側(cè)立板所承受重量不平穩(wěn),影響整個箱體的使用性能。因此在改進(jìn)設(shè)計時應(yīng)增加鋼板厚度,同時根據(jù)現(xiàn)場情況增加肋板,以此提高整個箱體的剛度。此外本文還將考慮將安裝拋丸器及電機(jī)的頂板進(jìn)行改進(jìn),改為合成式箱體結(jié)構(gòu),單獨設(shè)計一個箱形結(jié)構(gòu)用于安裝拋丸器。由于拋丸器中葉片及分丸輪等旋轉(zhuǎn)零件均采用鑄造加工方式,其加工精度有限,對拋丸器的動平衡影響極大,而拋丸器中葉片及分丸輪工作時是處于高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài)的,實際使用過程中采用稱重的方式可以適當(dāng)提高其動平衡性能。在采用箱形結(jié)構(gòu)用于安裝拋丸器后由于箱形結(jié)構(gòu)具有較高的剛度,也可以有效降低拋丸器的振動幅度。
本文所述箱體實際使用過程中除受到拋丸器及其電機(jī)的激勵外還受到箱體外安裝的輥道及丸料輸送螺旋的激勵,由于使用過程中拋丸器及其電機(jī)所產(chǎn)生的影響更大,因此僅以拋丸器及其電機(jī)作為研究對像。生產(chǎn)過程中拋丸器及電機(jī)大部分時間均在運行,拋丸器電機(jī)的額定轉(zhuǎn)速n為1480r/min,經(jīng)過皮帶加速后拋丸器的額定轉(zhuǎn)速為2548.89r/min。則電機(jī)的激振頻率為:f電=2nπ/60=154.91Hz,拋丸器的激振頻率為:f拋=2nπ/60=266.78Hz。而箱體的第五階固有頻率遠(yuǎn)小于電機(jī)及拋丸器的激振頻率,因此不會發(fā)生共振。在改進(jìn)設(shè)計中仍然需要避開此兩處激振頻率。
根據(jù)上文中的改進(jìn)方案對箱體進(jìn)行優(yōu)化建模后得到圖3的改進(jìn)箱體模型。該方案中將箱體所用鋼板由20mm改為60mm,兩側(cè)立板增加肋板,箱體內(nèi)部局部位置增加肋板,頂部則另外新增一個箱型結(jié)構(gòu)用于安裝拋丸器。
圖3 改進(jìn)后拋丸機(jī)箱體模型
同樣網(wǎng)格劃分方式及加載方式對改進(jìn)后的箱體進(jìn)行模態(tài)分析,得到箱體的前4階固有頻率,其結(jié)果見表1。此外得到了前4階模態(tài)的振型圖。由于結(jié)構(gòu)的固有頻率也反應(yīng)了其剛度,固有頻率越低證明結(jié)構(gòu)越柔,反之則剛度越大。外界激振頻率應(yīng)遠(yuǎn)離結(jié)構(gòu)的固有頻率,一般大于或小于外界激振頻率的10%~20%[6],比較后發(fā)現(xiàn)第4階模式的固有頻率相比電機(jī)的激振頻率較近,但仍有一定差距,因此不會出現(xiàn)共振。從表1中可以發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后的箱體固有頻率有較大提高,證明改進(jìn)后的箱體剛度有較大幅度提度。
表1 改進(jìn)后箱體前4階模態(tài)固有頻率參數(shù)
改進(jìn)后的箱體中將箱體分為了兩部分,上箱體單獨劃分出來用于安裝拋丸器,也應(yīng)單獨進(jìn)行分析。采用同樣方法進(jìn)行分析可以得到上箱體的前4階固有頻率及振型圖,其結(jié)果見表2。從表2可以發(fā)現(xiàn)前4階固有頻率相比前兩次分析有大幅提升,表面其剛度極佳,同時仍和外界激振頻率相差兩個數(shù)量級,亦不會出現(xiàn)共振。因此相比箱體整體進(jìn)行改進(jìn)而言單獨增加上箱體對剛度的提升更為明顯。
表2 上箱體前4階模態(tài)固有頻率參數(shù)
實際改造應(yīng)用中按上述研究思路對拋丸機(jī)箱體進(jìn)行了改造。材料選擇上選用了高強(qiáng)鋼板,進(jìn)一步提升了剛度。經(jīng)過一段時間的應(yīng)用發(fā)現(xiàn)拋丸器及電機(jī)的震動大幅度下降,有明顯改善,且拋丸器葉片斷裂、拋頭軸承燒損等情況有所改善,拋丸器的使用壽命也得到了明顯增加,證明改造思路正確。
本文以某寬厚板廠拋丸機(jī)箱體為研究對象,利用模態(tài)分析對箱體剛度進(jìn)行評估并根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行了針對性的設(shè)計改造,改造后的箱體使用情況良好,振動基本消除,大幅度提高了拋丸器的使用壽命。本文得出如下結(jié)論:
(1)提高結(jié)構(gòu)的剛度是降低振動的有效辦法,根據(jù)分析在對拋丸器箱體進(jìn)行拆分后,由于改進(jìn)后的箱體慣性矩得到了大幅提升,其前4階固有頻率相比原有箱體也有明顯增加,采用箱型結(jié)構(gòu)的上箱體其剛度相比原有箱體的剛度提高了兩個數(shù)量級,這是改造結(jié)果中的振動降低的根本原因。
(2)在對結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化時,在提高剛度的同時應(yīng)考慮避開外界激振頻率,避免共振的情況。