張海燕,邵 峰,王矛庵,葛家君,張光偉,徐 濤,王秀東,翟德平,郭利健,崔學(xué)奇
(1.濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 運(yùn)河煤礦選煤廠,山東 濟(jì)寧 272000;2.濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司 機(jī)電部,山東 濟(jì)寧 272000;3.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264203)
隨著選煤廠入選煤質(zhì)日益劣化,許多選煤廠入選原煤中煤泥含量日益增加,使粗煤泥回收系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)在選煤工藝中的重要性日益凸顯。選煤行業(yè)內(nèi)普遍存在著粗精煤泥灰分超標(biāo)和浮選入料粒度難以控制兩個(gè)問題。粗煤泥占比逐漸升高,易導(dǎo)致選煤廠粗煤泥回收系統(tǒng)負(fù)荷增大,粗精煤泥被夾帶的高灰細(xì)泥污染,從而出現(xiàn)粗精煤泥灰分超標(biāo),甚至造成主選“背灰”而導(dǎo)致全廠精煤產(chǎn)率下降的問題。目前選煤廠普遍應(yīng)用弧形篩作為粗煤泥分級(jí)設(shè)備,不僅篩分效率低,且難以高效脫除高灰細(xì)泥,同時(shí)伴隨著篩下跑粗問題,致使部分粗粒級(jí)煤泥進(jìn)入浮選機(jī),造成生產(chǎn)成本升高,且易引起精煤損失。
近年來,疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩作為一種細(xì)粒煤分級(jí)設(shè)備,在選煤廠粗煤泥回收中的作用日益凸顯?,F(xiàn)以ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩在運(yùn)河煤礦選煤廠的應(yīng)用情況,來分析該設(shè)備對(duì)選煤廠粗煤泥分選系統(tǒng)改善情況及帶來的經(jīng)濟(jì)效益。
運(yùn)河煤礦選煤廠隸屬于山東能源濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán),是一座處理能力為0.6 Mt/a的礦井型煉焦煤選煤廠。該廠分選工藝為:50~1 mm粒級(jí)原煤采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1~0.25 mm粗煤泥采用干擾床分選機(jī)(TBS)處理,<0.25 mm細(xì)煤泥采用浮選機(jī)分選。
原有粗煤泥回收工藝為:預(yù)先脫泥篩篩下煤泥水經(jīng)煤泥水旋流器進(jìn)行分級(jí)、濃縮處理后,煤泥水旋流器溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng),底流自流進(jìn)入干擾床分選機(jī)(TBS)進(jìn)行分選;干擾床分選機(jī)(TBS)溢流產(chǎn)品經(jīng)振動(dòng)弧形篩和煤泥離心機(jī)脫水、脫泥處理后成為粗精煤泥(摻入精煤產(chǎn)品),干擾床分選機(jī)(TBS)底流產(chǎn)品經(jīng)中矸煤泥弧形篩和高頻篩進(jìn)行脫水、脫泥處理后摻入中煤產(chǎn)品,振動(dòng)弧形篩篩下產(chǎn)品和煤泥離心機(jī)濾液進(jìn)入浮選機(jī)進(jìn)行浮選作業(yè);煤泥弧形篩、高頻篩篩下產(chǎn)品進(jìn)入濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮處理。工藝原則流程如圖1所示。
圖1 原粗煤泥分選回收工藝原則流程
運(yùn)河煤礦選煤廠原粗煤泥分選工藝存在的主要問題為:精煤泥振動(dòng)弧形篩的篩分效率較低,無法保證干擾床分選機(jī)(TBS)溢流產(chǎn)品的脫泥降灰效果,導(dǎo)致粗精煤灰分超標(biāo),并存在波動(dòng)較大的問題。根據(jù)選煤廠以往運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,振動(dòng)弧形篩篩上灰分高達(dá)14%,遠(yuǎn)高于現(xiàn)場(chǎng)<9.0%的合格精煤產(chǎn)品指標(biāo)要求,從而造成了重介精煤為粗精煤泥“背灰”的問題[1-2]。
精煤泥振動(dòng)弧形篩的入料、篩上產(chǎn)品、篩下產(chǎn)品的粒度分析數(shù)據(jù)分別見表1和表2。
表1 精煤泥振動(dòng)弧形篩入料粒度組成
表2 精煤泥振動(dòng)弧形篩篩上、篩下產(chǎn)品粒度組成
由表1可知:精煤泥振動(dòng)弧形篩入料中1.0~0.5、0.5~0.25、0.25~0.15 mm粒級(jí)含量分別為16.75%、36.75%和17.70%,灰分分別為5.68%、7.66%和13.10%,且隨粒度減小,灰分呈升高趨勢(shì),若將<0.15 mm粒級(jí)高灰細(xì)泥進(jìn)行高效脫除,即可獲得灰分<9.0%的合格粗精煤泥產(chǎn)品。
由表2可知:TBS粗煤泥分選機(jī)溢流產(chǎn)品經(jīng)振動(dòng)弧形篩進(jìn)行脫水、脫泥處理后,篩上產(chǎn)品灰分高達(dá)14.06%,其中<0.15 mm粒級(jí)含量可達(dá)12.35%,<0.15 mm粒級(jí)累計(jì)灰分高達(dá)63.40%,這部分高灰細(xì)泥的存在,是導(dǎo)致粗精煤泥灰分超標(biāo)的根本原因。
此外,在粗精煤泥灰分難以保證的同時(shí),振動(dòng)弧形篩篩下產(chǎn)品存在嚴(yán)重的跑粗問題。由表2可知,篩下產(chǎn)品中>0.25 mm粒級(jí)含量高達(dá)48.90%,累計(jì)灰分為8.55%;>0.5 mm粒級(jí)含量可達(dá)6.35%,累計(jì)灰分為5.75%。>0.5 mm物料進(jìn)入浮選系統(tǒng),不但造成了重復(fù)分選問題,還提高了浮選成本,并且超過了浮選機(jī)有效分選粒度的上限,從而造成>0.5 mm物料大概率損失至尾煤產(chǎn)品中,也在一定程度上導(dǎo)致精煤產(chǎn)率的下降[3-4]。
目前粗煤泥系統(tǒng)存在的主要問題是精煤泥振動(dòng)弧形篩篩分效率較低,導(dǎo)致粗精煤泥灰分難以保證,且篩下存在較嚴(yán)重的跑粗問題,因此粗煤泥的精細(xì)分級(jí)是系統(tǒng)優(yōu)化的主要方向。針對(duì)上述問題,運(yùn)河煤礦選煤廠采用ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩對(duì)精煤泥振動(dòng)弧形篩進(jìn)行替換。ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩是一種借助于篩面高頻振動(dòng)力和物料重力實(shí)現(xiàn)物料按粒度分級(jí)的機(jī)械設(shè)備[5],具有高頻率、低振幅的振動(dòng)特點(diǎn),其技術(shù)特點(diǎn)為:
(1)ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩采用1 400 mm×800 mm加寬加長型高彈性聚氨酯柔性篩網(wǎng),開孔率在35%以上。篩機(jī)共有5層,每層配置兩張柔性篩網(wǎng),兩張篩網(wǎng)之間設(shè)有二次稀釋洗滌水,高灰、高密度細(xì)泥二次稀釋再造漿后隨洗滌水透篩,從而實(shí)現(xiàn)了高灰細(xì)泥顆粒的高效脫除,解決了篩上粗精煤泥產(chǎn)品灰分受高灰細(xì)泥顆粒污染造成灰分偏高的問題[6-7]。
(2)ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩配置兩臺(tái)低電耗的強(qiáng)力雙激振電機(jī)、浮動(dòng)式篩框和全封閉式振動(dòng)器[8-9]。經(jīng)抗剪切橡膠彈簧傳遞給篩框的動(dòng)負(fù)荷僅為5%~10%,即振動(dòng)力的90%以上轉(zhuǎn)化為篩機(jī)振動(dòng)力,適合于細(xì)粒級(jí)物料的高效分級(jí)[10-11]。
ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩的主要技術(shù)參數(shù)如下:
外形尺寸/(mm×mm×mm)
5 500×2 100×4 610
柔性篩網(wǎng)尺寸/(mm×mm)
1 400×800
篩面傾斜角度/(°)
17.5
篩框?qū)訑?shù)/層
5
篩機(jī)振幅/mm
1~2
振動(dòng)頻率/Hz
25
裝機(jī)功率/kW
5.6
電機(jī)效率/%
81
振動(dòng)形式
直線振動(dòng)
相對(duì)于振動(dòng)弧形篩而言,ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩具有篩分效率高的優(yōu)點(diǎn),可以高效脫除高灰細(xì)泥,穩(wěn)定粗精煤泥指標(biāo),從而解決重介精煤為粗精煤泥的“背灰”問題[12-13]。改造后的工藝原則流程如圖2所示。
圖2 改造后粗煤泥分選回收工藝原則流程
ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩的入料、篩上產(chǎn)品和篩下產(chǎn)品的粒度組成分別見表3和表4。
表3 ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩入料粒度組成
表4 ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩篩上、篩下產(chǎn)品粒度組成
由表3和表4看出:與改造前相比,ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩投入使用后,粗精煤泥中的<0.15 mm粒級(jí)高灰細(xì)泥含量由原來的12.35%降低至5.05%;篩下產(chǎn)品中>0.5 mm粒級(jí)含量由6.35%降低至0.25%;>0.25 mm粒級(jí)含量由48.90%降低至7.75%,可見,該篩在有效保證粗精煤泥灰分<9.0%的前提下,顯著降低了浮選入料量,避免了浮選尾煤中精煤損失的問題。
根據(jù)GB/T 15716—2005《煤用篩分設(shè)備工藝性能評(píng)定方法》規(guī)定[14]計(jì)算,可得精煤泥振動(dòng)弧形篩和ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩的篩上、篩下產(chǎn)品產(chǎn)率、篩分效率等指標(biāo),見表5。
表5 精煤泥振動(dòng)弧形篩與疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比
由表5可知,ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩的篩分效率較精煤泥振動(dòng)弧形篩提高了50.57個(gè)百分點(diǎn),在入料灰分提高5.46個(gè)百分點(diǎn)的前提下,使粗精煤泥灰分降低至9%以內(nèi),并且有效解決了精煤泥振動(dòng)弧形篩的篩下“跑粗”問題。因此,ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩是一種更加高效的分級(jí)設(shè)備,在粗煤泥脫泥降灰工藝中的適用性更佳。
運(yùn)河煤礦選煤廠通過采用ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩對(duì)粗煤泥回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,提高了精煤產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益[15],主要表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
(1)粗精煤泥產(chǎn)品的灰分由14%左右降低至9%以內(nèi),徹底解決重介精煤的“背灰”問題,使重介質(zhì)旋流器的分選密度由1.27 g/cm3提高至1.33 g/cm3,TBS粗煤泥分選機(jī)的設(shè)定密度由1.20 g/cm3提升至1.25 g/cm3,從而提升了重介精煤和粗精煤的產(chǎn)率。
(2)顯著降低了浮選入料中>0.25 mm粒級(jí)粗煤泥的含量,實(shí)現(xiàn)了浮選減量化,且避免了重復(fù)分選問題,使浮選尾煤的灰分由55%左右提升至65%左右,降低了浮選成本,提高了浮選精煤產(chǎn)率。
據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)可知,改造后運(yùn)河煤礦選煤廠的精煤產(chǎn)率較改造前約提高了3個(gè)百分點(diǎn),按年設(shè)計(jì)能力為0.6 Mt計(jì)算,則每年可多回收精煤:0.6×3%=18 000 t,精煤與中煤差價(jià)按340元/t計(jì)算,則每年可創(chuàng)造效益:18 000×340=612萬元,可見經(jīng)濟(jì)效益顯著。
運(yùn)河煤礦選煤廠針對(duì)粗精煤泥灰分超標(biāo)且易波動(dòng)的問題,采用ZKJ1408-D5疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩對(duì)粗煤泥回收系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后,篩分效率得以提高,并在保證粗精煤泥的灰分指標(biāo)合格的基礎(chǔ)上,使篩下產(chǎn)品含量降低,實(shí)現(xiàn)了浮選減量化,避免了浮選尾煤中的粗粒精煤的損失,同時(shí)徹底解決了重介精煤為粗精煤泥的“背灰”問題。使重介質(zhì)旋流器的分選密度和TBS粗煤泥分選機(jī)的分選密度得以提高,全精煤產(chǎn)率提高了3個(gè)百分點(diǎn)左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著。