文有強
(中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司,安徽 合肥 230051)
生料輥壓機在熟料制備獲得了非常廣泛的應用,促進了生產(chǎn)工作水平的不斷提高。輥壓機作為生料終粉磨系統(tǒng)的重要組成部分,其能否正常運行對于整個系統(tǒng)具有十分重要的影響。但是在當前終粉磨系統(tǒng)實際的運行過程中,會受到多種不利因素的影響,進而導致其出現(xiàn)各種不同程度的故障,這就會對其正常運行造成不小的阻礙。為了確保生料輥壓機的終粉磨系統(tǒng)始終處于良好的工作狀態(tài),就要結合其工作特點,對其運行過程中出現(xiàn)的故障進行系統(tǒng)全面的分析,并采取有針對性的改造優(yōu)化措施,進而促進終粉磨系統(tǒng)運行質(zhì)量的不斷提高,為生料輥壓機的正常運行提供可靠保障,從而為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。
本文結合某公司生產(chǎn)能力為270t/h 的Φ1800mm×1400mm 生料輥壓機終粉磨系統(tǒng)運行過程中存在的問題,提出了一定的優(yōu)化改進措施,進而為終粉磨系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行提供了可靠保障。
隨著生產(chǎn)量的不斷增加,終粉磨系統(tǒng)中的入V 型選粉機的短皮帶出現(xiàn)了頻繁跑偏的問題,不僅會影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)運行,還會導致嚴重漏料的發(fā)生,這就需要采取相應的止料處理措施,進而會造成系統(tǒng)能耗升高,人工成本升高。通過對終粉磨系統(tǒng)進行檢查發(fā)現(xiàn),主要是由于運輸量大和落料不均勻而引起的。皮帶跑偏改造優(yōu)化措施:原入V 型選粉機所配套的短皮帶型號為TD75,規(guī)格為B800×6700mm,其最大輸送量為300t/h。為了提高皮帶的輸送能力,選用了型號為B1000×6700mm 的槽形皮帶,并且采用變頻電動機替換原來額定功率為7.5kW 的定頻電動機,進而有助于提高臺效率和節(jié)省電能。
在終粉磨系統(tǒng)的運行過程中還出現(xiàn)了回粉斜槽堵塞的問題,通過對回粉斜槽風機和透氣層進行系統(tǒng)全面的檢查,并沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,然后又對整個系統(tǒng)進行檢查發(fā)現(xiàn),由于原料中增加了一定量的石灰石粉導致輥壓機的研磨能力降低,這就會導致回粉量增加,進而加劇了回粉斜槽的堵塞概率。
改造優(yōu)化措施:在滿足選粉機正常工作所需風量的前提下,通過在選粉機錐部回粉的下料位置處增設一個向上傾斜的冷風閥(如圖1 所示),進而能夠?qū)胤圻M行系統(tǒng)全面的二次選粉,在提高選粉效率的同時,還有助于降低整個循環(huán)系統(tǒng)的工作負荷,其中冷風閥向上傾斜設計的目的是為了避免回粉多而發(fā)生溢灰。增加了冷風閥之后,選粉機的選粉效率由81%提高到96%,而循環(huán)負荷則由438%降低到244%。
圖1 動態(tài)選粉機回粉下料處的冷風閥圖
在輥壓機的運行過程中,選粉機的工作電流突然由209A 降低到190A,并且輥壓機的臺產(chǎn)量也降低了30t/h。通過對終粉磨系統(tǒng)進行系統(tǒng)全面的檢查發(fā)現(xiàn),在入V 型選粉機溜子的左側(cè)位置處存在一定量的試塊,進而造成了堵塞,將其徹底清除后,輥壓機產(chǎn)量隨之恢復正常的。
改造優(yōu)化措施:在原先配套的入V 型選粉機溜子內(nèi)設置有臺階的斜溜子,該種類型的溜子難以將物料完全打散,進而會引起堵塞的發(fā)生。因此,通過采用內(nèi)部帶打散橫梁的垂直溜子替換原先的斜溜子,并且在原先尺寸的基礎上,在長寬方向上各增加150mm,其具體的結構形式如圖2 所示。選粉機改進后工作過程中的循環(huán)負荷由244%降低至200%,有助于提高系統(tǒng)的運行效率。
圖2 入V 型選粉機的垂直溜子圖
本文中所論述的輥壓機裝機功率為2×1400kW,工作過程中的額定電流為103A,定輥電流則介于70~80A 的范圍內(nèi),動輥電流相對較小,僅為65~75A 范圍內(nèi),實際運行過程中做功較少。通過對系統(tǒng)的工作情況進行長時間的觀察發(fā)現(xiàn),輥壓機下料點與定輥之間的距離過短。
改造優(yōu)化措施:該輥壓機大修時,將稱重倉的下料溜子拉直,并且還在東側(cè)位置處去除了約0.8m 的長度,進而為系統(tǒng)的正常運行提供了一個均勻的倉壓和中心下料位置。輥壓機原先配備的喂料氣動閥為單面形式,具有結構簡單和易于維修的特點,但是會影響喂料的精準度,容易引起落料點位置偏斜的發(fā)生。因此,針對上述問題,將單面替換為雙向喂料,其結構形式如圖3 所示,并將其長度增加180mm,進而為中心下料提供了第二道保障。經(jīng)過改造優(yōu)化后,靜和動輥子的工作電流均位于70~80A 的范圍內(nèi),進而確保了系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行。
圖3 輥壓機雙向喂料閥圖
生料輥壓機在工作過程中一直存在不同程度的糾偏問題,通過檢查發(fā)現(xiàn)主要是由物料發(fā)生離析而引起的。針對該問題,分別進行了抽棒閥改變下料量和回粉下料管中增設打散裝置改變物料的粒度分配,但是所得到的效果并不理想。
改造優(yōu)化措施:為了確?;胤勰軌蚺c入輥壓機穩(wěn)流倉物料進行充分的混合,將穩(wěn)流倉的高度提高500mm,具體的結構形式如圖4 所示。改造優(yōu)化后回粉能夠與入輥壓機穩(wěn)流倉的物料一同進入到下部位置處的圓柱形下料溜子內(nèi)部,借助設置在下料溜子內(nèi)部的打散緩沖裝置對進入的物料進行充分的打散處理,如圖5 所示。
圖4 回粉斜槽入穩(wěn)流倉圖
圖5 打散緩沖裝置圖
改造優(yōu)化前后生料輥壓機和斗式提升機運行過程中的電流曲線變化如圖6 所示,圖中紅色曲線代表入輥壓機的電流,黃色曲線代表出輥壓機的電流,藍色和綠色分別代表輥壓機的動和定輥電流。由圖中的曲線變化情況能夠看出,改造優(yōu)化前輥壓機的物料存在較大的離析情況,輥壓效果非常差,并且系統(tǒng)的運行狀態(tài)也不穩(wěn)定,出料的波動非常大;改造優(yōu)化后輥壓機的物料離析情況得到了明顯改善,獲得了較好的輥壓效果,整個出料過程比較穩(wěn)定,系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
圖6 改造優(yōu)化前后出入輥壓機斗式提升機及輥子電流曲線圖
(1)在實際的運行過程中,出現(xiàn)了臺時產(chǎn)量變化大和操作控制參數(shù)不統(tǒng)一的問題,這就會對生料質(zhì)量造成非常嚴重的影響。因此,為了改善這種異常的運行狀態(tài),在開磨的過程中,要盡快將穩(wěn)流倉內(nèi)的細料排空,并且還要做到統(tǒng)一石灰石倉倉位,確保輥壓機穩(wěn)流倉能夠處于低倉位的運行狀態(tài),進而為生料系統(tǒng)的穩(wěn)定運行建立良好的基礎,相應的輥壓質(zhì)量也能得到提升。
(2)根據(jù)生料輥壓機的運行情況,設定合理的檢修周期,對V 型選粉機內(nèi)部導流板的運行情況進行檢查,及時對導流板進行加固處理或者更換破損的導流板,進而為系統(tǒng)的穩(wěn)定運行建立良好的基礎。
(3)停磨后需要安排專業(yè)的檢修人員對V 型選粉機、出入料溜子以及承重倉等進行系統(tǒng)全面的檢查,并將其內(nèi)部的雜物進行徹底的清理,確保系統(tǒng)的運行通暢。
(4)輥壓機停止運行后,還需要對V 型選粉機的冷風閥、動態(tài)選粉機的冷風閥以及入磨冷風閥的密封情況進行系統(tǒng)全面的檢查,一旦發(fā)現(xiàn)滲漏位置需要及時進行封堵,盡可能減少系統(tǒng)的漏風情況,降低系統(tǒng)的運行能耗。
在輥壓機的運行過程中,需要結合生料均化庫倉位進行生產(chǎn)安排,盡可能做到避峰就谷,確保輥壓機在低電價的時間段內(nèi)運行,進而降低運行成本,為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。生料輥壓機改造優(yōu)化前后的臺時產(chǎn)量、耗電量以及產(chǎn)品細度的數(shù)據(jù)如下表所示。由表中的數(shù)據(jù)能夠看出,改造優(yōu)化后孔徑為0.08mm 篩的篩余由原先的15.5%逐漸降低至12.4%,孔徑為0.2mm 篩的篩余由原先的0.9%降低到0.5%;而耗電量則由17.49kWh/t 降低至16.72kWh/t;臺時產(chǎn)量則提高了約40t/h。
表1 改造優(yōu)化前后各年度臺時產(chǎn)量、電耗、產(chǎn)品細度對比分析表
總而言之,終粉磨系統(tǒng)作為生料輥壓機的重要組成部分,其運行質(zhì)量對后者整體的生產(chǎn)質(zhì)量具有十分重要的影響。通過對終粉磨系統(tǒng)運行過程中存在的問題進行系統(tǒng)全面的分析,并結合其實際的運行特點,進行有針對性的升級改造優(yōu)化,進而促進生料輥壓機運行水平的不斷提高,從而為企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟效益。