劉繼偉,劉帥,劉俊祎
(重慶長征重工有限責任公司,重慶 400083)
我鑄鋼分公司有兩臺3t電弧爐,每爐平均出鋼水量7.3t,1#電弧爐變壓器容量2200KVA,2#電弧爐變壓器容量3200KVA。是我公司重點耗能設備。
以2019年為例:2019年我公司全年用電量5885.75萬kW·h,電費4097萬元,而鑄鋼分公司電耗2959萬kW·h占公司總耗電量的53%。鑄鋼電弧爐電耗1430.588萬kW·h,占鑄鋼公司電耗占比48.35%。
所以我們對鑄鋼公司電弧爐進行節(jié)能改造是非常有必要的。為此,我們根據(jù)2019年鑄鋼分公司電弧爐的冶煉數(shù)據(jù),進行了一系列的比較、分析、計算、總結,再根據(jù)結論對1#電弧爐進行了相應的節(jié)能技術改造。
本文主要以鑄鋼分公司2019年電弧爐生產(chǎn)中所記錄的真實數(shù)據(jù)為基礎,對冶煉過程中所涉及主要相關因素:設備、能耗進行分析,分析軟件主要采用的是Minitab軟件。
相同點:液壓系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)、除塵器、10kV高壓小車;導電橫臂裝置、爐蓋提升裝置、爐蓋旋轉裝置、電極升降裝置、爐體傾動裝置。
不同點,見表1:
表1 1#、2#電弧爐配置差異表
將2019年1#、2#電弧爐的統(tǒng)計能耗(噸鋼電耗)利用Minitab分析軟件進行分析對比,1#電弧爐平均電耗781.6kW/t,2#電弧爐平均電耗768.6kW/t,1#爐電耗更高。
據(jù)統(tǒng)計,鑄鋼分公司2019年1#電弧爐平均每爐煉鋼爐料7.3噸,變壓器為2200kV·A,熔煉期時間平均約為1.75h。而2#電弧爐變壓器為3200KV·A,裝爐量與1#電弧爐相同,熔煉期時間約為1.3h。
以1#電弧爐實際裝料量和熔煉時間,根據(jù)變壓器容量計算公式計算:
式中,P為電弧爐用變壓器額定容量,kV·A;q為熔化每噸廢鋼料及相應的渣料并升溫所需要的電量,q≈ 410kW·h/t;G為電弧爐裝入量;tm為預期的熔化時間,h;cosψ為熔化期平均功率因數(shù),一般功率電爐取0.82~0.85;η為變壓器有功功率利用率,η=0.75~0.80;N為熔化期變壓器功率平均利用系數(shù),N=1.0~1.2;
此計算結果可說明現(xiàn)1#電爐變壓器容量選配偏小。
依據(jù)電爐變壓器選型“取高不取低”的原則,按計算結果查標準應選擇變壓器容量為3200kV·A。
通過以上對比、分析,得出結論:(1)在相同班組及物料的前提下,2#電弧爐比1#電弧爐更節(jié)能;(2)1#電弧爐的變壓器較小,需要更換成容量3200KVA的變壓器;(3)對1#電弧爐水冷電纜、短網(wǎng)、電極升降裝置進行技術改造,節(jié)能空間更具潛力;(4)對1#電弧爐控制系統(tǒng)和電極調節(jié)進行改造,采用PLC控制、PID調節(jié),這樣會降低設備故障率,設備更節(jié)能。
根據(jù)我們前期分析、研究的結果,我們對1#電弧爐進行了針對性的改造。
將1#電弧爐2200kVA的變壓器更換成容量3200KVA,提高了熔化期的冶煉功率,縮短了冶煉時間。具體見圖1、圖2。
圖1 改善前熔化期三相有功功率
圖2 改善后熔化期三相有功功率
將原有的單相三根的水冷電纜更換為單相單根水冷電纜,新電纜采用了銅鋼復合爆炸成型技術,載流量更大,水冷電纜冷卻效果得到提升,在煉鋼期間,水電纜溫度始終在正冷常值范圍內。
改造前導電橫臂與水冷電纜接頭采取螺栓壓接,在煉鋼時產(chǎn)生振動,緊固易出現(xiàn)松動,易產(chǎn)生打火現(xiàn)象。改造后采取螺栓壓接,并將接頭焊接。新接頭采取焊接形式,不易松動,增加可靠性。
改造前,因斷路器操作頻繁,真空斷路器操作機構經(jīng)常損壞,或者真空斷路器動、靜觸頭經(jīng)常燒壞。改造后,采用ZN119-12型,操動機構為永磁操動機構,機械壽命為120000次。
改造前,舊控制柜內線路雜亂,電氣器件老化,控制系統(tǒng)故障率較高。改造后,采用PLC控制,控制線路簡化,設備穩(wěn)定可靠,故障率降低。
改造前,采用的分離電路板,模擬電路調節(jié)電極升降。改造后,PLC替代分離電路板,采用PID調節(jié),并將單純的電流反饋閉環(huán)控制改成根據(jù)負載阻抗閉環(huán)控制,從而使提高了冶煉時平均功率,同時還使冶煉過程中弧流更加穩(wěn)定,縮短冶煉時間。具體效果見圖3(數(shù)據(jù)來源于公司能源管理平臺實時記錄):
圖3 改造前后熔化期瞬時功率對比
改造前的熔化期功率平均值2886KVA,改造后,熔化期功率平均值為3216KVA。改造前,熔化期波動范圍從0~2551,波動平均值為781。改造后,熔化期波動范圍系降到0~2396,波動平均值733。
本文中所采用的電弧爐數(shù)據(jù)全部來源于鑄鋼分公司真實生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù),以及公司2020年新投入使用的能源管理平臺的實時數(shù)據(jù)記錄。通過對比、分析、計算,為設備改造提供了可靠的數(shù)據(jù)支撐,使設備的改造更加切實可行。