時云霄
(眉山中車制動科技股份有限公司,四川 眉山 620010)
旋壓密封式制動缸是貨車基礎(chǔ)制動系統(tǒng)的重要部件,通過空氣分配制閥的指令制動缸完成充排氣,從而達(dá)到將閘瓦貼緊和離開車輪目的,產(chǎn)生制動和緩解的作用。由于其結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行穩(wěn)定可靠的特點,被廣泛運(yùn)用到我國各型鐵路貨車上。制動缸性能滿足工況要求,動作穩(wěn)定可靠是鐵路車輛安全的保障,為保證新造產(chǎn)品性能質(zhì)量,適應(yīng)工業(yè)產(chǎn)品批量化生產(chǎn)的要求,設(shè)計開發(fā)了制動缸性能試驗臺。
制動缸試驗臺主要由行程控制機(jī)構(gòu)、試驗臺柜體、氣動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和人機(jī)交互系統(tǒng)五個部分組成,其主要結(jié)構(gòu)及外觀如圖1所示。試驗臺柜體作業(yè)布局按照50%成年人體尺寸為依據(jù)設(shè)計外形尺寸,在滿足電器部件安裝的基礎(chǔ)上做到人機(jī)友好。氣動系統(tǒng)包括儲風(fēng)缸、氣缸、壓力表、電磁閥、傳感器、減壓閥等氣動元件;電控系統(tǒng)包含PLC、觸目屏、打印機(jī)、直流電源、A/D模塊、按鈕和指示燈;人機(jī)交互系統(tǒng)由PLC控制程序、觸目屏程序及界面構(gòu)成。
圖1 試驗基本結(jié)構(gòu)
根據(jù)國家鐵路局2015年最新頒布的TB/T2838《鐵道車輛旋壓制動缸》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,一方面,為滿足車輛使用過程中的各種工況,其性能應(yīng)滿足,向制動缸內(nèi)充氣,30kPa之前能動作,80kPa活塞應(yīng)達(dá)到全行程,排空制動缸后活塞應(yīng)完全復(fù)位的感度試驗;以及通過φ3的孔向制動缸內(nèi)分別充入80kPa和600kPa壓縮空氣,分別在125mm、155mm及全行程的6個狀態(tài)下氣密性試驗,保證泄漏量在控制范圍內(nèi)。
試驗臺采用精密減壓閥控制,將3個儲風(fēng)缸穩(wěn)定輸出30、80和600kPa風(fēng)源,通過電磁閥控制向制動缸內(nèi)輸入不同壓力空氣進(jìn)行穩(wěn)定、保壓。通過壓力傳感器采集制動缸壓力值,反饋回PLC進(jìn)行計算判定合格與否。另一方面,行程控制機(jī)構(gòu)由4個電磁閥驅(qū)動氣缸,氣缸帶動不同厚度擋板組合來達(dá)到不同規(guī)格制動缸3種行程的控制。
為適應(yīng)工業(yè)化批量生產(chǎn)的要求,操作者裝夾好制動缸后,通過觸摸屏在試驗界面錄入產(chǎn)品流水編號,PLC控制程序通過控制電磁閥進(jìn)行充、排氣和行程擋板組合,對A/D模塊返回的制動缸壓力計算壓力變化值。
PLC將過程信息和自動判斷結(jié)果反饋顯示在觸摸屏,并且能將試驗結(jié)果打印出來。
在PLC和觸摸屏的選型從經(jīng)濟(jì)性和使用穩(wěn)定性、可靠性方面,以及從氣路原理輸入輸出點數(shù)上考慮選用PLC為FX2N-48MR,模擬量輸入模塊為FX2N-4A/D,觸摸屏GP2500-SC41-24V。該方案可使試驗臺具備商品化、布局緊湊、使用穩(wěn)定、維護(hù)簡單等優(yōu)點。
為實現(xiàn)對制動缸充排氣、活塞行程的控制,控制氣路主要分為3個部分。一是風(fēng)源部分,分別是儲風(fēng)缸、80kPa風(fēng)缸、30kPa風(fēng)缸和行程控制擋板風(fēng)源;二是制動缸充排氣部分,主要有三個壓力充氣閥、排氣閥、指針壓力表開啟閥及壓力傳感器。80kPa和600kPa充氣為24V二位三通常閉電磁閥。30kPa充氣及緩解排氣閥為二位三通常閉氣控閥,用二位三通電磁閥作為先導(dǎo)閥以使電磁閥閥芯能正常開閉。壓力傳感器測量范圍0~1MPa,輸出信號為4~20mADC;三是行程擋板控制部分,由4個二位五通電磁閥控制氣缸來帶動不同組合的擋板。
(1)試驗臺柜體設(shè)計為1750×1200×1750mm一體式,整體性好。其操作面板尺寸設(shè)計引用GB10000年齡在18~60歲范圍的中國成年人男性,百分位為50的人體數(shù)據(jù),站姿下眼高1568mm,肘高1024mm,手功能高741mm、上臂長313、前臂長237、肩寬375。結(jié)合根據(jù)機(jī)械設(shè)計手冊關(guān)于立姿操作有利于工作區(qū)域及方向的建議。
壓力表具地面高度以眼高1568mm取為1570mm,工作臺面高度750mm、按鈕高度1040mm、觸摸屏高度1285mm。
(2)行程控制機(jī)構(gòu)框架以槽鋼焊接而成,試驗使用軌道小車運(yùn)送至工位進(jìn)行性能試驗,框架工位可同時試驗兩套制動缸。
為確保試驗強(qiáng)度安全可靠,對其進(jìn)行計算。
制動缸輸出力F=PS
P為制動缸最大壓力600kPa;S為制動缸活塞最大面積,直徑356mm(14英寸)。
制動缸最大輸出力
焊接結(jié)構(gòu)的框架由材料為Q235的10號槽鋼拼接成空心柱后對接成龍門型框架,主要考慮其焊接強(qiáng)度,每根拼接空心柱的對接焊縫長度為392mm。
F為制動缸最大輸出力,兩套制動缸同時試驗作用在空心柱上的拉力為29846N;δ為槽鋼壁厚取5.3mm。
試驗臺控制系統(tǒng)操作顯示主要由GP2500觸摸屏完成,人錄入信息發(fā)出指令,設(shè)備反饋試驗過程中的時間、壓力、進(jìn)程等信息,實現(xiàn)人機(jī)信息交互。操作人員通過選擇制動缸規(guī)格進(jìn)入試驗主界面。選擇制動缸規(guī)格,PLC程序自動控制行程機(jī)構(gòu)的擋板組合,以調(diào)整適應(yīng)8、10、12和14英寸制動缸不同總長度。
各項信息錄入完整后點擊執(zhí)行,先對各電磁閥及PLC內(nèi)部繼電器進(jìn)行復(fù)位,再逐項進(jìn)行試驗。
對產(chǎn)品進(jìn)行試驗,漏泄檢測較手動試驗臺精度提升,判定結(jié)果正確(如圖2)。
圖2 產(chǎn)品試驗記錄
為驗證試驗程序邏輯正確性及設(shè)備安全性,進(jìn)行了漏泄產(chǎn)品試驗和中途異常停電試驗兩項測試。人為制造漏泄產(chǎn)品試驗結(jié)果為不合格;中途異常停電后,各電磁閥按設(shè)定實現(xiàn)了復(fù)位,制動缸壓縮空氣排出,重新上電后存儲試驗結(jié)果的數(shù)據(jù)由于停電保持得以恢復(fù),PLC程序內(nèi)部繼電器、計數(shù)器等重置,試驗程序正常運(yùn)用。
采用快速裝夾接頭,一次試驗2套制動缸,試驗過程無需人工干預(yù),單臺試驗完成時間24分鐘,1臺試驗臺單班產(chǎn)能達(dá)到32臺。
通過采用PLC系統(tǒng)實現(xiàn)控制制動缸不同工作壓力的輸出和不同行程狀態(tài)的調(diào)整,進(jìn)行氣密性等試驗項目和結(jié)果的判定,達(dá)到了快速試驗、消除人為誤判、降低勞動強(qiáng)度的目的。目前,試驗臺正常運(yùn)用5年多,累計試驗交出合格產(chǎn)品10萬多套,確保了鐵路貨車制動缸性能可靠,車輛運(yùn)行安全。