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        李陽選煤廠煤泥水沉降試驗(yàn)研究

        2021-06-22 04:22:16田軍章
        選煤技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:沉降速度泥水混凝

        田軍章

        (中赟國際工程有限公司,河南 鄭州 450007)

        李陽選煤廠隸屬于潞安集團(tuán)李陽煤業(yè)有限公司,位于山西省和順縣,是設(shè)計(jì)能力為1.20 Mt/a的礦井型選煤廠。礦井位于沁水煤田的東北部,沁水煤田是陷落柱較多的煤田[1]。錢文溥提出的“膏溶說”認(rèn)為:奧陶系中統(tǒng)峰峰組石灰?guī)r中,有厚度在30 m以上的硬石膏,遇水形成石膏,石膏溶解速度快,上覆巖層塌陷就形成陷落柱。山西省沁水盆地石油普查鉆探也證實(shí)了這種觀點(diǎn)[2-3]。小型陷落柱與煤層一同開采,對(duì)原煤煤質(zhì)和煤炭分選有較大影響[4]。當(dāng)李陽煤礦礦井遇到陷落柱時(shí),入選原煤中細(xì)粒含量增加,煤泥水組成發(fā)生變化,選煤廠的生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)分選密度不穩(wěn)、介耗高、循環(huán)水濃度增加、浮選效果差、精煤產(chǎn)率低等一系列問題,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。為保證正常生產(chǎn),李陽選煤廠對(duì)煤泥水的組成進(jìn)行了分析,并進(jìn)行了煤泥水沉降試驗(yàn),采用不同的藥劑添加配比,通過對(duì)比沉降效果,得到了有效的煤泥水處理方案。

        1 煤泥性質(zhì)

        1.1 煤泥粒度組成

        當(dāng)李陽選煤廠入選礦井開采陷落柱原煤時(shí),在選煤廠濃縮機(jī)入料處,按照GB/T 18712—2002《選煤用絮凝劑性能試驗(yàn)方法》的規(guī)定采取煤泥水樣品[5],按照GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》的規(guī)定對(duì)該樣品進(jìn)行小篩分試驗(yàn),結(jié)果見表1。

        表1 李陽選煤廠煤泥小篩分試驗(yàn)結(jié)果

        由表1可知:該煤泥灰分中等,灰分隨粒度變化不大。但煤泥中<0.045 mm粒級(jí)產(chǎn)率達(dá)49.81%,細(xì)粒級(jí)含量高,這是煤泥難于沉降的主要原因。

        1.2 煤泥水自然沉降

        自然沉降是指無外加藥劑、無絮凝傾向或弱凝結(jié)傾向的固體顆粒在懸浮液中自然地離散沉降,特點(diǎn)是顆粒之間不發(fā)生黏附,其形狀、粒度等都保持不變。自然沉降試驗(yàn)是在250 mL的細(xì)頸量筒中進(jìn)行的,試驗(yàn)操作步驟為:① 用攪拌器將煤泥水?dāng)嚢杈鶆颍虎谠跀嚢柽^程中,用燒杯取樣并倒入細(xì)頸量筒至滿刻度;③將裝滿煤泥水的細(xì)頸量筒加蓋后,雙向翻轉(zhuǎn)5次后靜置;④每隔5 min記錄一次沉淀層下降體積。根據(jù)煤泥水中沉淀層體積變化數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)時(shí)間,繪出煤泥水自然沉降曲線。李陽選煤廠煤泥水自然沉降曲線如圖1所示。

        圖1 李陽選煤廠煤泥水自然沉降曲線

        由圖1可知:煤泥水在35 min后基本完成了自然沉降,沉降完成后,上清液較渾濁。這與生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的濃縮池沉降效果差,循環(huán)水濃度高的情況下是一致的,說明煤礦過陷落柱時(shí)的原煤煤泥水不易自然沉降。

        2 煤泥水沉降試驗(yàn)

        2.1 絮凝沉降試驗(yàn)

        煤泥水中部分細(xì)粒顆粒的沉降速度極慢,表面帶有很高的負(fù)電性,阻止顆粒間相互接近,使細(xì)顆粒不能凝聚成較大的顆粒,導(dǎo)致煤泥水長時(shí)間不沉降。為加速顆粒沉降,可以通過投加絮凝劑來破壞煤泥水體系的穩(wěn)定狀態(tài)。絮凝是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過程,首先是膠體顆粒脫穩(wěn)并形成細(xì)小的凝聚體,然后在絮凝劑分子結(jié)構(gòu)的活性基團(tuán)橋連作用下使顆粒形成大面積的絮團(tuán),從而加快沉降速度[6-8]。

        試驗(yàn)時(shí),在燒杯中加入500 mL煤泥水,并加入一定劑量的絮凝劑溶液,利用攪拌器在100 r/min的攪拌強(qiáng)度下攪拌 20 s,然后迅速將煤泥水移入500 mL量筒中 ,沉降 1 min后測定煤泥沉降速度。沉降速度的計(jì)算公式為:

        V= (h1-h2)/t,

        (1)

        式中:V為沉降速度,cm/min;h1為量筒中煤泥水的總高度,cm;h2為沉降一定時(shí)間后沉淀層的高度,cm;t為沉降時(shí)間,min。

        聚丙烯酰胺是一種有機(jī)高分子聚合物,其作用機(jī)理主要有吸附、橋架及電性中和作用[9],可以吸附水中的懸浮顆粒,使細(xì)顆粒形成比較大的絮團(tuán),加快沉降的速度。聚丙烯酰胺按其側(cè)鏈所帶的官能團(tuán)的不同可以分為非離子、陰離子和陽離子等類型,因自身性質(zhì)不同,在處理不同的煤泥水時(shí)效果亦不同。試驗(yàn)選用了非離子型聚丙烯酰胺(分子量1 000萬)、陽離子型聚丙烯酰胺(分子量1 000萬)和陰離子型聚丙烯酰胺(分子量1 200萬),三種藥劑配制成質(zhì)量濃度為 0.1% 的溶液。向500 mL煤泥水中分別加入1、2、3、4、5 mL絮凝劑溶液,即各自對(duì)應(yīng)添加2、4、6、8、10 g/m3絮凝劑,沉降 1 min后,記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)。煤泥沉降速度與藥劑用量的關(guān)系如圖2所示。

        由圖2可知:隨著加藥量的增加,加入三種聚丙烯酰胺時(shí)煤泥水的沉降速度都是先增大后減小,當(dāng)添加藥量分別是2、4、6、8、10 g/m3時(shí),添加陽離子型聚丙烯酰胺的沉降速度對(duì)應(yīng)是:35.6、36.4、37.5、36.5、34.9 cm/min;添加陰離子聚丙烯酰胺的沉降速度對(duì)應(yīng)是:34.8、35.5、36.1、35.3、34.4 cm/min;添加非離子聚丙烯酰胺的沉降速度對(duì)應(yīng)是:34.2、34.5、35.5、34.4、33.8 cm/min。當(dāng)絮凝劑的用量過多時(shí)會(huì)導(dǎo)致絮體重新變成穩(wěn)定的膠體,絮凝效果反而下降。經(jīng)對(duì)比,相同加藥量條件下,陽離子型聚丙烯酰胺的沉降效果比陰離子型、非離子型聚丙烯酰胺效果好。雖然陽離子型聚丙烯酰胺比陰離子型、非離子型聚丙烯酰胺沉淀速度稍快,但總體沉降速度依然緩慢,最高速度僅為37.5 cm/min,且沉降完成后上清液較渾濁,澄清效果差。

        圖2 煤泥沉降速度與藥劑用量關(guān)系曲線

        2.2 凝聚沉降試驗(yàn)

        煤泥水中微小的顆粒可視為膠體,膠體微粒之間具有范德華力與靜電力[10]。范德華力是引力,對(duì)顆粒的聚集有利,靜電力是斥力,對(duì)顆粒的聚集不利[11]。正常情況下,二力是平衡的,若減小顆粒間的斥力,就會(huì)打破平衡,發(fā)生凝聚。向懸浮液中加入電解質(zhì),電解質(zhì)會(huì)電離出帶正電的離子,而煤泥顆粒一般帶負(fù)電荷,二者中和,就發(fā)生顆粒聚集, 煤泥水中微粒就會(huì)沉降,這就是凝聚原理[12-14]。

        根據(jù)選煤廠選用凝聚劑情況和煤泥水的性質(zhì),選擇聚合氯化鋁和氯化鈣兩種凝聚劑進(jìn)行凝聚沉降試驗(yàn)。試驗(yàn)中, 兩種藥劑都配制成質(zhì)量濃度為 1% 的溶液。煤泥水凝聚沉降試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        表2 煤泥凝聚沉降試驗(yàn)結(jié)果

        由表2 可知:單獨(dú)使用氯化鈣的沉降效果比單獨(dú)使用聚合氯化鋁要好,但兩種凝聚劑都不能使上清液澄清,因此應(yīng)考慮凝聚劑和絮凝劑混合使用。

        3 混凝沉降試驗(yàn)

        混凝沉降是將凝聚劑和絮凝劑按照一定的順序投加到懸浮液中,通過電性中和、壓縮雙電層作用、吸附架橋作用和沉析物網(wǎng)捕作用等將水體中的顆粒聚合形成更大的顆粒,最終達(dá)到沉降的目的?;炷两翟趯?shí)驗(yàn)室或工程上經(jīng)常被應(yīng)用,從前述的試驗(yàn)結(jié)果可知,單獨(dú)使用絮凝劑或凝聚劑對(duì)煤泥水沉降都有一定效果,但效果均不理想。為探索有效的煤泥水處理方法,需要進(jìn)行混凝沉降試驗(yàn)。

        目前,國內(nèi)有許多相關(guān)的試驗(yàn)與報(bào)道,先加凝聚劑攪拌后再加絮凝劑的效果較好[15]。這是因?yàn)槊耗嗨械念w粒荷負(fù)電荷,而凝聚劑加入后會(huì)電離出正離子,這樣就會(huì)在煤泥水系統(tǒng)中發(fā)生電中和反應(yīng),壓縮煤泥水中的顆粒表面雙電層。此時(shí)再加入絮凝劑進(jìn)行絮凝,顆粒就能進(jìn)行很好地沉降。

        確定了加藥順序后,采用聚合氯化鋁、氯化鈣分別與陽離子型、非離子型、陰離子型聚丙烯酰胺做交叉混凝沉降試驗(yàn),通過多次正交試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):在用三種絮凝劑單獨(dú)做絮凝沉淀試驗(yàn)時(shí),陽離子型聚丙烯酰胺沉降效果最好;而與凝聚劑配合做混凝沉降試驗(yàn)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)陰離子型聚丙烯酰胺沉降效果最好,而且氯化鈣做凝聚劑效果優(yōu)于氯化鋁。因此在混凝試驗(yàn)時(shí),凝聚劑選用氯化鈣,絮凝劑選用陰離子型聚丙烯酰胺。采用不同劑量的陰離子型聚丙烯酰胺與氯化鈣做混凝沉降試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)陰離子型聚丙烯酰胺用量為6 g/m3時(shí),沉降效果最佳。

        按照GB/T 18712—2002《選煤用絮凝劑性能試驗(yàn)方法》的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)[5]。采用氯化鈣作凝聚劑,充分?jǐn)嚢韬?,再加? g/m3陰離子型聚丙烯酰胺進(jìn)行混凝沉降試驗(yàn),混凝沉降試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        表3 煤泥混凝沉降試驗(yàn)結(jié)果

        由表3可知:對(duì)比絮凝沉降試驗(yàn)初始沉降最高速度為37.5 cm/min、凝聚沉降試驗(yàn)初始沉降最高速度為8.5 cm/min,混凝沉降試驗(yàn)的初始沉降速度有了很大提高,最高達(dá)到72.84 cm/min,而且混凝沉降試驗(yàn)上清液比絮凝、凝聚沉降試驗(yàn)上清液清晰,沉降速度快,混凝沉降效果明顯優(yōu)于絮凝沉降和凝聚沉降試驗(yàn)。

        根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,在生產(chǎn)中按照按400 g/m3的凝聚劑(氯化鈣)添加量,攪拌均勻后加入浮選尾礦,按6 g/m3的絮凝劑(陰離子型聚丙烯酰胺)的添加量加入濃縮池。生產(chǎn)實(shí)踐表明:煤泥水可快速沉降,循環(huán)水由黑變清,循環(huán)水的固體濃度由28 g/L降到1 g/L;噸干煤泥浮選藥劑用量由2.5 kg降到1.3 kg;介耗由1.9 kg/t降到1.1 kg/t;精煤產(chǎn)率由56%上升到61%,取得良好效益。

        4 結(jié)論

        (1)礦井過陷落柱時(shí)的原煤煤泥水很難自然沉降,是因煤泥中細(xì)顆粒含量高,<0.045 mm粒級(jí)的顆粒占本級(jí)的百分比達(dá)到49.81%,這些細(xì)粒懸浮在水中,難以沉降。

        (2)選用非離子型、陽離子型、陰離子型聚丙烯酰胺單獨(dú)做絮凝劑,都有一定的沉降效果,其中陽離子型聚丙烯酰胺的絮凝效果優(yōu)于其他兩種,但總體速度較慢,最高才達(dá)到37.5 cm/min,沉降效果不明顯,上清液中懸浮細(xì)顆粒較多。

        (3)聚合氯化鋁或氯化鈣單獨(dú)做凝聚劑,都有沉降效果,其中氯化鈣凝聚效果優(yōu)于聚合氯化鋁,但沉降速度慢。當(dāng)氯化鈣用藥量高達(dá)400 g/m3時(shí),速度才達(dá)到8.50 cm/min,且上清液也有渾濁現(xiàn)象,總體沉降效果不理想。

        (4)混凝沉降試驗(yàn)的最佳試驗(yàn)條件是先加400 g/m3的凝聚劑(氯化鈣),攪拌30 s后,再加6 g/m3的絮凝劑(陰離子型聚丙烯酰胺),沉降速度最快,達(dá)到72.48 cm/min,而且能獲得清的上清液。

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