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        生化降解和臭氧催化氧化在污水處理系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2021-06-23 22:57:28孫俊
        科海故事博覽·中旬刊 2021年1期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        孫俊

        摘 要 石油和天然氣開發(fā)生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)生大量的油田污水,主要包括原油脫水污水,鉆井污水等。這部分污水一般會經(jīng)過處理,達到回注標準后進行回注。但隨著石油勘探開發(fā)活動增多,所產(chǎn)生污染物增加,對環(huán)境造成的污染也日趨嚴重。遼寧省外排水質(zhì)新標準執(zhí)行后,對外排水水質(zhì)要求有了大幅度提高,為了達標外排,保護環(huán)境,采油廠引入了生化和臭氧催化氧化技術(shù)進行外排污水處理。

        關(guān)鍵字 污水外排 生化處理 臭氧催化技術(shù) COD

        中圖分類號:Q504 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0745(2021)01-0029-02

        1 前言

        錦州采油廠日均開井1542口,年產(chǎn)油量78.4萬噸,其中稀油25.9萬噸,稠油52.5萬噸。全年處理液量1182萬方,處理后的污水用于注水開發(fā)494萬方,鍋爐注汽279萬方,拉水、洗井等回用量149萬方后,仍有260萬方需要達標外排。

        錦采污水外排廠2013年開始改擴建,設(shè)計規(guī)模為15000m3/d,工藝技術(shù)路線為“生化+臭氧催化氧化”,出水滿足遼寧省地方污水綜合排放標準(DB21/1627-2008),即COD值≤50mg/L,懸浮物≤20mg/L,含油≤3mg/L。2014年12月投產(chǎn)運行以來,主體工藝未能實現(xiàn)達標,生化段和臭氧催化氧化段均未能達到設(shè)計指標要求。

        通過自主設(shè)計、施工、建造三級臭氧污水處理罐,利用文丘里管射流負壓吸附作用,將臭氧吸入與污水充分混合形成“臭氧泡沫水”,提高了臭氧溶解度,增加了臭氧與水接觸面積使其充分反應(yīng)。

        取消了臭氧布氣工藝,消除了臭氧進入污水的阻力,解決了原布氣管線堵塞問題,還使臭氧與污水充分接觸,提高了反應(yīng)效率。三級臭氧罐均低進高出,提高了臭氧利用率,COD去除效率由23.7%增至44%,使經(jīng)過臭氧污水處理罐的污水中的COD﹤50mg/L,實現(xiàn)了污水達標外排。

        錦州油區(qū)開發(fā)大多數(shù)進入高含水期,含水率超過90%,日產(chǎn)液量3.3萬方,外排污水由污水處理廠進行無害化處理。原處理規(guī)模10000m?/d,采用活性污泥法處理。于2013年開始改擴建,2014年12月投產(chǎn)運行,新工藝設(shè)計處理量150000m?/d,主要工藝為綜合生化降解、臭氧催化氧化,其設(shè)計COD指標生化系統(tǒng)來水≤240mg/L,出水≤95mg/L,去除率60%。臭氧系統(tǒng)來水≤90mg/L,出水≤50mg/L,去除率45%,外排出水≤50mg/L。

        該工藝投產(chǎn)運行后,生化系統(tǒng)和臭氧系統(tǒng)均未能達標運行,下表1為處理數(shù)據(jù):

        由于處理指標未達到遼寧省外排指標,導(dǎo)致全廠污水無法外排,改用氧化處理,單方處理成本達到5.6元,2017年污水處理總費用達1128萬元。為了解決達標排放的問題,降低采油廠處理成本,需要查找運行中存在問題,對系統(tǒng)進行研究改造。

        2主要研究內(nèi)容

        2.1 污水處理原理

        2.1.1 生物處理法處理含油污水原理

        生物處理法是利用微生物代謝,將分散在污水中的原油、有機物進行降解處理,使有機污染物轉(zhuǎn)化成為穩(wěn)定的無害物質(zhì),最終完全無機化。處理工藝一般采用厭氧+好氧兩段結(jié)合處理,先由厭氧菌去除教易降解的有機物,將難降解的大分子有機物分解成為較簡單的小分子有機物,在通過好氧生物進一步將含油污水中有機物去除。

        2.1.2 臭氧技術(shù)處理含油污水原理

        臭氧是極強的氧化劑,可有效殺滅水中的各種細菌和病毒。臭氧的強氧化性能將水中的金屬離子氧化,最終水解生成二氧化碳,氮臭氧通過和多種有機物化合反應(yīng),可氧化降解有機物,達到凈化污水的目的。[1]

        2.2 污水處理系統(tǒng)工藝流程

        污水處理站氣浮來水經(jīng)污水緩沖沉降罐進行調(diào)節(jié)水罐,自流依次進入綜合生化池的水解酸化段、接觸氧化段、二沉池進行常規(guī)生物處理去除油、COD,經(jīng)泵提升后進入過濾器過濾,經(jīng)臭氧催化氧化反應(yīng)池進行氧化反應(yīng)后自流進入兼性塘,經(jīng)自然生物降解后達標外排。

        2.3 主要工藝內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        2.3.1 生化池內(nèi)部結(jié)構(gòu)

        包括水解酸化段和接觸氧化段,共2座,每座4組,每組5格,每組前2格為水解酸化,后3格為接觸氧化。池內(nèi)設(shè)懸掛式組合填料, 池底設(shè)曝氣裝置。水解酸化段溶解氧濃度0.5mg/L左右,接觸氧化段溶解氧濃度2~5mg/L。

        2.3.2 臭氧催化氧化池結(jié)構(gòu)

        臭氧催化反應(yīng)池共2組,每組18格,每座有效容積54m3,并聯(lián)運行。池內(nèi)設(shè)布水、布氣(臭氧、氣洗)、出水、放空、反洗、反洗水回收系統(tǒng),全自動運行。池內(nèi)采用金屬離子負載型催化。液氧儲罐中液氧經(jīng)減壓穩(wěn)壓后進入臭氧發(fā)生室。在臭氧發(fā)生室內(nèi)部分氧氣通過中頻高壓放電變成臭氧,經(jīng)溫度、壓力、流量監(jiān)測調(diào)節(jié)后由臭氧出氣口產(chǎn)出進入催化氧化池。

        3 技術(shù)創(chuàng)新點及取得成果

        3.1 工藝調(diào)整增強細菌活性

        運行初期,生化池水質(zhì)渾濁,處理效果差。實驗室內(nèi)顯示細菌活性差,無法滿足污水處理需求。

        將活性污泥法與生物掛膜法相結(jié)合,增加污泥回收工藝,回收二沉池污泥進入生化池,提高生化池處理效果。

        同時為增加營養(yǎng)物質(zhì),通過工藝改造將聯(lián)合站生活廢水引入污水處理系統(tǒng)。

        針對錦采地區(qū)水質(zhì)含氧量低的現(xiàn)狀,將好氧池溶解氧2-4mg/L提高到5-6mg/L,增強細菌活性,提高好氧池處理效果。

        3.2 曝氣器結(jié)構(gòu)改造

        生化系統(tǒng)運行3個月后,生化系統(tǒng)曝氣量下降,經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),曝氣盤堵塞。研究認為采油廠污水中含鈣、鎂離子較高,易在空氣曝氣器開孔處形成碳酸鈣、碳酸鎂沉積物,堵塞曝氣孔。

        對于生化系統(tǒng)中的曝氣器,將原來的6個微孔擴大為一個6mm的曝氣孔,更換后解決了曝氣器結(jié)垢問題,自2015年7月運行至現(xiàn)在,未發(fā)生堵塞影響生化處理效果的現(xiàn)象。

        3.3 臭氧與污水預(yù)混合

        污水處理廠來水含有大量硅酸鹽,濃度達到飽和。在臭氧催化氧化池內(nèi),大量飽和的硅酸鹽極易在臭氧的布氣孔處聚集,在布氣孔處結(jié)垢,從而堵塞布氣孔,致使池內(nèi)臭氧供量不足,臭氧催化氧化池處理效果變差。原有設(shè)計無法滿足現(xiàn)場水質(zhì)需求,需要對臭氧催化氧化系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行改造。

        將臭氧在催化池內(nèi)與污水混合方式改為進入臭氧催化池前端預(yù)臭氧混合。通過文丘里水射器實現(xiàn)污水與臭氧混合,然后再輸送到催化氧化池內(nèi)與催化劑進行催化氧化,實現(xiàn)去除污水中COD的功能。主要工藝流程見上圖1。

        工藝取消了臭氧催化池底部布氧管,原布氧管垢堵問題不再存在。改造后臭氧與污水混合極為均勻,提高了氧化效率。在生化出水COD平均80.3mg/L情況下,處理后平均COD56.2mg/L,仍未實現(xiàn)達標運行。

        通過分析發(fā)現(xiàn)前端過濾泵揚程32米,出口壓力過低,導(dǎo)致在文丘里管水射器處混合不均勻,且易造成返水現(xiàn)象引起臭氧發(fā)生器設(shè)備損壞。在此基礎(chǔ)上,增加一臺增壓泵,實現(xiàn)單獨對臭氧系統(tǒng)增壓,穩(wěn)定流量,壓力在0.4-0.5mpa時,混合效果最佳。經(jīng)實驗日處理量2000立方米,出口COD平均48mg/L,實現(xiàn)達標運行。

        4 現(xiàn)場應(yīng)用情況及效果評價

        污水處理廠生化系統(tǒng)自2015年10月,改造結(jié)束后生化出口COD76mg/L,一直達標運行。臭氧系統(tǒng)在2017年12月改造后出口平均56.2mg/L,運行中采用生化+氧化方式。于2018年重新投產(chǎn)后日處理量2000立方米污水,出口能夠達到46.3mg/L,達標運行。因此將運行方式改為生化+臭氧催化+氧化運行,日處理污水6000立方米,其中臭氧催化氧化處理2000立方米,其余部分氧化處理。

        5 結(jié)論與建議

        (1)原綜合生化降解+臭氧氧化工藝不適合硅酸鹽含量較高的稠油污水處理;(2)硅酸鹽含量較高的稠油污水處理中可采用生化+池外水射器混合臭氧處理方法,最終COD指標能夠達到外排標準;(3)文丘里管水射器混合臭氧與污水時,污水壓力在0.4-0.5mpa時效果最佳;(4)該項研究不僅僅適用于稠油污水處理,也適用于其他性質(zhì)的原油污水,同時對將來化學(xué)驅(qū)的含聚污水處理也有指導(dǎo)意義。

        參考文獻:

        [1] 李鳳娟.臭氧催化氧化技術(shù)在水處理中的作用[J].山東化工,2016,45(19):142-143.

        (遼河油田錦州采油廠,遼寧 盤錦 ?121209)

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