郝曉玲,閆樹(shù)清,左興堂,柳丙軒
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
首鋼遷鋼公司2×50 MW CCPP發(fā)電機(jī)組2014年投產(chǎn),機(jī)組配套汽機(jī)額定功率21 MW,凝汽器為N-2800 型,雙進(jìn)雙出,管束材質(zhì)為0Cr18Ni9 不銹鋼管。運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)凝汽器換熱管水側(cè)不斷結(jié)垢,沿冷卻水流程方向呈加重趨勢(shì),垢層厚度達(dá)到0.3~0.5 mm,將金屬管壁全部遮蓋。受換熱管結(jié)垢影響,凝汽器運(yùn)行端差增大,真空度下降,機(jī)組效率下降,夏季平均端差11.6 ℃,真空-90.0 kPa,汽機(jī)負(fù)荷20.5 MW,影響機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
針對(duì)結(jié)垢問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)曾采用金剛砂膠球在線清洗、循環(huán)水系統(tǒng)加藥在線清洗,高壓水槍離線清洗等措施,均未取得預(yù)期改善。為恢復(fù)機(jī)組效率,提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,決定利用機(jī)組大修機(jī)會(huì),采用化學(xué)清洗的方式清除凝汽器換熱管積存水垢。
為確定清洗介質(zhì)類別,首先取現(xiàn)場(chǎng)垢樣進(jìn)行溶解性試驗(yàn),垢樣在室溫環(huán)境下,6%濃度酸性溶液中經(jīng)浸泡可完全溶解,判斷水垢主要成分為碳酸鹽垢。鑒于該廠凝汽器換熱管為不銹鋼材質(zhì),鹽酸會(huì)對(duì)其產(chǎn)生晶間腐蝕,無(wú)法選用鹽酸作清洗介質(zhì)。
氨基磺酸為白色斜方晶體,是一種固體有機(jī)酸,其分子式為NH2SO3H,氨基磺酸極易溶于水,其水溶液酸性與鹽酸、硫酸相似,有固體硫酸之稱[1]。氨基磺酸及其鹽類與多種金屬化合物均生成可溶性鹽類,具有在水中溶解度高、不析出沉淀而對(duì)金屬腐蝕小的特點(diǎn)。其反應(yīng)方程式為[2]:
初步選定氨基磺酸作為清洗介質(zhì)后,對(duì)取自現(xiàn)場(chǎng)的垢樣進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn),分別配置3%、6%、8%濃度氨基磺酸溶液,在30 ℃環(huán)境下,垢樣均在45 min內(nèi)全部溶解。
另外進(jìn)行掛片靜態(tài)腐蝕試驗(yàn),試片表面積28 cm2,與換熱管同材質(zhì)均為不銹鋼,配置3%、6%、8%濃度氨基磺酸溶液,添加緩蝕劑(0.3%烏洛托品),溶液溫度控制(30±5)℃,浸泡時(shí)間為4 h,試驗(yàn)結(jié)果如表1所列。
表1 掛片靜態(tài)腐蝕試驗(yàn)
經(jīng)試驗(yàn)確定,3%~8%濃度的氨基磺酸可充分溶解系統(tǒng)水垢,且試片表面清潔,腐蝕輕微,腐蝕速率<1g/(m2h),滿足《火力發(fā)電廠凝汽器化學(xué)清洗及成膜導(dǎo)則》(DL/T 957-2005)規(guī)范要求。經(jīng)綜合分析,確定清洗方案,選擇質(zhì)量分?jǐn)?shù)6%的氨基磺酸作為清洗劑,添加0.3%烏洛托品作為緩蝕劑及適量消泡劑。
結(jié)合機(jī)組大修,采用凝汽器半側(cè)逐一清洗的方式進(jìn)行離線清洗,臨時(shí)清洗系統(tǒng)水容積總計(jì)約65 m3,為保證清洗系統(tǒng)循環(huán)充分,管內(nèi)清洗流速達(dá)到規(guī)范要求的0.1~0.25 m/s,選用一臺(tái)大流量低揚(yáng)程管道泵(Q=300 m3/h,H=20 m),清洗系統(tǒng)水容積構(gòu)成如表2所列。
表2 清洗系統(tǒng)水容積構(gòu)成
為最大限度降低費(fèi)用,減少設(shè)備改造,充分利用凝汽器系統(tǒng)現(xiàn)有裝置,現(xiàn)場(chǎng)利用收球網(wǎng)人孔作為清洗系統(tǒng)回水管接點(diǎn),利用凝汽器水室排氣管作為排氣門,利用凝汽器進(jìn)/回水門進(jìn)行系統(tǒng)隔斷,僅需在凝汽器現(xiàn)有進(jìn)水管道開(kāi)孔預(yù)接清洗進(jìn)水門,即可完成臨時(shí)清洗系統(tǒng)的構(gòu)建。清洗系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 清洗系統(tǒng)圖
估算清洗藥品用量,準(zhǔn)備氨基磺酸4 t,緩蝕劑0.5 t,消泡劑0.1 t,中和用堿3 t。機(jī)組檢修停運(yùn)前,凝汽器兩側(cè)分別投運(yùn)膠球,清除換熱管積垢表面附著的絮狀粘泥;機(jī)組停運(yùn)后,凝汽器汽側(cè)灌水查漏,檢查封堵泄漏點(diǎn)位,同時(shí)將凝汽器水室內(nèi)雜物清理干凈。
搭建臨時(shí)清洗系統(tǒng):關(guān)閉凝汽器進(jìn)/回水門,與運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行隔斷;在凝汽器進(jìn)水管道開(kāi)孔接清洗進(jìn)水門,利用收球裝置人孔接清洗回水門,完成臨時(shí)管道連接;清洗泵試運(yùn)正常,運(yùn)行良好。
采用凝汽器半側(cè)逐一清洗的方式進(jìn)行清洗,打開(kāi)清洗側(cè)清洗進(jìn)水、回水門,稍開(kāi)凝汽器水室排氣門,通過(guò)工業(yè)水帶完成系統(tǒng)注水,在清洗水箱設(shè)置檢測(cè)試片。啟動(dòng)清洗泵,動(dòng)態(tài)控制清洗水箱液位,檢查消除系統(tǒng)漏點(diǎn),投入加熱蒸汽,提高控制水箱溫度,按預(yù)定比例,投入質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3%緩蝕劑,清洗系統(tǒng)循環(huán)30 min使緩蝕劑分布均勻。
按預(yù)定比例,投加檸檬酸12.5 kg,氨基磺酸2.5 t,初始投藥后反應(yīng)生成氣體多,排氣量大,有氣流沖擊聲,適當(dāng)調(diào)整開(kāi)大排氣門開(kāi)度,充分排除反應(yīng)氣體??刂瓢雮?cè)循環(huán)清洗時(shí)間4 h 左右,每30 min 取樣分析清洗液pH 值、酸濃度及鐵離子含量,清洗過(guò)程中,根據(jù)鐵離子含量分析結(jié)果,適當(dāng)添加還原劑二甲基酮肟,保護(hù)系統(tǒng)碳鋼管道,根據(jù)酸濃度分析結(jié)果適當(dāng)補(bǔ)充加酸,如果酸濃度連續(xù)穩(wěn)定不降低,說(shuō)明垢已除凈,30 min 后可結(jié)束酸洗。清洗過(guò)程中酸濃度隨時(shí)間變化曲線如圖2所示。
圖2 清洗過(guò)程中酸濃度隨時(shí)間變化曲線
酸洗完成后,迅速排出酸洗廢液,添加30%濃度NaOH 溶液中和,調(diào)整pH 值至6.5~7.0;廢液經(jīng)中和處理后送往廠區(qū)配套污水處理廠,對(duì)COD、氨氮等污染物完成進(jìn)一步深度處理。
酸洗廢液排出后,關(guān)閉清洗進(jìn)水、回水門,將清洗系統(tǒng)退出,之后打開(kāi)清洗側(cè)凝汽器進(jìn)/回水門,將凝汽器接入循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)沖洗,同時(shí)投入膠球,通過(guò)膠球擦洗清除換熱管內(nèi)壁殘留泥垢;膠球清洗完成后,退出循環(huán)水,凝汽器汽側(cè)灌水查漏。檢查無(wú)異常后完成半側(cè)清洗,依照相同技術(shù)方案完成凝汽器另外半側(cè)清洗。
凝汽器兩側(cè)清洗完成后,打開(kāi)人孔,凝汽器管板管束完全呈現(xiàn)金屬光澤,配合內(nèi)窺鏡進(jìn)行換熱管內(nèi)部檢查,管束內(nèi)部干凈,無(wú)殘留物,除垢率≥95%,達(dá)到優(yōu)良水平。換熱管清洗前后表面狀態(tài)對(duì)比如圖3所示。
圖3 換熱管清洗前后表面狀態(tài)對(duì)比
清洗過(guò)程中,設(shè)置試片進(jìn)行檢測(cè),經(jīng)測(cè)量平均腐蝕速度為0.021 g/(m2h),小于1 g/(m2h),總腐蝕量為0.08 g/m2,小于10 g/m2,滿足《火力發(fā)電廠凝汽器化學(xué)清洗及成膜導(dǎo)則》(DL/T 957-2005)的規(guī)范要求;清洗結(jié)束后,凝汽器灌水查漏,未見(jiàn)異常,經(jīng)內(nèi)窺鏡檢查,換熱管內(nèi)部無(wú)腐蝕、無(wú)過(guò)洗現(xiàn)象;經(jīng)運(yùn)行驗(yàn)證,凝汽器換熱管運(yùn)行良好,未發(fā)生泄露問(wèn)題,整個(gè)清洗操作過(guò)程安全可靠。試片腐蝕速率測(cè)定如表3所示。
表3 試片腐蝕速率測(cè)定
凝汽器清洗完成后,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性取得顯著提升,凝汽器運(yùn)行端差降低3.0 ℃,排汽溫度降低2.5 ℃,真空度提升1.8 kPa,機(jī)組效率提高2.9%。機(jī)組夏季額定工況運(yùn)行數(shù)據(jù)均值對(duì)比如表4所示。
表4 機(jī)組夏季額定工況運(yùn)行數(shù)據(jù)均值對(duì)比
經(jīng)運(yùn)行驗(yàn)證,通過(guò)綜合評(píng)價(jià)得出結(jié)論:此次凝汽器離線化學(xué)清洗方案科學(xué)合理,全面清除管內(nèi)積存水垢,同時(shí)保證系統(tǒng)安全可靠,換熱管腐蝕輕微;清洗完成后大幅提高凝汽器換熱效率,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性取得顯著提升,達(dá)到了理想的清洗效果。